陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司PVC二分廠(以下簡稱二分廠)始終堅持“在變革中求創(chuàng)新,在創(chuàng)新中求發(fā)展,實(shí)現(xiàn)安全效益最大化”的理念,在生產(chǎn)過程中挖潛能、找突破,通過技術(shù)改造全力提質(zhì)量、去瓶頸、降成本。
(1)改造精餾高沸塔,提高PVC樹脂產(chǎn)品質(zhì)量。
精餾高沸塔是利用物料的沸點(diǎn)不同,分離除去粗氯乙烯中的高沸物——二氯乙烷。二氯乙烷是活潑的鏈轉(zhuǎn)移劑,對PVC產(chǎn)品質(zhì)量的影響很大。二分廠氯乙烯單體中的二氯乙烷含量基本為100 μg/g,雖然在指標(biāo)控制范圍內(nèi),但仍然達(dá)不到國內(nèi)先進(jìn)工藝水平。二分廠通過行業(yè)對標(biāo),經(jīng)現(xiàn)場調(diào)研、討論,科學(xué)研究,決定對精餾高沸塔進(jìn)行改造。2017年10月,利用大修的機(jī)會,二分廠將2套精餾高沸塔拆除,更換為1套新的高沸塔。改造后,氯乙烯單體中二氯乙烷含量降為0.5 μg/g,達(dá)到了行業(yè)先進(jìn)水平,PVC樹脂質(zhì)量明顯提高,熱穩(wěn)定性由295~447 s提高到315~385 s,平均聚合度波動范圍由1 303~1 331縮小到1 310~1 332,分散劑用量由84 μg/g降為48 μg/g,每年可節(jié)約費(fèi)用10萬元。
(2)改造乙炔預(yù)冷器,解決生產(chǎn)瓶頸問題。
乙炔預(yù)冷器是乙炔氣從發(fā)生器出來后的第1道冷卻、洗滌裝置,預(yù)冷器降溫、洗滌效果不好會造成乙炔氣溫度高、電石泥漿含量多;電石泥漿隨著乙炔氣進(jìn)入乙炔冷卻塔,會使冷卻塔塔盤及填料堵塞,造成發(fā)生器出口壓力高、水洗系統(tǒng)溫度高,存在安全隱患的同時會導(dǎo)致硫酸單耗升高。現(xiàn)場崗位人員在檢修、清理預(yù)冷器過程中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、認(rèn)真研究,提出了乙炔預(yù)冷器的改造方案,并自己畫草圖,外委加工,將乙炔預(yù)冷器加水噴淋嘴改造為“金字塔”式降溫溢流水盤,將加水管加至塔頂,經(jīng)扁鋼層溢流至下層扁鋼,乙炔氣由下往上流動,能全面地被水洗滌,增加了換熱和洗滌面積。2017年9月,二分廠利用發(fā)生器維修保養(yǎng)機(jī)會逐臺對發(fā)生器預(yù)冷器進(jìn)行改造,乙炔氣中夾帶的電石泥漿大量減少,硫酸單耗由8.7 kg降至8.1 kg,每月節(jié)約硫酸18.3 t,同時發(fā)生器壓力也有所降低,消除了安全隱患。
(3)回收利用聚合母液水,降低水消耗。
聚合裝置中每天產(chǎn)生母液水970 t左右,流量為35~40 m3/h,電石水解回用20 m3/h,其余全部作排污處理,污水處理壓力較大。因此,二分廠于2017年8月提出回收利用母液水方案,增加母液水沉降裝置。2017年11月,母液水沉降裝置投用。母液水從干燥工序的離心機(jī)出來后直接進(jìn)入母液水沉降裝置,分離出來的PVC樹脂用泵送至漿料槽,上清液經(jīng)循環(huán)水換熱器冷卻至40~50 ℃后,進(jìn)入母液水槽,用作聚合出料噴淋打水和過濾器高壓沖洗水,一方面可以降低去離子水的消耗(由970 t/d降為700 t/d),按照去離子水單價10元/t計算,1年節(jié)省費(fèi)用89萬元;另一方面可以回收一部分PVC樹脂(約70 t/a),實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益35萬元/a,達(dá)到了減污增效的目的。