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頻繁燒損風(fēng)口的爐況恢復(fù)

2018-11-23 06:05:58高柱平劉志凌王華水
山西冶金 2018年5期
關(guān)鍵詞:鐵口爐況爐缸

王 寧, 高柱平, 劉志凌, 王華水, 王 亮

(新余鋼鐵集團(tuán)有限公司第一煉鐵廠, 江西 新余 338001)

2016年4月10日—14日高爐休風(fēng)計(jì)劃?rùn)z修94.2 h。復(fù)風(fēng)恢復(fù)過(guò)程中頻繁燒損風(fēng)口、塌料、管道頻發(fā),恢復(fù)過(guò)程較為困難。期間慢風(fēng)1次、斷風(fēng)1次、休風(fēng)堵風(fēng)口恢復(fù)爐況1次,更換漏水風(fēng)口休風(fēng)3次、累計(jì)更換風(fēng)口18個(gè)。18日早班起爐況逐漸好轉(zhuǎn),滑尺(崩料)減少、管道消除、再未燒壞風(fēng)口,中班風(fēng)量恢復(fù)至正常4 700 m3/min(此時(shí)25號(hào)風(fēng)口未開(kāi))。19日6∶10 開(kāi)始富氧,至 22 日 16∶20 捅開(kāi) 25 號(hào)風(fēng)口、恢復(fù)全風(fēng)4 860 m3/min,后續(xù)逐步恢復(fù)風(fēng)溫、富氧、加重焦炭負(fù)荷降硅。

1 主要技術(shù)指標(biāo)

2016年1月—4月主要指標(biāo)見(jiàn)表1,消耗指標(biāo)穩(wěn)中有降。但2月份、4月上旬消耗指標(biāo)明顯升高,因原燃料質(zhì)量變化引起爐況波動(dòng)、致使燃料比升高。2月中旬消耗指標(biāo)開(kāi)始升高,15日爐況出現(xiàn)波動(dòng)、逐步調(diào)節(jié)恢復(fù)爐況,直至3月下旬爐況逐步恢復(fù)。

表1 2016年1月—4月主要技術(shù)指標(biāo)

2 風(fēng)口反復(fù)燒損原因

2.1 原燃料質(zhì)量變差

1)2016年1月下旬爐內(nèi)操作堿度偏高、物理熱較高影響爐外出渣出鐵。中心主導(dǎo)氣流減弱、掉渣皮、偶有小滑尺(相差0.3~0.5 m)。隨之相應(yīng)延長(zhǎng)布焦時(shí)間、退頂壓以引導(dǎo)中心氣流,降低堿度(確保物理熱)以改善爐缸工作。

2)春運(yùn)期間煉焦煤庫(kù)存不足,焦炭強(qiáng)度大幅降低(見(jiàn)下頁(yè)表2)。2月中旬燒結(jié)礦、焦炭質(zhì)量進(jìn)一步下降,中心氣流再度減弱,偶有滑尺(探尺相差0.7~0.8 m)且滑尺次數(shù)有所增加、出渣出鐵時(shí)間不均、鐵口深度變淺,下旬26日早班出現(xiàn)管道。休風(fēng)更換3個(gè)漏水風(fēng)口(17號(hào)風(fēng)口2.3 d轉(zhuǎn)工業(yè)水、20號(hào)風(fēng)口2.15d轉(zhuǎn)工業(yè)水)。2月20日會(huì)同取樣6 m焦M40為82%~83%、M10為8%;4.3m焦M40為80%、M10為8%。

2月中心氣流減弱,中心指數(shù)Z/邊緣指數(shù)(W)值降低約3(10.5~7.5),至3月下旬逐步回升。2月中旬爐體8、9段掉渣皮,平均溫度升高約20℃(80~100℃)。至3月中旬逐步穩(wěn)在90℃左右,但波幅增大。

2.2 爐缸工作變差

1)爐缸側(cè)壁、爐芯溫度大幅降低。自2016年2月下旬爐缸側(cè)壁(13.495、12.495段)溫度略有上升了約10~20℃,而鐵口以下?tīng)t缸及爐底(爐芯)溫度大幅下降,10.995段降幅 110℃、9.995段降幅200℃、9.195段降幅320℃、8.393爐芯溫度降低175℃。爐缸均勻性活躍性有所變差。在2月初視爐底溫度上升,故降低進(jìn)水溫度(40℃降至38℃),總水溫差升高約1.2℃(4.4℃升至5.7℃)。

