文/石芝鋒
保障循環(huán)氫壓縮機安全平穩(wěn)運行
文/石芝鋒
循環(huán)氫壓縮機排氣量降低故障的原因分析及解決措施——針對我司13萬t/a非芳烴溶劑油裝置循環(huán)氫壓縮機機組在生產(chǎn)運行期間出現(xiàn)的排氣量降低故障,結(jié)合檢修情況,探討循環(huán)氫機壓縮機排氣量降低的原因,并針對性地提出切實有效的處理措施,確保了機組的安全生產(chǎn)運行,為裝置的長周期運行提供了有力的保障。
在加氫精制裝置中,循環(huán)氫壓縮機是加氫裝置的核心設(shè)備,其長周期、安全和平穩(wěn)運行,是裝置長周期安全生產(chǎn)運行的關(guān)鍵。在加氫精制裝置中,往復(fù)式氫壓機的作用主要為加氫精制反應(yīng)系統(tǒng)補氫增壓,保障原料氫循環(huán)使用。我司13萬t/a非芳烴溶劑油裝置循環(huán)氫壓縮機C-1002A/B機組為固定水冷式、一級、對稱平衡型無油潤滑往復(fù)活塞式壓縮機,其作用是為柴油加氫裝置反應(yīng)系統(tǒng)輸送原料氫氣及原料氫循環(huán),系統(tǒng)補氫增壓。自2016年3月15日投入生產(chǎn)以來,循環(huán)氫壓縮機C-1002A/B相繼出現(xiàn)了排氣量降低的問題,滿足不了生產(chǎn)需要,嚴重影響裝置的長周期和安全生產(chǎn)運行。
結(jié)合循環(huán)氫壓縮機C-1002A/B出現(xiàn)的排氣量降低故障案例,我司針對性地分析機組故障原因,并提出有效的解決措施,對今后機組故障處理和機組管理有著非常重要的指導(dǎo)意義。同時循環(huán)氫壓縮機的安全、平穩(wěn)和長周期運行是非常重要的,對確保裝置的長周期、安全和平穩(wěn)生產(chǎn)運行非常關(guān)鍵,對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營起到非常重要的作用。
機組概述
C-1002A/B機組為固定水冷、一級、對稱平衡型無油潤滑往復(fù)活塞式壓縮機,其作用是為13萬t/a非芳烴溶劑油裝置反應(yīng)系統(tǒng)用的循環(huán)氫增壓循環(huán),一備一用。
該循環(huán)氫壓縮機機組規(guī)格型號為DW-11/15-25,額度流量為11.0 Nm3/min,額度吸氣壓力為1.5 MPa,額度排氣壓力為2.5 MPa,其詳細的技術(shù)參數(shù)如表1所示。
機組故障描述
2017年7月23日15:45,當(dāng)班班長在巡檢發(fā)現(xiàn),循環(huán)氫壓縮機C-1002B出口流量降低,如圖1和圖2所示,由原來的出口流量13 704.518N m3/h下降到8 620.269 Nm3/h,出口流量降低了37.1%,滿足不了生產(chǎn)需要,被迫切換備用機組進行停機檢修。
機組故障原因分析
壓縮機組排氣量不足是與壓縮機的設(shè)計氣量相比而言的,影響機組排氣量的因素很多,包括生產(chǎn)工況、機器性能和氣體性質(zhì)等。從檢修的情況分析,機組排氣量降低有以下幾方面的原因。
1. 氣閥故障,造成氣閥漏氣,影響機組排氣量。
從檢修情況看,機組氣閥覆蓋結(jié)焦物,左右氣缸排氣閥閥片部分斷裂,彈簧斷裂,進、排氣閥閥片及閥座有腐蝕磨損,如圖3。閥片卡住、閥片和彈簧斷裂是氣閥中最主要的故障,主要原因就是閥片或者彈簧的運動機構(gòu)不良,氣閥結(jié)焦物卡死,閥體的中心部位鎖緊螺栓松動,等等都是造成氣閥故障的原因。因此,壓縮機吸、排氣閥的故障對排氣量的影響主要為閥座與閥片間結(jié)焦物或其他雜物,關(guān)閉不嚴,形成漏氣。這不僅影響排氣量,而且還影響間級壓力和溫度的變化,造成機組排氣溫度高。
表1 循環(huán)氫壓縮機C-1002A/B技術(shù)參數(shù)表
圖1 循環(huán)氫壓縮機出口流量趨勢圖
圖2 循環(huán)氫壓縮機出口流量趨勢圖
其中閥座與閥片接觸不嚴形成漏氣而影響了排氣量,原因包括:制造質(zhì)量問題,如閥片翹曲等;由于閥座與閥片磨損嚴重而形成漏氣;氣閥彈簧力與氣體力匹配的不好。彈力過強則使閥片開啟遲緩,彈力太弱則閥片關(guān)閉不及時,這些不僅影響了氣量,而且會影響到功率的增加,以及氣閥閥片和彈簧的壽命。同時,也會影響到氣體壓力和溫度的變化。此外,在安裝時,壓緊氣閥的壓緊力不當(dāng):壓緊力小,則要漏氣;壓緊力過大,會使閥罩變形、損壞。
