都勝朝
(武鋼有限設(shè)備管理部,湖北 武漢 430080)
武鋼有限三煉鋼弧形連鑄機扇形段軸承自2013年6月份后大量破碎下線,據(jù)統(tǒng)計,軸承失效占扇形段失效比例為30%,超越“輥縫精度不良”成為扇形段失效的第一因素。在鋼鐵企業(yè)中,高溫、高濕、多塵的工況使軸承經(jīng)常失效,具體分析軸承的失效原因中:污染物占50%;潤滑不良占14%;裝置及安裝占15%,軸承過熱占15%,其它6%,見圖1。
圖1 軸承失效的原因分析
武鋼有限煉鋼廠三分廠1#板鑄機為DEMAG全弧型板坯連鑄機,于1996年投產(chǎn),其年生產(chǎn)能力為210萬噸。整個煉鋼廠共有17個扇形段位區(qū)域,具體來看,1到7號段區(qū)為弧形結(jié)構(gòu),8號、9號則屬于矯直結(jié)構(gòu),10到17號則屬于水平結(jié)構(gòu)。各段都是5對輥子單節(jié)密排簡支梁方式,軸承為調(diào)心滾子軸承。2015年1#鑄機扇形段下線88臺次,軸承原因造成的下線26次,占所有下線次數(shù)的30.9%。由于連鑄機工況惡劣,扇形段軸承一直處于高溫、低速、重載、水汽環(huán)境中,工藝需求的低水量使軸承常常處于超過250℃高溫下,導(dǎo)致軸承產(chǎn)生不可逆回火脆性,再加上軸封失效、潤滑油選型不當(dāng)、裝配不規(guī)范使得扇形段頻繁下線,造成連鑄機非計劃停機,影響生產(chǎn)節(jié)奏,同時也增加了維修成本。本文結(jié)合生產(chǎn)實際及多年設(shè)備管理經(jīng)驗,試圖通過綜合攻關(guān)達到提高扇形段軸承壽命的目的。
分析軸承失效原因,問題出在以下幾個方面。
輥子軸承位圓跳動誤差大。輥子在修復(fù)過程中軸承安裝位的尺寸和形位公差超差且輥子兩頭的公差差別大,在使用過程中會導(dǎo)致軸承單邊受力。
為了確保輥子作用的有效發(fā)揮,避免外力作用下輥子結(jié)構(gòu)發(fā)生結(jié)構(gòu)性彎曲,從而導(dǎo)致整體結(jié)構(gòu)強度的降低,造成損傷與破壞,影響輥子在軸承運轉(zhuǎn)中的積極作用,導(dǎo)致軸承運行效能的降低。
軸承在運行過程中,為了確保單片對中的高效性,工作人員對輥子面與樣規(guī)間隙進行調(diào)整,對接縫的規(guī)格與具體參數(shù)進行控制,以免出現(xiàn)輥子高度不一致,導(dǎo)致整個軸承承重效果大大降低,在長時間的運行狀態(tài)下,極有可能發(fā)生軸承故障,對軸承工作效能帶來不利的影響。
軸承徑向游隙不均勻。在同一輥子之中,如果出現(xiàn)游隙過大的情況,將會直接導(dǎo)致軸承受力不均勻,增加軸承在運行過程中受損傷的機率,增加了設(shè)備維護的困難程度。
從實際情況來看,游縫將會對滾動軸承載荷分布、振動頻率、溫度控制、加工精度以及使用壽命等帶來最為直接的影響。借助于損壞原因的分析,能夠幫助技術(shù)人員為后續(xù)軸承運行狀態(tài)的控制與維護有著針對性的引導(dǎo)。
滾動軸承在運行過程中,為了避免過度磨損的出現(xiàn),可以采取潤滑方式,減輕軸承磨損以及摩擦力,在進行潤滑操作的同時,還需要對冷卻、除銹等工作效果進行分析,避免軸承摩擦過程中,出現(xiàn)過熱情況,進而避免潤滑不良導(dǎo)致的軸承結(jié)構(gòu)性損傷。
(1)密封結(jié)構(gòu)不完善。在對軸承密封結(jié)構(gòu)分析的過程中,發(fā)現(xiàn)部分輥子中的單唇骨架油封隔塵性能不足,導(dǎo)致輥子隔離之中雜質(zhì)難以進行有效排除,雜質(zhì)的難以排除,使得輥子之中極易發(fā)生堆積,使得結(jié)構(gòu)性損傷。
(2)維修過程引入雜質(zhì)。潤滑油脂在清潔的過程中,一旦沒有按照清潔操作的具體要求,將會使得軸承帶病上線開展工作,由于雜質(zhì)的存在導(dǎo)致潤滑油脂無法發(fā)揮自身的作用。
