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甲醇精餾系統(tǒng)自循環(huán)操作運行小結(jié)

2018-01-29 14:36:28趙蘭剛李科軍
中氮肥 2018年6期
關(guān)鍵詞:三塔常壓塔液位

趙蘭剛,李 君,李科軍

[新能鳳凰 (滕州)能源有限公司,山東滕州 277527]

新能鳳凰 (滕州)能源有限公司 (簡稱新能鳳凰)有2套360kt/a甲醇裝置。對置式四噴嘴水煤漿加壓氣化爐生產(chǎn)的水煤氣,經(jīng)變換、低溫甲醇洗后進(jìn)入甲醇合成系統(tǒng);甲醇合成系統(tǒng)、甲醇精餾系統(tǒng)各為2套,2套系統(tǒng)并聯(lián)運行,甲醇合成系統(tǒng)產(chǎn)出的粗甲醇分別進(jìn)入2套甲醇精餾系統(tǒng) (簡稱精餾Ⅰ系統(tǒng)、精餾Ⅱ系統(tǒng)),粗醇經(jīng)精餾后送往中間罐區(qū)暫時儲存,分析合格后送罐區(qū)儲槽 (對外銷售)。正常生產(chǎn)中,2套甲醇精餾系統(tǒng)分別與2套甲醇合成系統(tǒng)相對應(yīng),也可以相互切換,即一期甲醇合成系統(tǒng)和二期甲醇合成系統(tǒng)的粗醇可以互送,避免甲醇精餾系統(tǒng)因各種原因停車,達(dá)到不影響前系統(tǒng)運行、不降低系統(tǒng)負(fù)荷的目的。

1 節(jié)能型三塔精餾工藝簡介

新能鳳凰2套甲醇精餾系統(tǒng)均采用節(jié)能型三塔 (預(yù)精餾塔、加壓精餾塔和常壓精餾塔)精餾工藝。預(yù)精餾塔 (簡稱預(yù)塔)的主要作用是除去粗甲醇中的輕組分;加壓精餾塔 (簡稱加壓塔)、常壓精餾塔 (簡稱常壓塔)的主要作用是除去粗甲醇中的重組分,在塔頂采出純度很高的精甲醇。預(yù)塔有2臺再沸器,1臺采用0.3MPa蒸汽提供熱源,1臺采用加壓塔的蒸汽冷凝液提供熱源;加壓塔有1臺再沸器,采用1.27MPa蒸汽提供熱源;加壓塔塔頂蒸氣冷凝熱作為常壓塔塔底再沸器的熱源,從而減少系統(tǒng)蒸汽消耗和冷卻水消耗,能耗較雙塔精餾工藝低10%~20%。

節(jié)能型三塔精餾工藝能生產(chǎn)高純度無水甲醇(純度99.95%以上),同時不增加甲醇的損失量,甲醇回收率可達(dá)99%以上;在不增加甲醇損失量的基礎(chǔ)上,可從甲醇產(chǎn)品中有效分離出有機雜質(zhì),尤其是乙醇;產(chǎn)品水含量較低。

2 系統(tǒng)運行概況

新能鳳凰的甲醇精餾系統(tǒng)年運行時間設(shè)計為8000h,目前單套甲醇精餾系統(tǒng)產(chǎn)能500kt/a,雙套為1000kt/a(2015年為提高市場競爭力、增加企業(yè)經(jīng)濟效益,對系統(tǒng)進(jìn)行過技術(shù)改造,以實現(xiàn)甲醇產(chǎn)能1000kt/a的目標(biāo))。

精餾Ⅰ系統(tǒng)于2009年12月開車,精餾Ⅱ系統(tǒng)于2011年10月順利投產(chǎn)。2套甲醇精餾系統(tǒng)投運以來,運行平穩(wěn),出售的精甲醇產(chǎn)品均為優(yōu)等品,精甲醇產(chǎn)品的水含量及其他各項指標(biāo)優(yōu)于魯南地區(qū)乃至山東地區(qū)其他廠家;甲醇精餾系統(tǒng)平時均連續(xù)運行,遇到設(shè)備問題或其他問題時只作短停處理,自運行以來沒有出現(xiàn)過甲醇精餾系統(tǒng)自身原因而導(dǎo)致的前系統(tǒng)降負(fù)荷。

