針對(duì)本鋼熱連軋廠2 300mm機(jī)組卷取機(jī)多次發(fā)生薄帶鋼纏繞在上夾送輥上以及帶鋼從活門(mén)穿出的設(shè)備事故,通過(guò)對(duì)幾次事故的數(shù)據(jù)整理,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況的觀察、分析,總結(jié)出了事故發(fā)生的規(guī)律,并制定了解決方案。
本鋼熱連軋廠2 300mm機(jī)組是一條具有國(guó)際先進(jìn)水平的熱軋帶鋼生產(chǎn)線,軋制線工藝和機(jī)械設(shè)備由德國(guó)西馬克德馬格公司(SMSD)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì),其產(chǎn)品特點(diǎn)為高強(qiáng)度、高精度、高質(zhì)量。
此條生產(chǎn)線共設(shè)置3臺(tái)卷取機(jī),卷取機(jī)被設(shè)計(jì)為帶液壓踏步控制的三助卷輥式卷取機(jī)。其中,1#卷取機(jī)與2#卷取機(jī)結(jié)構(gòu)完全一樣,3#機(jī)較1#、2#機(jī)有所強(qiáng)化,能夠卷取一些高強(qiáng)度帶鋼。1#、2#卷取機(jī)設(shè)計(jì)卷取帶鋼厚度為1.2mm~25.4mm,3#卷取機(jī)設(shè)計(jì)卷取帶鋼厚度為3.0mm~25.4mm。自2008年年末投產(chǎn)以來(lái),1#、2#卷取機(jī)相繼出現(xiàn)多次薄帶鋼(≤2.5mm)纏繞上夾送輥及活門(mén)穿鋼事故,給設(shè)備及生產(chǎn)造成了極其不利的影響。
設(shè)備介紹及事故描述
圖1為2 300mm機(jī)組卷取機(jī)夾送輥及導(dǎo)板裝置示意圖。
卷取機(jī)上夾送輥直徑設(shè)計(jì)為900mm,堆焊層厚度15mm,使用范圍880~900;下夾送輥直徑設(shè)計(jì)為500mm,堆焊層厚度20mm,使用范圍470~500。上、下夾送輥中心設(shè)計(jì)偏移量為200mm(見(jiàn)圖2),這樣會(huì)引導(dǎo)帶鋼沿著上、下夾送輥中心連線的垂線方向順利進(jìn)入卷取機(jī)。帶鋼走向如圖所示。
正常卷鋼時(shí):活門(mén)抬起,與上夾送輥間留有較小間隙,上導(dǎo)板落下,活門(mén)、上導(dǎo)板與上、下夾送輥及下夾送輥后兩塊導(dǎo)板間形成一個(gè)通道,如圖所示,帶鋼經(jīng)過(guò)上、下夾送輥的夾送,沿此通道運(yùn)行從活門(mén)及上導(dǎo)板下方進(jìn)入卷取機(jī)進(jìn)行卷取。
上夾送輥纏鋼:帶鋼經(jīng)過(guò)上、下夾送輥夾送后,沿著上夾送輥圓周方向運(yùn)行,穿過(guò)活門(mén)與上夾送輥間的縫隙,在上夾送輥輥身上纏繞多圈。
活門(mén)穿鋼:帶鋼經(jīng)過(guò)上、下夾送輥夾送后,穿過(guò)活門(mén)與上夾送輥間的縫隙,造成卡鋼,不能正常進(jìn)入卷取機(jī)。
因?yàn)榛铋T(mén)穿鋼與上夾送輥纏鋼事故類似,且產(chǎn)生原因相同,所以在此一并分析。
歷次事故情況
1#卷取機(jī)上夾送輥纏鋼20110808
1)事發(fā)經(jīng)過(guò):2011年8月8日04:30,1#卷取機(jī)卷取Q235B/1.8mm*1 250mm帶鋼時(shí),帶鋼纏繞在上夾送輥上約6圈,停機(jī)處理130分鐘,產(chǎn)生廢品兩塊。
2)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量:(1)帶鋼頭部呈刀刃狀,最薄處0.67mm。(2)帶鋼頭部測(cè)量2m長(zhǎng)度,寬度約1 280mm。(3)夾送輥輥縫設(shè)置為0時(shí):上、下輥兩側(cè)各約600mm長(zhǎng)度接觸,中間約1 100mm長(zhǎng)度輥縫為0.6mm;活門(mén)與上輥傳動(dòng)側(cè)約200mm接觸,操作側(cè)縫隙約0.15mm,中間縫隙約0.5mm。
