陳永訢 田 震 趙 剛 李建楠 甘惠良 董樹陽
(海洋石油工程股份有限公司 天津 300461)
崖城13-1氣田香港管線是天然氣輸往香港的“大動脈”,總長約778 km,直徑711.2 mm。2013年10月操作人員發(fā)現(xiàn)該管線壓力異常,管線壓力持續(xù)下降。調(diào)查發(fā)現(xiàn)輸氣管線南側(cè)(崖城側(cè))閥組有2處泄漏,北側(cè)(香港側(cè))閥組保護(hù)罩發(fā)生側(cè)翻,為保證香港終端的正常用氣,必須進(jìn)行徹底修復(fù)。由于該作業(yè)水域海水深,為盡快完成修復(fù)并順利通氣,修復(fù)期間采用帶壓修復(fù),這給管線封堵及修復(fù)作業(yè)帶來極大挑戰(zhàn)。該管線運(yùn)行時間超過20 a,管線疲勞損傷敏感,對天氣窗口及焊接作業(yè)的要求較高,而國內(nèi)外有關(guān)服役時間較長的老海底管線的維護(hù)及修復(fù)鮮有報道,無案例借鑒。本文通過對海底管線帶壓回收修復(fù)方案的詳細(xì)設(shè)計,對海底管線修復(fù)過程進(jìn)行了疲勞分析以嚴(yán)格控制回收修復(fù)的作業(yè)時間,并對封堵狀態(tài)及危險氣體動態(tài)進(jìn)行了實時監(jiān)測,保證了崖城13-1海底管線回收修復(fù)的順利完成,取得了重要的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,對類似服役時間較長的老海底管線的回收修復(fù)也具有借鑒意義。
崖城13-1氣田海底管線回收修復(fù)作業(yè)的作業(yè)船為“HYSY201”,作業(yè)線布置如圖1所示。由于該海底管線已在海底服役20多年,回收過程的關(guān)鍵點是其混凝土配重層能否有效承受住張緊器的夾持力[1]。因此,根據(jù)張緊器夾持老海底管線的具體情況設(shè)計了以下2種方案。
方案1:張緊器能有效夾持住海底管線。此種情況下,作業(yè)線3站海管鋪設(shè)所需的張力由A/R纜轉(zhuǎn)換至張緊器后,可根據(jù)現(xiàn)場情況將管線牽引至1.5站(或直接在3站),然后進(jìn)行A/R纜及浮體索具摘除、組對焊接等操作。
方案2:張緊器不能有效夾持住海底管線。此種情況下,由A/R纜牽引海底管線至作業(yè)線1站,切除2站與3站之間的混凝土配重層,用張緊器夾持防腐層,然后進(jìn)行A/R纜及浮體索具摘除、組對焊接等操作。
圖1 崖城13-1氣田鋪管船作業(yè)線布置示意Fig .1 Schematic of firing line layout at lay barge in YC13-1 gas field
為了更好地完成崖城13-1氣田海底管線回收修復(fù)作業(yè),對老海底管線回收至作業(yè)線3站進(jìn)行夾持試驗,海底管線的實際情況遠(yuǎn)好于預(yù)期,沒有發(fā)現(xiàn)明顯的外部破損、裂紋及腐蝕,混凝土配重層的完整性較好;夾持試驗期間海底管線未發(fā)生滑脫,張緊器張力變化在正常指標(biāo)范圍內(nèi)。鑒于以上實際情況,決定采用方案1進(jìn)行回收。浮體索具摘除后觀察到的海底管線內(nèi)壁情況也再次證實了老海底管線腐蝕損壞等情況非常輕微。
經(jīng)過論證確定的回收修復(fù)香港側(cè)老海底管線的具體步驟如下:
1) 移船至香港側(cè)作業(yè)位置,ROV輔助將回收管溝與浮筒索具連接,準(zhǔn)備進(jìn)行回收。
2) 按計算報告走船、回收A/R纜,逐步將老海底管線回收至作業(yè)線,如圖2所示。
圖2 崖城13-1氣田逐步回收老海底管線至作業(yè)線Fig .2 Recovery the old subsea pipeline to firing line gradually in YC13-1 gas field
3) 海底管線管頭回收至作業(yè)線3站,進(jìn)行夾持試驗。
4) 夾持試驗結(jié)束,海管鋪設(shè)所需要的張力由A/R纜轉(zhuǎn)換至張緊器,將管頭牽引至作業(yè)線1.5站后解掉A/R纜以及浮筒索具等。
5) BV(必維船級社)人員立即進(jìn)行危險性氣體檢測,判斷封堵列車封堵效果是否理想。滿足作業(yè)要求后進(jìn)行管頭切割,并進(jìn)行坡口加工。 6) 牽引海底管線至作業(yè)線1站進(jìn)行新老海底管線組對、焊接,開始進(jìn)行正常鋪設(shè),其他各站完成相應(yīng)的焊接、檢驗、噴砂、HSS涂敷等操作[2-3]。
