摘 要:隨著我公司粘膠短纖維產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大,相繼建設(shè)了8萬噸、16萬噸和20萬噸粘膠短纖維生產(chǎn)線,針對16萬噸烘干機(jī)特點(diǎn),結(jié)合生產(chǎn)實(shí)踐,總結(jié)了回潮率的控制措施,并取得了顯著效果,希望可為同行提供參考借鑒。
關(guān)鍵詞:粘膠短纖維;回潮率;烘干機(jī)
在粘膠短纖維生產(chǎn)過程中,若烘干能力不足,將會嚴(yán)重制約纖維的產(chǎn)量。我公司16萬噸粘膠短纖維生產(chǎn)線,產(chǎn)品定位為細(xì)短粘膠短纖維和無紡布用潔凈高白度粘膠短纖維。烘干機(jī)是粘膠短纖維生產(chǎn)中核心設(shè)備,本系統(tǒng)采用C1 150458 RSC烘干機(jī)鏈板及鏈條烘干系統(tǒng),采用長120m、寬3.8m的三節(jié)鏈板式烘干機(jī),和長108m、寬2.6m的烘干機(jī)相比,該烘干系統(tǒng)通過加長加寬方式,大大提高產(chǎn)量。隨著產(chǎn)量的不斷提高,產(chǎn)品回潮率出現(xiàn)波動,成品回潮率偏高的現(xiàn)象較嚴(yán)重,從而影響纖維的紡織加工與使用性能。針對產(chǎn)量和回潮率間的矛盾,查找導(dǎo)致回潮率不穩(wěn)定的原因,并采取相應(yīng)的控制措施和工藝優(yōu)化,基本解決了這個問題,穩(wěn)定了粘膠短纖維回潮率,改善烘干機(jī)的烘干能力,減少因回潮率不合格造成的隔離返投,提高了粘膠產(chǎn)量。
1 影響膠短纖維回潮率的因素
1.1 回潮率偏差大的原因
機(jī)外空氣通過進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入烘干機(jī),加熱器對其進(jìn)行加熱,形成烘干熱風(fēng),循環(huán)風(fēng)機(jī)對熱風(fēng)加壓,把熱風(fēng)輸送到勻風(fēng)板上,經(jīng)過勻風(fēng)板的作用,烘干熱風(fēng)穿過纖維層,對纖維層進(jìn)行干燥,之后這些熱風(fēng)一部分和進(jìn)風(fēng)口空氣混合,經(jīng)過熱器加熱到要求溫度,重新進(jìn)入該干燥循環(huán)系統(tǒng),另一部分從排風(fēng)口排出。但這種大型烘干機(jī)在初期烘干后,回潮率偏差常大于2%,因回潮率偏差大,使得纖維回潮率不均勻。
通過對烘干機(jī)風(fēng)機(jī)側(cè)纖維和鏈板側(cè)纖維回潮率進(jìn)行6組平行試驗,風(fēng)機(jī)側(cè)纖維回潮率平均值為11.970%,鏈板側(cè)纖維回潮率平均值為9.56%,由此可見,風(fēng)機(jī)側(cè)纖維回潮率和烘干機(jī)鏈板側(cè)纖維回潮率存在較大的偏差,偏差平均差值為2.410%。主要是因為C1 150458 RSC型烘干機(jī)的寬度比原烘干機(jī)加寬1.2m,但仍采用傳統(tǒng)的熱風(fēng)的輸送循環(huán)方式,熱風(fēng)的穿越路徑未改變,導(dǎo)致熱風(fēng)在穿過風(fēng)機(jī)側(cè)纖維層時,烘干熱風(fēng)量變小,熱風(fēng)從風(fēng)機(jī)側(cè)纖維帶走的水分較少,但穿過鏈板側(cè)纖維層時,烘干熱風(fēng)量變大,鏈板側(cè)纖維中帶走水分卻較多,從而出現(xiàn)回潮率不均勻的現(xiàn)象。
1.2 產(chǎn)生回潮率波動的原因
導(dǎo)致回潮率偏高的原因如下:布絲器鋪絲不均,纖維層薄厚不均勻,且有濕邊;二軋車后纖維含水率超過設(shè)計值,給烘干機(jī)增加了工作負(fù)荷;烘干機(jī)鏈板速度慢,濕喂入平、斜簾的速度快,匹配不好,導(dǎo)致纖維層較厚;烘干機(jī)鏈板速度過快,烘干時間過短,烘不干;烘干機(jī)ABC段進(jìn)風(fēng)、排風(fēng)量及循環(huán)風(fēng)量不足;作業(yè)環(huán)境使進(jìn)風(fēng)的濕度大溫度低。
導(dǎo)致回潮率偏低的原因如下:二軋車后纖維含水率過低;鏈網(wǎng)速度和濕度不匹配,使纖維在烘干機(jī)內(nèi)停留時間過長,烘得過干;產(chǎn)量減少時,各區(qū)溫度難以達(dá)到設(shè)定值,溫度降不下來;停車時烘干機(jī)內(nèi)遺留的尾產(chǎn)品。
