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高含硫污水的處理方法

2018-05-21 08:46門文霞
科學(xué)與財(cái)富 2018年7期
關(guān)鍵詞:降解硫化物沖擊

門文霞

摘要:本文通過(guò)對(duì)含硫污水處理的生產(chǎn)實(shí)踐和對(duì)新方法的嘗試,總結(jié)了污水處理裝置有效緩解含硫污水沖擊方面的成功經(jīng)驗(yàn),并提出改進(jìn)和完善的途徑。

關(guān)鍵詞: 硫化物 ;緩釋; 沖擊; 降解 ;高效菌

1 引言

勝利石油化工總廠凈化水車間污水處理裝置,是依據(jù)煉油污水的處理而設(shè)計(jì),采用物化、生化等工藝,生化系統(tǒng)作為核心處理單元,即隔油、浮選后設(shè)置兩座并聯(lián)前置反硝化A/O合建池,1995年11月投產(chǎn)使用,總處理規(guī)模為260t/h。由于總廠常年加工產(chǎn)自勝利油田的高含硫原油,作為微生物生長(zhǎng)抑制劑的污水中含硫化合物,多年來(lái)其濃度居高不下,有時(shí)居然高出進(jìn)水指標(biāo)近百倍,污水處理裝置一度承載了不堪之負(fù),形成的沖擊尤其是對(duì)生化系統(tǒng)是相當(dāng)強(qiáng)烈的。這一問題的存在,也促使技術(shù)人員在現(xiàn)有工藝基礎(chǔ)上不斷優(yōu)化技術(shù),增強(qiáng)生化抗沖擊能力,諸多做法,從實(shí)踐來(lái)看被證明是有效而且切實(shí)可行的。

2 含硫污水來(lái)源及特點(diǎn)

污水中硫化物包括溶解性的H2S、HS-、S2-以及存在于懸浮物中的可溶性硫化物、酸可溶性金屬硫化物以及未電離的無(wú)機(jī)、有機(jī)類硫化物。含硫化物的水多呈現(xiàn)黑色,且有刺激性的臭味,這主要是由于H2S氣體不斷從水中釋放所致。此污水處理裝置含硫污水主要來(lái)自酸水汽提非正常生產(chǎn)排水、含硫污油脫水、凈化后酸水余水、堿渣排放等,主要污染物為硫化物、CODcr、氨氮等。由于上游排污仍然存在不少的隨意性和盲目性,導(dǎo)致高含硫污水排放具有時(shí)間集中、相對(duì)量大的特點(diǎn),這也使得裝置運(yùn)行處于極度被動(dòng)狀態(tài),在缺乏預(yù)見性和生產(chǎn)信號(hào)提示的情況下,難以作出應(yīng)急準(zhǔn)備,起初往往是受到?jīng)_擊后方做分析再行應(yīng)對(duì)之策。

3 上游排污控制

按照工業(yè)清潔生產(chǎn)和HSE體系的有關(guān)規(guī)定,上游各排污口做到清污分流,嚴(yán)格執(zhí)行排放高含硫污水的請(qǐng)示匯報(bào)制度,要求將含硫等其它高負(fù)荷污水通過(guò)專用管道排入水量相對(duì)較小、水質(zhì)較為單純的生產(chǎn)廢水系統(tǒng)初步稀釋集存,并實(shí)施化驗(yàn)監(jiān)控,及時(shí)把握水質(zhì)變化。

4 長(zhǎng)貯緩釋

污水處理裝置隔油浮選工序前后各設(shè)置2座5000m3水罐,在實(shí)際處理量?jī)H為設(shè)計(jì)能力1/2的前提下,將前后各一座調(diào)整為高負(fù)荷污水貯罐。

充分利用5000m3罐的調(diào)節(jié)緩沖作用,經(jīng)泵將匯入生產(chǎn)廢水池的含硫污水提升入前緩沖罐,通過(guò)延長(zhǎng)高負(fù)荷污水在罐內(nèi)的貯留時(shí)間,根據(jù)其中硫含量變化,確定緩釋流量,少量連續(xù)排放入含油污水系統(tǒng)處理,降低沖擊負(fù)荷。在緩釋過(guò)程中,引適量處理后的合格污水進(jìn)行回流稀釋,確保隔油浮選工序硫含量低于60mg/l。

