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蘇鋼42CrMo鋼LF爐精煉渣系控制分析

2018-08-20 07:45徐益峰
現(xiàn)代冶金 2018年3期
關(guān)鍵詞:渣中熔點工藝流程

徐益峰

(江蘇蘇鋼集團(tuán)有限公司技術(shù)中心,江蘇 蘇州 215151)

1 生產(chǎn)工藝流程

江蘇蘇鋼集團(tuán)有限公司(以下簡稱“蘇鋼”)采用EAF-LF-VD-CC工藝流程生產(chǎn)42CrMo鋼,電弧爐采用廢鋼+高爐鐵水作為煉鋼原料,工藝流程如圖1所示。

圖1 蘇鋼生產(chǎn)工藝流程

2 LF爐精煉渣系控制分析

2.1 LF爐精煉工藝參數(shù)

LF爐精煉主要完成脫氧、脫硫、去夾雜、合金化及控制溫度等工藝過程。LF爐精煉工藝參數(shù)如表1所示。

2.2 LF爐精煉渣系分析

經(jīng)取樣分析42CrMo的精煉渣系如表2,3所示。

由表2,3的精煉初渣、終渣成分可見,所造精煉渣的成分范圍為w(CaO)=50%~60%,w(Al2O3)=20%~25%,w(SiO2)=8%~13%,w(CaO)/w(Al2O3)=2.1~2.8(平均為2.17),該終渣是以CaO, Al2O3為主的鋁酸鈣渣系。實踐表明,這種鋁酸鈣渣系具有好的脫硫能力,如圖2(圈入?yún)^(qū)域)所示,當(dāng)w(CaO)=55%~65%,w(Al2O3)=25%~40%,w(SiO2)<15%范圍時,該類渣有高的硫容量,硫分配比可大于250。該渣系主要礦相為熔點在1450℃左右的低熔點物質(zhì)12CaO·7Al2O3,3CaO·Al2O3,當(dāng)其與鋼水中的脫氧產(chǎn)物Al2O3,SiO2相聚時,將生成低熔點共晶物C2S-C12A7-CA(1335 ℃),因此具有很強(qiáng)的吸收脫氧產(chǎn)物SiO2,Al2O3能力;同時12CaO·7Al2O3、3CaO·Al2O3熔點低、離子半徑大,還具有強(qiáng)的吸附硫化物及氮化物的能力。因此該類渣不僅具有好的脫硫能力而且具有強(qiáng)的吸收夾雜的能力。

表1 LF爐精煉工藝參數(shù)

表2 LF爐精煉初渣主要成分

表3 LF爐精煉終渣主要成分

圖2 鋁酸鈣渣系精煉渣硫容量分析

表4為硫分配比及脫硫效率,鋼中w(S)均已脫至0.008%以下,達(dá)到很好的脫硫效果,脫硫效率基本在80%以上。

從表3可以看到,LF終渣中w(CaO)=52%~59%,w(CaO)/w(Al2O3)=2.2~2.7,渣中w(MgO)在7.00%以下,有的爐次甚至低至4.54%,這說明包襯侵蝕得到很好的抑制。

圖3反映了終渣w(CaO)及w(CaO)/w(Al2O3)與渣中w(MgO)的關(guān)系,由圖中結(jié)果表明,LF爐精煉終渣中的w(MgO)在目前控制的成 分范圍,仍存在隨渣中w(CaO)及w(CaO)/w(Al2O3)的升高有下降的趨勢。這是因為熔渣成分在該區(qū)域隨w(MgO)的增加,雖然熔渣熔點在增加,但仍在可熔的范圍內(nèi),對包襯仍有侵蝕作用,但如果繼續(xù)提高堿度會影響還原精煉的動力學(xué)條件,好的方法是向爐渣中配鎂,如圖4所示。由表3所示,在目前堿度及w(CaO)/w(Al2O3)范圍,渣中配鎂量為5%~7%,可以有效地防止包襯的侵蝕。

圖3 終渣w(CaO)及w(CaO)/w(Al2O3)與渣中w(MgO)的關(guān)系

爐號w(S原)/%w(S終)/%w(S原)/ w(S終)w(CaO)/ w(Al2O3)w(S)/%脫硫能力/%EAF后LF后脫硫量脫硫率110905111.060.0061772.360.0380.0060.03284.21110905121.260.0071802.280.0370.0070.03081.08110905131.310.0081642.730.0390.0080.03179.49111000021.450.0081812.250.0540.0080.04685.19111000031.690.0053382.380.0490.0050.04489.80111000041.350.0081692.260.0510.0080.04384.31

圖4 CaO-MgO-Al2O3三元相圖

爐次w(T.O)/10-6w(N)/ 10-61109051131.050.51109051222.540.01109051334.556.01110000223.548.51110000326.342.01110000430.053.0

由表5 所示,本次分析經(jīng)LF爐處理后的w(T.O)絕大部分在(23~35)×10-6范圍內(nèi),與文獻(xiàn)[1]報道 (27~34)×10-6相同。

LF爐精煉終渣組成與鋼潔凈度的關(guān)系,如圖5所示。結(jié)果表明,隨著渣中的w(CaO)和w(CaO)/w(Al2O3)增加,鋼中的全氧量呈降低趨勢。

這是由于兩性物Al2O3顯酸性,隨著渣中CaO增多,其吸收Al2O3的能力增強(qiáng),生成低熔點鈣鋁酸鹽(xCaO·yAl2O3),有利于夾雜的吸收。

圖5 LF爐精煉終渣組成與鋼潔凈度的關(guān)系

3 結(jié)束語

(1) 42CrMo鋼LF爐渣系成分范圍控制在w(CaO)=50%~60%,w(Al2O3)=20%~25%,w(SiO2)=8%~13%,w(CaO)/w(Al2O3)=2.1~2.8(平均為2.17),該渣系不僅具有好的脫硫能力而且具有強(qiáng)的吸收夾雜的能力。

(2) 渣中w(MgO)在7.00%以下,包襯侵蝕得到很好的抑制;但如需進(jìn)一步控制對包襯的侵蝕,可進(jìn)行渣中配鎂量5%~7%,能夠有效地防止包襯的侵蝕。

(3) 目前的渣系能夠保證鋼的全氧含量控制在正常水平,渣中的w(CaO)和w(CaO)/w(Al2O3)值增加有進(jìn)一步降低鋼中的全氧量的趨勢。

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