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以破代磨技改方案在漓鐵選礦中的應(yīng)用實(shí)踐

2018-06-11 06:06王增良
現(xiàn)代礦業(yè) 2018年5期
關(guān)鍵詞:振動(dòng)篩磨機(jī)圓錐

吳 瑛 王增良 陳 惠

(1.紹興市冶金機(jī)械制造有限公司;2.浙江漓鐵集團(tuán)有限公司;3.紹興市工貿(mào)國(guó)資有限公司)

浙江漓鐵集團(tuán)有限公司選礦廠由于自磨系統(tǒng)能耗高,采用以破代磨技改方案按原礦處理100萬(wàn)t/a的規(guī)模進(jìn)行改造,設(shè)計(jì)采用三段一閉路破碎—預(yù)先篩分(篩上干選)—高壓輥磨系統(tǒng)+濕篩閉路—磨前粗磁預(yù)選流程替代原有的一段粗碎—自磨—頑石細(xì)碎—細(xì)碎產(chǎn)品粗磨—濕篩磨前預(yù)選流程,細(xì)磨精選流程保持不變。通過(guò)高壓輥磨工藝系統(tǒng)替代自磨機(jī)工藝系統(tǒng)改變了以往能耗高的現(xiàn)狀,達(dá)到了企業(yè)節(jié)能降耗、降本增效的目的。

1 工藝流程設(shè)計(jì)、改造方案及實(shí)施過(guò)程

1.1 工藝流程設(shè)計(jì)

選礦廠原有生產(chǎn)工藝流程為:自產(chǎn)原礦一段破碎—自磨—頑石破碎—磁選—分級(jí)—球磨—磁選—磁聚—過(guò)濾—自產(chǎn)精粉,共3個(gè)系列。實(shí)際處理能力自產(chǎn)原礦為108萬(wàn)t/a,年產(chǎn)全鐵品位為64.5%的鐵精粉79萬(wàn)t(合并進(jìn)口秘魯粗礦加工)。原自磨系統(tǒng)選礦生產(chǎn)工藝流程見(jiàn)圖1。

圖1 原自磨系統(tǒng)選礦生產(chǎn)工藝流程

通過(guò)試驗(yàn)研究及設(shè)備選型,改造確定采用新工藝流程:破碎系統(tǒng)采用三段一閉路破碎、預(yù)先拋廢流程;高壓輥磨系統(tǒng)采用高壓輥磨+濕篩閉路、磨前預(yù)選流程;主廠房系統(tǒng)采用一段磨礦分級(jí)、階段磁選流程。

此次技改方案新增主要設(shè)備有粗碎JC1150顎式破碎機(jī)2臺(tái)、2470圓振洗礦篩1臺(tái)、CC300圓錐破碎機(jī)1臺(tái)、2460圓振篩1臺(tái),CC400圓錐破碎機(jī)1臺(tái)、GLGY14060高壓輥磨機(jī)1臺(tái),帶式除鐵器4臺(tái),永磁除鐵器4臺(tái),磁滑輪2只等。同時(shí),拆除2臺(tái)5518濕式自磨機(jī)和停用1臺(tái)2736格子形球磨機(jī)。技改方案設(shè)計(jì)選礦工藝指標(biāo)見(jiàn)表1。

表1 以破代磨技改設(shè)計(jì)選礦工藝指標(biāo)

1.2 以破代磨工藝設(shè)計(jì)及改造方案

(1)井下礦石經(jīng)開(kāi)采、提升、運(yùn)輸至粗碎車(chē)間原礦倉(cāng),礦石(<500 mm)通過(guò)JC1150顎式破碎機(jī)破碎,調(diào)小棒條篩間隙和破碎排礦口至礦石塊度-200 mm。粗碎后產(chǎn)物與棒條篩篩下產(chǎn)物合并經(jīng)皮帶輸送除鐵后轉(zhuǎn)運(yùn)至大塊干選機(jī)進(jìn)行拋廢,廢石進(jìn)入廢石5#筒倉(cāng),拋廢后礦石進(jìn)入1#~4#圓筒倉(cāng)貯存,貯量3 000 t。

