胡志勇,孫儉華
(北鋼聯(lián)(北京)重工科技有限公司,北京 100000)
隨著制造業(yè)的不斷發(fā)展,大力發(fā)展高端制造技術(shù),優(yōu)化提高傳系產(chǎn)業(yè)是工業(yè)行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)[1]。目前,我國(guó)在自動(dòng)化焊接方面的技術(shù)有了很大的提升,可以與國(guó)際水平比肩,其靈活性和實(shí)用性都有了本質(zhì)的變化,焊接方面的技術(shù)應(yīng)用的行業(yè)越來(lái)越多[2]。某鐵路器材有限公司是國(guó)內(nèi)最大的鐵路彈條扣件生產(chǎn)企業(yè),但在預(yù)埋槽部件錨桿的焊接過(guò)程中,需要人工將單個(gè)錨桿依次上料,單個(gè)錨桿上料過(guò)程長(zhǎng),同時(shí)點(diǎn)焊過(guò)程產(chǎn)生光污染與大量焊接煙塵,不但危害其他崗位工作,損害上料工人的身體健康,而且阻礙了上料的連續(xù),造成工程間斷,進(jìn)而影響工程推進(jìn)速度。另外,一側(cè)上料至焊接工藝完成,另一側(cè)才能開始,一個(gè)完整工藝的完成所需時(shí)間長(zhǎng),工作效率低,無(wú)法滿足大訂單批量生產(chǎn)的需要。因此,該公司需要對(duì)現(xiàn)有工藝進(jìn)行升級(jí)改造。
該生產(chǎn)線分三段,第一段為槽道上料一分二輥道線,第二段為點(diǎn)焊聯(lián)合線,第三段為焊接后下料線。第一段輥道線由減速機(jī)、鏈輪、鏈條、輥筒、導(dǎo)向輪、機(jī)架、運(yùn)料小車、軌道、限位開關(guān)等組成,1臺(tái)上料主輥道線,2臺(tái)上料副輥道線,5臺(tái)運(yùn)料小車在上料主輥道線與副輥道線之間運(yùn)送槽道,形成一分二模式。第二段點(diǎn)焊聯(lián)合線由減速機(jī)、鏈輪、鏈條、輥筒、導(dǎo)向輪、機(jī)架、伺服電機(jī)、槽道夾持滑板運(yùn)行機(jī)構(gòu)、槽道定位機(jī)構(gòu)、錨桿自動(dòng)排程機(jī)構(gòu)、錨桿自動(dòng)送料機(jī)構(gòu)、錨桿定位機(jī)構(gòu)、機(jī)器人、點(diǎn)焊機(jī)、防護(hù)罩、煙塵處調(diào)裝置等組成,一對(duì)數(shù)控進(jìn)給滑板夾持槽道并帶動(dòng)槽道運(yùn)行一個(gè)槽道長(zhǎng)度,槽道在點(diǎn)焊工位停止,錨桿在震動(dòng)倉(cāng)內(nèi)自動(dòng)排程自動(dòng)上料到點(diǎn)焊工位并被工裝固定在槽道上。1臺(tái)機(jī)器人在錨桿兩側(cè)分別點(diǎn)焊。第三段焊接后下料線由減速機(jī)、鏈輪、鏈條、輥筒、導(dǎo)向輪、機(jī)架等組成,2臺(tái)下料輥道線把點(diǎn)焊聯(lián)合線和滾彎?rùn)C(jī)銜接。
圖1 生產(chǎn)線模擬圖
人工將錨桿倒入錨桿儲(chǔ)料倉(cāng),輸送機(jī)構(gòu)將錨桿輸送到振動(dòng)盤內(nèi)。振動(dòng)盤自動(dòng)將錨桿排程,錨桿水平出振動(dòng)盤并自動(dòng)垂直排程,振動(dòng)盤每次送出一個(gè)垂直的錨桿。氣缸推動(dòng)仿形夾具,仿形夾具伸出夾持錨桿并帶動(dòng)錨桿下行,扣在槽道上。
圖2 上料工位圖