7) 鋪設(shè)至設(shè)計長度后焊接法蘭短管、安裝法蘭保護(hù)器,終止鋪設(shè)作業(yè),使用液壓拉伸器進(jìn)行法蘭螺栓安裝。
8) 按計算分析報告走船,最終將終止封頭棄至規(guī)定地點,ROV輔助將管溝脫離,完成棄管作業(yè)。
崖城13-1氣田海底管線回收修復(fù)作業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)問題是:①管線服役時間超過20 a,使得管線回收修復(fù)過程對疲勞損傷特別敏感,疲勞消耗的控制顯得尤為重要;②帶壓回收修復(fù)期間管線內(nèi)存在高壓危險性氣體,需準(zhǔn)備詳細(xì)的危險性氣體檢測及應(yīng)急方案,并實時監(jiān)測封堵列車封堵狀態(tài)。
應(yīng)對崖城13-1氣田海底管線回收修復(fù)作業(yè)的回收、海底管線修復(fù)以及正常鋪設(shè)每個過程進(jìn)行疲勞分析,但由于回收及正常鋪設(shè)每個過程相對穩(wěn)定,因此主要分析了修復(fù)過程的疲勞損傷。海底管線回收至作業(yè)線后,大部分的疲勞消耗都集中在作業(yè)線修復(fù)操作上,尤其是第一道口的焊接作業(yè)。根據(jù)前期方案設(shè)計資料及現(xiàn)場勘查結(jié)果,方案設(shè)計階段預(yù)計作業(yè)線每站的時間消耗如表1所示(香港側(cè))。
表1 崖城13-1氣田海底管線回收修復(fù)預(yù)計作業(yè)線 每站時間消耗(香港側(cè))Table 1 Estimated time consuming of each station at firing line for subsea pipeline repair under pressure in YC13-1 gas field(Hongkong side) min
對于疲勞壽命的劃分,DNV-OS-F101-2010中通常對于安裝期的劃分為10%[4],但DNV-OS-F101-2012中指出對于設(shè)計疲勞壽命的劃分可以根據(jù)施工需求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整[5]。本次疲勞計算時采用10%,允許損傷系數(shù)取0.333。根據(jù)DNV-OS-F101-2010第二部分中的解釋,本次回收修復(fù)期間采用低安全等級。
出于安全方面考慮,疲勞計算分析時取用時最多的方案2,且3.5站與4站各再增加120 min余量,加上回收過程與正常鋪設(shè)過程的時長,結(jié)合詳細(xì)設(shè)計提供的氣田區(qū)海況條件與施工計劃,設(shè)定8 s周期、1.5 m有義波高的海況條件下仍能完成一個循環(huán)作業(yè),得出允許疲勞損傷比為70%,即管線修復(fù)和放到海床之前總的疲勞損傷應(yīng)控制在不超過疲勞許用值的70%,不同海況條件下疲勞損傷累積計算結(jié)果如表2所示。表3為表2對應(yīng)的最大待機(jī)時間,即不同工況下允許的最大疲勞時間消耗。
表2 崖城13-1氣田海底管線回收修復(fù)總的 疲勞損傷累積(8 s作業(yè)周期)Table 2 Total fatigue damage accumulation of subsea pipeline repair in YC13-1 gas field(8 s operation cycle)
由于老海底管線混凝土配重層質(zhì)量仍然較好,采用方案1時直接將管線牽引至作業(yè)線1.5站,切除1.5 m左右的管段(影響區(qū)域),然后牽引至1站進(jìn)行組對、焊接。通過前期作業(yè)線優(yōu)化布置及實際修復(fù)中嚴(yán)格控制每站作業(yè)時間消耗,作業(yè)線每站的實際時間消耗如表4所示。
由表1、4可知,香港側(cè)實際管線修復(fù)期間作業(yè)線總的時間消耗與方案設(shè)計階段的估計值較為接近,每站對應(yīng)的工作量耗時也較為接近,說明修復(fù)期