(2)粗碎產(chǎn)品通過(guò)4 m3礦車(chē)運(yùn)至原礦倉(cāng),倉(cāng)貯量4 800 t,礦石經(jīng)皮帶輸送除鐵后至2470雙層洗礦振動(dòng)篩,再進(jìn)入中碎CC300圓錐破碎機(jī)開(kāi)路破碎,排料粒度-70 mm,洗礦+2 mm篩上及破碎排料經(jīng)返礦皮帶除鐵和磁滑頭輪拋廢后進(jìn)入原料倉(cāng)作為細(xì)碎原料。-2 mm篩下產(chǎn)品礦漿匯總輥磨篩下進(jìn)入1次磁選系統(tǒng)選別。

(3)中碎產(chǎn)品經(jīng)給礦機(jī)給入2460雙層振動(dòng)篩預(yù)先檢查篩分,篩上物料進(jìn)入細(xì)碎CC400圓錐破碎機(jī)閉路破碎,破碎篩下-15 mm 產(chǎn)品經(jīng)除鐵和磁滑頭輪拋廢后進(jìn)入輥磨原料倉(cāng)。

(4)細(xì)碎產(chǎn)品從輥磨原料倉(cāng)放入新增的輥給皮帶除鐵后轉(zhuǎn)至高壓輥磨機(jī)料倉(cāng),經(jīng)高壓輥磨機(jī)破碎后進(jìn)入3層直線篩篩分,篩上產(chǎn)品經(jīng)篩下皮帶除鐵,轉(zhuǎn)到返礦皮帶除鐵和磁滑頭輪拋廢后,轉(zhuǎn)入輥給皮帶閉路輥磨。篩下-3 mm 產(chǎn)品進(jìn)入泵池,輸送至1次磁選選別,后段細(xì)磨精選工藝不變。

1.3 初驗(yàn)及試運(yùn)行情況

由于設(shè)計(jì)初期未能充分考慮原礦含泥量,以及初期選擇的洗礦篩所需洗礦要求計(jì)算不足,直到2015年4月拆除1538洗礦篩,完成2470洗礦篩安裝后,技改工藝流程實(shí)現(xiàn)了順暢生產(chǎn)。2015年8月實(shí)現(xiàn)精礦粉產(chǎn)量7.04萬(wàn)t,精礦鐵品位為64.73%,精礦細(xì)度為-0.074 mm 83.06%,尾礦鐵品位為7.44%,自產(chǎn)礦電單耗為22.67 kWh/t,實(shí)現(xiàn)達(dá)質(zhì)達(dá)產(chǎn)。

2 系統(tǒng)運(yùn)行測(cè)試結(jié)果

以破代磨技改項(xiàng)目于2015年2月6日投入試生產(chǎn)以來(lái),2014年下半年和2015年6—8月對(duì)系統(tǒng)各設(shè)備和工藝流程進(jìn)行了全方面生產(chǎn)測(cè)試。

2.1 粗碎工序測(cè)定

粗碎工序主要保證井下出窿原礦的處理,同時(shí)保證CC300中碎工序符合給礦粒度要求,根據(jù)CC300設(shè)備性能要求,最大給料粒度必須在215 mm以下。

(1)2014年6—7月,對(duì)原有600 mm×900 mm顎式破碎機(jī)進(jìn)行棒條篩篩孔和排礦口調(diào)整,1#破碎機(jī)棒條篩篩孔調(diào)至200 mm,排礦口調(diào)整至130 mm;2#破碎機(jī)棒條篩篩孔保持300 mm,排礦口保持200 mm。在處理能力80 t/h時(shí),由于1#破碎機(jī)排礦粒度變小,拋廢品位及磁性鐵含量比2#破碎機(jī)排礦低很多;二者拋廢產(chǎn)率基本接近,均達(dá)11%。

(2)2014年10月對(duì)JC1150顎式破碎機(jī)產(chǎn)品進(jìn)行濕篩,進(jìn)行粒徑組成分析,測(cè)得-15 mm粒級(jí)含量占34.33%。為了檢驗(yàn)JC1150破碎機(jī)礦石塊度情況(格篩為100 mm,破碎機(jī)排礦口為110 mm),確保符合CC300給礦粒度要求。2014年10月在粗碎排料皮帶上隨機(jī)取樣對(duì)破碎產(chǎn)品最大粒徑進(jìn)行測(cè)量。測(cè)得最大塊平均粒徑為166 mm且每次平均粒度均未超過(guò)200 mm,符合中碎CC300給礦粒度要求。

