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低成本管控下LF造渣工藝的研究與實(shí)踐

2018-11-23 06:06李彥軍
山西冶金 2018年5期
關(guān)鍵詞:造渣鋼包堿度

何 晴, 李彥軍, 黃 山, 王 鵬, 張 東, 程 康

(河北鋼鐵股份有限公司承德分公司, 河北 承德 067002)

面對(duì)中國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、高成本、效益低的現(xiàn)狀,短期是難以改變的。鋼鐵企業(yè)只有努力降低生產(chǎn)成本、進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,才能化危機(jī)為動(dòng)力,使企業(yè)創(chuàng)效。LF造渣的目的是脫硫、脫氧、提高合金收得率、去除雜質(zhì)。為降低精煉成本,加快鋼鐵企業(yè)低成本煉鋼的步伐,優(yōu)化LF造渣工藝,快速造白渣,縮短成渣時(shí)間,發(fā)揮LF強(qiáng)大的精煉功能。

1 生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)介

LF精煉的核心是造好精煉渣,低氧勢(shì)、適當(dāng)堿度、良好的流動(dòng)性和發(fā)泡能力、合理成分配比的精煉渣是發(fā)揮LF精煉能力的基礎(chǔ),其操作要點(diǎn)是早化渣,在精煉前期快速造白渣。

采用在出鋼過(guò)程中加入一定量石灰。出鋼結(jié)束后,在吹氬站進(jìn)行折渣操作,將連鑄返回鋼包熱渣兌入鋼包液面上。通過(guò)在吹氬站經(jīng)一定時(shí)間的吹氬攪拌,確保鋼包內(nèi)熱渣與石灰熔化,減少了LF加入的渣量,縮短了LF化渣時(shí)間。鋼包到LF處理后,加入石灰、包渣、鐵礬土、改質(zhì)劑等,增加氬氣流量,在進(jìn)行加熱前保證精煉渣基本熔化,LF加熱化渣期間進(jìn)行渣的脫氧和調(diào)整渣的堿度、流動(dòng)性及Al2O3含量。

2 生產(chǎn)實(shí)踐與分析

LF任務(wù)主要是升溫、脫硫、調(diào)整鋼水成分和溫度、潔凈鋼水等,處理時(shí)間為35~45 min,而轉(zhuǎn)爐冶煉和連鑄拉鋼周期一般不到40 min。因此對(duì)于目前高效率、低成本的煉鋼節(jié)奏,LF必須縮短精煉時(shí)間,優(yōu)化造渣工,降低精煉成本。

2.1 LF提前造渣工藝研究

LF造渣的關(guān)鍵是渣快速熔化并保證合適的黏稠度。一般來(lái)說(shuō),轉(zhuǎn)爐出鋼后,由于合金化的影響,鋼包內(nèi)鋼渣堿度有降低的趨勢(shì),對(duì)于LF造還原渣的需求來(lái)講,需在LF工序加入石灰以滿(mǎn)足鋼水精煉過(guò)程中堿度要求。將精煉加入的部分石灰選擇在出鋼過(guò)程中加,提前造渣,以便鋼包內(nèi)鋼渣堿度和稀稠度滿(mǎn)足LF處理要求[1]。

2.1.1 預(yù)成渣工藝方法

利用轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程中良好的動(dòng)力學(xué)條件,在出鋼過(guò)程中通過(guò)合金溜管向鋼水內(nèi)加入石灰,石灰在鋼包底吹攪拌和鋼流沖擊的作用下,不斷與鋼水反應(yīng),實(shí)現(xiàn)出鋼過(guò)程的快速成渣,達(dá)到低成本生產(chǎn)高潔凈度鋼水的需求。

2.1.2 預(yù)成渣試驗(yàn)及結(jié)果分析

本次工業(yè)實(shí)驗(yàn)共進(jìn)行28爐次,出鋼過(guò)程中加入石灰量分為 200 kg,300 kg,400 kg,500 kg,每批次試驗(yàn)7爐。渣樣抽取出鋼后并在吹氬站充分?jǐn)嚢韬蟮匿撛鼧印T鼧舆M(jìn)行化學(xué)分析,并將所檢測(cè)相關(guān)數(shù)據(jù)一并列入下頁(yè)表1,由于實(shí)驗(yàn)爐次較多,僅列出代表性爐次 8 爐,表 1 中 R2為二元堿度 m(CaO)∶m(SiO2)。

2.1.3 石灰量對(duì)精煉前鋼渣的影響

由表1可以看出,不同石灰量情況下,爐渣堿度、爐渣還原性均能滿(mǎn)足精煉的需求。但從整個(gè)出鋼過(guò)程中觀察看出,加入量在400~500 kg時(shí),鋼包內(nèi)石灰結(jié)塊現(xiàn)象嚴(yán)重,吹氬站吹氬時(shí)間較長(zhǎng)。加入量在200 kg時(shí),精煉前渣量過(guò)少,精煉埋弧效果較差[2]。

表1 LF精煉前預(yù)成渣渣樣主要成分

2.1.4 石灰量對(duì)鋼水溫度的影響(見(jiàn)圖1)

圖1 石灰量對(duì)鋼水溫度的影響

由圖1可以看出,石灰量對(duì)鋼水溫度影響隨著石灰量增加而增加。因此,出鋼過(guò)程中加入石灰量應(yīng)控制在300~400 kg以?xún)?nèi),既能保證爐渣精煉的需求,又能對(duì)鋼水溫降降低到最低。

