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柴油機(jī)氣閥機(jī)構(gòu)故障振動(dòng)監(jiān)測(cè)實(shí)例分析

2018-06-11 05:45吳善躍徐浩炳
中國(guó)修船 2018年3期
關(guān)鍵詞:氣閥搖臂時(shí)域

吳善躍,徐浩炳,楊 鵬

(1.92957部隊(duì),浙江 舟山 316000;2.92118部隊(duì),浙江 舟山 316000)

隨著技術(shù)普及與發(fā)展,振動(dòng)監(jiān)測(cè)診斷技術(shù)在船舶設(shè)備狀態(tài)管理中的應(yīng)用日益廣泛。然而,分析近些年的監(jiān)測(cè)實(shí)際情況看,振動(dòng)監(jiān)測(cè)振動(dòng)技術(shù)在旋轉(zhuǎn)機(jī)械領(lǐng)域能取得較為理想的監(jiān)測(cè)效果,而對(duì)于以柴油機(jī)為代表的往復(fù)機(jī)械,振動(dòng)監(jiān)測(cè)振動(dòng)技術(shù)應(yīng)用效果卻遠(yuǎn)不如旋轉(zhuǎn)機(jī)械理想,在實(shí)際工作中常常難以實(shí)現(xiàn)故障部位、故障原因的準(zhǔn)確分析。這主要是因?yàn)椴裼蜋C(jī)運(yùn)動(dòng)部件多,運(yùn)動(dòng)關(guān)系復(fù)雜,工作時(shí)引起振動(dòng)的激勵(lì)源多,且運(yùn)動(dòng)部件故障類型多樣,不同部件、不同部位振動(dòng)信號(hào)形態(tài)和特征存在較大差異。因此,改善和提高柴油機(jī)振動(dòng)監(jiān)測(cè)診斷水平一直是業(yè)內(nèi)人士不斷努力的方向。而要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),除了加強(qiáng)基本理論研究外,更多的是要從實(shí)際監(jiān)測(cè)案例出發(fā),不斷地進(jìn)行分析總結(jié)。唯有這樣,才能有效地推動(dòng)柴油機(jī)振動(dòng)監(jiān)測(cè)水平提高。

基于上述認(rèn)識(shí),本文擬對(duì)實(shí)際工作遇到的柴油機(jī)氣閥機(jī)構(gòu)故障振動(dòng)監(jiān)測(cè)案例進(jìn)行系統(tǒng)分析,探究氣閥機(jī)構(gòu)故障現(xiàn)象、故障機(jī)理與故障信號(hào)特征的關(guān)系,在振動(dòng)數(shù)據(jù)采集及處理方法方面進(jìn)行歸納總結(jié),從而為類似故障問(wèn)題的診斷決策提供借鑒與參考。

1 前期故障現(xiàn)象

某船主動(dòng)力系統(tǒng)采用雙機(jī)雙槳配置,推進(jìn)主機(jī)為兩臺(tái)16缸4沖程中速柴油機(jī),推進(jìn)主機(jī)與推進(jìn)軸系之間通過(guò)齒輪箱減速。該船船員在遠(yuǎn)航任務(wù)日常裝備巡檢中發(fā)現(xiàn)主機(jī)存在間隙性異常沖擊聲響,且異常聲響逐漸增大。經(jīng)對(duì)多個(gè)位置主觀聲響比較,初步確認(rèn)在右主機(jī)A排第8缸位置前主觀聲響感受最為明顯,并且直觀感受到聲響似乎來(lái)源右主機(jī)A排第8缸汽缸蓋部位。由于上述故障現(xiàn)象為設(shè)備管理人員的直觀感受,有可能存在判斷偏差,出于慎重考慮,船方要求監(jiān)測(cè)技術(shù)人員采用振動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)手段對(duì)該異常問(wèn)題進(jìn)行確認(rèn)分析。

2 振動(dòng)監(jiān)測(cè)實(shí)施

2.1振動(dòng)測(cè)試基本方案

針對(duì)船員反映的問(wèn)題,監(jiān)測(cè)技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘查,確認(rèn)振動(dòng)測(cè)試基本方案如下:①在右主機(jī)A排第8缸汽缸蓋進(jìn)行多點(diǎn)測(cè)量,比較不同測(cè)點(diǎn)之間的振動(dòng)差異,具體測(cè)點(diǎn)布置參考圖1;②參考圖1測(cè)點(diǎn),測(cè)量右主機(jī)其它汽缸蓋振動(dòng)數(shù)據(jù),并與A排第8缸數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,分析它們之間是否存在差異。

