畢 文 濤, 趙 立 科
(寶珠寺水力發(fā)電廠,四川 廣元 628003)
紫蘭壩水電站壩址位于四川省廣元市境內(nèi),是嘉陵江支流——白龍江干流梯級開發(fā)規(guī)劃中的最后一級,上游距寶珠寺水電站14 km,下游距虎頭寺水電站6 km。電站采用燈泡貫流式機組,總裝機容量102 MW(3×34 MW),由東方電機廠設(shè)計制造,其水輪機型號:GZ(836)—WP—535,發(fā)電機型號:SFWG34—44/6020,臥軸懸掛式、兩支點、密閉強迫空冷。該電站3臺機組自2006年12月機組投運以后,其工作密封填料盤根容易損壞、燒毀,轉(zhuǎn)環(huán)、銅環(huán)等部件易磨損,造成機組主軸密封漏水大,使機組的水導(dǎo)軸承存在進水的安全隱患,且主軸密封的漏水量超過管型座排水量時,還存在水淹廠房的安全風(fēng)險。2016年利用3號機組C級檢修的機會,對3號機組主軸密封進行了技術(shù)改造,并對安裝工藝進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,以實現(xiàn)減少主軸密封漏水的目的。
紫蘭壩水電站機組運行中,出現(xiàn)了因主軸密封漏水量過大,接水盒來不及把漏水排出,溢出的漏水一部分沿著旋轉(zhuǎn)的主軸滲入水導(dǎo)軸承下游側(cè)端蓋,端蓋將水導(dǎo)軸承的冷卻油及漏水,一同排入低位油箱,低位油箱油混水傳感器報警,一部分順著管型座底部直接排入廠房操作廊道,給機組安全運行帶來了很大的安全隱患。
如改造前主軸密封結(jié)構(gòu)圖1所示,主軸工作密封是通過4道GFO纖維編織盤根、工字環(huán)及端蓋進行組合而成。根據(jù)該結(jié)構(gòu)分析出以下幾點漏水增大原因。
(1)對運行中出現(xiàn)的問題分析,發(fā)現(xiàn)主軸密封潤滑水管路上壓力表閥后至銅環(huán)處出現(xiàn)堵塞,機組運行時潤滑水阻斷,未起到潤滑作用,造成開機干摩擦,磨損銅環(huán)。
(2)發(fā)現(xiàn)主軸密封接水盒的排水管路不能及時將漏水排出,根據(jù)紫蘭壩3臺機組主軸密封的運行情況觀察,認為主軸密封接水盒的排水管路直徑過小,排水不暢,導(dǎo)致溢出的水沿著大軸進入到水導(dǎo)軸承下游側(cè)端蓋。
(3)停機檢修過程中,發(fā)現(xiàn)主軸密封壓蓋和轉(zhuǎn)環(huán)間有大量的工作密封(GFO纖維編織盤根)碎片,造成圍繞在密封襯套上的4道GFO纖維編織盤根不同程度的損傷,導(dǎo)致工作密封漏水量過大。
(4)損傷后的工作密封(GFO纖維編織盤根)在機組運行過程中,承受不規(guī)則的擠壓,加大工作密封的損傷,最終導(dǎo)致工作密封失去封水效果。
圖1 改造前主軸密封結(jié)構(gòu)
在3號水輪發(fā)電機組檢修前,我總結(jié)以往幾次改造的經(jīng)驗,認真分析設(shè)計圖紙和主軸密封運行原理,并征求東方電機廠設(shè)計人員意見,對3號機組主軸密封安裝工藝進行調(diào)整,將其結(jié)構(gòu)改為迷宮密封+徑向盤根密封的組合密封?!癓”型密封圈和“D”型開口密封圈的材料均采用耐油耐水聚氨酯(俗稱高分子合成材料,具有良好的力學(xué)性能和高回彈性,且耐磨損性高、摩擦系數(shù)低、無吸水膨脹、耐腐蝕性高、不老化、無污染),通過“L”型徑向密封作為主密封封住經(jīng)迷宮密封減壓后的流道中漏水,經(jīng)工作密封之后的機組的漏水及潤滑水經(jīng)水箱集中引入集水井。改造后主軸密封結(jié)構(gòu)見圖2。
圖2 改造后主軸密封結(jié)構(gòu)
(1)拆除主軸密封接水盒、壓蓋、銅環(huán)、GFO纖維編織盤根、密封蓋、檢修密封蓋、檢修密封座、轉(zhuǎn)環(huán)等零部件,清理主軸密封各個轉(zhuǎn)配件的組合面。
