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淺談曲柄連桿的故障分析與拆裝問題

2018-01-25 07:48:58趙世來王博洋張治國
汽車實用技術 2018年1期
關鍵詞:響聲活塞環(huán)缸體

趙世來,王博洋,張治國

(華晨汽車工程研究院動力總成設計處,遼寧 沈陽 110141)

前言

曲柄連桿機構由活塞、活塞銷、連桿、曲軸、飛輪、TVD等零件組成,這些都屬于運動件,簡圖見圖 1。其作用是把熱能轉換成機械能,活塞的往復運動轉變成曲軸的旋轉運動;活塞上的氣壓力經連桿傳給曲軸,對外輸出功率。

圖1

下面分兩部分詳細介紹一下曲柄連桿的故障分析和拆裝問題。

1 曲柄連桿機構故障分析

1.1 活塞、活塞環(huán)、氣缸套磨損異常

故障現(xiàn)象

這些零件一旦發(fā)生異常磨損,最直接的體現(xiàn)是密封性下降,漏氣量增加,動力性、經濟性變差,起動困難;機油耗增加,使得缸內積碳增加,排氣管冒黑煙和冒藍煙。排放顆粒增多,影響到整機的排放指標。

圖2

活塞發(fā)生偏磨,并且磨損量大,見圖2;缸筒出現(xiàn)劃痕,見圖3。

圖3

故障分析

(1)零部件工作時間長,超出了工作年限,達到極限磨損量,這樣必須的更換零件。

(2)空氣濾清器和進氣管功能失效或密封不嚴,使得雜質進入氣缸內。保養(yǎng)時必須清洗干凈和及時更換空濾。

(3)溫度高,潤滑油變稀或失去潤滑功效,還有積碳過多。

(4)缸體變形量大,導致活塞與缸體匹配不當,可以采用壓板垳磨缸體。

1.2 拉缸

故障現(xiàn)象

活塞與氣缸受到機械刮傷時,嚴重破壞了密封性,漏氣量增大,出現(xiàn)竄機油現(xiàn)象,一旦發(fā)生這種現(xiàn)象,活塞會卡死在缸體內,發(fā)動機會熄火,再次啟動時,無法啟動。

圖4

故障分析

(1)嚴重缺水或冷卻不好,引起溫度升高,活塞膨脹量大。

(2)氣缸間隙過大。正確選配缸套和活塞。

(3)活塞環(huán)工作間隙小,積碳增多,環(huán)局部卡死折斷,需更換新件。

(4)活塞銷卡簧脫落,或折斷,活塞銷外竄。

1.3 曲軸磨損、刮傷及彎曲、折斷

故障現(xiàn)象

曲軸軸頸磨損、刮傷及彎曲、折斷。

故障分析

(1)潤滑油中有雜質,或長時間超負荷運轉,會使曲軸磨損嚴重。

(2)燒瓦、抱軸等問題會引起軸頸刮傷。

(3)主軸瓦間隙過大會導致曲軸彎曲。

(4)抱軸容易導致斷軸,折斷大多發(fā)生在軸柄與軸頸連接處。

1.4 活塞敲缸

故障現(xiàn)象

(1)發(fā)動機怠速時,在缸孔的上部發(fā)出清晰的“嗒嗒嗒”敲擊聲。

(2)冷車時,響聲明顯,熱車時響聲減弱或消失。故障分析

(1)用聽診器在缸體上部聽,聲響明顯。響聲在冷車時明顯,熱車時減弱或消失。

該缸“斷火”后,響聲減弱或消失,表明是該缸活塞響聲。為進一步證明某缸敲缸,可向懷疑發(fā)響的氣缸內注入少量機油,使機油附于氣缸壁和活塞之間,再起動發(fā)動機察聽。若敲擊聲減輕或消失,但運轉短時間后又出現(xiàn),則判斷是該缸活塞敲缸響,這是由于活塞與氣缸壁間隙過大所致。

(2)活塞銷與連桿襯套裝配過緊。

(3)活塞頂碰到氣缸襯墊。

(4)連桿變形。

1.5 連桿瓦響

故障現(xiàn)象

(1)在突然加速時,有明顯連續(xù)“鐺鐺”敲擊聲。

(2)響聲在怠速時較小,中速時較為明顯。

故障分析

(1)連桿軸瓦蓋的固定螺栓松動或折斷。

(2)軸瓦合金燒毀或脫落。

(3)連桿軸承瓦與軸頸磨損過甚,而使徑向間隙過大。

(4)軸頸失圓,使軸與軸瓦間接觸不良而造成的早期損壞。

(5)軸瓦接觸面積太小,單位面積上壓力過大。

(6)機油壓力太低或機油變質。

1.6 活塞銷響

故障現(xiàn)象

(1)怠速和中速時響聲比較明顯、清脆,呈現(xiàn)節(jié)奏的“嗒、嗒”聲。

(2)發(fā)動機的轉速變化時,響聲的也隨著變化。

(3)發(fā)動機溫度升高后,響聲不減弱。

(4)該缸“斷火”后,響聲減弱或消失;恢復該缸工作時的瞬間,會出現(xiàn)明顯的響聲或連續(xù)兩個響聲。

故障分析

抖動節(jié)氣門試驗:發(fā)動機怠速運轉,然后由怠速向低速急抖節(jié)氣門,響聲能隨轉速的變化而變化。每抖一次節(jié)氣門,如能聽到清脆而連貫的“嗒、嗒、嗒”的響聲,則有可能是活塞銷響。

