張建國(guó)
摘 要:目前,焦煤公司無煙洗末煤主要應(yīng)用于鋼鐵企業(yè)燒結(jié)和高爐噴吹,但由于哈斯可磨系數(shù)較低,造成鋼廠在制粉過程中能耗較高,制粉率偏低,多數(shù)鋼廠只能用于燒結(jié),因此市場(chǎng)占有率相對(duì)較低,這將成為后期制約焦煤公司噴吹煤銷售的主要因素。此次調(diào)查研究旨在通過詳細(xì)調(diào)研焦煤公司洗末煤具體的可磨情況,同時(shí)結(jié)合目前鋼廠的實(shí)際生產(chǎn)工藝要求,提出相應(yīng)的改進(jìn)方法和具體措施,進(jìn)一步擴(kuò)大焦煤焦煤公司噴吹煤的應(yīng)用領(lǐng)域,有效提高市場(chǎng)份額,同時(shí)增加公司銷售效益。
關(guān)鍵詞:焦煤洗末煤;哈氏可磨指數(shù);中速磨;噴吹煤
背景和意義
1.1研究背景
現(xiàn)代高爐煉鐵需要焦炭,它在高爐中的作用是提供冶煉過程中需要的熱量、還原鐵礦石需要的還原劑;以及維持高爐料柱透氣性的骨架。高爐噴吹煤粉是從高爐風(fēng)口向爐內(nèi)直接噴吹磨細(xì)了的無煙煤粉或煙煤粉或這兩者的混合煤粉,以代替焦炭起提供熱量和還原劑的作用,從而降低焦比,降低生鐵成本,是現(xiàn)代高爐冶煉的一項(xiàng)重大技術(shù)革命。
目前,焦煤公司洗末煤主要應(yīng)用于鋼鐵企業(yè)燒結(jié)和高爐噴吹,但由于哈斯可磨系數(shù)較低(40-50),造成鋼廠在制粉過程中能耗較高,制粉率偏低,多數(shù)鋼廠只能用于燒結(jié),因此市場(chǎng)占有率相對(duì)較低,這將成為后期制約焦煤公司噴吹煤銷售的主要因素。
1.2項(xiàng)目研究的目的和意義
針對(duì)這種情況,為進(jìn)一步擴(kuò)大焦煤公司噴吹煤的應(yīng)用領(lǐng)域,特開展了此項(xiàng)研究與調(diào)研,目的是為了有效提高市場(chǎng)份額,為后期焦煤公司產(chǎn)能的增加提供市場(chǎng)保障。此項(xiàng)目可以提高球磨過程中的制粉率,降低單位能耗,增加鋼鐵行業(yè)在高爐噴吹過程中使用硬質(zhì)無煙煤的配比,增加高爐噴吹比,同時(shí)儲(chǔ)備市場(chǎng)資源,從而實(shí)現(xiàn)增加經(jīng)濟(jì)效益,規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)。
項(xiàng)目實(shí)施
2.1焦煤公司噴吹煤哈斯可磨系數(shù)情況調(diào)查
焦煤公司本部主要為2號(hào)無煙煤,煤質(zhì)特征為低灰、高發(fā)熱量、特低硫、高抗碎強(qiáng)度。焦煤地區(qū)的可磨指數(shù)分布特點(diǎn)是由西南向東北,為逐步降低趨勢(shì),洗末煤哈氏可磨指數(shù)在2008年-2017年之間測(cè)定結(jié)果一直穩(wěn)定在35-45之間。
近兩年來,由于焦煤主要煤炭產(chǎn)量東移,各礦井下工作面不斷變化,洗末煤的可磨指數(shù)開始降低;進(jìn)行多次測(cè)定觀察變化規(guī)律,東部礦哈氏可磨指數(shù)基本在35-41之間波動(dòng),平均低于40以下,位于最東北輝縣境內(nèi)新投產(chǎn)主力礦井趙固一礦和趙固二礦在35左右,最低值為32。
2.2中速磨煤機(jī)
中速磨煤機(jī)是指工作轉(zhuǎn)速為50~300r/min的磨煤機(jī),屬于高爐煉鐵輔料備料加工專業(yè)設(shè)備,中速磨煤機(jī)可以為高爐煉鐵系統(tǒng)提供合適的輔助材料-煤粉。