(3)對(duì)JC1150和600 mm×900 mm顎式破碎機(jī)生產(chǎn)能力進(jìn)行了比較,根據(jù)2015年1—8月生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),JC1150顎破和600 mm×900 mm顎破實(shí)際生產(chǎn)能力分別為298.88、180.39 t/h,粗碎改造達(dá)到設(shè)計(jì)要求。JC1150和600 mm×900 mm顎式破碎機(jī)生產(chǎn)能力見(jiàn)表2。

2.2 CC300中碎和CC400細(xì)碎圓錐破碎能力測(cè)定

粗碎后礦石中-3 mm粒級(jí)含量占15.99%,含泥量較大,會(huì)影響中細(xì)碎圓錐破碎作業(yè);CC300和CC400圓錐破碎機(jī)試生產(chǎn)過(guò)程經(jīng)歷了3個(gè)階段:第1階段2014年9月11日至2014年11月7日未洗礦,CC300圓錐破碎機(jī)無(wú)法生產(chǎn);第2階段2014年11月15日至2015年5月3日,安裝了1538洗礦篩,輔以圓筒篩,洗礦能力不夠且洗礦未能一步到位;第3階段2015年4月7日安裝2470洗礦篩后,洗礦一步到位,能力足夠,保證了CC300圓錐破碎和高壓輥磨機(jī)正常作業(yè)。根據(jù)2015年7—9月生產(chǎn)統(tǒng)計(jì),CC300和CC400圓錐破碎生產(chǎn)能力見(jiàn)表3。

表2 1# JC1150和2# 600 mm×900 mm顎式破碎機(jī)生產(chǎn)能力

表3 CC300和CC400圓錐破碎機(jī)生產(chǎn)能力

由表3可知,CC300中碎破碎機(jī)和CC400細(xì)碎破碎機(jī)平均生產(chǎn)能力分別達(dá)250、190 t/h。相關(guān)粒度組成測(cè)定:CC300中碎破碎機(jī)和CC400細(xì)碎破碎機(jī)排礦產(chǎn)品取樣平均粒徑分別為31.10、23.05 mm;2470洗礦篩篩下產(chǎn)品平均粒徑為0.937 mm,-0.074 mm占27.05%,結(jié)合原礦篩析結(jié)果測(cè)得2470洗礦篩篩下量占總給礦量的10%;2460振動(dòng)篩篩下產(chǎn)品平均粒徑為11.29 mm,-0.074 mm占2.96%;采用2470洗礦篩用于洗礦工序后,中破和細(xì)破改造達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

2.3 GLGY14060高壓輥磨機(jī)測(cè)定

GLGY14060高壓輥磨機(jī)測(cè)試結(jié)果表明:平均給料粒度為11.29 mm的細(xì)碎物料經(jīng)高壓輥磨后物料平均粒度為3.66 mm,-0.074 mm粒級(jí)含量為16.75%,輥磨后物料通過(guò)三層直線振動(dòng)篩分級(jí),篩下物料平均粒度為1.16 mm,-0.074 mm粒級(jí)含量為21.97%,返礦平均粒度為7.13 mm,-0.074 mm粒級(jí)含量為1.49%,其篩分量效率為80.76%。

停止CC300和CC400破碎機(jī)(不含洗礦篩下)時(shí),1次磁選機(jī)精礦平均粒徑為1.01 mm,平均鐵品位為43.21 mm,-0.074 mm粒級(jí)平均含量為23.07%。CC300和CC400破碎作業(yè)(含洗礦篩下)時(shí),1次磁選機(jī)精礦平均粒徑為0.96 mm,平均鐵品位為41.51 mm,-0.074 mm粒級(jí)平均含量為19.51%。