斷火試驗:將發(fā)動機穩(wěn)定在響聲較強的轉速上,逐缸進行斷火試驗。當某缸斷火后響聲明顯減弱或消失,在復火的瞬間又能立即出現(xiàn)或連續(xù)出現(xiàn)兩個響聲,則可斷定為此缸活塞銷響。如果響聲嚴重,并且轉速越高,響聲越大,此時在較大的轉速下進行斷火試驗,往往響聲不消失且變得雜亂,這一般是由于配合間隙增大的緣故。

以上兩種方法如能配合使用,即在抖動節(jié)氣門的同時,反復進行斷火試驗,響聲會被聽得更清楚

1.7 活塞環(huán)響

故障現(xiàn)象

活塞環(huán)響會發(fā)出鈍啞的啪、啪、啪聲,轉速升高后,聲音加大,且逐漸變成雜碎的聲音,響聲類似敲缸的聲音,在機油口查聽明顯,單缸斷缸后響聲減弱。

故障分析

(1)單缸斷火試驗,響聲減小,但是還是存在。用聽診器在火花塞上聽,如果環(huán)已經折斷了,會聽見唰、唰的摩擦聲音。

(2)發(fā)動機溫度降低時,發(fā)出嘣、嘣、嘣的響聲,在機油口處不時的冒藍煙,變換轉速時,其響聲隨之減小,發(fā)動機溫度升高后,其響聲逐漸減少或消失,做斷火試驗時,響聲消失,再次啟動時,聲音又出現(xiàn)即可判斷為漏氣產生的聲音,主要是環(huán)與缸體的漏光度大,環(huán)在環(huán)槽內卡死或已拉缸。發(fā)動機溫度升高,有明顯的竄氣響聲,在斷火試驗,竄氣減弱,機油口處有明顯竄氣現(xiàn)象,主要是開口間隙增大,彈力減小引起的。

2 曲柄連桿機構拆裝問題

2.1 拆卸

(1)清除外部灰塵后才允許進行拆卸,抽出活塞連桿前,缸套上部的積碳必須清理干凈,以避免積碳顆粒損壞活塞和活塞環(huán)。

(2)取活塞連桿組件時,用橡膠棒直接推出,活塞連桿抽出后,立即把連桿蓋、瓦、連桿螺栓安裝復位。

(3)所有活塞連桿抽完后,將活塞連桿總成分解,拆下活塞、連桿、連桿瓦、活塞銷和活塞環(huán),清理表面的積碳和油污,每個缸的每種零件單獨放入自封塑料袋內,并做好標記。

(4)在拆卸活塞環(huán)時,標記好開口在活塞的位置。

(5)在用飛輪拉出器拆卸飛輪時,擰緊拉出器的兩個螺栓要交替進行,忌諱用手錘硬敲。

2.2 安裝

(1)裝配前,檢查清潔度是否符合要求,是否滿足圖紙要求,檢查裝配間隙,對于不符合技術要求的零件必須更換。

(2)用潔凈機油潤滑曲軸主軸頸后將曲軸安裝到缸體上。

(3)安裝主軸承蓋到缸體上,用機油潤滑主軸承蓋螺栓,并用手預緊。

(4)在安裝活塞連桿時,如果是過盈連接,則是通過壓裝機,壓緊活塞銷,如果是間隙配合,利用活塞銷把活塞和連桿連接在一起,銷兩端靠卡簧限位。

(5)安裝活塞環(huán)時,不要刮傷活塞和折斷活塞環(huán),先裝第二道氣環(huán),再裝第一道油環(huán),最后裝油環(huán),環(huán)的上平面有“top”標識,標識表示此面朝上,如果油環(huán)是螺旋撐簧油環(huán),三個環(huán)的開口要相隔120°,見圖5。如果油環(huán)是鋼帶組合油環(huán),見圖6。

圖5

圖6

(7)活塞連桿再裝入氣缸前,應在活塞和缸孔表面涂一層潤滑油,在確定好還口后

(8)將連桿導向保護套管插入連桿螺栓孔中,引導連桿,防止與曲軸相撞。

(9)注意活塞頂部箭頭指向發(fā)動機的前端。

3 結論

本文首先簡單的介紹一下活塞連桿系統(tǒng)的組成,詳細的介紹了失效故障現(xiàn)象后,對故障進行詳細分析;最后又介紹了拆卸方法。這些都是經驗數(shù)據(jù)的積累,希望今后對大家有所幫助。

[1] 魏成輝.平面連桿結構綜合的改進混動方法[J]機械科學與技術,2005.24

[2] 吳兆漢.車輛發(fā)動機設計.國防工業(yè)出版社.1982.6

[3] 李春城.汽車發(fā)動機曲柄連桿結構和配氣機構的檢查和調整[J].汽車技術,1982.1.

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