□ 蔣理想
上海電氣上重碾磨特裝設(shè)備有限公司 上海 200245
由于HP型磨煤機(jī)借助具有一定溫度的干燥介質(zhì)將原煤研磨為合格的煤粉,而所碾磨的煤粉本身又具有燃燒特性,因此HP型磨煤機(jī)的著火和滅火問題特別為用戶所關(guān)心[1-2]。在實(shí)際運(yùn)行過程中,由于操作人員不當(dāng)操作[3]、煤粉管道堵煤、系統(tǒng)在不穩(wěn)定工況下連續(xù)運(yùn)行等原因,常常造成HP型磨煤機(jī)著火。可見,及時(shí)發(fā)現(xiàn)HP型磨煤機(jī)著火,采取正確的滅火措施,并分析HP型磨煤機(jī)著火的原因就顯得非常重要。受現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、燃用煤種、工況等諸多因素影響,HP型磨煤機(jī)著火的原因不盡相同,筆者以國外某電廠1×600 MW燃煤電站工程試運(yùn)行期間HP型磨煤機(jī)的一次著火為案例,歸納HP型磨煤機(jī)著火原因的分析思路,以及預(yù)防著火的措施。
HP型磨煤機(jī)的主要結(jié)構(gòu)如圖1所示。綜合HP型磨煤機(jī)的運(yùn)行環(huán)境條件及現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)[4-10],總結(jié)出HP型磨煤機(jī)著火一般都是由現(xiàn)場(chǎng)操作不當(dāng)引起的,具體主要有以下幾類原因。
(1)煤的溢出量過多。因過載、風(fēng)煤比不匹配、局部間隙調(diào)整不到位等原因造成煤溢出,煤的過多溢出會(huì)阻礙石子煤排出,并在側(cè)機(jī)體內(nèi)堆積起來,成為HP型磨煤機(jī)著火的原因。
圖1 HP型磨煤機(jī)結(jié)構(gòu)
(2)磨煤機(jī)在出口溫度低于或高于規(guī)定值時(shí)持續(xù)運(yùn)行。HP型磨煤機(jī)在不同工況下都有一個(gè)推薦的出口溫度,只有運(yùn)行在推薦的出口溫度附近,才最為安全,同時(shí)也最為經(jīng)濟(jì)。在出口溫度偏低或者偏高工況下持續(xù)運(yùn)行,都容易造成磨煤機(jī)著火。出口溫度偏低,煤粉不能得到充分干燥,以至于吸附在磨煤機(jī)內(nèi)部或煤粉管中,極易將煤粉管堵塞,從而導(dǎo)致磨煤機(jī)煤粉管著火。出口溫度偏高,會(huì)使更多的易揮發(fā)可燃成分從煤中揮發(fā)出來,從而增大了煤粉著火的可能性。尤其是對(duì)于高揮發(fā)分、高水分的印尼煤而言,如果出口溫度過高,很容易造成磨煤機(jī)著火。因此,HP型磨煤機(jī)出口溫度需根據(jù)不同煤種而定:高熱值煙煤<82℃,低熱值煙煤<77℃,次煙煤、褐煤<65℃,常規(guī)為77℃。對(duì)于高揮發(fā)分的印尼煤,出口溫度可稍低些,但是最低不宜低于60℃。
(3)原煤的揮發(fā)分偏高。由于煤種自身的特性,一些煤種的揮發(fā)分偏高,含有高揮發(fā)分的煤種在混合一次風(fēng)的作用下,在磨煤機(jī)的密閉機(jī)體內(nèi)反復(fù)碾磨分離,一旦溫度控制不好,就極易引起磨煤機(jī)局部著火。這類著火的特點(diǎn)是溫度升高快,如不能及時(shí)采取措施,可能會(huì)引起爆燃等后果。
(4)磨煤機(jī)在通風(fēng)量偏低的條件下運(yùn)行。常規(guī)且比較經(jīng)濟(jì)的風(fēng)煤比值是1.5~2.5,較低的風(fēng)煤比可能造成混合一次風(fēng)的攜帶能力不足,使煤粉管中的輸送速度過慢,從而使煤粉沉積,進(jìn)而導(dǎo)致煤粉管道堵塞著火。
(5)磨煤機(jī)在投煤之前暖磨不當(dāng)。磨煤機(jī)投煤之前,尤其是新磨煤機(jī)第一次投煤之前,應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書的要求暖磨,推薦時(shí)間為15~30 min。在我國北方,冬季可以適當(dāng)延長暖磨時(shí)間,推薦為1~2 h。暖磨不充分,會(huì)造成煤粉吸附在磨煤機(jī)內(nèi)部或煤粉管道,從而使制粉系統(tǒng)存在著火的潛在危險(xiǎn)。