(2)調(diào)整裝配保護罩及轉(zhuǎn)環(huán),裝配過程中調(diào)節(jié)保護罩盤車擺度最大為0.10 mm(標(biāo)準要求≤0.20 mm),轉(zhuǎn)環(huán)最大盤車擺度為0.16 mm(標(biāo)準要求≤0.20 mm)。
(3)安裝檢修密封座的止口和把合螺孔與原導(dǎo)葉內(nèi)環(huán)延伸段保持一致、主軸護蓋的止口和把合螺孔與原主軸法蘭保持一致。測量檢修密封座、檢修密封蓋與主軸的間隙,要求在 1.5~2 mm。應(yīng)注意回裝過程中,間隙調(diào)好之后,在打緊把合螺栓時,檢修密封與主軸間隙要跳變,因此我們在調(diào)整好間隙后需在檢修密封座四個方向各焊接一個M20螺栓頂絲,用頂絲頂緊了再把緊螺栓。螺栓把緊測量間隙符合要求,在互成90°方向各鉆取一個?20×60圓錐銷釘孔,進行安裝固定。
(4)對空氣圍帶進行充壓試驗,通入工作壓力后(0.7 MPa),檢查圍帶供氣接頭不漏氣,空氣圍帶保壓10 min無漏氣現(xiàn)象,測量空氣圍帶與轉(zhuǎn)動護蓋間隙為零,排氣后空氣圍帶自動彈回,與轉(zhuǎn)動部分間隙(+X:1.55 mm,+Y:1.50 mm,-X:1.45 mm,-Y:1.50 mm),符合設(shè)計要求。
(5)密封座和“L”型+“D”型組合式徑向密封安裝。先將密封座安裝調(diào)整好,再根據(jù)現(xiàn)場尺寸切割“L”型密封和“D”型密封(切割時應(yīng)注意密封長度比轉(zhuǎn)環(huán)周長略長、斜口沿機組旋轉(zhuǎn)方向),并現(xiàn)場粘接牢固,在“L”型密封和“D”型密封上均勻涂黃油并回裝,最后調(diào)整密封間隙。需要注意的是“L”型密封圈在與轉(zhuǎn)環(huán)配合的磨擦面上需開有與主軸旋轉(zhuǎn)方向相反的斜向45度的阻水+潤滑功能的R2水槽,用以改善潤滑條件,“D”型開口密封圈的密封塊采用機加工保證其密封截面尺寸,且其斷面尺寸的設(shè)計需具有自補償功能。
(6)因“D”型開口密封為接觸式密封,在水箱與轉(zhuǎn)環(huán)之間需增加水箱蓋,兩側(cè)均采用精加工,保證與轉(zhuǎn)環(huán)之間的間隙均勻,最后回裝水箱及焊配主軸密封潤滑水管,水箱排水管設(shè)計比之前直徑大1倍。
3號機組日常開機過程中,主軸密封漏水量小,無異常摩擦、碰撞聲響,用手觸摸主軸密封本體溫度正常。投運1年來,未發(fā)現(xiàn)有漏水大的現(xiàn)象。這種新型密封較原工作密封中銅環(huán)、纖維編制盤根,具有了良好的力學(xué)性能和高回彈性,且耐磨損性高、摩擦系數(shù)低、無吸水膨脹、耐腐蝕性高、不老化、無污染,效果較好,延遲了密封更換周期,降低了因主軸密封漏水造成機組不安全的風(fēng)險。根據(jù)3號機組主軸密封改造經(jīng)驗,將對1號、2號機組進行同樣的技術(shù)改造。
此次技術(shù)改造通過將“GFO纖維編織盤根+銅環(huán)密封”改為“迷宮密封+徑向盤根密封”,有效的解決了主軸工作密封填料盤根容易損壞、燒毀,轉(zhuǎn)環(huán)、銅環(huán)等部件易磨損,造成機組主軸密封漏水大的狀況。該改造方式在紫蘭壩水電站一年
的運行檢驗下,效果明顯、運行可靠,并將工作密封的更換周期控制在紫蘭壩設(shè)備定修周期范圍內(nèi),完全達到了改造的各項技術(shù)指標(biāo)要求和功能。當(dāng)前,我國水電工程建設(shè)設(shè)計的同類型機組很多主軸密封都存在類似問題,建議借鑒此方法進行改造。設(shè)備制造企業(yè)針對同類型機組亦可參考改進。
[1] DLT 5038-2012 燈泡貫流式水輪發(fā)電機組安裝工藝規(guī)程.
[2] GB/T8564-2003 水輪發(fā)電機組安裝技術(shù)規(guī)范.
[3] 劉國選,燈泡貫流式水輪發(fā)電機組運行與檢修[M].中國水利水電出版社,2006.