李 娜
(包鋼集團(tuán)礦山研究院)
CS-2000碳硫測(cè)定儀是ELTRA公司在新世紀(jì)推出的具有世界領(lǐng)先技術(shù)的高技術(shù)碳硫分析儀,可分析鋼、鑄鐵、合金、金屬、礦石、陶瓷、石灰、橡膠、煤、焦炭、碳化物、石墨、油品、催化劑和其他固體及流動(dòng)材料中的碳和硫的含量;該儀器操作方便、使用壽命長(zhǎng),被廣泛應(yīng)用于冶金、機(jī)械等行業(yè)中。本文針對(duì)CS-2000碳硫測(cè)定儀出現(xiàn)頻率較高的常見(jiàn)故障及維護(hù)方法進(jìn)行了總結(jié)和分析,并給出了相應(yīng)的處置方法,可有效降低儀器的故障率。
CS-2000碳硫測(cè)定儀包括:高頻爐感應(yīng)系統(tǒng)、管式爐系統(tǒng)、紅外檢測(cè)系統(tǒng)、稱量系統(tǒng)、氣路系統(tǒng)、操作界面系統(tǒng)。
CS-2000碳硫測(cè)定儀的工作原理是:樣品在純氧氣氛下燃燒,使得碳和硫氧化成二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫,燃燒后混合氣體經(jīng)除塵和除水凈化裝置再進(jìn)入硫檢測(cè)池測(cè)定硫(紅外檢測(cè)池的檢測(cè)靈敏度可選高、低);然后,混合氣體通過(guò)氧化銅爐,一氧化碳氧化成二氧化碳,二氧化硫氧化成三氧化硫,再經(jīng)除硫劑后導(dǎo)入碳檢測(cè)池測(cè)定碳[1]。
2.1.1 故障分析
經(jīng)過(guò)多年的維護(hù)保養(yǎng)經(jīng)驗(yàn),總結(jié)出引起碳硫測(cè)定儀分析結(jié)果不穩(wěn)定的因素有化學(xué)試劑失效或灰塵過(guò)濾器堵塞,漏氣,坩堝和鎢??瞻滋叩裙收?。
2.1.2 故障處理
(1)化學(xué)試劑失效或灰塵過(guò)濾器堵塞,應(yīng)及時(shí)更換化學(xué)試劑。如果500次分析以下,對(duì)金屬過(guò)濾器拆除,用刷子清掃幾遍后,安裝上繼續(xù)使用;如果超過(guò)500次分析,需對(duì)金屬過(guò)濾器進(jìn)行清洗,把過(guò)濾器置于無(wú)水乙醇中,用超聲波清洗10~15 min,烘干后使用。
(2)漏氣。在儀器正常開(kāi)機(jī)后進(jìn)行漏氣自檢,按照儀器操作說(shuō)明書(shū)的步驟進(jìn)行,按下漏氣自檢按鈕,如果在大約5 s后,壓力表壓力降至一定位置維持恒定,漏氣檢查試驗(yàn)結(jié)束,氣路系統(tǒng)正常。如果壓力持續(xù)下降,松開(kāi)按鈕,打開(kāi)爐子,再次按下按鈕,如果壓力仍下降,則漏氣處在儀器內(nèi)部,需要聯(lián)系維修人員解決。
(3)坩堝和鎢粒空白太高。對(duì)坩堝重新進(jìn)行高溫1 000 ℃灼燒1 h后并隨爐冷卻,排除因坩堝處理不當(dāng)或污染而導(dǎo)致的結(jié)果不穩(wěn)定;用重新處理過(guò)的坩堝進(jìn)行空白測(cè)量,鎢粒中碳硫含量過(guò)高會(huì)使結(jié)果異常,及時(shí)更換符合要求的鎢粒并重新校準(zhǔn)工作曲線,可消除由此引發(fā)的結(jié)果不穩(wěn)定[2]。
2.2.1 故障分析
分析最長(zhǎng)時(shí)間為100 s,操作人員可以設(shè)定最大分析時(shí)間。最短分析時(shí)間通過(guò)分析器自動(dòng)確定為最大分析時(shí)間的一半。分析時(shí)間延長(zhǎng),分析曲線拖尾的原因可能是:灰塵陷阱贓,化學(xué)試劑失效,棉花、玻璃棉或石英棉壓得太緊,氧氣不純、催化劑爐有問(wèn)題不加熱或氧化銅失效,紅外池溫度未穩(wěn)定或氧氣流沒(méi)有達(dá)到。