(6)磨煤機(jī)在停機(jī)前冷卻不當(dāng)。磨煤機(jī)無論是起磨還是停磨,都要嚴(yán)格按照使用說明書進(jìn)行。如果停磨前冷卻不當(dāng),殘煤的溫度可能高于安全極限,會(huì)增大磨煤機(jī)或煤粉管道著火的可能性。
(7)磨煤機(jī)中進(jìn)入外來易燃雜物。諸如紙片、破布、稻草、木塊和木屑等不易磨碎的易燃雜物,如果堆積在磨煤機(jī)內(nèi)錐體內(nèi)或磨煤機(jī)的其它部位,會(huì)引起著火。
由于HP型磨煤機(jī)設(shè)備自身的特殊性,其在著火前也有一些特殊跡象。通過觀察發(fā)現(xiàn)如下特殊現(xiàn)象,可以提前采取相應(yīng)措施,以避免磨煤機(jī)著火:①磨煤機(jī)出口溫度無故迅速升高;②磨煤機(jī)或煤粉管道油漆剝落。
應(yīng)對(duì)磨煤機(jī)著火,最好的方法就是防患于未然,在其剛有著火跡象時(shí)就控制住。當(dāng)HP型磨煤機(jī)出現(xiàn)上述兩種跡象時(shí),基本可以確定磨煤機(jī)內(nèi)部已經(jīng)著火。無論是在什么部位著火,HP型磨煤機(jī)都不能停機(jī),在所有著火跡象清除和磨煤機(jī)冷卻到環(huán)境溫度之前,決不能打開磨煤機(jī)的檢修門。正確的處理措施為:一旦有著火跡象,關(guān)閉熱風(fēng)門擋板,全開冷風(fēng)門檔板,通入惰性氣體或消防蒸汽,并繼續(xù)以與著火時(shí)相同的給煤量向磨煤機(jī)給煤,并須小心不能使磨煤機(jī)超載。一旦出現(xiàn)超載現(xiàn)象,可適當(dāng)減小給煤量。關(guān)閉熱風(fēng)擋板通常可以滅火,如果磨煤機(jī)出口溫度繼續(xù)升高,則需要注水冷磨。在磨煤機(jī)出口溫度降低及所有著火跡象消除之前,繼續(xù)給煤和注水。待滅火后,使磨煤機(jī)停機(jī),由人工清理殘煤,檢查設(shè)備。
印尼某電廠,機(jī)組容量為1×660 MW,每臺(tái)鍋爐配六臺(tái)HP1163型中速磨煤機(jī),五臺(tái)運(yùn)行,一臺(tái)備用,設(shè)計(jì)出力為99.6 t/h,煤種為典型印尼煤。煤質(zhì)資料見表1,其中1 kcal=4 185.85 J。
表1 煤質(zhì)資料
2010年底,該機(jī)組建成試運(yùn)行期間,投煤約十幾分鐘后磨煤機(jī)著火。滅火后打開磨煤機(jī)清理殘煤,再次投煤,十幾分鐘后磨煤機(jī)再次著火。在現(xiàn)場(chǎng),先到煤場(chǎng)檢查原煤,然后進(jìn)入磨煤機(jī)內(nèi)部查看,未發(fā)現(xiàn)異常。查看現(xiàn)場(chǎng)試運(yùn)行期間的煤質(zhì)報(bào)告(表2),發(fā)現(xiàn)實(shí)際燃用煤質(zhì)相比設(shè)計(jì)煤種,水分和揮發(fā)分明顯偏高。最后至集控室調(diào)看試運(yùn)行期間數(shù)據(jù),見表3。
以下對(duì)試運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
(1)正式投煤運(yùn)行后,冷風(fēng)門擋板一直沒有打開,即使是著火后也沒有打開。
(2)正式投煤運(yùn)行后,熱風(fēng)門擋板一直處于打開狀態(tài),開度在65%左右,即使是風(fēng)粉混合物溫度升到89.66℃,熱風(fēng)門擋板也仍然沒有變化。
表2 試運(yùn)行煤質(zhì)報(bào)告
(3)從數(shù)據(jù)4到數(shù)據(jù)5短短的5 min,風(fēng)粉混合物溫度從66.12℃上升到89.66℃,而冷、熱風(fēng)門擋板在此時(shí)沒有做任何調(diào)整,磨煤機(jī)入口一次風(fēng)溫還在繼續(xù)升高。