3)數(shù)據(jù)查詢:此套夾送輥上機(jī)時(shí)間為2011年6月15日,上輥φ890.24,下輥φ480.03。
2#卷取機(jī)上夾送輥纏鋼20111203
1)事發(fā)經(jīng)過(guò):2011年12月3日03:20,2#卷取機(jī)卷取DC53D+Z/2.5*1380帶鋼時(shí),帶鋼纏繞在上夾送輥上約8圈,停機(jī)處理155分鐘,產(chǎn)生廢品2塊。
2)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量:(1)帶鋼頭部呈刀刃狀,最薄處約0.75mm。(2)夾送輥輥縫設(shè)置為2.5時(shí),活門(mén)與上輥間隙約為3.2mm。
3)數(shù)據(jù)查詢:此套夾送輥上機(jī)時(shí)間為2011年12月1日,在機(jī)運(yùn)行不到兩天,上輥φ898.51,下輥φ475.68。
2#卷取機(jī)活門(mén)穿鋼20120206
1)事發(fā)經(jīng)過(guò):2012年2月6日06:20,2#卷取機(jī)卷取SPHC/1.83*1520,活門(mén)穿鋼,停機(jī)處理50分鐘,產(chǎn)生廢品兩塊。
2)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量:上、下夾送輥輥縫設(shè)置為1.8時(shí),活門(mén)與上夾送輥間隙在0.2~0.3之間。
3)數(shù)據(jù)查詢:此套夾送輥上機(jī)時(shí)間為2011年12月1日,上輥φ898.51,下輥φ475.68。
1#卷取機(jī)活門(mén)穿鋼20120418
1)事發(fā)經(jīng)過(guò):2012年4月18日14:20,1#卷取機(jī)卷取Q235B/1.48*1500mm帶鋼時(shí),活門(mén)穿鋼。停機(jī)處理40分鐘。
2)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量:輥縫設(shè)置為0時(shí),活門(mén)與上夾送輥間隙約1.0mm。
3)數(shù)據(jù)查詢:此套夾送輥上機(jī)時(shí)間為2012年4月17日,上機(jī)僅一天,上輥φ895.06,下輥φ492.63。
2#卷取機(jī)上夾送輥纏鋼20121212
1)事發(fā)經(jīng)過(guò):2012年12月12日11:25,2#卷取機(jī)卷取Q235B/1.5*1500帶鋼時(shí),帶鋼纏繞在上夾送輥上約20圈,導(dǎo)致設(shè)備損傷,單獨(dú)更換上夾送輥。1#機(jī)單機(jī)生產(chǎn),軋制節(jié)奏慢,時(shí)間累計(jì)155分鐘。
2)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量:對(duì)下機(jī)上夾送輥直徑進(jìn)行測(cè)量:中間897.08,兩端897.53。
3)數(shù)據(jù)查詢:此套夾送輥上機(jī)時(shí)間為2012年11月13日,上輥φ897.72,下輥φ478.59。
2#卷取機(jī)活門(mén)穿鋼20130111
1)事發(fā)經(jīng)過(guò):2013年1月11日17:58,2#卷取機(jī)卷取DQ2J/2.5*1240帶鋼時(shí),活門(mén)穿鋼,停機(jī)處理20分鐘,產(chǎn)生中板1塊,冷卷1塊。
2)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量:輥縫設(shè)置為0時(shí),活門(mén)與上夾送輥間隙小于0.5。輥縫設(shè)置為2.5時(shí),活門(mén)與上輥間隙小于1.8。
3)數(shù)據(jù)查詢:此套夾送輥上機(jī)時(shí)間為2012年11月13日,其中上輥于2012年12月12日因纏鋼更換,在機(jī)上輥φ894.94,下輥φ478.59。