3 甲醇精餾系統(tǒng)自循環(huán)操作

新能鳳凰甲醇裝置自2013年實現(xiàn)長周期運行以來,創(chuàng)出了單套系統(tǒng)連續(xù)運行超過500d、2套系統(tǒng)連續(xù)運行超過300d的紀(jì)錄,生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題基本上可進(jìn)行在線處理。生產(chǎn)出現(xiàn)異常、周期性倒氣化爐或更換燒嘴時,原采取的措施是:因生產(chǎn)負(fù)荷降低,變換廢鍋、合成汽包副產(chǎn)蒸汽量減少,要停1套甲醇精餾系統(tǒng)或2套甲醇精餾系統(tǒng),同時余熱發(fā)電負(fù)荷降至最低,以保證空分裝置、凈化系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。2015年以來,在多年的經(jīng)驗積累和嫻熟的操作下,開始摸索氣化爐倒?fàn)t或更換燒嘴時甲醇精餾系統(tǒng)采取停止進(jìn)料、停止采出的方式建立物料的三塔自循環(huán)操作方法。經(jīng)過多次嘗試與優(yōu)化,甲醇精餾系統(tǒng)自循環(huán)操作效果好,可節(jié)省蒸汽,系統(tǒng)重啟后產(chǎn)品能快速合格,同時提高了工作效率,降低了現(xiàn)場的工作量。氣化爐倒?fàn)t與更換燒嘴對生產(chǎn)系統(tǒng)蒸汽供需狀況的影響不同,且歷時也不一樣,故甲醇精餾系統(tǒng)的自循環(huán)操作需要調(diào)度的充分協(xié)調(diào)及各工序的密切配合。

3.1 自循環(huán)操作的步驟

2016年1月24日08:05,白班人員接班后氣化工段因故障跳停了1對燒嘴,由于蒸汽供應(yīng)量不足,精餾Ⅱ系統(tǒng)按慣例需停車。為減少氣化爐投用燒嘴前后精餾Ⅱ系統(tǒng)先停車再開車造成的甲醇產(chǎn)量損失,降低現(xiàn)場工作量,又能在最低蒸汽使用量情況下不停車,經(jīng)與調(diào)度溝通后,決定嘗試甲醇精餾系統(tǒng)自循環(huán)操作。

3.1.1 短期停車自循環(huán)操作步驟及控制要點

(1)調(diào)整蒸汽用量。據(jù)系統(tǒng)0.3MPa、1.27 MPa蒸汽管網(wǎng)實際壓力,控制室 (操作人員)快速減蒸汽,精餾Ⅱ系統(tǒng)降負(fù)荷直至停粗甲醇進(jìn)料泵 (即停止進(jìn)料);控制室0.3MPa蒸汽調(diào)節(jié)閥 (FV5202)、1.27MPa蒸汽調(diào)節(jié)閥 (FV5206)接近全關(guān)時,現(xiàn)場人員及時關(guān)掉0.3MPa、1.27 MPa現(xiàn)場蒸汽大閥,同時分別打開0.3MPa、1.27MPa蒸汽大閥前后聯(lián)通的DN40蒸汽 (壓力1.27MPa,溫度190℃)暖管閥,之后控制室逐步開大0.3MPa蒸汽調(diào)節(jié)閥 (FV5202)、1.27MPa蒸汽調(diào)節(jié)閥 (FV5206),此時三塔(預(yù)塔、加壓塔、常壓塔)所需熱量由0.3MPa、1.27MPa蒸汽大閥前后聯(lián)通的DN40蒸汽暖管管線供給,控制室的調(diào)整幅度可以相對大點。

(2)切斷精餾系統(tǒng)進(jìn)料?,F(xiàn)場人員關(guān)0.3 MPa、1.27MPa蒸汽大閥后,配合控制室停粗甲醇進(jìn)料泵 (P5201),同時停加壓塔進(jìn)料泵(P5204);控制室調(diào)整三塔的塔釜液位,預(yù)塔停止向加壓塔進(jìn)料,加壓塔停止向常壓塔進(jìn)料;關(guān)閉常壓塔塔釜至廢水槽的閥門,停廢水泵(P5211),即常壓塔停止廢水外送;及時調(diào)整并穩(wěn)定各塔及其回流槽液位,及時停止加壓塔和常壓塔的精甲醇采出。