表2 2016年1月—4月焦炭質(zhì)量指標(biāo) %

2)鐵口溫差增大。爐溫:2號(hào)鐵口前低后高、3號(hào)鐵口前高后低,溫差大時(shí)有0.10%~0.15%。物理熱:2號(hào)較3號(hào)鐵口低10℃左右,溫差大時(shí)達(dá)15℃~20℃。

3)休風(fēng)堵風(fēng)口時(shí),南面風(fēng)口前回旋區(qū)堆積的焦炭較為疏松,北面很實(shí)。

4)南北兩探尺相差0.2~0.3 m,長(zhǎng)期1號(hào)淺、2號(hào)深(南面)。

3 休風(fēng)料組成及休風(fēng)期間保溫

休風(fēng)料組成見(jiàn)表3,按計(jì)劃準(zhǔn)點(diǎn)休風(fēng),休風(fēng)前兩爐鐵平均爐溫0.5%、R2:1.21倍、物理熱1 519℃,但2號(hào)鐵口物理熱偏低。休風(fēng)料線3.4 m、頂溫317℃,風(fēng)口干凈無(wú)漏水、無(wú)涌渣。休風(fēng)后關(guān)閉齒輪箱冷卻水、爐頂灑水手動(dòng)閥、風(fēng)口堵泥30 cm,并停1臺(tái)主泵、控制進(jìn)水溫度45~50℃。11日早班緊送風(fēng)裝置拉桿一次、大套、中套焊縫摸黃油進(jìn)行密封保溫,4月13日更換5個(gè)中套、5個(gè)小套。復(fù)風(fēng)時(shí)料線4.8 m、頂溫61℃。保溫期間良好,頂溫下降趨勢(shì)見(jiàn)圖1。

圖1 頂溫下降趨勢(shì)

表3 休風(fēng)輕負(fù)荷料

4 恢復(fù)爐況

14日 18∶10高爐復(fù)風(fēng)(堵 6個(gè)風(fēng)口),18∶35開(kāi)始噴煤、19∶50 富氧 4 000 m3/h。21∶20 開(kāi)口出鐵 490 t,鐵水物理熱1 398℃,爐溫1.19%、R2:1.13。截止15日0∶10燒損風(fēng)口5個(gè)、轉(zhuǎn)工業(yè)水開(kāi)路冷卻、漏水基本控制,爐況基本正常。15日3∶00起頂溫異常、冒尖、漏水增加,鐵水物理熱恢復(fù)緩慢1 450℃左右,4∶00、5∶00 分別加凈焦 1 批、2 批,7∶00 減負(fù)荷補(bǔ)底焦300 kg/批補(bǔ)充虧熱及備休風(fēng)更換風(fēng)口。6∶00開(kāi)風(fēng)口5個(gè)、風(fēng)量恢復(fù)至4 700 m3/min,鐵水物理熱1 460~1 480℃,爐溫0.8%。10∶00再加2批凈焦,按計(jì)劃10∶40休風(fēng)133 min更換7個(gè)漏水風(fēng)口。

4.1 整個(gè)恢復(fù)過(guò)程

1)斷風(fēng)后加劇爐況惡化、滑尺頻發(fā)、塌料,當(dāng)期操作重點(diǎn)提熱防涼。2016年4月14日復(fù)風(fēng)后燒損風(fēng)口(見(jiàn)表 4),物理熱不夠 1 450~1 480℃,爐況基本正常。15日更換風(fēng)口后堵3個(gè)風(fēng)口12:53復(fù)風(fēng),中班斷風(fēng)后爐溫不低,但物理熱進(jìn)一步降低1 420~1 460℃,爐況加劇惡化。故15日中班、16日晚班,重點(diǎn)措施提熱、爐缸虧熱局勢(shì)扭轉(zhuǎn),爐況并未好轉(zhuǎn)、壓差逐步上升,作業(yè)參數(shù)穩(wěn)中有退(見(jiàn)表5)。

表4 2016年4月14日復(fù)風(fēng)后開(kāi)風(fēng)口情況

表5 2016年4月14日復(fù)風(fēng)后風(fēng)溫使用、爐溫、堿度、物理熱情況

2)爐況進(jìn)一步惡化,塌料、管道。堵風(fēng)口、控風(fēng)溫與煤比、停氧恢復(fù)以恢復(fù)爐況作業(yè)。2016年4月16日早班接班休風(fēng)堵6個(gè)風(fēng)口加以恢復(fù)爐況。后續(xù)高硅、髙堿度、高壓差,相應(yīng)停氧、退風(fēng)溫,當(dāng)班燒損風(fēng)口6個(gè)。16日中班、17日晚班,壓差偏高、物理熱不足1 450~1 480℃,作業(yè)參數(shù)未能跟進(jìn)。

