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井口盤根密封導(dǎo)向裝置研制與應(yīng)用

2018-11-16 09:46:00孫景奎
科學(xué)與財富 2018年28期
關(guān)鍵詞:盤根油井密封

孫景奎

摘 要:由于油井出水、光桿偏磨等原因,造成盤根磨損嚴(yán)重,頻繁刺漏。更換方盤根,整個過程平均需30分種左右。研制出井口盤根密封導(dǎo)向裝置,節(jié)約成本,減少環(huán)境污染,降低員工的工作量和降低勞動強(qiáng)度,增加生產(chǎn)時效。

關(guān)鍵詞:油井;盤根;密封;導(dǎo)向裝置

一、項目概況背景

抽油井的井口密封技術(shù),是通過井口盤根盒內(nèi)格蘭向下擠壓盤根,使盤根橫向產(chǎn)生變型,對光桿產(chǎn)生橫向擠壓力,使盤根與光桿的密封面緊密擠壓在一下,產(chǎn)生密封做用,防止井內(nèi)產(chǎn)液滲出井口的一種密封技術(shù)。抽油機(jī)在工作中光桿的上下周期運(yùn)動會對盤根造成磨損,需對磨損后的盤根進(jìn)行及時更換,更換盤根是采油常規(guī)工作之一,更換方法是停抽后拆卸壓蓋、格蘭,取出舊盤根,加入新盤根,在恢復(fù)格蘭和壓蓋的過程,整個過程平均需30分種左右。實際生產(chǎn)中部分井由于光桿偏磨,腐蝕,盤根質(zhì)量等原因,使盤根磨損加快,達(dá)不到密封效果,加盤根的次數(shù)和更換頻率增加。加盤根停井次數(shù)和時間給油井開抽時效指標(biāo)造成影響,不但造成員工工作量的上升,而且因盤根更換多造成材料費(fèi)用的浪費(fèi)。由于密封效果差原油漏失,造成井口污染,變成黑井口,降底了管理標(biāo)準(zhǔn),增加了治理難度

二、項目名稱及試驗安排

1、項目名稱:井口盤根密封導(dǎo)向裝置

2、試驗安排

鑒于上述問題和生產(chǎn)中出現(xiàn)的難題,選擇了前期加盤根頻繁,且由于盤根加不住,造成井口長時間的污染的TH12140(28mm)、TH121132(38mm)兩口油井進(jìn)行試驗。結(jié)合這兩口井的實際情況,畫圖紙、找數(shù)據(jù)、做比對,經(jīng)過反復(fù)的試驗,研制出《井口盤根密封導(dǎo)向裝置》。

三、井口盤根密封導(dǎo)向裝置的工作原理

通過導(dǎo)向裝置,向下擠壓盤根時,盤根會根據(jù)導(dǎo)向裝置產(chǎn)生向內(nèi)側(cè)的變型,改變了原盤根在盤根盒內(nèi)變形方式,增加盤根對光桿的橫向擠壓力,自上而下的力越大,盤根通過導(dǎo)向裝置對光桿產(chǎn)生的橫向擠壓力越大,從而增加了盤根對光桿的密封性。

盤根導(dǎo)向裝置自上而下逐漸變窄的設(shè)計,使盤根在導(dǎo)向槽內(nèi)基本磨損干凈,可實現(xiàn)盤根只加不取,大大節(jié)約了加盤根的時間,降低了盤根使用量,降低了操作難度和工作量。

四、井口盤根密封導(dǎo)向裝置的安裝

1、首先根據(jù)光桿的尺寸,在原來的盤根盒里裝上兩片同樣大小的井口盤根密封導(dǎo)向裝置,對齊后用膠帶纏好,放入盤根盒里。

2、井口盤根密封導(dǎo)向裝置裝好后,在導(dǎo)向裝置加入合適型號的抽油機(jī)廢舊皮帶若干圈。

3、在皮帶的上面加上2個普通盤根,上緊盤根盒,啟抽,涂上適量黃油,即可。

五、井口盤根密封導(dǎo)向裝置主要突出特點

1、盤根導(dǎo)向裝置,不改變盤根盒原結(jié)構(gòu),尼龍材質(zhì)不對光桿造成磨損和傷害,只是改變盤根在盤根合內(nèi)的受力擠壓方向,符合技術(shù)和安全方面的相關(guān)要求。

