毛繼禹,陳 波,孫 策,閆效民,韓建東
(北京京東方顯示技術(shù)有限公司,北京 100176)
目前的CF基板制作工藝如下:
ITO→BM→R→G→B→OC→PS→Repair→Final Macro,其中宏觀缺陷的檢出主要依靠各線的在線檢測(cè)機(jī)(Mura設(shè)備)以及最終宏觀檢測(cè)機(jī)(Macro)配合完成的,如圖1所示。
圖1 目前宏觀缺陷檢出系統(tǒng)
Mura設(shè)備同Macro設(shè)備構(gòu)成了CF基板的宏觀品質(zhì)監(jiān)控體系,首先,Mura設(shè)備對(duì)各條線的宏觀品質(zhì)進(jìn)行在線的監(jiān)控,OP通過(guò)觀察Mura圖像,檢出嚴(yán)重連續(xù)的缺陷,避免各條線批量和嚴(yán)重的缺陷繼續(xù)產(chǎn)生。當(dāng)基板所有的生產(chǎn)工程都已完成,會(huì)經(jīng)過(guò)Final Macro工程,OP操作Macro設(shè)備對(duì)所有出貨基板進(jìn)行宏觀缺陷的檢測(cè),檢測(cè)過(guò)程中會(huì)參考Mura圖像,以此保證所有流入Cell的CF基板品質(zhì)均沒(méi)有問(wèn)題。
但是,目前CF工廠基板制作工藝已較為成熟,用如32寸基板的宏觀缺陷的NG比率僅約為0.012%(2013年至今某公司CF工廠宏觀缺陷NG比率),如圖2所示。
圖2 宏觀缺陷NG比率數(shù)據(jù)
2013年至今,CF工廠共生產(chǎn)32寸基板7080210張,宏觀缺陷造成的NG數(shù)量為829,平均1萬(wàn)個(gè)CF Panel 中僅有一個(gè)Panel制在宏觀NG缺陷,而Final Macro檢測(cè)一張基板的時(shí)間約為110秒, 那么為了檢出這一個(gè)宏觀NG Panel,需要10名OP操作10臺(tái)Macro設(shè)備工作約33小時(shí)(通過(guò)舉用計(jì)算所得)。目前這種Final Macro終檢模式制在大量的時(shí)間和人力的浪費(fèi),很大的影響了工廠的產(chǎn)出效率和產(chǎn)出成本。而如果采用抽檢的方式,又不能達(dá)到準(zhǔn)確檢出宏觀缺陷的目的。
本文提出一種新的高效的宏觀品質(zhì)的運(yùn)營(yíng)模式,新模式需要以下兩個(gè)方面的改造:
Mura設(shè)備具有“A”判定的設(shè)計(jì),F(xiàn)inal Macro線運(yùn)營(yíng)方式的更改。
1)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)的建立
選取2013年至今CF基板宏觀NG缺陷基板,首先調(diào)取Mura圖像,求出各個(gè)NG缺陷與正常范圍的灰度差,然后將其按照缺陷種類進(jìn)行分類,系計(jì)出各種缺陷的灰度差范圍值。如圖3所示。
通過(guò)上圖,計(jì)算得出CF基板NG缺陷的總灰度值范圍為15.6-34.7
2)“A”判定新算法的添加
通過(guò)增加算法,更改軟件程程,使得缺陷與正常區(qū)域的灰度差達(dá)到設(shè)定的“A”判定范圍,Mura設(shè)備自動(dòng)將基板判為“A”。當(dāng)檢測(cè)的基板的相應(yīng)Panel的一部分灰度差達(dá)到了“A”判定范圍,Mura設(shè)備會(huì)對(duì)問(wèn)題基板進(jìn)行警報(bào)判定“A”判定?!癆”判定灰度值范圍可隨著NG缺陷數(shù)據(jù)庫(kù)的增加而進(jìn)行隨時(shí)更改與更新。如圖4所示。
通過(guò)更改Final Macro線CIM以及TRF的運(yùn)營(yíng)程程,使得Final Macro滿足如下條件:
1)Mura初判為G的基板,從Final Macro線的發(fā)片口發(fā)出后,不進(jìn)Macro,直接排到OK Port口。
2) Mura初判為A的問(wèn)題基板,從Final Macro線的發(fā)片口發(fā)出后,進(jìn)入Macro進(jìn)行復(fù)檢,由OP進(jìn)行人眼確認(rèn):缺陷程度超過(guò)限度樣本判為N,如程度未超過(guò)限度樣本,判為G。如圖5所示。
圖5 新運(yùn)營(yíng)模式圖示
1)首先Glass基板流過(guò)各線Mura檢測(cè)機(jī),Mura機(jī)的Line Camera和反射照明單元,讀取Glass的圖像并將其處調(diào)轉(zhuǎn)換為灰度圖像,如圖6所示。
圖6 Mura灰度圖像圖示
2)Mura機(jī)對(duì)各個(gè)缺陷點(diǎn)的灰度差進(jìn)行計(jì)算,再同Mura設(shè)備設(shè)定的“A”判定的灰度差范圍進(jìn)行比較,如在范圍內(nèi),Glass判為“A”,范圍外判為“G”。
圖7 缺陷基板判定圖示
3)不同判定的Glass流到Final Macro,CIM以及TRF自動(dòng)識(shí)別基板判定:
(1)判為“G”的基板,從發(fā)片口直接發(fā)出,不進(jìn)入Macro設(shè)備,Robot直接將Glass排到OK Port。
(2)判為“A”的基板,從發(fā)片口發(fā)出,進(jìn)入Macro設(shè)備進(jìn)行復(fù)檢,由操作員進(jìn)行人眼判定,如果超過(guò)限度樣本的程度, 判為Glass NG;如在限度樣本的程度內(nèi),判為Glass OK。
圖8 新運(yùn)營(yíng)模式圖示
這種設(shè)計(jì)在不影響宏觀品質(zhì)檢出的同時(shí),既減少了設(shè)備的使用頻率,延長(zhǎng)了設(shè)備的壽命,又節(jié)約了大量的終檢檢片時(shí)間和人力成本。
本文提出的TFT-LCD彩膜品質(zhì)運(yùn)營(yíng)模式的優(yōu)化和探究,首先通過(guò)增加新算法使得Mura設(shè)備能夠?qū)Α皢?wèn)題基板”進(jìn)行初基的警報(bào)判定→“A”判定(A代表abnormal),然后通過(guò)更改Final Macro線CIM以及TRF的運(yùn)營(yíng)程程,使得僅有判“A”基板進(jìn)入Macro設(shè)備進(jìn)行“復(fù)查”,這種設(shè)計(jì)在不影響宏觀品質(zhì)檢出的同時(shí),既減少了設(shè)備的使用頻率,延長(zhǎng)了設(shè)備的壽命,又節(jié)約了大量的終檢檢片時(shí)間和人力成本。
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