(4)磨煤機(jī)入口一次風(fēng)溫一直沒有得到有效控制,從數(shù)據(jù)2到數(shù)據(jù)5一直都在上升,最后上升到著火前的222.66℃。經(jīng)熱平衡計(jì)算,該工況熱平衡狀態(tài)下磨煤機(jī)入口一次風(fēng)溫理論值在195℃左右,實(shí)際運(yùn)行時(shí)的溫度已遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這一理論值。
表3 試運(yùn)行數(shù)據(jù)
綜上所述,該HP型磨煤機(jī)著火的主要原因有兩點(diǎn)。
(1)操作控制不當(dāng)。這是本次磨煤機(jī)著火的主要原因,造成磨煤機(jī)入口一次風(fēng)溫偏高。投煤試運(yùn)行前期,冷風(fēng)門擋板一直處于關(guān)閉狀態(tài),后期有明顯著火跡象時(shí),沒有采取任何措施,致使磨煤機(jī)風(fēng)粉混合物溫度在短時(shí)間內(nèi)快速升高,直至著火。
(2)煤質(zhì)原因。由表2可見,實(shí)際燃用煤的水分在36%左右,揮發(fā)分在57%左右。這種高水分、高揮發(fā)分的印尼煤,本身就比較容易著火。如果在實(shí)際運(yùn)行過程中經(jīng)驗(yàn)不足,就更易引起磨煤機(jī)著火了。
確認(rèn)本起HP型磨煤機(jī)著火的主要原因后,可以采取對(duì)應(yīng)的預(yù)防措施。經(jīng)過與運(yùn)行、控制等部門的深入溝通,結(jié)合具體煤質(zhì)報(bào)告,基于試運(yùn)行前期投煤量30 t/h,制訂如下措施:將風(fēng)粉混合物溫度控制在60~65℃,將磨煤機(jī)入口一次風(fēng)溫控制在180℃,冷熱風(fēng)門擋板的操作嚴(yán)格按照使用說明書進(jìn)行。按照以上措施投煤運(yùn)行2 h后,磨煤機(jī)各項(xiàng)運(yùn)行數(shù)據(jù)均正常。此外又啟動(dòng)了另一臺(tái)磨煤機(jī),兩臺(tái)磨煤機(jī)各運(yùn)行4~5 h,累計(jì)投煤量達(dá)260 t,各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)均正常,部分?jǐn)?shù)據(jù)見表4。后續(xù)將以上措施推廣至該電廠的正式運(yùn)行中,截至2012年6月,HP型磨煤機(jī)沒有出現(xiàn)著火事故。
表4 采取預(yù)防措施后試運(yùn)行數(shù)據(jù)
HP型磨煤機(jī)著火的原因除煤質(zhì)因素外,還有操作控制不當(dāng)。受制于種種因素,HP型磨煤機(jī)著火不能從根本上避免。在磨煤機(jī)設(shè)計(jì)階段,設(shè)計(jì)人員已經(jīng)考慮到了這一問題,因此一旦著火,如果能及時(shí)滅火,是不會(huì)對(duì)設(shè)備本身造成損壞的。但盡管如此,還是應(yīng)當(dāng)通過采取必要措施最大程度減少磨煤機(jī)著火次數(shù),降低磨煤機(jī)著火的危害。第一,設(shè)備運(yùn)行及維護(hù)人員要熟練掌握HP型磨煤機(jī)的結(jié)構(gòu)和使用說明書,并能進(jìn)行正確的控制操作和恰當(dāng)?shù)木S護(hù)。第二,電廠相關(guān)人員要掌握常規(guī)煤種特性,最好能結(jié)合實(shí)際情況建立煤種在常規(guī)狀況下的運(yùn)行參數(shù),并將這些參數(shù)列入操作規(guī)程中來指導(dǎo)運(yùn)行操作。第三,可以在磨煤機(jī)設(shè)備上安裝必要的監(jiān)測(cè)裝置,比如一氧化碳監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、惰性氣體監(jiān)測(cè)裝置等,這樣能實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)磨煤機(jī)火情,一旦著火就可以在短時(shí)間內(nèi)投入滅火,避免造成不必要的損失。
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