磨煤機(jī)出力是隨著下游裝置負(fù)荷的變化而變化,變化的幅度與磨煤機(jī)的型號(hào)及所對(duì)應(yīng)的出料煤粉細(xì)度有直接關(guān)系,不僅如此還與自身運(yùn)行狀況如磨煤機(jī)的磨損狀況與碾磨壓力大小有關(guān)。洗精煤水分的高低決定著碾磨出力的大小,水分越大磨煤出力越小,但是水分過大會(huì)造成磨輥處煤粉之間的粘結(jié),給磨煤機(jī)的運(yùn)行造成安全隱患。
煤粉越粗,磨煤機(jī)出力越大。磨煤機(jī)出力還與磨煤機(jī)碾磨壓力有關(guān),碾磨壓力主要來自液壓加載系統(tǒng),液壓缸或其他壓緊件之間的壓緊力,碾磨壓力過大會(huì)加速碾磨部件的磨損,過小將會(huì)造成磨煤機(jī)出力減小,煤粉細(xì)度增大。因此在運(yùn)行過程中應(yīng)保持碾磨壓力一致,隨著碾磨部件的磨損,在運(yùn)行過程中應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
2.3客戶使用焦作無煙煤情況調(diào)查
從調(diào)查統(tǒng)計(jì)情況來看,焦作洗末煤主要用戶有本鋼、山東鋼鐵、武鋼、馬鋼、寶鋼、鞍鋼等,用作噴吹除本鋼、鞍鋼使用較好外,其余鋼廠使用情況均不是十分理想,大都以用作燒結(jié)為主。
2.4聯(lián)合鋼企,開發(fā)研究
我們通過考察決定將首鋼作為一個(gè)突破點(diǎn),利用首鋼樹立一個(gè)典型,然后再逐步推廣。我們首先牽頭帶領(lǐng)首鋼相關(guān)技術(shù)人員去本鋼進(jìn)行實(shí)地學(xué)習(xí),了解一下本鋼的先進(jìn)使用方法的經(jīng)驗(yàn)。首鋼使用過寧夏煤、潞安煤、陽(yáng)泉煤,焦作煤是2010年年初才開始使用,可是焦作煤的可磨系數(shù)只有40左右,首鋼本部有兩個(gè)中速磨, 制粉能力為40噸/小時(shí),另有兩臺(tái)制粉能力為30噸/小時(shí)的球磨機(jī)。焦作煤來到后,可磨系數(shù)偏低,先在球磨機(jī)上使用。使用的配比是焦作20%,陽(yáng)泉20%,寧夏60%。不使用焦作煤球磨機(jī)出力可以達(dá)到36噸/小時(shí)左右,使用焦作的煤出力只有26噸/小時(shí)。
焦作煤比重大,煤粉比較沉。輸煤的過程中風(fēng)壓如果低于4.5公斤,煤不走,風(fēng)壓達(dá)到5公斤時(shí)才可以正常使用。首鋼本部的設(shè)備相對(duì)較老,使用的磨機(jī)是沈陽(yáng)重機(jī)制造的。中速磨比較先進(jìn),但由于焦作煤可磨系數(shù)較低不敢投入使用。目前本鋼使用的中速磨額定設(shè)計(jì)臺(tái)式出力是29-36噸/小時(shí)。磨70%的焦作煤,30%的神華煤,可以出力26噸/小時(shí)。單純用焦作的煤進(jìn)行球磨,30噸的球磨機(jī)可以出力20-26噸/小時(shí)。新一號(hào)高爐(4700m3)配兩臺(tái)中速磨,磨機(jī)出力可達(dá)到35噸/小時(shí)。本鋼對(duì)成分的要求不是非常精細(xì),焦作噴吹煤的硫非常低,一般在0.4-0.45%。熱值在2.5-2.7萬/千焦,由于長(zhǎng)期堅(jiān)持使用,效果較好。磨煤后直接噴吹,風(fēng)管距離300米,而首鋼的風(fēng)管距離是1500米,首鋼的風(fēng)管距離過長(zhǎng),且彎頭較多,影響了噴吹效果,必須增強(qiáng)風(fēng)壓。噴焦作的煤所要注意的地方是要把風(fēng)壓提一提,原因是焦作的煤沉。
通過首鋼和本鋼的溝通我們總結(jié)如下:
