燕凱++劉志強++李+瑩++李冬梅
摘 要:某環(huán)塊型零件為高壓渦輪導(dǎo)向器組件中重要的零部件,其結(jié)構(gòu)復(fù)雜,零件上分布多個環(huán)形槽用做其他零件的定位槽口,零件端面和側(cè)壁上更是分布了幾十個各種直徑的小孔和不同尺寸的封嚴槽,電加工小孔的一次加工合格率低,加工周期長,電極損耗大。采用6σ工具分析,從電加工參數(shù)組合計算,電極尺寸材料優(yōu)化,介質(zhì)工作液指標控制,機床加工時機床自身參數(shù)管控等方面展開詳細的分析研究,將該零件在小孔機上一次加工合格率由現(xiàn)在20%提高到90%。
關(guān)鍵詞: 6σ工具;電加工;合格率
中圖分類號:TG659 文獻標識碼:A
0.引言
該零件電加工小孔的一次加工合格率低,加工周期長,電極損耗大。該零件在小孔機上電加工孔一次加工合格率只有20%,大部分的小孔需要兩次補加工,端面深15mm直徑Φ1+0.1小孔一次加工合格率有時不足10%,且因該小孔出口為半圓型開放槽結(jié)構(gòu)其出口電極損耗非常嚴重,由于該工序加工能力低,常常會影響到該零件的批量生產(chǎn)。
開展6σ工具應(yīng)用,找出該零件電加工一次加工合格率低的原因,從根本上解決零件電加工合格率低的問題。
1.原因分析及相關(guān)參數(shù)調(diào)整
試驗過程中對6批共252個零件共3528個孔的加工進行跟蹤收集數(shù)據(jù),配合“一次一因子”的試驗方法記錄各個因素X對零件一次加工合格率Y的影響程度。(零件的一次電加工合格率為Y ,影響零件一次電加工合格率的因素為Xs)
1.1原加工參數(shù)數(shù)據(jù)
使用原加工參數(shù)和方法進行加工時存在的問題:小孔機電加工14個Φ1孔一次加工合格率只有15%左右,必須多次補加工保證零件合格。每塊零件加工時間為2~2.5小時,效率低。
原加工參數(shù)加工合格率大約15%,當P(d)=0.85,查表正態(tài)分布表格, 6σ水平指Z=-1.05σ,工序能力水平較低。
1.2 改變工作液壓力值
通過觀察電火花放電過程,發(fā)現(xiàn)加工過程中火花放電較弱,電極在零件中常常有“打不動”的情況產(chǎn)生,同時加工過程中從零件中噴出的絕緣液基本為黑色。首先分析的一個原因可能是由于放電過程中毛料雜質(zhì)較多,堆積在放電間隙內(nèi)導(dǎo)電不好造成。分析規(guī)律可以看出更換電極后加工的前兩個孔的合格率有較大提升,有大約50%的幾率保證更換電極后加工的前兩個孔合格,但是其他后面加工的孔無法保證。增大工作液壓力值后加工合格率大約25%,對零件加工合格率有提高效果??梢姽ぷ饕簤毫Υ蠛谩.擯(d)=0.75,查表正態(tài)分布表格, 6σ水平指數(shù)Z=-0.65σ,工序能力水平較低。
1.3 改變電極絲轉(zhuǎn)數(shù)
將電極絲轉(zhuǎn)速由200r/min調(diào)整到170r/min,調(diào)整后再次對零件加工情況進行統(tǒng)計。
電極絲轉(zhuǎn)數(shù)由200調(diào)整到170,零件合格率約15%,并沒有明顯的效果。當P(d)=0.85,查表正態(tài)分布表格, 6σ水平指數(shù)Z=-1.05σ,工序能力水平較低。
3.2.3.4 改變工作液電阻值
考慮到零件放電狀態(tài)及電火花加工原理,利用機床功能,通過增加工作液的樹脂量,將電阻值由85kΩ提高到95kΩ。
增大工作液電阻值后加工合格率大約15%,對加工合格率影響不大,沒有效果。當P(d)=0.85,查表正態(tài)分布表格, 6σ水平指數(shù)Z=-1.05σ,工序能力水平較低。
1.4改變電加工放電強度
考慮到各主要電參數(shù)對電加工狀態(tài)的影響,嘗試修改電加工參數(shù),將脈寬和脈停進行調(diào)整,提高火花放電程度。
將加工參數(shù)中3段的脈停分別向下調(diào)整,增加放電時間,發(fā)現(xiàn)加工時的放電程度有所提升,加工單個孔的時間由原來的5~6分鐘將孔打通提高到4~5分鐘將孔打通,但是加工零件的合格率仍然沒有顯著提高,還需要進行修孔。
提高電加工放電程度后加工合格率大約21.4%,對零件加工合格率有一定提高效果。當P(d)=0.786,查表正態(tài)分布表格, 6σ水平指數(shù)Z=-0.80σ,工序能力水平較低。
1.5電極損耗變化
通過觀察發(fā)現(xiàn)加工過零件的電極絲基本上會呈現(xiàn)一個錐度,經(jīng)過分析是由于電極絲的側(cè)壁零件之間有放電產(chǎn)生。 由于電極絲前面產(chǎn)生錐度,所以其相應(yīng)加工的孔的尺寸也會相應(yīng)變小,導(dǎo)致孔加工不合格。 分析原因?qū)⒘慵娂庸r的加工參數(shù)反拷值從原來的0.5mm逐漸增加,但是由于反拷距離增加導(dǎo)致加工時間增加,當反拷值為3mm時,所用的反拷時間大約在5min左右,加工時的效果并不是非常理想,孔加工合格率并沒有顯著提高。
再次對加工后的電極進行分析,發(fā)現(xiàn)加工后的電極尺寸。電極前頭的直徑大約Φ0.69mm~ Φ0.73mm,電極成錐度的長度大約在10mm~12mm。
分析主要加工超差原因是電極絲的磨損,由于經(jīng)過以上試驗,考慮將電極絲的反拷長度繼續(xù)增加,提高到10mm利用以下加工參數(shù)加工,反拷10mm電極絲的時間大約在1min~2min,打通一個孔的時間在4.5min~5.5min。零件一次加工合格率得到顯著提高,可以達到預(yù)期目標,現(xiàn)參數(shù)加工一個零件的時間在1.3h~1.5h,提高加工效率大約40%??刂齐姌O磨損后加工合格率大約95%,對零件加工合格率有很大提高效果??刂齐姌O損耗非常好.當P(d)=0.05,查表正態(tài)分布表格, 6σ水平指數(shù)Z=1.65 σ,工序加工能力有很大提高。
對改善后加工零件進行數(shù)據(jù)收集,可以保證零件打孔時一次加工合格率在80%~100%,加工狀態(tài)穩(wěn)定。
結(jié)語
通過此次研究,零件在小孔機上電加工孔一次加工合格率由20%提高到90%,電加工能力由-1.05 σ水平提高到1.65 σ水平,提高加工能力2.7 σ。
本課題通過合理安排工作液壓力、電極絲轉(zhuǎn)數(shù)、工作液電阻值、加工電壓,電流強度等參數(shù),減少電極損耗, 將零件在小孔機上電加工孔一次加工合格率由20%提高到90%,電加工工序加工效率提高40%,改善了零件質(zhì)量和加工效率。
通過試驗,得出結(jié)論:電極損耗越小小、工作液壓力越大、零件排出雜物的效率越高,零件導(dǎo)電率越高,加工效率及加工質(zhì)量越高。
參考文獻
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