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隧道掘進機后配套皮帶機防跑偏設計

2018-04-16 08:35:18黃圣玲
裝備機械 2018年1期
關鍵詞:托輥皮帶機中心線

□黃圣玲□周 俊□李 威

1北方重工集團有限公司 隧道掘進裝備分公司 沈陽 110141

2北方重工集團有限公司 熱處理分公司 沈陽 110141

1 設計背景

目前,皮帶機已成為我國隧道掘進機運輸系統(tǒng)的主要運輸設備。皮帶機具有輸送量大、效率高、能源消耗少、運行費用低、可大傾角運輸、工作平穩(wěn)可靠、噪聲小、結構簡單、布置形式靈活等優(yōu)勢[1],對物料的適應性強,可以用于輸送黏土、砂礫、巖石等物料。

皮帶機運行中,如果皮帶的中心線與皮帶機的中心線偏離較大,即產(chǎn)生皮帶跑偏。皮帶跑偏在物料輸送過程中經(jīng)常發(fā)生,是造成皮帶撒料、邊緣磨損和撕裂的主要原因。由于皮帶的價格較貴,因此皮帶跑偏不但影響安全生產(chǎn),而且還會縮短皮帶的使用壽命,造成經(jīng)濟損失[2]。另外,后配套皮帶機是隧道掘進機施工中輸料系統(tǒng)的關鍵設備,它的安全、穩(wěn)定運行直接影響到隧道掘進機的掘進速度,即直接影響施工工期。皮帶跑偏是后配套皮帶機最常見的故障,因此,對皮帶跑偏進行及時、準確處理是后配套皮帶機安全穩(wěn)定運行的重要保障[3]。

2 皮帶跑偏主要因素

根據(jù)現(xiàn)場使用經(jīng)驗,皮帶機的生產(chǎn)制造質量、安裝精度、布置形式、結構形式、現(xiàn)場維護等方面存在問題,是造成皮帶跑偏的主要因素,具體包括:①驅動滾筒和改向滾筒外圓的圓柱度制造誤差較大;②機架的剛度差,產(chǎn)生較大變形;③單側托輥的軸承轉動不靈活,或托輥上沾有較多臟雜物;④設計時未采用調偏裝置或調偏裝置運轉不靈活;⑤硫化皮帶時兩邊搭界處不平直,或兩邊中心線不重合;⑥或皮帶老化變形,邊緣磨損嚴重;⑦驅動滾筒與改向滾筒的中心線不平行;⑧驅動滾筒或改向滾筒的中心線與機架中心線不垂直;⑨給料位置不合理或清掃器的安裝位置有誤差[4]。

造成皮帶跑偏的因素有很多,但最終原因都是皮帶在運動過程中受力不平衡,形成了垂直于帶速方向的水平分速度。

隧道掘進機由于后配套拖車上需要布置其它設備,導致后配套皮帶機布置空間較小,布置形式受限。筆者設計的后配套皮帶機額定有600 m的轉彎半徑,且在實際掘進過程中還需要有500 m的最小轉彎半徑,這些不利因素使后配套皮帶機更容易產(chǎn)生皮帶跑偏。皮帶機布置形式如圖1所示。

圖1 皮帶機布置形式

3 皮帶機防跑偏設計改進

3.1 傳統(tǒng)方法

基于以上分析,傳統(tǒng)上主要通過設置托輥來對后配套皮帶機進行防跑偏控制。

在設計皮帶機時,選用適當?shù)纳稀⑾峦休伩捎行鸬椒榔图m偏的作用。目前皮帶承載段常用的調偏托輥有自動調心托輥、前傾托輥、錐形上調心托輥、摩擦上調心托輥等,其中以自動調心托輥、前傾托輥使用最多。用于皮帶空載段的調偏托輥有下平行自動調心托輥、V形前傾托輥、平行梳型托輥等。各種托輥的工作原理不同,糾偏效果也不一樣,設計人員需要根據(jù)具體設計條件和實際使用需要,選擇相應的托輥,以取得良好的防跑偏效果。

結合傳統(tǒng)方法和盾構機后配套皮帶機現(xiàn)場使用經(jīng)驗,筆者進行了改進設計,從而大大改善了皮帶跑偏的狀況。

3.2 浮動支撐

每段架體安裝兩處調節(jié)螺桿,浮動支撐主要由螺桿、旋轉軸和支撐架等組成,如圖2所示。

由圖2可見,可以通過調節(jié)螺桿的長度來調節(jié)架體的傾斜度,從而大幅調整架體傾斜角度,以改善皮帶跑偏。在后配套皮帶機布置時有600 m的轉彎半徑,在安裝后配套皮帶機時需要通過調節(jié)浮動支撐,將架體調整到一定角度,以防止皮帶跑偏。在實際輸送物料過程中,需要根據(jù)實際情況糾偏,如果皮帶向左邊跑偏,就需要調長螺桿的中間段長度,使架體向右偏轉。反之同理。