由于疑似故障信號(hào)可能為沖擊信號(hào),因此數(shù)據(jù)處理以時(shí)域波形分析為主。進(jìn)行數(shù)據(jù)采集時(shí),采樣頻率為4 096 Hz,采樣數(shù)為16 384。

圖1 汽缸蓋測(cè)點(diǎn)示意圖

2.2測(cè)試數(shù)據(jù)分析

1)右主機(jī)A8缸與其它缸數(shù)據(jù)比較分析。通過(guò)比較右主機(jī)各缸振動(dòng)時(shí)域波形,可發(fā)現(xiàn)右主機(jī)除A8缸外其它缸汽缸蓋各測(cè)點(diǎn)振動(dòng)時(shí)域波形均保持相同規(guī)律:時(shí)域波形中存在著等間隔瞬態(tài)沖擊振動(dòng),前后瞬態(tài)沖擊振動(dòng)間隔時(shí)間恰好為主機(jī)曲軸旋轉(zhuǎn)周期的2倍。該規(guī)律典型波形參見(jiàn)圖2,圖2為右主機(jī)B4缸測(cè)點(diǎn)3在主機(jī)475 r/min轉(zhuǎn)速工況振動(dòng)時(shí)域波形圖。圖2中,前后瞬態(tài)沖擊振動(dòng)間隔時(shí)間為0.255 s,而曲軸旋轉(zhuǎn)周期為0.126 s(可由主機(jī)轉(zhuǎn)速475 r/min推算得到),前者恰好為后者的2倍。圖3所示為圖2局部區(qū)域A放大后的時(shí)域波形,由圖可知該波形具有瞬態(tài)沖擊振動(dòng)特點(diǎn)。

圖2 B4缸測(cè)點(diǎn)3在475 r/min 工況時(shí)域波形

圖4為A8缸測(cè)點(diǎn)3在475 r/min 工況下時(shí)域波形。比較圖4和圖2可知,A8缸測(cè)點(diǎn)3振動(dòng)時(shí)域波形以0.251 s 為間隔周期,而在每個(gè)間隔周期中卻存在兩個(gè)瞬態(tài)沖擊振動(dòng)。兩瞬態(tài)沖擊振動(dòng)間隔為0.062 s,約為間隔周期的0.25倍。為了討論說(shuō)明方便,將等間隔兩瞬態(tài)沖擊振動(dòng)的第1個(gè)瞬態(tài)沖擊振動(dòng)稱為P1,第2個(gè)瞬態(tài)沖擊振動(dòng)稱為P2。圖5所示為圖4局部區(qū)域A放大后的時(shí)域波形。

圖3 局部區(qū)域A(圖2中)時(shí)域波形

圖4 A8缸測(cè)點(diǎn)3在475 r/min 工況時(shí)域波形

圖5 局部區(qū)域B(圖4中)時(shí)域波形

2)右主機(jī)A8缸不同測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)比較分析。比較A8缸不同測(cè)點(diǎn)在475 r/min振動(dòng)時(shí)域波形,可發(fā)現(xiàn)其它測(cè)點(diǎn)波形情況與測(cè)點(diǎn)3基本一致(如圖4所示)。然而,在490 r/min時(shí),A8缸測(cè)點(diǎn)3振動(dòng)時(shí)域波形會(huì)出現(xiàn)測(cè)量過(guò)載現(xiàn)象,而其它測(cè)點(diǎn)不會(huì)出現(xiàn)這一現(xiàn)象。這表明A8缸測(cè)點(diǎn)3是沖擊振動(dòng)較為明顯區(qū)域。由圖1可知,測(cè)點(diǎn)3靠近進(jìn)氣閥部位。