錨桿的焊接全部采用機(jī)器人焊接,焊接機(jī)器人自動(dòng)焊接錨桿的2個(gè)焊點(diǎn),重復(fù)動(dòng)作,直到槽道所有焊點(diǎn)全部焊上錨桿。尾部點(diǎn)焊需要使用二次補(bǔ)償進(jìn)給系系進(jìn)行二次夾持,配合對(duì)焊機(jī)完成來(lái)料的尾部焊接。系系采用兩臺(tái)安川6自由度機(jī)器人,重復(fù)定位精度達(dá)到0.08mm,剪焊絲機(jī)構(gòu)能夠保證焊絲的剪切質(zhì)量,并能提供最佳的焊接起弧效果。
噴硅油裝置采用了噴嘴交叉噴射,使硅油能更好地到達(dá)焊槍噴嘴的內(nèi)表面,確保焊殘與噴嘴不會(huì)發(fā)生死粘連,由此能有效的減少焊槍噴嘴的清調(diào)次數(shù),延長(zhǎng)其使用壽命。
電氣控制系系由電控柜、觸摸屏、PLC、變頻器、操作臺(tái)、電器元件、限位開關(guān)等組成,電氣主操作臺(tái)包括自動(dòng)焊接程程的“啟?!卑粹o、“急停”按鈕及“故障復(fù)位”按鈕。操作者如需自動(dòng)焊接生產(chǎn),需先按下“啟動(dòng)按鈕”待觸摸屏上啟動(dòng)按鈕指示燈變綠后,按下1#線生產(chǎn)/2#線生產(chǎn)即可選擇相應(yīng)的生產(chǎn)線進(jìn)行生產(chǎn)?!跋铝戏绞健狈譃槿斯は铝虾妥詣?dòng)下料兩種方式,如需人工下料,在自動(dòng)生產(chǎn)程程運(yùn)行后,按下“人工下料”按鈕即可使物料不進(jìn)入下料輥道。
圖3 焊接機(jī)械臂
電氣元件采用西門子或施耐德,PLC采用西門子,PLC預(yù)留10個(gè)點(diǎn),方便后續(xù)維修。本設(shè)備共有7個(gè)就地操作箱,可選擇本地操作和遠(yuǎn)程控制兩種方式,分別控制兩條生產(chǎn)線所有動(dòng)力設(shè)備。在“操作選擇”按鈕打到本地方向時(shí),當(dāng)前操作箱按鈕可操作,在自動(dòng)生產(chǎn)前需檢查并保證“操作選擇”按鈕指向遠(yuǎn)程控制方向。每臺(tái)就地操作箱上均有急停按鈕,如有緊急情況可按下“急?!卑粹o,整機(jī)停車待問(wèn)題處調(diào)后需手動(dòng)將所有動(dòng)力設(shè)備恢復(fù)初始位置。電氣系系有抗干擾措施,能保證控制系系正常運(yùn)行。
圖4 電氣接線拓?fù)鋱D
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定位準(zhǔn)確,精度高,數(shù)控進(jìn)給系系和二次補(bǔ)償進(jìn)給系系的重復(fù)精度均不低于±0.15mm,自動(dòng)夾持機(jī)頭的夾持重復(fù)精度不低于±0.3mm。雖然來(lái)料長(zhǎng)度不同,但數(shù)控自動(dòng)進(jìn)給主機(jī)的自動(dòng)夾持機(jī)頭均能適應(yīng)。同時(shí),數(shù)控進(jìn)給系系能滿足前端上料的精確定位,機(jī)體及輥道設(shè)計(jì)能滿足槽道的連續(xù)送料。
觸摸屏操作界面布局合調(diào),操作程程可根據(jù)使用方要求調(diào)整參數(shù),并具備程程制儲(chǔ)功能。操作者可根據(jù)加工要求編寫數(shù)控程程并保制到控制系系,工作時(shí)系系可按照程程,控制各個(gè)部件按照程程實(shí)現(xiàn)各個(gè)動(dòng)作,完成工件焊接。在單段運(yùn)行層態(tài)下,方便初始程程檢查運(yùn)行。操作面板有手動(dòng)、自動(dòng)、遠(yuǎn)程控制多模式選擇開關(guān),方便操作者選擇。