5 氣浮優(yōu)化

浮選段采用傳統(tǒng)的物化法降解硫化物,但在原有工藝技術(shù)的基礎(chǔ)上有所優(yōu)化和側(cè)重。

5.1 釋放器改造

原氣浮池釋放器為四孔或六孔螺紋連接銅制釋放器,在運(yùn)行過(guò)程中,存在極易堵塞、結(jié)垢腐蝕嚴(yán)重、維修清理難、釋放效果差、運(yùn)行成本高等缺點(diǎn)。鑒于此,試行改造為不銹鋼法蘭式釋放器,該種釋放器的優(yōu)點(diǎn)是不易堵塞、耐腐蝕、氣泡細(xì)密均勻、運(yùn)行成本低等。在運(yùn)行穩(wěn)定性和充氧效率提升的基礎(chǔ)上,為水中揮發(fā)性好的硫化氫去除和其它低價(jià)硫化物氧化提供了有利條件。其中氧化反應(yīng)過(guò)程如下1:

1. 2HS-+2O2→S2O32-+H2O

2. 2S2-+2O2+H2O→S2O32-+2OH-

3. S2O32-+2O2+2OH-→2SO42-+H2O

5.2 增加鐵離子

隨著來(lái)水中硫化物波動(dòng)日益劇烈,水質(zhì)乳化程度加深,S2-增加明顯,為更有針對(duì)性地降解污水有毒物質(zhì),本凈化水場(chǎng)遴選聚合雙酸鋁鐵作為主要的混凝破乳劑,在水質(zhì)凈化過(guò)程中具有更強(qiáng)的吸附凝聚能力和更好的凈化效果等優(yōu)點(diǎn),提供更多的鐵離子以供除硫反應(yīng)所需。鐵鹽經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間曝氣后,污水中產(chǎn)生了活性氫氧化鐵,可將硫化物以硫化鐵沉淀的形式除去。

同時(shí)以聚丙烯酰胺作為絮凝劑,將水中含有的油類、懸浮物及反應(yīng)產(chǎn)生的FeS沉淀物粘附在微氣泡上,隨氣泡一起上浮到水面,形成浮渣。

5.3 延長(zhǎng)停留時(shí)間

當(dāng)污水中硫含量超過(guò)50mg/L時(shí),采用降低工序處理量,延長(zhǎng)氣浮停留時(shí)間的方式,加強(qiáng)物化降解硫化物深度,從而有效控制其濃度,減少對(duì)生化的沖擊。