圖6和圖7分別為A8缸測(cè)點(diǎn)3在375 r/min、200 r/min 工況下時(shí)域波形。將圖6、圖7和圖5進(jìn)行比較,并結(jié)合490 r/min測(cè)試過(guò)載情況分析可知:①隨著主機(jī)轉(zhuǎn)速降低,A8缸測(cè)點(diǎn)3時(shí)域波形中P1峰值逐步降低;②在低轉(zhuǎn)速工況下,P1峰值明顯小于P2峰值,而在高轉(zhuǎn)速工況下,P1峰值與P2峰值基本相同,甚至有可能超過(guò)P2峰值。

圖8是A3缸測(cè)點(diǎn)3在375 r/min 工況下時(shí)域波形。比較圖8和圖6,圖8時(shí)域波形中沖擊振動(dòng)峰值與圖6中P2峰值較為接近,而較大于P1峰值,由此可判斷A8缸測(cè)點(diǎn)3振動(dòng)時(shí)域波形中的P2實(shí)質(zhì)上為燃油爆燃引起的沖擊振動(dòng)。

圖6 A8缸測(cè)點(diǎn)3在375 r/min 工況時(shí)域波形

圖7 A8缸測(cè)點(diǎn)3在200 r/min工況時(shí)域波形

圖8 A3缸測(cè)點(diǎn)3在375 r/min 工況時(shí)域波形

在圖4、圖6、圖7中,P1在P2之前,且兩者的時(shí)間間隔為曲軸旋轉(zhuǎn)周期的一半,而這恰好為4沖程柴油機(jī)的1個(gè)沖程時(shí)間。從四沖程柴油機(jī)工作原理分析,P1出現(xiàn)的時(shí)間與進(jìn)氣系統(tǒng)開(kāi)始動(dòng)作的時(shí)間一致。

2.3基本結(jié)論

由前文數(shù)據(jù)分析可判斷,右主機(jī)A8缸異常聲響極有可能是進(jìn)氣系故障所致,并且右側(cè)進(jìn)氣閥部位出現(xiàn)問(wèn)題的可能性較大。

3 第1次故障檢查

根據(jù)監(jiān)測(cè)人員的數(shù)據(jù)分析和判斷結(jié)論,設(shè)備管理人員和修理人員利用短暫航行停機(jī)時(shí)機(jī)檢查了氣閥系統(tǒng),結(jié)果發(fā)現(xiàn)右側(cè)進(jìn)氣閥(靠近測(cè)點(diǎn)3)氣閥間隙嚴(yán)重超標(biāo),氣閥間隙為最大允許值的2.1倍。在修理人員調(diào)整完氣閥間隙后,右主機(jī)在200 r/min 工況下試運(yùn)轉(zhuǎn)。監(jiān)測(cè)技術(shù)人員立即在該工況下進(jìn)行振動(dòng)監(jiān)測(cè)。圖9為氣閥間隙調(diào)整后A8缸測(cè)點(diǎn)3在200 r/min 工況下的振動(dòng)時(shí)域波形。由圖9可知,原有的P1沖擊振動(dòng)現(xiàn)象不再存在。此外,人耳直觀感受到異常聲響明顯減弱。由于另有航行任務(wù)要求,現(xiàn)場(chǎng)允許的檢修時(shí)間有限,在認(rèn)為問(wèn)題得到初步解決后,主機(jī)繼續(xù)正常使用。

圖9 A8缸測(cè)點(diǎn)3在200 r/min 工況時(shí)域波形(氣閥間隙調(diào)整后)

4 跟蹤監(jiān)測(cè)情況

由于右側(cè)氣閥間隙嚴(yán)重超標(biāo)屬于非正?,F(xiàn)象,加上第1次故障檢修時(shí)間有限,問(wèn)題排查不全面,為防止問(wèn)題再次出現(xiàn),監(jiān)測(cè)技術(shù)人員對(duì)右主機(jī)A8缸振動(dòng)繼續(xù)進(jìn)行定期跟蹤監(jiān)測(cè)。在A8缸右側(cè)進(jìn)氣閥間隙調(diào)整后的第2天,監(jiān)測(cè)技術(shù)人員再次發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)與圖4時(shí)域波形相類似的P1沖擊振動(dòng)現(xiàn)象,具體如圖10所示。并且,隨著運(yùn)行時(shí)間持續(xù)增加,P1沖擊振動(dòng)峰值逐漸增大。此外,原有的異常聲響再次出現(xiàn),且異常聲響逐漸增大。圖11為氣閥間隙調(diào)整后96 h A8缸測(cè)點(diǎn)3在475 r/min 工況下時(shí)域波形。圖11波形中P1峰值明顯大于圖9波形中P1峰值。