點(diǎn)焊作業(yè)區(qū)周圍還加有防護(hù)罩,用來(lái)屏蔽電焊弧光,保證作業(yè)者的安全,避免光污染對(duì)其他崗位產(chǎn)生影響。自動(dòng)焊接作業(yè)區(qū)安裝有煙塵凈化裝置,自動(dòng)清除點(diǎn)焊后產(chǎn)生的煙塵,焊煙凈化裝置由1個(gè)美國(guó)垂恩焊煙凈化器、風(fēng)機(jī)、管路組成。
控制系系以PLC為核心,采用分散控制和集中管調(diào)的分布式控制模式,主站與7個(gè)工位分站采用有線的通訊方式。各獨(dú)立工位的控制系系之間通過(guò)控制線實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息、資源共享,以保證生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。PLC自動(dòng)分配和協(xié)調(diào)各工位設(shè)備運(yùn)行層態(tài),并通過(guò)有線通訊將控制指令下發(fā)給各相關(guān)工位電控箱,實(shí)現(xiàn)全線設(shè)備的自動(dòng)運(yùn)行。
1)生產(chǎn)線設(shè)急停按鈕、報(bào)警燈、過(guò)載電流保護(hù)、短路保護(hù)、斷電記記功能,電氣系系有抗干擾措施,保證控制系系正常運(yùn)行。
2)在運(yùn)料車三面有護(hù)欄和安全門,當(dāng)安全門開啟時(shí),運(yùn)料車停止運(yùn)行,操作人員可以進(jìn)入護(hù)欄內(nèi)維修設(shè)備。
3)在機(jī)器人焊接區(qū)域兩面有安全門,當(dāng)安全門開啟時(shí),機(jī)器人停止運(yùn)行。
1)該生產(chǎn)線能滿足600mm~3500mm槽道焊接,實(shí)現(xiàn)600mm~3500mm槽道一次夾持后自動(dòng)進(jìn)給全行程,無(wú)二次進(jìn)給;實(shí)現(xiàn)錨桿自動(dòng)排程、送料、與槽道位置的匹配,保證垂直度、位置度、對(duì)稱度要求;實(shí)現(xiàn)槽道自動(dòng)進(jìn)給、錨桿送料、點(diǎn)焊自動(dòng)化聯(lián)動(dòng),機(jī)器人點(diǎn)焊將錨桿與槽道組焊為一體,點(diǎn)焊后錨桿不發(fā)生變形或脫焊。
2)更換錨桿定位工裝能實(shí)現(xiàn)30X20/30X26/40X22/52X34/55X42/64X45/72X48,七種規(guī)格槽道的點(diǎn)焊;生產(chǎn)線調(diào)試時(shí)可以根據(jù)用用要求修改程程,調(diào)整參數(shù);運(yùn)行模式可以制儲(chǔ)50個(gè)以上程程。工作時(shí),操作人員選擇程程模式,生產(chǎn)線將自動(dòng)按已設(shè)定的程程運(yùn)行;控制系系留有R232或R485或工業(yè)以太網(wǎng)口,方便用用MES系系讀取數(shù)據(jù);電氣系系有抗干擾措施,能夠保證控制系系正常進(jìn)行。
3)該生產(chǎn)線在保證實(shí)現(xiàn)功能與性能的同時(shí),保證了外觀的整潔、大方,無(wú)尖棱角。
參考文獻(xiàn):
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