2470洗礦篩篩下產(chǎn)品選別試驗(yàn)結(jié)果表明:篩下產(chǎn)物鐵品位為18%,選精鐵品位為58.5%,選尾鐵品位為8.18%,產(chǎn)率為19.79%,鐵回收率為63.83%。2470洗礦篩篩下產(chǎn)品品位低,可磨可選性好,但產(chǎn)率較低;輥磨篩下產(chǎn)品品位較高,可磨可選性差,但產(chǎn)率較高。由此需注意2470洗礦篩開(kāi)與不開(kāi)時(shí)對(duì)生產(chǎn)調(diào)節(jié)中的影響。

1次磁選尾礦測(cè)定平均鐵品位為6.90%與自磨系統(tǒng)時(shí)尾礦鐵品位接近。

2.4 自產(chǎn)系統(tǒng)細(xì)磨精選精礦測(cè)定

測(cè)得自產(chǎn)3次磁精平均細(xì)度為-0.074 mm 88.47%、平均鐵品位為58.67%(含粗粉溢流)。

2.5 測(cè)定后選礦生產(chǎn)工藝數(shù)質(zhì)量流程

以破代磨技改工藝數(shù)質(zhì)量流程見(jiàn)圖2。

以破代磨技改選礦工藝年自產(chǎn)原礦處理量100萬(wàn)t;年粗粉處理量46.26萬(wàn)t;年產(chǎn)鐵精礦粉74.02萬(wàn)t,其中年自產(chǎn)鐵精礦粉31萬(wàn)t,鐵精礦品位為64.80%,細(xì)度為-0.074 mm 82%;年干拋廢石量19.34萬(wàn)t。

圖2 以破代磨技改選礦工藝數(shù)質(zhì)量流程

2.6 工藝流程測(cè)試評(píng)價(jià)

(1)JC1150顎式破碎機(jī)能力達(dá)298 t/h,且排礦粒度組成均符合CC300圓錐破碎機(jī)的給礦要求。只要大塊干拋產(chǎn)率控制在10%以下,拋廢鐵品位可控在9.0%以下,生產(chǎn)時(shí)間每天約10 h,粗碎工序能力足夠。

(2)CC300圓錐破碎機(jī)中碎能力由于2470洗礦篩能力擴(kuò)大后,處理能力達(dá)250 t/h且洗礦效果較好,符合輥磨機(jī)入料水分≤5%要求。拋廢產(chǎn)率為13.73%,廢石鐵品位在9.0%以下,生產(chǎn)時(shí)間每天約10 h,中碎工序能力足夠。

(3)CC400圓錐細(xì)碎機(jī)能力達(dá)190 t/h,2460振動(dòng)篩能力匹配,生產(chǎn)時(shí)間每天約10 h,中碎工序能力足夠。

(4)技改后自產(chǎn)精礦細(xì)度比技改前降低4個(gè)百分點(diǎn),總精礦細(xì)度比技改前降低1.7個(gè)百分點(diǎn)。

(5)技改后總尾礦磁性鐵含量為1.50%,比技改前1.24%提高了0.26個(gè)百分點(diǎn)。

(6)高壓輥磨處理能力為106 t/h,可實(shí)現(xiàn)輥縫≥24 mm,輥壓≥10.1 MPa,輥磨排料-0.074 mm粒級(jí)含量≥16%,直線振動(dòng)篩篩下物料-0.074 mm粒級(jí)含量≥20%。

(7)以破代磨技改流程與自磨流程測(cè)試數(shù)據(jù)比較:直線振動(dòng)篩篩下進(jìn)入1次磁選物料粒度比自磨系統(tǒng)下增粗0.6 mm;1次磁選精礦-0.074 mm含量降低23個(gè)百分點(diǎn);1次磁選精礦品位降低3~5個(gè)百分點(diǎn);1次磁選精礦產(chǎn)率增加6.89個(gè)百分點(diǎn)。

(8)以破代磨技改后最終拋廢產(chǎn)率為19.34%,與原自磨系統(tǒng)基本相同。

3 工程投資

3.1 技改工程總投資

以破代磨技改工程總投資見(jiàn)表4。

表4 以破代磨技改工程總投資 萬(wàn)元

由表4可知,建筑工程投資243.52萬(wàn)元,設(shè)備設(shè)施投資1 560萬(wàn)元,工程總投資1 803.52萬(wàn)元。

3.2 裝機(jī)容量

技改前自磨系統(tǒng)裝機(jī)容量為2 760.8 kW,技改后輥磨系統(tǒng)裝機(jī)容量為2 124.25 kW,減少636.55 kW,下降了23.06個(gè)百分點(diǎn)。

