重慶中煙工業(yè)有限責(zé)任公司黔江卷煙廠,重慶 40900
YJ17[1]卷煙機是目前卷煙機主要型號之一,由于YJ17卷煙機自身的刀頭進(jìn)刀機構(gòu)零件易變形[2],故障率較高[3],故障后維修時間較長,且對產(chǎn)品質(zhì)量帶來隱患[4],影響設(shè)備的有效作業(yè)率。
為此,對YJ17卷煙機的刀頭進(jìn)刀機構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),重新設(shè)計內(nèi)部構(gòu)件,減少相應(yīng)的維護時間和勞動強度,提高設(shè)備的運行穩(wěn)定性和可靠性,從而有效保證設(shè)備的有效作業(yè)率。
YJ17卷煙機進(jìn)刀機構(gòu)由棘輪、棘爪與進(jìn)刀盒組成,分自動和手動兩種方式[5]。當(dāng)機械達(dá)到設(shè)定的切割次數(shù)時,PLC輸出一個脈沖信號,接通電磁閥Y11,壓縮空氣(2.5×105Pa)推動氣缸活塞,帶動推桿推動棘爪,由棘爪推動棘輪帶動刀盒齒輪軸轉(zhuǎn)動,齒輪軸再通過齒輪把動力傳給進(jìn)刀軸,實現(xiàn)一次進(jìn)刀量為0.06mm的進(jìn)刀,約3s后,電磁閥失電,切斷壓縮空氣,在彈簧作用下復(fù)位,完成一次自動進(jìn)刀。
如圖1所示,進(jìn)刀程序啟動后,壓縮空氣進(jìn)入氣室,推動推桿套8帶動進(jìn)刀推桿1實現(xiàn)進(jìn)刀,動力從推桿套8傳給傳遞軸7,再通過軸承6在克服彈簧彈力下推著進(jìn)刀推桿1一起向右運動。安裝在支座上的氣腔,為自動進(jìn)刀機構(gòu)提供了一個氣室,氣室的密封主要依靠防塵密封圈5和O型密封4保證。軸承6安裝在進(jìn)刀推桿1上,在彈簧作用下與半軸2一起隨設(shè)備運行作高速旋轉(zhuǎn)。推桿套8在軸承6、傳遞軸7和推桿套8上的銷釘作用下,保持靜止,減少對密封件的磨損,降低自動進(jìn)刀故障。
(1)密封件磨損情況分析。YJ17刀頭采用的是雙刀雙切式,正常運行時,刀盤轉(zhuǎn)速一般在1750r/min,進(jìn)刀頻率為切割4000次時進(jìn)一次刀,該部位轉(zhuǎn)速高,動作頻繁,導(dǎo)致軸承6的使用壽命短。軸承損壞后,半軸2會通過推桿套8上的銷釘帶動推桿套旋轉(zhuǎn),加速對密封件的磨損,使氣室因密封不良出現(xiàn)漏氣,降低對進(jìn)刀推桿的推力,無法完成正常進(jìn)刀[6]。
(2)對軸承所受載荷進(jìn)行分析。進(jìn)刀刀頭裝置工作時,刀片每切割4000次進(jìn)刀一次,每次進(jìn)刀,電磁閥打開,氣腔充氣,壓強P=0.25MPa,推桿套的 直 徑d=36mm,r=d/2=18mm,S=πr2= 1017mm2,F(xiàn)=PS=254N。推桿套以254N的推力向前推動連接軸,通過607深溝球軸承推動推桿完成進(jìn)刀;進(jìn)刀后,電磁閥關(guān)閉,氣腔放氣,推桿在彈簧的作用下帶動推桿套一起復(fù)位,推桿套沒有軸向限位裝置,由于慣性的作用,在推桿套與傳遞軸之間產(chǎn)生軸向間隙,導(dǎo)致下次進(jìn)刀時,推桿套對607深溝球軸承產(chǎn)生沖擊[7]。
