方磊
摘 要:為提高100~300MW燃煤發(fā)電機組的安全、經濟、可靠性,延長其使用壽命,減少提前關停的風險,本文從凝汽器真空入手,分析了循環(huán)冷卻水溫度、循環(huán)水量、機組負荷、嚴密性等因素對真空的影響。通過試驗,得出了機組負荷是對真空影響最大的因素,真空隨機組負荷的增加呈線性下降,即每增加10MW的負荷,真空平均下降0.3kPa,最大可下降0.45kPa。因此,機組負荷在發(fā)生變化時,及時調整循環(huán)水的入口溫度、冷卻水量等因素,以提高機組效率及經濟性。
關鍵詞:真空;機組負荷;入口溫度;循環(huán)水量;嚴密性
中圖分類號:TM621 文獻標識碼:A 文章編號:1004-7344(2018)11-0064-02
1 引 言
隨著經濟的快速增長,人們對環(huán)境質量的要求越來越高,污染物排放量大戶-燃煤電廠自然而然的受到了廣泛的關注。各級政府紛紛出臺各種超低排放政策、“煤改氣”政策以及限制新建、擴建的煤電項目,以發(fā)展以清潔能源為主,可再生能源為輔的電力項目發(fā)展之路。但隨著“煤改氣”的步伐越來越快,我國部分地區(qū)出現了“氣荒”,電力、熱力的供給不足。如何在我國能源資源以煤為主的客觀條件下,保證我國能源的充足供給是一個值得深思的問題。
當前,我國100MW以下的燃煤發(fā)電機組正迎來了關停潮,100MW以上、300MW以下的燃煤機組也將是下一步的關停的對象,如何使其在設計壽命還有十多年的情況下發(fā)揮更大的作用,減少大面積關停造成的供應不足,亟待解決。由于凝汽器真空高低直接對機組的安全、經濟、可靠運行有著重大影響[1~6],本文將選取某發(fā)電廠200MW級燃煤發(fā)電機組,從凝汽器真空入手,通過實際的運行參數,分析影響凝汽器真空的原因,以提高機組的熱效率及延長其使用壽命。
2 燃煤發(fā)電機組凝汽器真空影響因素分析
凝汽器真空是指汽輪機排氣壓力,也有使用真空度來進行研究,即指汽輪機低壓缸排汽壓力占大氣壓的百分數,即:凝汽器真空度(%)=(1-(汽輪機排汽壓力絕對值(kPa)/98.1(kPa))×100%。由于凝汽器排汽壓力與飽和蒸汽溫度之間存在一一對應的關系,本文將從冷卻水溫度、機組負荷、循環(huán)水量等入手,分析影響真空的因素。
2.1 冷卻水入口溫度對真空的影響
由于該廠采用的循環(huán)冷卻水為江水,其冷卻水溫度取決于自然環(huán)境的溫度。通過選取比較典型的、長期運行穩(wěn)定的負荷工況下,在不同的冷卻水溫度下,凝汽器真空的變化。
通過圖1得出,在150MW負荷下,凝汽器的真空隨冷卻水溫度的降低而升高,冷卻水溫度降低2℃,凝汽器的真空上升0.38kPa;在160MW負荷下,凝汽器的真空隨冷卻水溫度的降低而升高,冷卻水溫度降低2℃,凝汽器的真空上升0.48kPa,循環(huán)水入口溫度的降低均提高了機組的運行效率。對于高負荷而言,循環(huán)水入口溫度的降低對凝汽器真空的影響更顯著。因此在運行過程中,應隨負荷的增加采取措施降低冷卻水進口溫度,并經常性的清洗凝汽器管板、水管內側等部位,加強換熱強度。
2.2 循環(huán)水量對真空的影響
在一定的循環(huán)冷卻水溫度一定的情況下,通過調整循環(huán)水水量大小來維持凝汽器真空在較優(yōu)值,對提高機組的效率具有重要的影響。通過調整循環(huán)水泵的電流,來研究循環(huán)水量大小對真空度的影響。