4 技改前后指標(biāo)對(duì)比分析

2015年2月6日高壓輥磨機(jī)新流程試生產(chǎn)以來(lái),鐵精礦粉干劑班產(chǎn)量最高達(dá)到860 t;2015年8月實(shí)現(xiàn)精礦產(chǎn)量為70 372 t,鐵品位為64.59%、細(xì)度 -0.074 mm 83.06%,水分為10.62%、尾礦鐵品位為7.27%,自產(chǎn)礦電單耗為22.67 kWh/t,基本實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)、達(dá)質(zhì)、達(dá)效目標(biāo)。

4.1 電單耗對(duì)比

自磨與輥磨系統(tǒng)自產(chǎn)礦加工電單耗對(duì)比結(jié)果見(jiàn)表5。

表5 自磨系統(tǒng)與輥磨系統(tǒng)自產(chǎn)礦加工電單耗對(duì)比

注:2015年輥磨系統(tǒng)自產(chǎn)礦電單耗21.58 kWh/t,2013年自磨系統(tǒng)自產(chǎn)礦電單耗25.83 kWh/t。

由表5可知,2015年輥磨系統(tǒng)與2013年自磨系統(tǒng)相比全年剔除粗碎加工電耗后的自產(chǎn)礦電單耗為25.83 kWh/t,下降了4.25 kWh/t,下降了16.45個(gè)百分點(diǎn),選礦廠自產(chǎn)礦電單耗明顯下降。按年處理自產(chǎn)礦100萬(wàn)t計(jì)算,可節(jié)電425萬(wàn)kWh,按0.7元/kWh計(jì)算,可節(jié)約電費(fèi)297.5萬(wàn)元/a。

4.2 物耗對(duì)比

自磨與輥磨系統(tǒng)自產(chǎn)礦加工物耗對(duì)比見(jiàn)表6。

由表6可知,以破代磨技改后剔除廢石加工物耗,自產(chǎn)礦物耗為8.41元/t,同2013年剔除粗碎加工物耗后的自產(chǎn)礦物耗9.01元/t比較,物耗下降0.6元/t。按年處理自產(chǎn)礦100萬(wàn)t計(jì)算,可節(jié)約物耗60萬(wàn)元/a。

若將輥磨機(jī)對(duì)輥物耗計(jì)入月度消耗,按對(duì)輥價(jià)格120萬(wàn)元,使用周期18個(gè)月計(jì)算,2015年4—9月將增加物耗40萬(wàn)元,同時(shí)剔除2015年4—9月技改后折舊增加48.6萬(wàn)元,技改后自產(chǎn)礦物耗為8.23元/t,同2013年剔除粗碎加工物耗后的自產(chǎn)礦物耗9.01元/t比較,自產(chǎn)礦物耗降低0.78元/t。

4.3 實(shí)現(xiàn)減員增效

技改后選廠減少崗位操作人員6人,減少機(jī)修人員5人,合計(jì)減員11人。按工資6萬(wàn)元/人計(jì),可減少工資支出66萬(wàn)元/a。

4.4 存在問(wèn)題及改進(jìn)措施

(1)由于新增洗礦作業(yè)用水量大幅增加,因此需加強(qiáng)流程中的水量控制,繼續(xù)實(shí)施各路污水進(jìn)行回用造漿以減少用水量,最終實(shí)施篩下1臺(tái)8吋泵系統(tǒng)揚(yáng)送,實(shí)現(xiàn)兩崗并一達(dá)到減員、降耗的目的。