通過上述分析可知,607深溝球軸承要承受間歇的軸向沖擊載荷,而間歇的沖擊載荷對軸承的作用力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于氣腔壓力,使軸承內(nèi)、外滾道與滾動體的接觸處產(chǎn)生過量的塑性變形,形成不均勻凹坑,長期變形而導(dǎo)致607深溝球軸承失效。因此,607深溝球軸承承受較大的軸向沖擊載荷是其頻繁損壞的關(guān)鍵原因,在轉(zhuǎn)速較高的情況下,也會縮短軸承壽命[8]。
(3)YJ17卷煙機自動進(jìn)刀機構(gòu)采用的非標(biāo)準(zhǔn)件的設(shè)計思路。當(dāng)軸承損壞時,會帶來推桿套、密封件等的更換,對備件消耗也帶來相應(yīng)的影響;進(jìn)刀推桿是靠彈簧復(fù)位,卡簧限位,更換很不方便,需拆卸半軸,維修時間長;備件更換后,安裝半軸需仔細(xì)校正,對維修技術(shù)要求高,若安裝不到位,會帶來其他零件的非正常損壞。
單作用氣缸9通過螺釘固定于氣缸座10上,端蓋7和法蘭6通過螺釘固定于支座3上,氣缸座10通過螺釘固定于端蓋7上, 鋼球壓蓋5把鋼球裝在進(jìn)刀推桿上。當(dāng)進(jìn)刀機構(gòu)得到進(jìn)刀信號后,電磁閥動作,高壓脈沖打開,單作用氣缸9的氣缸頭3向前移動3mm后頂住鋼球推動進(jìn)刀推桿10,推桿推動棘爪,由棘爪推動棘輪轉(zhuǎn)動,棘輪帶動進(jìn)刀蝸桿轉(zhuǎn)動,帶動蝸輪轉(zhuǎn)動,在蝸輪和滾輪的共同作用下推動切刀進(jìn)給一次。當(dāng)電磁閥關(guān)閉時,氣路閉合,進(jìn)刀推桿在彈簧的作用下復(fù)位。如此循環(huán)動作,實現(xiàn)刀片穩(wěn)定可靠的自動進(jìn)給。
(1)采用標(biāo)準(zhǔn)氣缸代替原來的氣動機構(gòu)。用標(biāo)準(zhǔn)氣缸取代原來的氣動機構(gòu)。原來的氣動機構(gòu)安裝在支座里,不利于維護、維修。加工一個氣缸座并把標(biāo)準(zhǔn)氣缸安裝在上面,再把它們一起安裝在端蓋上。不但結(jié)構(gòu)簡單,維修、維護方便,而且延長調(diào)心球軸承2206-2RS1的使用壽命。
(2)取消深溝球軸承607及兩種密封等相關(guān)部件。取消易壞的深溝球軸承607,取消傳動軸、推桿套、氣腔、防塵密封圈、O型密封圈等。在不改變進(jìn)刀頂桿的結(jié)構(gòu)和尺寸情況下,去掉深溝球軸承607和傳動軸,加工一個鋼球壓蓋,把直徑為11mm的鋼球安裝在進(jìn)刀頂桿的軸心線上。鋼球壓蓋與進(jìn)刀頂桿過盈配合,鋼球與鋼球壓蓋間隙配合。在安裝時加注潤滑脂,使得鋼球在不進(jìn)刀時與進(jìn)刀頂桿一起轉(zhuǎn)動,進(jìn)刀時鋼球滾動,這樣既減少了摩擦力,又增強了抗沖擊的能力[9]。
(3)重新設(shè)計加工氣缸座、端蓋、法蘭、鋼球壓蓋和支座。去掉支座上的O型密封圈(密封氣腔和推桿套),去掉氣腔和氣腔上的防塵密封圈,去掉推桿套,加工一個法蘭安裝在原氣腔安裝位置,并把支座車掉14mm,并加工一個端蓋安裝在支座上,這樣使得與原支座在外形尺寸上一致[10]。
通過對ZJ17卷煙機進(jìn)刀機構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)和重新設(shè)計,使進(jìn)刀機構(gòu)的穩(wěn)定性和可靠性得以提高,降低了進(jìn)刀機構(gòu)的故障率,縮短了維護保養(yǎng)的時間,減輕了維修工作量和勞動強度,提高了設(shè)備的運行效率。