鑒于航行任務(wù)安排,右主機(jī)只能帶故障隱患持續(xù)運(yùn)行。結(jié)果在氣閥間隙調(diào)整后運(yùn)行110 h后發(fā)現(xiàn)A8缸排溫逐步下降,且A8缸所采集的振動(dòng)時(shí)域波形中原有的P1、P2沖擊振動(dòng)波形卻不再出現(xiàn)(見(jiàn)圖12)。根據(jù)上述情況,初步判斷A8進(jìn)氣系統(tǒng)出現(xiàn)嚴(yán)重故障,從而導(dǎo)致A8缸無(wú)法正常發(fā)火工作。

圖10 A8缸測(cè)點(diǎn)3在490 r/min工況時(shí)域波形(氣閥間隙調(diào)整后運(yùn)行25 h)

圖11 A8缸測(cè)點(diǎn)3在475 r/min 工況時(shí)域波形(氣閥間隙調(diào)整后運(yùn)行96 h)

圖12 A8缸測(cè)點(diǎn)3在200 r/min 工況時(shí)域波形(氣閥間隙調(diào)整后運(yùn)行110 h)

5 第2次故障檢查

基于右主機(jī)A8缸新出現(xiàn)的故障情況,設(shè)備管理人員立即停機(jī),并與修理人員共同檢查A8缸。結(jié)果檢查發(fā)現(xiàn)進(jìn)氣系統(tǒng)搖臂軸斷裂,具體實(shí)物照片如圖13所示。

拆卸A8缸整個(gè)搖臂,并進(jìn)行分解,可發(fā)現(xiàn):殘留斷軸與進(jìn)氣搖臂軸套幾乎抱死,軸套(銅制材料)內(nèi)表面有明顯拉痕,搖臂軸斷裂面經(jīng)過(guò)徑向油道。為盡快排除A8缸故障,及早恢復(fù)右主機(jī)動(dòng)力,修理人員對(duì)A8缸進(jìn)排氣搖臂進(jìn)行了整體更換。修后對(duì)A8缸振動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè),原有的P1沖擊振動(dòng)現(xiàn)象不再存在(如圖14所示),表明進(jìn)氣系統(tǒng)故障已排除。經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)跟蹤監(jiān)測(cè)及使用觀察,右主機(jī)A8缸運(yùn)行正常,原有故障問(wèn)題不再出現(xiàn)。

圖13 進(jìn)氣系統(tǒng)搖臂軸斷裂實(shí)物照片

圖14 A8缸測(cè)點(diǎn)3在345 r/min 工況時(shí)域波形(第2次故障修理后)

6 故障分析

從故障案例整個(gè)發(fā)展過(guò)程看,搖臂軸故障是造成進(jìn)氣系統(tǒng)故障問(wèn)題根源,而進(jìn)氣閥間隙過(guò)大僅僅是這一根源引發(fā)的繼發(fā)性問(wèn)題。圖15是進(jìn)氣搖臂系統(tǒng)示意圖,由圖15可知:凸輪推桿對(duì)左側(cè)搖臂軸下端頂頭動(dòng)作,在該作用力驅(qū)動(dòng)下左側(cè)搖臂繞搖臂軸擺動(dòng),進(jìn)而通過(guò)搖臂頂頭推動(dòng)左側(cè)進(jìn)氣閥桿動(dòng)作;右側(cè)搖臂通過(guò)搖臂軸傳動(dòng)實(shí)現(xiàn)與左側(cè)搖臂的同步擺動(dòng)。在本案例中,A8缸搖臂軸極有可能存在先天的制造質(zhì)量缺陷。在搖臂擺動(dòng)過(guò)程中,搖臂軸由于疲勞應(yīng)變而在缺陷區(qū)域出現(xiàn)裂紋,并導(dǎo)致?lián)u臂軸出現(xiàn)一定得扭轉(zhuǎn)變形,造成右側(cè)進(jìn)氣搖臂頂頭與氣閥頂桿間隙變大。過(guò)大的氣閥間隙會(huì)使各零件之間的沖擊磨損加劇,噪聲增加。