2. 活塞環(huán)及支撐環(huán)磨損嚴重、超差,使有關(guān)間隙增大,泄漏量增大,影響到了排氣量。檢修發(fā)現(xiàn)活塞環(huán)存在磨損,間隙過大的問題。
3. 機組填料函密封泄漏產(chǎn)生漏氣使氣量降低。
圖3 氣閥結(jié)焦物、彈簧斷裂
機組在運行時發(fā)現(xiàn)填料函存在泄漏,產(chǎn)生漏氣使氣量降低。經(jīng)對填料函打開檢修,發(fā)現(xiàn)填料函存在磨損、拉傷和油泥積垢,活塞桿也存在局部磨損的問題,密封環(huán)和鎖閉環(huán)拉簧斷裂。因此,究其原因首先是填料函拉簧材質(zhì)已經(jīng)不符合現(xiàn)高含硫的工況,導(dǎo)致拉簧斷裂;其次可能是由于在安裝時,活塞桿與填料函中心對中不好,產(chǎn)生磨損和拉傷等造成漏氣;填料氮封氣源不干凈,也會導(dǎo)致積垢磨損。一般在填料函處加注潤滑油,起到潤滑、密封和冷卻的作用。
從現(xiàn)場檢修可知,機組進口過濾器壓差大,打開檢查發(fā)現(xiàn)過濾器積垢堵塞,使吸氣阻力增大,從而造成排氣量減少。
解決措施
1. 更換斷裂和損壞的氣閥閥片、彈簧和閥座或整套更換氣閥。
因本次裝置循環(huán)氫含硫化氫高(約8 000 ppm),因此注意氣閥的材質(zhì)要符合現(xiàn)工藝工況的特性,嚴格把控好氣閥及彈簧的質(zhì)量。更換的備件要認真檢查驗收,閥片不得有變形、裂紋和劃痕等缺陷;閥座密封面不得有腐蝕麻點、氣孔及劃痕,表面粗糙度為Ra 0.8,閥座邊緣不得有裂紋、溝槽等缺陷;閥座與閥片接觸線應(yīng)連續(xù)封閉;對氣閥組裝后,用煤油進行氣密性試驗,對超標一律更換或返修。同時要嚴格控制好機組進氣氣源的潔凈度,介質(zhì)要干凈,在機組大修和裝置檢修后,要嚴格按規(guī)程對所屬管線逐條進行吹掃和置換。在進行機組檢修時,要嚴格按照《SHS 01020-2004 活塞式壓縮機維護檢修規(guī)程》進行檢修和驗收,把控好檢修質(zhì)量。
2. 更換磨損的活塞環(huán)。
嚴格控制安裝質(zhì)量,活塞間隙要嚴格按照圖紙的要求,對無圖紙時,可依據(jù)規(guī)范標準經(jīng)驗資料。對于活塞與氣缸之間沿圓周的間隙,如為鑄鐵活塞時,間隙值為氣缸直徑的(0.06/100)~(0.09/100);對于鋁合金活塞,間隙為氣徑直徑的(0.12/100)~(0.18/100);鋼活塞可取鋁合金活塞的較小值。在進行機組檢修時,要嚴格按照《SHS 01020-2004 活塞式壓縮機維護檢修規(guī)程》進行檢修和驗收,把控好檢修質(zhì)量。
3. 更換整套磨損的填料函,選用抗H2S腐蝕的拉簧(17-7PH),對活塞桿進行研磨,控制好填料氮封氣源氮氣,不含水,氣源要干凈。
4. 要定期檢查和清洗過濾器濾芯。
機組管理不到位,應(yīng)加強機組的管理工作,做好機組的日常維護保養(yǎng)和定期維護保養(yǎng)工作,成立公司級大型機組的特護工作,崗位操作人員要嚴格按照設(shè)備安全操作規(guī)程操作。
經(jīng)過仔細排查檢修調(diào)試合格投入運行后,嚴格加強工藝操作和機組的日常維護保養(yǎng)及定期維護保養(yǎng)工作。到目前為止,機組運行良好,各工藝指標正常,達到了很好的效果。
循環(huán)氫壓縮機是裝置的關(guān)鍵性設(shè)備,其安全平穩(wěn)運行,是裝置長周期、安全平穩(wěn)的生產(chǎn)運行的關(guān)鍵。
循環(huán)氫壓縮機排氣量不足是往復(fù)式壓縮機常見的故障之一,其產(chǎn)生的原因既有工藝方面的原因,也有設(shè)備及機組管理方面的原因。
因此,為了確保機組的安全平穩(wěn)運行,應(yīng)該建立健全大型機組的特護管理組織機構(gòu),明確職責(zé),加強分工,加強機組的管理工作。
日常要加強機組的維護保養(yǎng)和定期維護保養(yǎng)工作;機組要定時定點進行巡檢點檢工作,及時發(fā)現(xiàn)機組在運行過程中的隱患,確保機組的安全運行。同時崗位操作人員要嚴格按照設(shè)備安全操作規(guī)程進行操作,嚴禁違規(guī)操作。
只有這樣堅持科學(xué)的管理,才能降低設(shè)備故障率,降低設(shè)備維修和管理成本,確保設(shè)備的安全運行,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
本文作者系廣西欽州泰興石油化工有限公司設(shè)備主管。