2.2.2 故障處理
(1)灰塵陷阱贓。對(duì)金屬過(guò)濾器拆除,把過(guò)濾器置于無(wú)水乙醇中,用超聲波清洗10~15 min,烘干后使用。
(2)化學(xué)試劑失效。觀察高氯酸鎂試劑是否失效,如果結(jié)塊,更換高氯酸鎂試劑。棉花、玻璃棉或石英棉壓得太緊則更換及松動(dòng)各個(gè)玻璃管內(nèi)的玻璃棉和脫脂棉。
(3)氧氣不純、催化劑爐有問(wèn)題或氧化銅失效。使用氧氣純度≥99.5%的高壓氧氣瓶,或加入氣體凈化器;檢查催化爐內(nèi)玻璃管情況,更換氧化銅試劑。
(4)紅外池溫度未穩(wěn)定或氧氣流未達(dá)到。應(yīng)在紅外池通電1~2 h后才能工作,應(yīng)通氧氣10~15 min后工作(電源開(kāi)關(guān)置于2位置時(shí))。
2.3.1 故障分析
爐頭灰塵多,燃燒管上附著的熔渣太多導(dǎo)致?tīng)t頭發(fā)出嗡嗡聲。
2.3.2 故障處理
要定期清掃爐頭、清洗燃燒管,此項(xiàng)工作必須列入儀器的維護(hù)中。清洗燃燒管時(shí),先把燃燒管放入鹽酸中浸泡5min,之后進(jìn)行煮沸浸泡清洗,至燃燒管內(nèi)壁粉塵脫落,洗凈后擦干,重新安裝使用。
2.4.1 故障分析
出現(xiàn)沒(méi)有氧氣壓力現(xiàn)象的原因有:分析器前面氧氣壓力表指示壓力低于0.15 MPa,氧氣瓶壓力分壓表指示低于0.4~0.6 MPa;O環(huán)密封圈由于長(zhǎng)期的摩擦產(chǎn)生損壞,使密封處漏氣;有些樣品在分析過(guò)程中反應(yīng)劇烈,噴濺過(guò)大會(huì)造成燃燒管破裂;氣路上的V1電磁閥由于氧化或粉塵多,導(dǎo)致氣路無(wú)氧或不分析。
2.4.2 故障處理
首先觀察各壓力表指示值,如壓力低于正常指示值,應(yīng)及時(shí)更換氧氣氣瓶;擦拭各密封圈(包括試劑管上的小密封圈),如果密封圈仍有彈性且沒(méi)有變形,可涂抹真空潤(rùn)滑脂后重新安裝(潤(rùn)滑脂不宜過(guò)多,過(guò)多易沾灰塵);拆除整個(gè)爐頭進(jìn)行灰塵清掃,觀察燃燒管是否有破裂的地方,如有破裂,更換新的燃燒管;一般情況下,儀器內(nèi)氣路上的V1電磁閥不易損壞,它需靠人工判斷,采用分段檢漏法,找到漏氣處,更換V1電磁閥。
2.5.1 故障分析
電阻爐從室溫升到 1 300 ℃一般需15~20 min,如時(shí)間過(guò)長(zhǎng),可能是加熱元件損壞,導(dǎo)致升溫時(shí)間長(zhǎng)。
2.5.2 故障處理
設(shè)定溫度最大值,測(cè)量加熱元件的電壓。使用測(cè)量檔位1 000 V AC,如果電壓在 220 V AC附近,則加熱元件損壞,更換加熱元件。
通過(guò)對(duì)CS-2000碳硫測(cè)定儀在使用過(guò)程中常見(jiàn)的一些故障產(chǎn)生的原因分析得出,若要提高其分析結(jié)果的準(zhǔn)確度、使用效率和使用壽命,一定要按操作規(guī)程正確操作,并定期對(duì)儀器進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),把故障終結(jié)在初級(jí)階段,及時(shí)更換耗材和備件,可有效降低設(shè)備的故障率,縮減故障處理時(shí)間,延長(zhǎng)儀器的使用時(shí)間。