曹武軍,黃開華,李超雄
(天能電池集團(tuán)(安徽)有限公司,安徽 界首 236500)
和膏過程是除鉛粉生產(chǎn)外整個鉛酸蓄電池生產(chǎn)的第一步,鉛膏質(zhì)量的穩(wěn)定性直接影響到極板上活性物質(zhì)的利用率和極板的循環(huán)壽命[1]。近年來,真空和膏機(jī)憑著所具有的先天優(yōu)越性,逐步代替普通合膏機(jī)。但是,國內(nèi)蓄電池生產(chǎn)廠家普遍采用的真空和膏機(jī),在出料口與移動膏斗之間有 1.5 m 左右的間距。這段間距內(nèi)無鉛膏導(dǎo)流裝置和防護(hù)板,造成鉛膏四濺,導(dǎo)致每出一鍋鉛膏,還得將出膏口四周的鋼結(jié)構(gòu)支撐大梁上的鉛膏刮下。刮膏方式普遍是人工刮板清理。這樣往往造成生產(chǎn)現(xiàn)場鉛膏污染和浪費(fèi),更嚴(yán)重的是長期支撐和膏機(jī)的鋼結(jié)構(gòu)大梁被腐蝕,會有少量鐵銹隨著鉛膏一起進(jìn)入涂板機(jī),造成后期蓄電池容量衰減和壽命縮短[2]。為此,針對實(shí)際生產(chǎn)現(xiàn)場,設(shè)計(jì)和改進(jìn)出膏方式,達(dá)到清潔生產(chǎn)的作用。
真空和膏攪拌機(jī)出料門裝置是真空和膏機(jī)的關(guān)鍵部件。攪拌和膏時,旋轉(zhuǎn)混合盤成逆時針旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)和膏內(nèi)筒傾斜 30°成順時針旋轉(zhuǎn),形成攪拌針和內(nèi)筒之間的速度差,這樣就在和膏過程中形成很高的相逆性混合料物流,保證和膏均勻、無死角,可獲得均勻度高的鉛膏[3]。根據(jù)工藝要求,和膏結(jié)束時,出口門氣缸后移,鉛膏受到攪拌針和膏斗內(nèi)筒內(nèi)刮板的作用力,被甩出,然后靠重力作用自然下落[4]。由于下落的過程中沒有鉛膏導(dǎo)向裝置和防護(hù)裝置(見圖 1),出料口距離移動膏斗上平面約有 1.5 m,距離移動膏斗下段出膏口約有 2.5 m,造成出膏時有大量鉛膏被濺出。根據(jù)實(shí)際統(tǒng)計(jì),一臺真空和膏機(jī)平均每斗約浪費(fèi)鉛膏 20 kg,并且污染環(huán)境。
圖1 原有移動膏斗裝配圖
通過改進(jìn),設(shè)計(jì)了獨(dú)立的鉛膏導(dǎo)向裝置,新增移動膏斗刮板、移動膏斗輪齒傳動裝置、移動膏斗氣缸、移動膏斗錐形膏斗(見圖 2)。反錐形結(jié)構(gòu)的錐形膏斗可以保證鉛膏在下落過程中,如被濺出則會被濺到錐形漏斗的內(nèi)側(cè)面。設(shè)計(jì)移動氣缸的目的在于,放鉛膏時導(dǎo)向膏斗可以下置,保證出膏門的自由打開,同時可以保證導(dǎo)向膏斗和移動膏斗的上平面接觸,具有良好的密封性。移動膏斗移動時,氣缸向上動作,帶動導(dǎo)向膏斗向上移動,保證移動膏斗可以左右移動。在鉛膏防濺裝置底部設(shè)計(jì)有齒輪齒條旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),并在內(nèi)錐面和底板上設(shè)計(jì)有固定刮刀。當(dāng)內(nèi)錐面上粘有鉛膏時,點(diǎn)擊移動膏斗旋轉(zhuǎn)按鈕,開啟移動膏斗齒輪旋轉(zhuǎn)裝置,使膏斗進(jìn)行旋轉(zhuǎn)而固定刮刀不動,可以有效地對移動膏斗的內(nèi)錐面鉛膏進(jìn)行清理。清理后的鉛膏自動墜落入膏斗下方的涂板機(jī)內(nèi)。根據(jù)現(xiàn)場尺寸安裝后,真空和膏機(jī)工作時:和好的鉛膏從防濺膏斗的中心區(qū)域下落,部分飛濺的鉛膏直接沾到防濺膏斗的內(nèi)壁;由于膏斗是倒錐形結(jié)構(gòu),飛濺的鉛膏靠自身重力的作用自然跌落;啟動齒輪齒條傳動電機(jī),帶動膏斗轉(zhuǎn)動,這樣固定刮板可將內(nèi)壁的少量鉛膏刮落。由圖3 現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)可見,改進(jìn)前,原來平均每斗約浪費(fèi) 28.9 kg 鉛膏,而改進(jìn)后,每斗平均只浪費(fèi)約 2.7 kg 鉛膏。
圖2 改進(jìn)后移動膏斗裝配圖
圖3 改進(jìn)前后平均每斗浪費(fèi)鉛膏量對比
在某工廠,同時分別用改造前真空和膏機(jī)(機(jī)臺號 1)和改造后真空和膏機(jī)(機(jī)臺號 2)進(jìn)行和膏,然后涂板,最后各組裝成 1 000 只電池。每 100只電池為一組進(jìn)行初期容量測試[6-7]。由表 1 可見,用改造前真空和膏機(jī)和制鉛膏的電池的一次充放電合格率平均為 93.38 %,而用改造后真空和膏機(jī)和制鉛膏的電池的一次充放電合格率平均為 95.38%。也就是說,真空和膏機(jī)經(jīng)過改造將電池的一次充放電合格率提高了 2 %。
表1 電池初期容量合格率 %
經(jīng)實(shí)際現(xiàn)場測試,改造前每次和膏濺出的落地鉛膏大約有 22.9 kg,改造后最多落地 2.7 kg 鉛膏。若每天和膏 25 次,這樣平均每天可減少鉛膏浪費(fèi)500 kg 左右。同時,不再有落地鉛膏,電池生產(chǎn)完全符合環(huán)保要求。而且,電池初期容量穩(wěn)定性有所提高,一次充放電合格率提高 2 %。