2、光桿在下行過程中,向下擠壓盤根時,盤根增加盤根對光桿的橫向擠壓力,使盤根向光桿表面施加壓力要大大超過常規(guī)盤根變型對光桿產(chǎn)生的壓力,從而增加了盤根對光桿的密封性。

3、盤根導(dǎo)向裝置自上而下逐漸變窄的設(shè)計,使盤根在導(dǎo)向槽內(nèi)基本磨損干凈,可實現(xiàn)盤根只加不取。

六、井口盤根密封導(dǎo)向裝置試驗效果

1、安裝前后加裝盤根周期對比

從加裝井口盤根密封導(dǎo)向裝置的兩口試驗井看,其中TH12140井延長了36天,TH121132井延長了19天。

在上述兩口井試驗成功的基礎(chǔ)上,河南一廠項目部又在一下29口井進(jìn)行了推廣,加上前期2口井,加裝盤根周期平均延長29天。

2、安裝前后發(fā)生費(fèi)用對比

A、單井加一次盤根需要5個盤根圈,而現(xiàn)在只需要2個盤根圈,單井年減少盤根數(shù)量:5*365/18.72-2*365/47.8.1=82(個)。如果能在50口井進(jìn)行推廣,全年節(jié)約盤根費(fèi)用:73*50* 20(元/個)/10000=8.2萬元。

B、增加生產(chǎn)時效,增產(chǎn)原油數(shù)量:以前單井每加一次盤根30分鐘左右,現(xiàn)在加一次盤根10分鐘就可以完成,平均至少縮短20分鐘,通過計算,上述29口井,平均日產(chǎn)油25噸,0.2小時就可以增效0.4噸,1年減少更換盤根次數(shù)為:365/18.72-365/47.82=11.8次,增效 :800*0.4*11.8/10000= 0.379萬元,如果按50井次計算,全年增效0.22*50/10000=18.9萬元

C、減少污染治理費(fèi)用:減少黑井口15個,1個治理費(fèi)用500元,減少治污費(fèi)用:15*500/10000=0.75萬元。

D、加工井口盤根密封導(dǎo)向裝置發(fā)生費(fèi)用:200元/個,如果在50口井進(jìn)行推廣,發(fā)生費(fèi)用:=200(元/個)*50/10000=1萬元。

50口井全年預(yù)計節(jié)約費(fèi)用:A+B+C-D=8.2+18.9+0.75-1=26.85萬元。

七、項目試驗結(jié)論分析

1、減少了材料費(fèi)用。每次加盤根時,只需在格蘭壓下去的空間加上新盤根,不用取舊盤根,原來的舊皮帶、舊盤根還可以繼續(xù)使用,直至盤根在導(dǎo)向槽內(nèi)基本磨損干凈,節(jié)約了使用盤根的數(shù)量,減少了材料費(fèi)用。

2、減少工作量,降低勞動強(qiáng)度,通過井口盤根密封導(dǎo)向裝置技術(shù)創(chuàng)新,減少了員工加盤根的次數(shù)和加盤根的時間,達(dá)到降低員工勞動強(qiáng)度的目的。

3、增加了生產(chǎn)時效。由于井口盤根密封導(dǎo)向裝置的使用,減少了停井次數(shù)和停井時間,增加了采油時效,達(dá)到了增油的目的。

4、降低了井口污染。井口密封條件的改善,基本杜絕了因盤根加不住引起的大面積井口污染發(fā)生,減少了治污費(fèi)用,提高了現(xiàn)場的標(biāo)準(zhǔn)化。

八、注意事項

1、使用尼龍盤根導(dǎo)向裝置后,技術(shù)上解決了盤根加不住難題,但后期對盤根的緊固周期要人為進(jìn)行摸索,在下個周期漏失前必須進(jìn)行緊固,否則一樣會造成井口污染。

2、要針對油井產(chǎn)狀進(jìn)行附加技術(shù)操作,如油井出水要在緊固后分次對光桿抹黃油潤滑,對光桿損壞井要進(jìn)行打磨或更換等,通過附加技術(shù)操作配合才能使盤根導(dǎo)向裝置起到更好效果。

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