通過圖2可知,在160MW負荷下,通過變頻調節(jié)循環(huán)水泵出力,即循環(huán)水泵的電流從120A慢慢調節(jié)到130A,凝汽器的真空顯著的提高,由94.8kPa提高到95.6kPa。而在初始增大循環(huán)水泵的出力時,凝汽器真空變化較快,上升的速率較快;而繼續(xù)增大循環(huán)水泵的出力時,凝汽器的真空變化較小,基本處于不變的狀態(tài),說明此時的循環(huán)水量已經能滿足要求,繼續(xù)增大循環(huán)水泵的出力,只會增加能耗,而對凝汽器真空的增加無益,對機組的效率提升也無益。
2.3 機組負荷對真空的影響
在相同的循環(huán)水入口溫度和循環(huán)水量下,機組的負荷大小對真空的影響較大。通過選取循環(huán)水入口水溫在24℃,循環(huán)水泵的電流在130A,調節(jié)機組的負荷大小,研究對真空的影響。
通過圖3可知,在其他條件不變的情況下,隨著機組負荷的增加,凝汽器的真空是呈線性降低的。通過擬合曲線可知,每增加10MW的負荷,真空平均下降0.3kPa,最大可下降0.45kPa??梢姍C組的負荷是影響凝汽器真空的關鍵因素,在機組升負荷的過程中,要及時的提高循環(huán)水水量,以保持機組的較優(yōu)的效率,降低機組煤耗。
2.4 系統(tǒng)裝置嚴密性對真空的影響
凝汽器的空氣來源有通過整個循環(huán)系統(tǒng)漏入或鍋爐給水除氧不徹底等原因造成的。通過研究實際的運行參數發(fā)現,以漏入的方式進入凝汽器的量較小,但對系統(tǒng)運行的效率影響較大。主要是因為空氣阻礙蒸汽放熱,使傳熱系數減小,端差增大從而使真空下降。根據實際情況及分析研究,可采用調整汽輪機軸端汽封間隙,減小軸端漏汽量;運行中嚴格控制低壓汽封供汽壓力、溫度,遇到汽封系統(tǒng)運行不正常,應及時進行分析,不可隨意提高汽封供汽壓力、溫度;及時更換泄漏的閥門等方法來降低空氣的漏入量。
3 結 論
由于汽輪機組真空系統(tǒng)設備多,節(jié)點多,導致真空的處理較難。本文針對幾個大的影響因素,通過單一變量控制法,分析了各因素的變化對真空的影響,得出了相應的變化趨勢,為實際的運行調整提供了經驗,主要結論如下:
(1)循冷卻水進水溫度、水量,機組負荷,系統(tǒng)裝置嚴密性等因素均對凝汽器真空有較大的影響,其中機組負荷的變化對凝汽器真空影響最大。
(2)凝汽器的真空隨冷卻水溫度的降低而升高,冷卻水溫度降低2℃,凝汽器的真空上升達0.48kPa,提高了機組的運行效率。冷卻水的進口溫度主要決定于機組所在地的氣候和季節(jié)。冬季冷卻水進口溫度低,真空高;夏季水進口溫度高,真空低,應加強夏季冷卻水進口溫度的預冷卻,以便提高凝汽器真空。
(3)通過變頻調節(jié)循環(huán)水泵出力,即循環(huán)水泵的電流從120A慢慢調節(jié)到130A,凝汽器的真空由94.8kPa提高到95.6kPa。但水泵的出力不是越大越好,通過試驗可知,在一定的負荷下,水泵的出力也是有最佳值的。
(4)隨著機組負荷的增加,凝汽器的真空是呈線性降低的。通過擬合曲線可知,每增加10MW的負荷,真空平均下降0.3kPa,最大可下降0.45kPa。
(5)由于系統(tǒng)的不嚴密性造成空氣漏入凝汽器的幾率較低,但影響較大。運行中嚴格控制低壓汽封供汽壓力、溫度,遇到汽封系統(tǒng)運行不正常,應及時進行分析,調整。
(6)在運行過程中,應隨負荷的增加采取措施降低冷卻水進口溫度、加大循環(huán)水量、控制氣封壓力,并經常性的清洗凝汽器管板、水管內側等部位,加強換熱強度。通過運行試驗,調節(jié)汽輪機的微增出力與循環(huán)水泵耗功之間的聯系,降低廠用電率,提高機組運行經濟性。
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收稿日期:2018-3-5