(3)維持系統(tǒng)的熱量平衡和氣液平衡。降低加壓塔和常壓塔的回流量,回流量的大小據(jù)加壓塔回流槽和常壓塔回流槽液位及熱量平衡進(jìn)行調(diào)節(jié),使系統(tǒng)熱量平衡和氣液平衡相對穩(wěn)定,在最小范圍內(nèi)波動;維持加壓塔回流槽和常壓塔回流槽液位穩(wěn)定 (液位在±2%之間波動),避免調(diào)整幅度過大,破壞系統(tǒng)熱量平衡;及時停送預(yù)塔解吸器的脫鹽水,同時調(diào)整預(yù)塔塔頂?shù)谝焕鋮s器和第二冷卻器的溫度;調(diào)整常壓塔冷卻器(E5208)的循環(huán)水量,避免熱量損失大。

(4)穩(wěn)定自循環(huán)操作。切斷三塔之間的進(jìn)、出料后,此時三塔所需的熱量由0.3MPa、1.27 MPa蒸汽大閥前后聯(lián)通的DN40蒸汽暖管管線供給,保證預(yù)塔、加壓塔、常壓塔的回流量穩(wěn)定在最小回流量以上,不至因回流量過小而損壞泵;維持回流槽液位穩(wěn)定,三塔基本上處于縱向有溫差、組分相對穩(wěn)定的狀態(tài),由此形成三塔物料的閉路熱態(tài)自循環(huán)。自循環(huán)操作過程中,注意穩(wěn)定操作,維持好系統(tǒng)的熱量平衡、氣液平衡,保持三塔內(nèi)的重組分不上移,通過不斷的汽化和冷凝,輕組分和重組分均能得到分離。

3.1.2 開車操作步驟及控制要點

氣化爐投燒嘴,待合成汽包副產(chǎn)蒸汽后,生產(chǎn)系統(tǒng)運行逐步穩(wěn)定,甲醇精餾系統(tǒng)進(jìn)料開車,其操作步驟及控制要點如下。

(1)引蒸汽,建立熱量平衡?,F(xiàn)場人員將0.3MPa、1.27MPa蒸汽現(xiàn)場大閥一次開到位,同時關(guān)閉現(xiàn)場0.3MPa、1.27MPa蒸汽總管上聯(lián)通的 DN40蒸汽暖管閥;控制室用 FV5202、FV5206調(diào)節(jié)閥緩慢引蒸汽,據(jù)回流槽液位和塔溫逐漸增大回流量,維持熱量平衡、氣液平衡,蒸汽和回流液交替加量,避免重組分的上移,避免回流量過大造成塔釜液位過高。

(2)預(yù)塔進(jìn)料,建立物料平衡?,F(xiàn)場開啟預(yù)塔進(jìn)料泵 (P5201),維持45~55m3/h的進(jìn)料量 (此進(jìn)料量下好操作、產(chǎn)品易合格,在調(diào)產(chǎn)品合格的過程中也降低了堿、水、蒸汽的消耗);預(yù)塔壓力設(shè)為30kPa投自動,調(diào)整預(yù)塔一級冷凝器、預(yù)塔二級冷凝器溫度,以維持穩(wěn)定,并據(jù)預(yù)塔進(jìn)料量適當(dāng)向預(yù)塔解吸器加入脫鹽水;待預(yù)塔溫度高于76℃時再向加壓塔進(jìn)料,防止預(yù)塔塔釜溫度過低的情況下輕組分帶入加壓塔;預(yù)塔適當(dāng)加萃取脫鹽水和堿,調(diào)整預(yù)塔二級冷凝器溫度在40℃。

(3)調(diào)整加壓塔和常壓塔的三大平衡 (物料平衡、氣液平衡、熱量平衡)。加壓塔加入蒸汽要平穩(wěn),避免蒸汽量的波動引起塔壓的波動,進(jìn)而造成加壓塔和常壓塔的液位和溫度大幅波動;加壓塔和常壓塔根據(jù)液位、熱量、氣液平衡情況及時調(diào)整,常壓塔塔釜溫度高于102℃時,聯(lián)系調(diào)度將廢水外送氣化工段磨煤或污水處理系統(tǒng),確保廢水合格;回流槽液位高時及時采出至粗醇槽,及時取樣分析,產(chǎn)品分析合格后改為采出至精醇槽。