表3 崖城13-1氣田海底管線回收修復(fù)最大待機(jī)時間 (8 s作業(yè)周期)Table 3 Max standby hours of subsea pipeline repair in YC13-1 gas field(8 s operation cycle)
表4 崖城13-1氣田海底管線回收修復(fù)每站的實際時間消耗Table 4 Actual time consuming of each station at firing line for subsea pipeline repair in YC13-1 gas field
間作業(yè)線每站的疲勞時間控制效果較好;而崖城側(cè)在實際操作時由于法蘭保護(hù)器安裝出現(xiàn)問題,造成1站耗時較長,但疲勞消耗在允許范圍內(nèi),整個管線疲勞時間的使用效率較高??傮w來講,方案設(shè)計階段管線分析和疲勞分析較為保守,實際的疲勞消耗在安全可控范圍內(nèi)。
為降低管線停產(chǎn)帶來的損失,回收修復(fù)期間管線內(nèi)天然氣不排空,整個修復(fù)期間管內(nèi)始終存在高壓天然氣,這給施工期間人員的安全帶來極大威脅。在對受損海底管線進(jìn)行水下冷切割之前,為保證對高壓天然氣封堵的安全性,使用2套智能封堵球進(jìn)行封堵。但由于回收修復(fù)期間管線始終處于動態(tài),加之水較深、壓力較大等原因,封堵球不能保證絕對的密封性[6-8]。
為保證作業(yè)人員及船舶的絕對安全,管線回收至作業(yè)線6站后BV人員立即對管頭處的氣體濃度進(jìn)行檢測;索具摘除后再持續(xù)檢測海底管線內(nèi)空氣中危險性氣體的含量,包括可燃?xì)怏w和H2S,同時檢測氧氣的含量。為避免在管道內(nèi)進(jìn)行檢測時由于取樣管靜電作用產(chǎn)生火花,采用長15 m、直徑5 mm軟銅管伸入管道內(nèi)進(jìn)行檢測。此外,工程師也現(xiàn)場實時監(jiān)測封堵列車的封堵狀態(tài)。整個回收修復(fù)期間詳細(xì)的應(yīng)急方案如表5所示。
表5 崖城13-1氣田海底管線回收修復(fù)應(yīng)急方案Table 5 Emergency plan during recovering and repairing of subsea pipeline in YC13-1 gas field
按照施工方案,作業(yè)船“HYSY201”于2016年4月3日14∶50開始回收香港側(cè)老海管,18∶35管頭回收至作業(yè)線3站,20∶15回收至作業(yè)線1.5站,4月4日01∶30回收至作業(yè)線1站,04∶15開始進(jìn)行正常鋪設(shè)。4月5日22∶20開始回收崖城側(cè)老海管,4月6日00∶30回收至作業(yè)線1.5站,04∶50回收至作業(yè)線1站,09∶46完成焊接工作,14∶28完成法蘭保護(hù)器的安裝工作,17∶00開始進(jìn)行棄管,18∶45完成棄管。兩側(cè)海管回收修復(fù)期間,作業(yè)線各站的時間消耗與安裝設(shè)計期間預(yù)估時間接近,疲勞損傷在可控范圍內(nèi)。在海管回收修復(fù)的同時,危險性氣體檢測按應(yīng)急方案實施,現(xiàn)場始終未發(fā)現(xiàn)危險性氣體,密封效果較理想?!癏YSY201”于2016年4月6日完成崖城側(cè)棄管工作,海管修復(fù)完成。全線通氣后管輸壓力穩(wěn)定,各項運(yùn)行參數(shù)正常,已持續(xù)為香港中華電力龍鼓灘發(fā)電廠輸送天然氣至今,證明本次現(xiàn)場回收修復(fù)的實施效果較好。
將服役20多年的崖城13-1氣田海底管線成功帶壓回收并完成修復(fù),這在國內(nèi)是首次,老海底管線帶壓回收修復(fù)技術(shù)填補(bǔ)了國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域的空白。本項目針對老海底管線回收修復(fù)過程中比較敏感的疲勞損傷問題給出了疲勞許用值,以此指導(dǎo)修復(fù)期間作業(yè)線的疲勞時間控制措施,并制定了危險氣體檢測及應(yīng)急方案,其成功實施為類似服役時間較長的老海底管線的修復(fù)積累了寶貴的經(jīng)驗,提升了我國在國際海洋石油工程界的競爭力。
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