(1)本鋼經(jīng)常使用焦作煤,積累了相當(dāng)豐富的制粉經(jīng)驗(yàn),制粉率要高于首鋼。首鋼初次應(yīng)用焦作的硬質(zhì)無煙煤,缺乏對(duì)硬質(zhì)無煙煤的制粉經(jīng)驗(yàn)。另外由于風(fēng)管太長(zhǎng),會(huì)影響噴吹效果。
(2)焦作的煤較沉,但通過提高風(fēng)壓可以改變。
(3)經(jīng)過和首鋼的技術(shù)專家充分溝通,首鋼技術(shù)專家認(rèn)為,目前資源比較緊張,必須在公司范圍內(nèi)盡快推廣使用焦作噴吹煤。焦作煤雖然比較硬,但固定碳含量高于其他礦區(qū)的無煙噴吹煤,而且質(zhì)量比較穩(wěn)定,波動(dòng)一般不會(huì)超過1%??赡ハ禂?shù)雖然低,但通過技術(shù)改造,提高磨機(jī)出力,實(shí)驗(yàn)成功后還是可以推廣使用的,現(xiàn)在第一步是在首鋼本部和遷鋼試用,如果效果比較好再向曹妃甸推廣使用。
項(xiàng)目成果及應(yīng)用
在進(jìn)行了充分結(jié)合后,首鋼首先開始在本部試用,在汲取了一定的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)之后進(jìn)而推廣到了遷鋼(沙河驛)和京唐(曹妃甸)鋼廠。通過不斷的協(xié)調(diào)推進(jìn),首鋼對(duì)焦作洗末煤的年使用量已經(jīng)突破50萬噸,而且隨著焦作產(chǎn)量的上升還在逐步提高。
在樹立了首鋼應(yīng)用的典型之后,通過深入調(diào)研和新的市場(chǎng)戰(zhàn)略布局,我們決定把市場(chǎng)開發(fā)的目標(biāo)定為河北鋼鐵。河北鋼鐵原先主要使用潞安貧瘦煤及晉東南部分地方礦務(wù)局洗末煤作為噴吹,但地方礦務(wù)局的發(fā)運(yùn)量及質(zhì)量都不是十分穩(wěn)定,河北鋼鐵也在積極尋找像河南能源這樣的國(guó)營(yíng)大礦務(wù)局進(jìn)行長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作。在將首鋼應(yīng)用焦作煤噴吹的經(jīng)驗(yàn)與河鋼技術(shù)人員進(jìn)行充分結(jié)合后,雙方一致認(rèn)為焦作洗末煤用作河鋼噴吹具有以下優(yōu)勢(shì):
(1)潞安貧瘦煤可磨較高(約80左右),而焦作煤可磨只有40左右,兩者摻配進(jìn)行制粉可提高利用效率;
(2)焦作煤固定碳長(zhǎng)期穩(wěn)定在80以上,在燃燒過程中可提供更多的熱值,置換比較高;
(3)潞安煤粘結(jié)較高,而焦作煤基本沒有粘結(jié),兩者摻配之后可加快煤粉輸送效率及提高噴煤比。
河北鋼鐵經(jīng)過一段時(shí)間試用以后對(duì)焦作噴吹煤的質(zhì)量給予了充分的肯定。目前已經(jīng)在下屬邯鄲鋼鐵、舞陽(yáng)鋼鐵、張鋼、承鋼等子公司穩(wěn)定推廣。在汲取了開發(fā)首鋼、河北鋼鐵的成功經(jīng)驗(yàn)后我們又相繼開發(fā)了安陽(yáng)鋼鐵、唐山國(guó)豐、津西鋼鐵等一批有潛力的大客戶,擴(kuò)大了焦煤公司噴吹煤的應(yīng)用領(lǐng)域,有效的提高了市場(chǎng)份額,同時(shí)構(gòu)建了較為合理和優(yōu)良的洗末煤客戶結(jié)構(gòu)和銷售布局,在大大提升了公司銷售效益的同時(shí)也為后期焦作洗末煤產(chǎn)能的擴(kuò)充打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。目前這些新客戶洗末煤合同量已經(jīng)超過100萬噸,以普通燒結(jié)煤950元/噸、噴吹煤1050元/噸為例,經(jīng)測(cè)算每年可以增加煤炭銷售利潤(rùn)1億元以上。