郭文龍,張 龍,宋文戈,王 杰
(山西陽煤豐喜肥業(yè)〔集團〕有限責任公司泉稷能源公司 山西運城 044000)
山西陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責任公司泉稷能源公司主要以焦爐氣和煤為原料,建有300 kt/a合成氨、520 kt/a尿素和65 kt/a LNG生產(chǎn)裝置。尿素裝置采用改良型二氧化碳汽提法生產(chǎn)工藝,目前裝置日產(chǎn)量可達1 830 t。
尿素解吸系統(tǒng)是尿素生產(chǎn)過程中回收NH3、CO2、甲銨和尿素的重要環(huán)節(jié),對提高回收率、降低能耗和生產(chǎn)成本具有重要意義。泉稷能源公司尿素裝置中的工藝冷凝液經(jīng)換熱至105 ℃左右送至第1解吸塔上部第3塊塔盤,自上而下與來自第2解吸塔的解吸氣以及來自水解塔的二次蒸汽逆流傳熱傳質(zhì),工藝冷凝液中大部分的CO2和NH3被加熱分離出來,解吸后溫度為130 ℃的解吸液送至水解塔。從第1解吸塔頂部出來的氣體進入回流冷凝器的殼程,被管內(nèi)的循環(huán)冷卻水冷卻,得到的冷凝液進入回流冷凝器的液位槽內(nèi),未冷凝氣體去常壓吸收塔進一步洗滌回收,回流冷凝器用解吸液作為吸收液。60 ℃的回流液含NH3和CO2體積分數(shù)分別為約25%和18%,經(jīng)回流泵送出,一部分返回第1解吸塔頂部第1塊塔盤作為回流液,其余送至低壓系統(tǒng)進一步回收利用。
為保證解吸系統(tǒng)的正常運行,回流液溫度的設計指標定為65 ℃。但在實際運行過程中,回流冷凝器循環(huán)水量全開并經(jīng)管道增壓后,回流液溫度為77 ℃,最高時達到83 ℃,解吸系統(tǒng)壓力0.40 MPa,嚴重偏離工藝指標。在解吸廢液達標的情況下,解吸量只能達到32 t/h,使解吸系統(tǒng)無法達到預期的回收效果,更無法加量運行,夏季高溫期間將嚴重影響解吸系統(tǒng)的運行,甚至解吸廢液無法進入循環(huán)水系統(tǒng)而需排入污水廠作進一步處理。另外,隨著回流液溫度的升高,含有NH3和CO2的解吸系統(tǒng)腐蝕加劇,尤其是甲銨液的腐蝕更嚴重。
經(jīng)對比發(fā)現(xiàn),解吸系統(tǒng)無法正常運行的根源是出回流冷凝器的冷凝液溫度偏高,為此,在第1解吸塔頂部氣相管線上串聯(lián)1臺回流預冷凝器。具體方案是在解吸塔氣相截止閥兩側(cè)開口,分別作為回流預冷凝器物料的進出口,進出口再分別增設截止閥來調(diào)節(jié)回流預冷凝器的冷凝量,熱量由尿素裝置的循環(huán)冷卻水帶走。采取上述措施后,進入回流冷凝器的物料溫度降低,既可減輕回流冷凝器的負荷,又能停運循環(huán)水管道增壓泵,從而達到解吸系統(tǒng)正常運行的目的。改造后流程如圖1所示。
圖1 改造后解吸系統(tǒng)局部工藝流程
如表1所示,改造完成以后,回流液溫度達到了設計指標,不僅降低了裝置的消耗,而且提高了解吸量,解吸系統(tǒng)運行正常,收到了預期的改造效果。
表1 改造前、后解吸效果對比
改造后,解吸量由不足32 m3/h提高至35 m3/h以上,得到的解吸液可直接作為循環(huán)水補水,每天可減少污水處理廠廢水處理量超過70 t;65 kW循環(huán)水管道增壓泵停運;解吸壓力由0.40 MPa降至0.33 MPa,更有利于解吸操作;隨著回流液溫度的降低,在緩解系統(tǒng)腐蝕的同時,解吸系統(tǒng)的操作彈性增大,保證了夏季高溫期間系統(tǒng)的正常運行。按含稅電價0.45元/(kW·h)、管道增壓泵年運行4 000 h計,年節(jié)省電費11.7萬元;年節(jié)約循環(huán)水補水和解吸廢液處理費用約144.0萬元;噸尿素氨耗降低0.8 kg,年節(jié)省合成氨約400 t,噸氨價格以2 500元計,年降低成本104.0萬元。該項目總計年效益在259.0萬元以上,改造效果明顯。