導(dǎo)致回潮率波動的原因如下:紡絲、牽伸、切斷、精煉工序出現(xiàn)故障導(dǎo)致非計劃停車,烘干機(jī)內(nèi)出現(xiàn)短時間無絲情況;紡絲、牽伸、切斷單面產(chǎn)生故障,導(dǎo)致纖維總量產(chǎn)生很大的變化;升降溫度時,超限度調(diào)整,使回潮率產(chǎn)生較大程度波動。
2 烘干纖維回潮率的控制措施
2.1 控制回潮率偏差大的措施
為使纖維層風(fēng)量分配均勻,可對勻風(fēng)板進(jìn)行科學(xué)調(diào)整,使風(fēng)機(jī)側(cè)風(fēng)量大于鏈板側(cè)風(fēng)量,通過調(diào)整勻風(fēng)板,減小鏈板側(cè)烘干熱風(fēng)通風(fēng)率,使穿過風(fēng)機(jī)側(cè)纖維層和穿過鏈板側(cè)纖維層的熱風(fēng)量一致,從而實(shí)現(xiàn)減小纖維回潮率偏差。重新設(shè)計并制作勻風(fēng)板,成本高且不一定可行,增設(shè)新孔和堵孔都存在一定難度,對勻風(fēng)板本身進(jìn)行技術(shù)改造存在一定困難,最終研究決定,在均風(fēng)板上設(shè)置一層更密集的濾網(wǎng),實(shí)現(xiàn)對熱風(fēng)量的平衡。首先在烘干機(jī)的B段開展了試驗,把勻風(fēng)板上開孔多的一側(cè)放在循環(huán)風(fēng)機(jī)側(cè),在鏈板側(cè)的勻風(fēng)板上,加設(shè)密集濾網(wǎng),設(shè)置完成后,運(yùn)行觀察,回潮率偏差控制效果很好。通過多次試驗,根據(jù)烘干機(jī)各段風(fēng)量的不同,最終確定了濾網(wǎng)的目數(shù)和在勻風(fēng)板上濾網(wǎng)鋪設(shè)寬度。在烘干機(jī)鏈板側(cè)的勻風(fēng)板上全部鋪設(shè)不銹鋼密集濾網(wǎng),寬度為1.5m,在烘干機(jī)A段勻風(fēng)板上鋪設(shè)8目的不銹鋼濾網(wǎng),在B段鋪設(shè)12目的不銹鋼濾網(wǎng),在C段鋪設(shè)16目的不銹鋼濾網(wǎng)。通過減少鏈板側(cè)烘干熱風(fēng)的風(fēng)量,使穿過風(fēng)機(jī)側(cè)纖維層和鏈板側(cè)纖維層的熱風(fēng)風(fēng)壓和風(fēng)量基本相同,從而有效控制了纖維回潮率偏差的問題。
2.2 控制回潮率的措施
針對回潮率偏高偏低及波動的情況,要分析具體產(chǎn)生的原因,對生產(chǎn)工序強(qiáng)化管理,嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè),同時,生產(chǎn)中采取一些切實(shí)可行的相關(guān)措施。定期檢查布絲器的鋪絲情況,發(fā)現(xiàn)問題要及時進(jìn)行調(diào)整,確保布絲均勻;根據(jù)操作規(guī)程要求,嚴(yán)格控制二軋車后纖維含水率,定期對纖維含水情況進(jìn)行檢查,及時對軋輥的壓力與間隙進(jìn)行調(diào)整;將ABC段溫差拉開,使A段烘干更干些,減少濕塊,B和C段溫度低一些,起到調(diào)整平衡的作用,從而使回潮有更好的均勻性;烘干工要在每次手揀回潮情況時做好記錄,烘干工要和打包工配合作業(yè),打包工要把包重的變化情況及時通知烘干工,以使烘干工能及時進(jìn)行工藝參數(shù)的調(diào)整;為保證系統(tǒng)具有足夠的循環(huán)風(fēng)量和排風(fēng)通暢,對烘干機(jī)加熱器濾網(wǎng)、風(fēng)機(jī)進(jìn)行定期清理。
3 應(yīng)用效果評價
在鏈板側(cè)鋪設(shè)密集濾網(wǎng)后,進(jìn)行了6次試驗,風(fēng)機(jī)側(cè)纖維回潮率平均值為11.196%,鏈板側(cè)纖維回潮率為9.576%。改造前,兩側(cè)纖維回潮率平均差值2.410%,因回潮率偏差大導(dǎo)致的纖維隔離包為12包/100t;改造后,兩側(cè)纖維回潮率平均差值1.620%,因回潮率偏差導(dǎo)致的纖維隔離包為5包/100t。由此可知,成品纖維回潮率合格率得到顯著提高。
通過采取控制回潮率的上述措施,纖維回潮率趨于穩(wěn)定。成品回潮率控制在911%,波動較小,隔離返烘、返投率大幅度減少,回潮率得到了明顯的控制。
參考文獻(xiàn):
[1]王瑞利,李慧.粘膠短纖維的干燥特性及動力學(xué)模型研究[M].合成纖維工業(yè),2014,37(6):56.
作者簡介:侯佳琪(1988),女,漢族,本科,助理工程師,從事粘膠生產(chǎn)工藝設(shè)計工作。