表6 自磨與輥磨系統(tǒng)自產(chǎn)礦加工物耗對(duì)比

注:2015年輥磨系統(tǒng)自產(chǎn)礦物耗8.41元/t,2013年自磨系統(tǒng)自產(chǎn)礦物耗9.01元/t。

(2)因輥磨機(jī)排礦物料較之前自磨物料流動(dòng)性變差,直線振動(dòng)篩-3 mm篩下產(chǎn)物易造成直線篩和管道磨損導(dǎo)致流程堵塞,且在試車(chē)過(guò)程中磨礦細(xì)度未能達(dá)到設(shè)計(jì)要求。通過(guò)直線振動(dòng)篩的改進(jìn)完善,2層篩改為3層篩,規(guī)格為上7 mm、中4.5 mm、下2.5 mm,基本解決了直線篩磨損嚴(yán)重造成管道堵塞等問(wèn)題,脫泥、脫水效果有所改善,但未達(dá)到最佳篩分效果,還需繼續(xù)改進(jìn)完善。

(3)輥磨產(chǎn)品緩沖倉(cāng)方案已形成但尚未實(shí)施,在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中輥磨因故障或其他原因停車(chē)時(shí),會(huì)對(duì)生產(chǎn)流程的穩(wěn)定造成一定影響,導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)較大。同時(shí),由于14060高壓輥磨機(jī)采用變頻控制未設(shè)置受礦倉(cāng),輥磨機(jī)效能未能充分發(fā)揮,還需進(jìn)一步完善工藝。

(4)此次技改已對(duì)CC300圓錐破碎機(jī)進(jìn)行了防塵改造,CC400圓錐破碎機(jī)和高壓輥磨機(jī)雖已進(jìn)行灑水防塵作業(yè),但效果一般,仍需繼續(xù)改進(jìn)完善。

5 結(jié) 論

(1)漓鐵選礦廠針對(duì)自磨系統(tǒng)能耗高的問(wèn)題,將原有粗碎—自磨頑石破磨—球磨—階段分選流程改為三段一閉路破碎—預(yù)先篩分—高壓輥磨+濕篩閉路—磨前預(yù)選流程;以低能耗高壓輥磨系統(tǒng)替代原高能耗自磨機(jī)、頑石格子球磨系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗。

(2)以破代磨技改方案在老廠房?jī)?nèi)設(shè)計(jì)、施工和改造,克服了施工中的許多困難,目前屬國(guó)內(nèi)首例,后續(xù)仍需完善提高。

(3)以破代磨技改新工藝2015年8月實(shí)現(xiàn)精礦產(chǎn)量70 372 t,鐵品位64.59%、細(xì)度-0.074 mm 83.06%、水分10.62%、尾礦鐵品位7.27%,自產(chǎn)礦電單耗22.67 kWh/t,除精礦細(xì)度較技改前下降2個(gè)百分點(diǎn),其余指標(biāo)均達(dá)到方案設(shè)計(jì)和考核要求,可完成設(shè)計(jì)74萬(wàn)t/a以上的鐵精礦粉產(chǎn)量,基本實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)、達(dá)質(zhì)、達(dá)效。

(4)經(jīng)分析確定了主要設(shè)備參數(shù):JC1150顎式破碎機(jī)排礦口130 mm,棒條篩110 mm,排礦塊度<200 mm;CC300圓錐破碎機(jī)排礦塊度<70 mm,CC400排礦圓錐破碎機(jī)排礦塊度<40 mm;2460振動(dòng)篩上24 mm、下18 mm;2470洗礦篩上25 mm×35 mm、篩下2 mm;1555直線振動(dòng)篩篩上7 mm、中4.5 mm、下2.5 mm;14060高壓輥磨機(jī)原始輥縫20 mm,工作輥縫≥24 mm,輥壓≥10.1 MPa。

(5)該技改工程實(shí)際投資1 803.52萬(wàn)元,按年產(chǎn)100萬(wàn)t自產(chǎn)礦計(jì)算,年可節(jié)約成本453.19萬(wàn)元,其中減少電費(fèi)297.5萬(wàn)元/a、減少物耗60萬(wàn)元/a、減少人工支出66萬(wàn)元/a、增加干選尾礦收入127萬(wàn)元/a,折舊97.31萬(wàn)元/a,預(yù)計(jì)4a可收回成本,實(shí)現(xiàn)了能耗、物耗和人力成本的下降,為企業(yè)降本增效奠定了基礎(chǔ)。

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