我廠生產(chǎn)碳鋼時為了防止彎坯,設(shè)置了極低的內(nèi)外弧噴淋水量,來達到同樣的冷卻梯度。軸承在此工況下長時間工作會過熱變脆,最終受力輕易導(dǎo)致破碎。2014年發(fā)生兩起較大軸承過熱脆碎的事故,共造成約20臺扇形段軸承失效下機。
軸承外圈出現(xiàn)剝落現(xiàn)象,主要是承受的徑向載荷Fr分布不均,導(dǎo)致軸承局部受力過大造成。軸承安裝精度、軸頸和輥體的同心度不好,軸承座內(nèi)孔失圓,以及使用過程中輥子出現(xiàn)擾變,都會對軸承產(chǎn)生分布不均的徑向載荷Fr(如圖2)。
圖2 徑向載荷Fr的分布圖
裝配前,精確測量輥子同軸度和軸承游隙值,選取輥子直徑接近的放在一個扇形段上;安裝軸承時選取游隙最相近的安裝到同一根輥子上;對中精度提高到±0.05mm以內(nèi),同一根輥子的水平度控制在0.05mm以內(nèi);測量軸承座內(nèi)孔的圓度,保證圓度誤差不超過0.05mm。這樣裝配時總體誤差不會超過0.1mm,確保了軸承受到均勻的徑向載荷Fr。
通過對軸承工作運行情況的客觀分析,使用4級軸承來取代3級軸承,使得游隙滿足實際的使用需要,能夠貼合加工活動的客觀要求。同時落實檢查監(jiān)督制度,確保軸承自身質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。
(1)對潤滑脂的使用方式進行調(diào)整,從實踐結(jié)果來看,扇形段在現(xiàn)場使用的過程中,應(yīng)采取短時間、多頻率的運用方式,避免油脂過多對軸承運行效果的影響。
(2)要根據(jù)季節(jié)的變化,確定對潤滑脂的使用需求,在冬天使用0#脲基潤滑脂,夏天選用1#脲基潤滑脂。通過對潤滑脂的選擇,在冬天降低了干油阻力,在夏天則能夠有效控制干油的流失。
改善軸承座密封結(jié)構(gòu),將單唇骨架油封改為雙唇骨架油封,設(shè)計油封的主唇背對軸承安裝,主唇阻擋兩側(cè)灰塵進入,副唇起到防止?jié)櫥^多流失的作用,這是本次軸承損壞攻關(guān)的關(guān)鍵之一。
軸承溫度一般隨著連澆爐次的變化而升高,當(dāng)生產(chǎn)中碳鋼低于典拉時,噴嘴很難噴射出低流量的冷卻水,軸承暴露在高溫烘烤下。圖3顯示某固定軸承座在冷卻水中斷情況下的軸承座溫度變化情況。
圖3 冷卻水中斷期間某個軸承座表面溫度
通過與生技部門合作合理配置噴淋水,生產(chǎn)管線鋼時盡量不低于典拉,盡量減少采取關(guān)閉噴淋水的措施避免彎坯的極端措施,極大改善了軸承工作溫度環(huán)境:凡1、2#機生產(chǎn)管線系列和HG785、HG60Ti、HG70Ti等高強合金鋼時,禁止長時間低拉速澆鑄(<1.0m/min不得超過30分鐘,≤0.8m/min不得超過5分鐘)。當(dāng)拉速≤0.9m/min時,連鑄中控操作工啟動直線段脈沖水按鈕。當(dāng)拉速>0.9m/min時關(guān)閉直線段脈沖供水,恢復(fù)到原二冷水供水模式。
攻關(guān)后,煉鋼總廠三煉鋼軸承損壞下線在扇形段失效各因素中占比降低15%。
實施之后,2014年上半年下線扇形段124臺次,由于軸承損壞所占比例為15.86%,平均拉鋼壽命為129.89天。去年同期下線142臺,一臺扇形段維修成本約為17萬元,改造后共節(jié)省維修費用(142-124)×17=306萬元。同時減少了連鑄停機檢修時間2160分鐘,因攻關(guān)避免了質(zhì)量事故發(fā)生,為品質(zhì)質(zhì)量生產(chǎn)打下堅實基礎(chǔ)。
從以上分析可知軸承損壞是由多方面綜合因素引起的,所以在以后的工作中要注意如下事項。
(1)緊抓影響軸承壽命的各個因素不能放松,放過一個因素即可能導(dǎo)致扇形段軸承損壞。
(2)弧形連鑄機的軸承損壞還跟生產(chǎn)配水關(guān)系密切,下步將繼續(xù)配合生技部門科學(xué)合理配置中碳鋼冷卻水量,減少扇形段軸承過熱損壞。