圖2 浮動支撐示意圖

同時,下托輥采用V形托輥的形式,相對于常用的平行下托輥,能有效阻止皮帶向一邊偏移。

3.3 擋輥

每段架體的兩端各布置兩對上擋輥和下?lián)踺?,如果皮帶運行時向一邊跑偏,擋輥向皮帶施加一個反方向作用力,使皮帶強行復位。與此同時,由于擋輥與皮帶邊緣的摩擦作用,降低了皮帶跑偏側的線速度,相對提高了皮帶另一側的線速度,使皮帶逐漸向另一側移動,直至復位[5]。

3.4 滾筒

從滾筒的形狀方面考慮,為了減少皮帶跑偏現(xiàn)象,皮帶機的滾筒制造成中間大兩頭小的雙錐形,錐度一般為1∶100[6]。采用此種結構,可以在一定程度上減少皮帶跑偏現(xiàn)象。

另外,滾筒的中心線安裝位置必須垂直于皮帶機長度方向的中心線,否則易造成皮帶兩側張力不等,影響皮帶運行。若偏斜過大,則必然引發(fā)跑偏。在設計改進中,滾筒兩側均增加了絲杠調節(jié),如圖3所示。

圖3 滾筒改進示意圖

采用改進后的滾筒,皮帶運行時不論空載、重載都向一側跑偏,則可以反復調整滾筒兩端的絲杠長度,直至將皮帶調整到理想位置。滾筒調整是皮帶跑偏調整的重要環(huán)節(jié)[7],若皮帶向滾筒的右側跑偏,則右側的軸承座應當向后移動;若皮帶向滾筒的左側跑偏,則左側的軸承座應當向后移動;也可相應地將左側或右側軸承座前移[8-9],經(jīng)過反復調整直至皮帶回到較理想位置。

3.5 跑偏開關

每臺皮帶機的皮帶架上根據(jù)皮帶長短,對稱安裝不同數(shù)量的兩級皮帶跑偏開關。一級10°輕度跑偏時,系統(tǒng)報警。二級18°重度跑偏時,系統(tǒng)停機。由于隧道掘進機在掘進過程中不斷地變化轉彎半徑,再加上其它因素的影響,導致皮帶的運行狀況不斷變化。安裝跑偏開關后,可有效檢測皮帶是否跑偏。如果報警,就需要檢查皮帶運行情況,確認影響皮帶的不良因素,這樣能有效預防撒料及皮帶磨損等嚴重情況[10]。如果重度跑偏,系統(tǒng)停機,能有效預防安全事故和防止皮帶損傷。

4 結論

解決隧道掘進機后配套皮帶機跑偏問題,具有十分重要的現(xiàn)實意義,不僅可以延長皮帶的使用壽命,而且可有效防止皮帶機運轉過程中發(fā)生撒料及安全事故,從而提高隧道掘進機的掘進速度。筆者在實際應用中總結經(jīng)驗,通過增加浮動支撐和擋輥、改進滾筒及增加跑偏開關等改進設計,取得了良好的皮帶機防跑偏效果。

[1] 曹建文,楊曉璞,孟國營.帶式輸送機液壓絞車動態(tài)張緊裝置的設計與研究[J].礦山機械,2005,33(6):60-61,65.

[2] 左金榮,張銅鋼,朱滿平.調整皮帶機膠帶跑偏的方法[J].江西煤炭科技,2006(1):42-43.

[3] 劉文亮,張曉偉,董秋艷.連續(xù)皮帶機膠帶跑偏原因與力學分析[J].水利水電技術,2006,37(3):26-27.

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[5] 張曙靈.運輸皮帶機膠帶的調偏方法[J].木材加工機械,2006(1):46-47.

[6] 馬洪舉.皮帶輸送機跑偏問題的幾種解決措施[J].煤炭技術,2005,24(9):19.

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[8]李毅民.皮帶機常見故障的分析與處理[J].港口裝卸,2001(6):20-22.

[9] 郝立生.皮帶運輸機常見故障與解決辦法[J].金屬世界,2005(3):38-40,46.

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