數(shù)據(jù)對(duì)比endprint
如表1、表2所示。
分析總結(jié)
1)由上文可知活門(mén)與上夾送輥間隙對(duì)纏鋼的產(chǎn)生并非主要影響因素,如果間隙調(diào)整過(guò)小,還會(huì)造成“啃輥”。且通過(guò)上文可知薄板頭部要比目標(biāo)厚度薄很多,即使活門(mén)間隙小于帶鋼厚度,也不能絕對(duì)小于帶鋼頭部厚度。(注:此處的“啃輥”指活門(mén)與上夾送輥輥面接觸、摩擦造成輥面損傷。2012年2月6日,1#機(jī)活門(mén)間隙調(diào)整過(guò)小造成“啃輥”,臨時(shí)更換上夾送輥。)
2)通過(guò)表1對(duì)夾送輥上機(jī)時(shí)間及事故發(fā)生時(shí)間的對(duì)比,可知纏鋼及穿鋼的產(chǎn)生與夾送輥在使用中的磨損無(wú)必然關(guān)系。
3) DC53D+Z、SPHC與Q235B等鋼種含碳量較低,硬度小,粘度大,帶鋼頭部撞擊上夾送輥并經(jīng)過(guò)擠壓有粘在上夾送輥上的可能,且薄板更易變形,粘在輥面上后,會(huì)隨輥卷起。
4)根據(jù)工藝要求,軋制1.8mm及以下帶鋼,夾送輥咬鋼時(shí),無(wú)冷卻水。帶鋼與夾送輥之間無(wú)水阻隔,容易粘連,且薄板速度快、質(zhì)量輕、張力小,增大了纏在夾送輥上的可能性。另外,卷取1.8以上厚度的帶鋼,咬鋼時(shí)擦拭器的投入,減少了夾送輥輥面的水量,薄板也可能粘在夾送輥上。
5)通過(guò)表2可以發(fā)現(xiàn):
(1)在上輥max/下輥min狀態(tài)時(shí)咬入角最大,為16.94o。在上輥min/下輥max狀態(tài)時(shí)咬入角最小,為16.33o。
(2)發(fā)生纏鋼或穿鋼事故時(shí),咬入角都大于理論設(shè)計(jì)值(16.59o),易于帶鋼向下彎曲進(jìn)入正常通道,但相應(yīng)增加了咬入難度,帶鋼更易沖擊上輥。
6)2012年12月12日發(fā)生的上夾送輥纏鋼事故,發(fā)現(xiàn)上夾送輥輥面有明顯的擦拭器摩擦痕跡,對(duì)帶鋼粘在輥上應(yīng)該起到了一定的輔助作用。
7)夾送輥輥面堆焊材質(zhì)的選擇:之前發(fā)現(xiàn),有些夾送輥在使用過(guò)程中輥面會(huì)產(chǎn)生一層褐色類似水銹的物質(zhì),能夠有效避免輥面產(chǎn)生粘鋼情況,也就意味著能夠避免帶鋼粘在上夾送輥上造成纏鋼或穿鋼。
解決方案
1)上、下夾送輥輥徑合理搭配,盡可能避免較大輥徑上夾送輥與較小輥徑下夾送輥搭配,且盡量使咬入角在16.33o~16.59o之間。
2)如1)實(shí)施中遇到困難,可適當(dāng)調(diào)整下夾送輥輥標(biāo)高,以及通過(guò)墊片調(diào)整下夾送輥與上夾送輥的偏移量,來(lái)保證咬入角。
3)活門(mén)與上夾送輥間隙在設(shè)備允許的條件下盡可能調(diào)小,或改進(jìn)設(shè)備實(shí)現(xiàn)間隙為0。
4)降低擦拭器風(fēng)壓,避免輥面異常磨損。
5)調(diào)整夾送輥冷卻水及擦拭器的投入時(shí)機(jī),保證帶鋼與夾送輥接觸瞬間有足夠的水量。
6)對(duì)夾送輥輥面硬度及堆焊材質(zhì)的進(jìn)一步研究,選擇合適的堆焊材質(zhì),能夠避免夾送輥纏鋼及活門(mén)穿鋼的發(fā)生。
結(jié)論
通過(guò)對(duì)歷次事故的分析,總結(jié)出了一定的規(guī)律,并提出了解決方案。經(jīng)過(guò)資料搜集,發(fā)現(xiàn)很多熱軋帶鋼廠礦,存在同樣問(wèn)題,但是原因不盡相同。希望通過(guò)此文,能給設(shè)計(jì)廠家在此類問(wèn)題上一些指導(dǎo)意見(jiàn)。同時(shí),給同類廠礦的類似故障分析及設(shè)備改進(jìn),提供一些技術(shù)參照。
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(作者簡(jiǎn)介:侯偉光,本鋼熱連軋廠。)endprint