姚 飛
(阜陽市節(jié)能化工工程有限公司,安徽阜陽 236030)
江蘇某化工公司原吹風氣回收系統(tǒng)運行中出現(xiàn)系統(tǒng)阻力大、送吹風氣時出現(xiàn)正壓以及自產(chǎn)蒸汽量差等問題,影響了周邊環(huán)境和經(jīng)濟效益。根據(jù)企業(yè)的實際情況和要求,阜陽市節(jié)能化工工程有限公司為該公司設計了1套Φ6 520 mm吹風氣余熱回收裝置,該裝置于2017年8月投入運行。
該化工公司有8臺Φ2 600 mm造氣爐,配備2臺D600型鼓風機,助燃氣為合成弛放氣、甲醇放空氣以及外部企業(yè)間斷送來的可燃廢氣。
回收上述燃氣氣量,需新上1套燃燒爐為Φ6 520 mm×24 500 mm×10 mm、產(chǎn)蒸汽量為25 t/h 左右(蒸汽壓力為3.82 MPa、溫度為450 ℃ 過熱蒸汽)的吹風氣余熱回收裝置,配套鍋爐選擇為30 t/h、蒸汽壓力為3.82 MPa、溫度為450 ℃過熱蒸汽的鍋爐機組。
工藝流程:吹風氣、助燃氣及助燃空氣→燃燒爐中燃燒,產(chǎn)生的高溫煙氣→水冷屏→蒸汽過熱器→鍋爐本體→中溫空氣預熱器→水加熱器(省煤器)→低溫空氣預熱器→除塵脫硫煙筒排放。
該吹風氣余熱回收裝置于2017年8月上旬投入運行,入爐吹風氣氣量從1臺造氣爐逐步增加至6臺造氣爐,整套裝置運行基本正常,自產(chǎn)蒸汽量在19 t/h左右;入爐吹風氣送到7臺造氣爐時燃燒爐溫度在920~950 ℃之間運行,自產(chǎn)蒸汽量在22 t/h左右。運行時,能夠維持微負壓或微正壓運行,基本達到了設計要求。
但也存在一些問題:①在入爐吹風氣量較少時,燃燒爐溫度波動較大;②系統(tǒng)排煙溫度超標,影響了自產(chǎn)蒸汽量。
(1) 從入爐吹風氣氣量由1臺造氣爐逐步增加至7臺造氣爐燃燒爐的運行情況來看,主要是因為在低負荷時,從外部企業(yè)送過來的可燃氣是間斷的,短時間助燃氣的量迅速增加,產(chǎn)生的熱量也迅速增加,當操作人員發(fā)現(xiàn)去調(diào)節(jié)時,溫度已經(jīng)迅速上升;外部企業(yè)送過來的可燃氣停送后,溫度又很快下降。當入爐吹風氣氣量增加至7臺造氣爐后,外部企業(yè)送過來的可燃氣產(chǎn)生的熱量和煙氣量所占比例大幅下降,燃燒爐溫度波動變小,逐步趨于穩(wěn)定。
(2) 從運行過程中觀察,鍋爐機組后出口排煙溫度超標,中、低溫空氣預熱器出口加熱的空氣溫度達到設計要求,省煤器出口至鍋爐的水溫偏低,應該是省煤器換熱不足所致。
經(jīng)阜陽市節(jié)能化工工程有限公司、鍋爐廠家、用戶三方研究決定,鍋爐廠家通過重新熱力計算得出:省煤器換熱面積足夠,由于換熱元件擺放方式不合理,造成煙氣走短路,引起煙氣出口溫度超標。為此,決定由鍋爐廠家對省煤器進行改造,原省煤器中換熱元件由上下擺放改為橫直擺放,以確保排煙溫度達標排放。
吹風氣余熱回收裝置在低負荷運行時,從外部企業(yè)送過來的可燃氣應延長送氣時間,盡量減少送氣的間隔時間。操作人員在實際操作中摸索規(guī)律,預先調(diào)節(jié),從而減少了溫度的大幅波動。此套吹風氣余熱回收裝置的運行,解決了原吹風氣余熱回收裝置運行過程中存在的問題。水加熱器改造完成后,自產(chǎn)蒸汽量有所提高,送8臺造氣爐吹風氣時自產(chǎn)蒸汽量達到25 t/h以上,能為企業(yè)創(chuàng)造更多的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益。
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