圖15 進(jìn)氣搖臂系統(tǒng)示意圖

本案例第1次故障檢查中發(fā)現(xiàn)右側(cè)進(jìn)氣閥間隙嚴(yán)重超標(biāo)。在調(diào)整氣閥間隙后,類似圖4、圖6、圖7的P1沖擊振動(dòng)現(xiàn)象立即消失。然而,故障問(wèn)題的根源并未解決。隨著機(jī)器持續(xù)運(yùn)行,缺陷區(qū)域裂紋逐步過(guò)大,搖臂軸繼續(xù)扭轉(zhuǎn)變形,導(dǎo)致右側(cè)進(jìn)氣搖臂與氣閥頂桿間隙超標(biāo),沖擊振動(dòng)現(xiàn)象再次出現(xiàn)并日益嚴(yán)重。最終,隨著裂紋發(fā)展,搖臂軸斷裂,左右進(jìn)氣閥無(wú)法開(kāi)啟,從而造成A8缸無(wú)法正常燃燒,排溫逐步下降。

7 結(jié)束語(yǔ)

本監(jiān)測(cè)案例表明振動(dòng)監(jiān)測(cè)可作為柴油機(jī)進(jìn)、排氣系統(tǒng)故障診斷一種有效的技術(shù)分析手段。在運(yùn)用振動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)手段進(jìn)行進(jìn)、排氣系統(tǒng)故障診斷分析時(shí),應(yīng)注意把握如下特點(diǎn)。

1)與一般的旋轉(zhuǎn)機(jī)械振動(dòng)不同,柴油機(jī)汽缸蓋振動(dòng)是一種具有周期性的瞬態(tài)沖擊振動(dòng)。無(wú)論是動(dòng)力沖程的爆燃,還是進(jìn)、排氣系統(tǒng)故障引發(fā)的沖擊振動(dòng),在振動(dòng)信號(hào)形態(tài)上都表現(xiàn)為周期性的瞬態(tài)沖擊振動(dòng)。對(duì)于此類振動(dòng)信號(hào),不適宜用頻域分析方法,而應(yīng)從時(shí)域角度分析和提取故障特征。

2)從本案例看,在一般正常情況下,汽缸蓋振動(dòng)以動(dòng)力沖程爆燃引發(fā)的周期性瞬態(tài)沖擊振動(dòng)為主(每次瞬態(tài)沖擊振動(dòng)峰值并不一定相同),而進(jìn)、排氣系統(tǒng)動(dòng)作引發(fā)的沖擊振動(dòng)極為微弱,在整個(gè)時(shí)域波形中基本難以顯現(xiàn)。只有在進(jìn)、排氣系統(tǒng)故障時(shí),才會(huì)在時(shí)域波形出現(xiàn)明顯的故障沖擊振動(dòng)。

3)對(duì)進(jìn)、排氣系統(tǒng)故障特征的準(zhǔn)確辨識(shí),一方面需要對(duì)比疑似故障部位與參考部位的振動(dòng)信號(hào)差異,另一方面還要注重提取振動(dòng)信號(hào)中瞬態(tài)沖擊時(shí)間間隔信息,分析瞬態(tài)沖擊周期與曲軸轉(zhuǎn)速、故障沖擊振動(dòng)與柴油機(jī)進(jìn)、排沖程之間是否存在對(duì)應(yīng)關(guān)系。

通過(guò)本案例分析,也可以獲得如下經(jīng)驗(yàn)啟示。

1)對(duì)于一個(gè)不明確振動(dòng)故障問(wèn)題,為了盡可能準(zhǔn)確地獲取故障特征規(guī)律,應(yīng)進(jìn)行多點(diǎn)、多工況數(shù)據(jù)采集,特別是注意選取具有代表性、可比性的正常工作部位測(cè)點(diǎn)作為分析參考。

2)為了避免原發(fā)性故障問(wèn)題診斷遺漏,應(yīng)當(dāng)在修后積極開(kāi)展跟蹤監(jiān)測(cè),確認(rèn)故障現(xiàn)象是否會(huì)再次發(fā)生。

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