(4)提高系統(tǒng)負(fù)荷。分析精甲醇各項指標(biāo)正常后,逐漸加大進(jìn)料量,提高系統(tǒng)負(fù)荷,三塔的液位趨于正常時,三大平衡得以建立。

3.2 系統(tǒng)重啟時的注意事項

(1)預(yù)塔塔釜溫度低于75℃時,要及時減小加壓塔進(jìn)料,防止輕組分帶入加壓塔引起產(chǎn)品長時間水溶性不合格;預(yù)塔塔釜溫度高于76℃時,是向加壓塔進(jìn)料的較適宜的溫度。

(2)常壓塔靈敏點溫度 (TI5222)要與常壓塔底部壓力表示數(shù)結(jié)合觀察,常壓塔靈敏點溫度低時,常壓塔底部壓力高,輕組分下移,此時應(yīng)及時減小回流量,避免廢水不合格和采出雜醇濃度高而造成甲醇損失。

(3)如加壓塔和常壓塔產(chǎn)品長時間不合格,水溶性差,酸度高,可稍開三塔回流槽放空閥,避免輕組分在槽內(nèi)積聚引起產(chǎn)品質(zhì)量不合格。

3.3 自循環(huán)操作的優(yōu)點

此種自循環(huán)操作,既節(jié)能降耗又可降低現(xiàn)場的工作量,自推廣應(yīng)用以來,得到了精餾操作人員的廣泛認(rèn)可。經(jīng)總結(jié),此種操作方法適用于8h以下的短期停車,對于長期停車來說不經(jīng)濟,不僅浪費蒸汽和電力,且甲醇精餾系統(tǒng)長時間不進(jìn)料,沒有產(chǎn)品產(chǎn)出,自循環(huán)操作沒有任何意義。具體來說自循環(huán)操作具有如下優(yōu)點。

(1)縮短了產(chǎn)品合格的時間。以往系統(tǒng)重啟需要4h左右才能產(chǎn)出合格產(chǎn)品,而采用自循環(huán)操作后系統(tǒng)重啟1h以內(nèi)就能產(chǎn)出合格產(chǎn)品,系統(tǒng)可在短時間內(nèi)恢復(fù)穩(wěn)定運行;后期經(jīng)過優(yōu)化,操作相對嫻熟,在系統(tǒng)進(jìn)料平穩(wěn)、三塔運行相對穩(wěn)定后產(chǎn)品分析取樣即合格,距甲醇精餾系統(tǒng)開始引蒸汽間隔時間不到40min。

(2)節(jié)省了蒸汽用量。以往系統(tǒng)重啟需用蒸汽200t甚至更高,采用自循環(huán)操作后,自系統(tǒng)停車到重啟后產(chǎn)品合格僅用蒸汽100t左右,而且輔助物料 (脫鹽水、堿液)的消耗也有所降低。

(3)減少了甲醇的損失。采用自循環(huán)操作后,避免了系統(tǒng)重啟時的大回流、大放空和雜醇大量采出,減少了甲醇的損失,提高了甲醇的收率,增加了經(jīng)濟效益。

4 結(jié)束語

甲醇生產(chǎn)企業(yè)對甲醇精餾系統(tǒng)的連續(xù)、穩(wěn)定運行要求越來越高,既要保證產(chǎn)品的質(zhì)量,又要降低蒸汽的消耗,實現(xiàn)節(jié)能且高產(chǎn)。新能鳳凰的實際運行經(jīng)驗表明,甲醇精餾系統(tǒng)自循環(huán)操作適用于8h以下的短期停車,可使甲醇精餾系統(tǒng)不受生產(chǎn)負(fù)荷降低或其他因素的影響,實現(xiàn)系統(tǒng)的連續(xù)生產(chǎn)和系統(tǒng)重啟后產(chǎn)品的快速合格,從而節(jié)省蒸汽,提高甲醇的收率,降低開停車過程對設(shè)備造成的影響,并有效避免甲醇精餾系統(tǒng)開停車時出現(xiàn)的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象,實現(xiàn)系統(tǒng)的環(huán)保、經(jīng)濟運行。

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