■ 劉仁明,熊九春
激光切割利用高能激光束作用于被加工材料,使其吸收激光能量而發(fā)生熔化、汽化、斷殘裂等現(xiàn)象,從而達到切斷材料的目的。因其切割質(zhì)量好、無刀具磨損、無需模具、適合所有材料、速度快等優(yōu)勢在各行各業(yè)中應(yīng)用更加廣泛,如果再與六軸機器人組合聯(lián)動,使其如魚得水,功能更加齊全,當(dāng)然在我公司大排量不銹鋼消聲器少批量多品種制造中也將發(fā)揮重大作用,我公司激光設(shè)備型號為雄竣—500光纖機器人三維切割機,激光器最大功率500W,配RX160L機器人(見圖1)。下面以工廠目前批產(chǎn)的500復(fù)古消聲器(見圖2)為例,從開槽、取孔、切邊、落料等四個方面闡述激光切割在大排量不銹鋼消聲器制造中的應(yīng)用。
圖 1
圖 2
從圖3可以看出,密封夾緊槽3mm×4mm常規(guī)的工藝采用壓力機,分4次一槽一槽沖,目視對標保持均布,且需要做沖剪模,模具易磨損,加工之后存在不圓、毛刺多,且塌邊,易引起排氣管石墨圈密封漏氣,所以要求手工去毛刺、整形合格后才可用,這樣生產(chǎn)效率低、成本高且質(zhì)量不穩(wěn)定。如采用激光切割不需要模具,只要相類似結(jié)構(gòu),不管尺寸多大,調(diào)整一下程序,就可加工,速度可達每分鐘10m,一件產(chǎn)品只需幾秒即可完成,無上述質(zhì)量缺陷,也無需要二次加工,生產(chǎn)效率大幅度提高,人工成本大幅度下降,品質(zhì)得到明顯改善。
圖 3
從圖4上可看出,排氣管上電噴氧傳感器安裝座與排氣管焊接前必須先鉆?20mm孔,原先在ZW3725萬向搖臂鉆床上加工,使用含鈷鉆頭,每支鉆頭成本約150元,可加工500只孔,每只孔單位成本0.3元,況且人工工資每只約0.55元,存在勞動強度大、工人不愿做,產(chǎn)品鉆屑難去除等問題。更嚴重的出現(xiàn)過少數(shù)產(chǎn)品鉆屑粘在排氣管內(nèi)側(cè)當(dāng)時沒有發(fā)現(xiàn),產(chǎn)品發(fā)往國外出現(xiàn)異響質(zhì)量問題,給公司產(chǎn)品質(zhì)量帶來負面影響。如采用激光切割,只需制作簡易的定位夾具即可,切邊無毛刺,無機械應(yīng)力,基本無變形,生產(chǎn)效率高,無需消耗鉆頭,且適用性強。
從圖5可看出,消聲器上殼體形狀有點復(fù)雜,拉伸之后要切邊,切邊模制作成本高,因不銹鋼韌,模具使用壽命短且難以修復(fù)。切邊后產(chǎn)品易存在毛刺、塌邊、拉毛、尺寸有回彈等缺陷,影響拼裝和外觀質(zhì)量。采用激光切割切邊質(zhì)量好,無塌邊、無擠壓拉毛,也無需要模具,生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量均大幅度提高,生產(chǎn)成本明顯下降,且加工柔性好,可以加工任意圖形。
圖 4
圖 5
從圖6上可看出,消聲器后殼體展開呈扇形,板厚1.2mm,大小端各有6只?5.3mm鉚釘孔,中間有3個?6mm塞焊孔。常規(guī)的做法有剪板、落料、沖孔三道工序,但往往存在毛刺、鈍邊等質(zhì)量缺陷,沖孔模很容易斷,修復(fù)模具時常影響生產(chǎn)進度。如采用激光切割,不僅工序簡單,一次就能完成,而且上述質(zhì)量問題也得到徹底解決;同時可節(jié)約兩萬左右落料模模具費用,降低工人勞動強度和人工工資,且可用標準規(guī)格板直接切割,材料利用率得到提高。
激光切割與六軸機器人組合在我公司大排量不銹鋼消聲器生產(chǎn)過程中的具體應(yīng)用,因其速度快、切割質(zhì)量好、加工柔性好、無模具投入,尤其適合大件產(chǎn)品加工及未定型新品開發(fā)加工,對提高生產(chǎn)效率、降低成本、品質(zhì)提升有很好的應(yīng)用前景。
圖 6