一般而言,浮選段出水硫含量應(yīng)低于15mg/L,在超出此指標(biāo)的情況下,送入后緩沖罐貯存后再稀釋或緩釋入含油污水系統(tǒng)重新處理。

6 生化除硫

6.1 強(qiáng)化抗硫沖擊能力

生化池在A段(缺氧段)為增加生物降解性能,設(shè)置填料組,有助于脫氮反應(yīng)進(jìn)行,DO(溶解氧)控制在0.5~1mg/L之間,O段(好氧段)控制在2~4mg/L之間。硫化物屬?gòu)?qiáng)生物抑制性物質(zhì),生化系統(tǒng)在受到高濃度沖擊的情況下,污泥會(huì)出現(xiàn)不同程度的中毒、失活現(xiàn)象,喪失生物降解功能,甚至?xí)霈F(xiàn)出水污染物濃度大于進(jìn)水的反常狀況。為培養(yǎng)一定比例的專門用于除硫的微生物和提高整體抗硫沖擊能力,本場(chǎng)以其中一座生化池為實(shí)驗(yàn)對(duì)象,將硫含量分為40、80、160mg/L三個(gè)數(shù)量級(jí),保持100t/h的污水處理量,以10日為一個(gè)濃度遞增周期,持續(xù)馴化一個(gè)月。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,初期會(huì)出現(xiàn)深度污泥中毒,表現(xiàn)為菌膠團(tuán)解體、顏色變深、耗氧速度減慢,上清液渾蝕,含有細(xì)碎的污泥顆粒,鏡檢時(shí)原生動(dòng)物少或無(wú),微生物大量死亡,短期內(nèi)沉將比由32%降至6%以下,各種污染物去除率(硫化物除外)大幅降低。至中后期,生化池混合液惡臭令人窒息,沉將比最低降至2%,活菌數(shù)量極少。實(shí)驗(yàn)結(jié)束后,對(duì)該池作悶曝恢復(fù)處理,15日后正常進(jìn)水,并對(duì)強(qiáng)化后的優(yōu)勢(shì)除硫耐硫菌種引流入另一座生化池。實(shí)踐證明,隨后的高含硫污水對(duì)生化沖擊在速度和深度上均受到較大限制,至今未出現(xiàn)明顯的硫化物中毒事故,出水水質(zhì)也有好的改觀。6.2 引入高效菌種

向生化系統(tǒng)內(nèi)投加一定量的高效菌種,增加系統(tǒng)對(duì)硫化物的去除功能。由特定菌株配置而成的OdorCapTMM產(chǎn)品,可以利用氧氣、硝酸鹽或其它替代電子受體來(lái)氧化硫化物、硫醇、揮發(fā)性有機(jī)酸以及揮發(fā)性脂肪酸。

起初開始將OdorCapTM按1:200的比例加水鼓風(fēng)活化8小時(shí),制劑活化后顯微鏡下可以觀察到無(wú)數(shù)細(xì)小的、活躍的桿狀菌。投加到生化池好氧段O1,投加量由每天20kg逐漸遞減到5kg,運(yùn)行兩周后,受高硫沖擊發(fā)生功能故障的生化系統(tǒng)完全恢復(fù)正常。

在生化進(jìn)口硫化物含量介于70~130mg/L時(shí),生化系統(tǒng)功能穩(wěn)定,未形成明顯惡化,污泥的處理效率有一定程度的提高,外排水質(zhì)改善,異味較小,顏色正常。

6.3 流程調(diào)整

在浮選段有效除硫的基礎(chǔ)上,減少了生化進(jìn)水水質(zhì)負(fù)荷。但在含硫污水量大而難以預(yù)處理時(shí),對(duì)生化形成沖擊是必然的,此時(shí),流程調(diào)整至為關(guān)鍵。在硫含量低于80mg/L時(shí),可將后面兩座5000m3水罐及兩座生化池分別作串連使用,加長(zhǎng)流程,多存少進(jìn),增加調(diào)節(jié)容積和停留時(shí)間,加大O段曝氣強(qiáng)度,從而達(dá)到對(duì)污染物質(zhì)的深度降解。在硫含量大于80mg/L時(shí),為確保生產(chǎn)安全,采取生化池單座運(yùn)行方式,即—座連續(xù)運(yùn)行,不達(dá)標(biāo)出水回流污水系統(tǒng)再處理,另一座停止進(jìn)水悶曝,按比例投加營(yíng)養(yǎng)藥劑,維持活性備用。

7 結(jié)論與建議

1) 目前煉油高含硫污水對(duì)污水處理場(chǎng)而言,具有處理難度大,成本高,沖擊嚴(yán)重的特點(diǎn),應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)源頭控制,提高酸水汽提處理效率。

2) 生化前的大容積調(diào)解和物化預(yù)處理,對(duì)于降低硫化物對(duì)污泥沖擊具有明顯效果,但局限于處理量保持較低水平。

3) 生化抗硫沖擊能力有很大提高,但持續(xù)高硫污水對(duì)污泥降解效率損害也較明顯,其結(jié)果直接導(dǎo)致排放水達(dá)標(biāo)率下降,為此,引用微生物促生、解毒等技術(shù),將有利于保持生化運(yùn)行穩(wěn)定。

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