17日早班休風(fēng)更換漏水小套,堵9個(gè)風(fēng)口。定風(fēng)溫、控煤比、停氧恢復(fù)爐況。至18日晚班捅開(kāi)風(fēng)口6個(gè),風(fēng)量回至4 100 m3/min,頂壓155 kPa,壓差140 kPa左右,恢復(fù)局面相對(duì)較好。早中班后續(xù)相應(yīng)降硅、開(kāi)風(fēng)口加風(fēng)、跟頂壓,全開(kāi)風(fēng)口、風(fēng)量回至4 700 m3/min,頂壓170 kPa,壓差150 kPa左右。該階段燒損風(fēng)口5個(gè)。

3)爐況局勢(shì)扭轉(zhuǎn),分階段加富氧,加負(fù)荷,提風(fēng)溫、煤比。2016年4月19日逐步分階段富氧、加負(fù)荷、提風(fēng)溫,因后續(xù)用到濕焦,相應(yīng)后退作業(yè)參數(shù)調(diào)整爐況。21日早班休風(fēng)更換5個(gè)風(fēng)口,并堵3個(gè)復(fù)風(fēng)。后續(xù)爐況逐步恢復(fù)。

4.2 爐缸不活

1)2016年3月26日15號(hào)風(fēng)口轉(zhuǎn)工業(yè)水,3月28日19號(hào)風(fēng)口轉(zhuǎn)工業(yè)水。4月12日休風(fēng)期間更換時(shí)均為燒壞下部。

2)14 日 22∶47—23∶30 慢風(fēng)處理 25 號(hào)吹管彎頭銷(xiāo)子,使燒損風(fēng)口漏水量大增、加劇爐缸虧熱。

3)15 日 10∶40—12∶53 休風(fēng) 133 min 更換 7 個(gè)漏水風(fēng)口后,15∶58—16∶26 電動(dòng)風(fēng)機(jī)斷風(fēng)加劇爐缸、爐況惡化,致使后續(xù)頻繁燒風(fēng)口、爐況恢復(fù)困難。

5 爐缸工作狀態(tài)

高爐運(yùn)行近10年,為進(jìn)一步延長(zhǎng)爐齡,首要保障爐況的較長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,尤其爐缸、鐵口維護(hù)、冷卻系統(tǒng)的管理。

1)堅(jiān)決執(zhí)行以物理熱為高爐操作主線的思想。尤其外部條件、爐況不佳時(shí)期更應(yīng)抓好物理熱不低于1 500℃。

2)有機(jī)會(huì)逐步更換上漲中套,確保焊縫、灌好漿來(lái)避免跑煤氣。尤其風(fēng)口中套有一定程度上漲并且連片,制約到下部氣流的合理分布。

3)爐缸工作不良、鐵水環(huán)流是加劇爐缸侵蝕。另外風(fēng)口損壞、用工業(yè)水養(yǎng)護(hù)維持生產(chǎn),漏水對(duì)爐缸碳磚氧化侵蝕破壞。以及爐況波動(dòng)頻繁掉渣皮加速冷卻壁水管損壞(見(jiàn)表6)。

表6 高爐爐體冷卻壁水管目前損壞31根及時(shí)間

4)鋅堿金屬負(fù)荷超高(見(jiàn)表7)。

表7 歷年入爐鋅堿金屬負(fù)荷

6 結(jié)語(yǔ)

對(duì)鐵料冶金性能,尤其高溫冶金性能檢測(cè)、評(píng)估的關(guān)注待進(jìn)一步深入。相應(yīng)搜集爐況較好時(shí)期入爐礦石粒級(jí)等數(shù)據(jù),增加數(shù)據(jù)參考。以及經(jīng)濟(jì)煉鐵趨勢(shì)下有害雜質(zhì)元素的控制。鋅堿金屬負(fù)荷超高,一方面使ZnO在爐缸碳磚中嚴(yán)重富集,導(dǎo)致碳磚導(dǎo)熱系數(shù)下降,熱膨脹系數(shù)增加,加劇碳磚熔蝕和熱應(yīng)力引起侵蝕。另一方面入爐鋅負(fù)荷高,引起爐墻粘結(jié)、爐況不順,爐皮開(kāi)裂已有相應(yīng)分析。分析結(jié)論,鋅的滲透侵蝕和大量沉積碳產(chǎn)生體積膨脹是新鋼1050高爐爐皮開(kāi)裂爐基溫度超標(biāo)的原因之一。

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