2.2 熱渣循環(huán)利用的研究

經(jīng)LF處理后的精煉爐渣具有高堿度、低氧化性、低熔點(diǎn)的特性。精煉渣循環(huán)利用可以有效降低精煉石灰、改質(zhì)劑等用量。熱態(tài)精煉渣循環(huán)利用還可以提高精煉化渣速度,降低精煉電耗[3]。通過(guò)對(duì)熱態(tài)精煉渣循環(huán)利用研究,將連鑄機(jī)澆鑄完后鋼包內(nèi)的渣子不倒入渣罐內(nèi),而是直接吊至爐后吹氬站區(qū)域,待轉(zhuǎn)爐出鋼結(jié)束后,將空包內(nèi)熱渣倒入重包內(nèi),再進(jìn)行吹氬操作,吹氬攪拌均勻后,測(cè)溫。

2.2.1 鋼包內(nèi)渣子成分變化

在轉(zhuǎn)爐出鋼結(jié)束后,先進(jìn)行折渣操作(即將連鑄澆鑄完后的鋼包內(nèi)渣子倒入新出完鋼的鋼包內(nèi)),在折渣過(guò)程中,通過(guò)人員指揮天車(chē)將熱渣準(zhǔn)確兌入重包內(nèi),熱渣的多次循環(huán)使用,成分變化見(jiàn)表2。

由表2可看出,多次循環(huán)后渣子中Al2O3含量不斷升高,CaO含量降低,不利于脫硫反應(yīng)進(jìn)行,因此循環(huán)折渣應(yīng)進(jìn)行4次后,鋼渣失去了再利用價(jià)值,應(yīng)將循環(huán)渣倒出。

表2 循環(huán)折渣后渣子的組分

2.2.2 爐后折渣量對(duì)精煉造渣工藝的影響

連鑄鋼包返回?zé)嵩h(huán)利用后,隨循環(huán)次數(shù)增加,渣量增大,脫硫率降低[4],再每次折渣過(guò)程中應(yīng)控制折渣量,保證LF精煉正常操作,控制鋼包內(nèi)渣量(見(jiàn)表 3)。

表3 爐后不同折渣量下精煉工藝的變化

當(dāng)折渣量在1 t以下時(shí),精煉過(guò)程中加入造渣料較多,折渣效果不明顯;當(dāng)折渣量在1.5~3.0 t時(shí),精煉過(guò)程中渣料加入有所降低,且鋼包凈空滿(mǎn)足精煉要求;當(dāng)折渣量在3.0 t以上時(shí),鋼包凈空較少,影響精煉正常操作。

2.2.3 折渣后對(duì)精煉電耗和時(shí)間的影響

根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作,連鑄鋼包返回?zé)嵩哂幸欢崃浚瑹嵩谘h(huán)利用過(guò)程中精煉石灰可以不加或少加,這就減少了渣料熔化造成的熱量損失,縮短了精煉時(shí)間,降低了精煉電耗。依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)分析,通過(guò)折渣操作,精煉時(shí)間可縮短4~6 min,節(jié)約電耗 800~1 000 kW·h。

2.3 低成本包渣應(yīng)用于LF造渣工藝

連鑄大包澆鑄結(jié)束后,產(chǎn)生的澆余一部分進(jìn)行折渣操作,一部分倒入渣罐內(nèi),倒入渣罐內(nèi)的鋼渣叫做包渣[5]。將包渣送至渣場(chǎng),經(jīng)磁選、破碎,破碎后粒度至5~30mm,直接上至料倉(cāng)內(nèi)。包渣中w(Fe)在10%~12%左右,w(Al2O3)在 11%~13%之間,包渣堿度 3.3左右,可替代部分改質(zhì)劑、鐵礬土等。

2.3.1 造渣與改質(zhì)、鐵礬土的效果對(duì)比(見(jiàn)表4和表5)

表4 未使用包渣造渣爐次精煉后爐渣成分

由于包渣堿度在3.3左右,屬于高堿度渣,這就滿(mǎn)足脫硫的必要條件(高堿度、大渣量),在精煉過(guò)程中配以一定量的脫氧劑,滿(mǎn)足低氧化性脫硫條件,因而在氧含量降低的同時(shí),硫含量也在逐步降低。

表5 使用包渣造渣爐次精煉后爐渣成分

由表4和表5對(duì)比可以看出,兩種造渣方式生成的爐渣成分基本不變,堿度在3.3左右,課件使用包渣造渣是可行的。

2.3.2 兩種造渣方式生產(chǎn)成本的影響

兩種造渣方式加入的渣料對(duì)比分析如表6、表7。

由表6與表7分析可知:在同等精煉條件下,使用包渣造渣,可以降低精煉用白灰消耗,節(jié)約了煉鋼成本,減少了原輔助材料的浪費(fèi)。并且改質(zhì)劑、鐵礬土外購(gòu)成本較高,對(duì)現(xiàn)在所有的鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō),這是一個(gè)不小的代價(jià)。成本的降低,意味著鋼鐵企業(yè)的盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)。

表6 未使用包渣造渣質(zhì)量 kg

表7 使用包渣造渣質(zhì)量 kg

3 結(jié)論

1)利用轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程中良好的動(dòng)力學(xué)條件,在轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程中加入300~400 kg石灰,既能保證爐渣精煉的需求,又能對(duì)鋼水溫降降低到最低。

2)在轉(zhuǎn)爐出鋼結(jié)束后,先進(jìn)行折渣操作(即將連鑄澆鑄完后的鋼包內(nèi)渣子倒入新出完鋼的鋼包內(nèi)),折渣量控制在1.5~3.0 t,再進(jìn)行吹氬攪拌,可有效縮短精煉時(shí)間,降低精煉電耗。

3)在精煉爐使用包渣造渣,可有效降低精煉用白灰量,同時(shí)減少了改質(zhì)劑、鐵礬土等外購(gòu)成本較高的造渣物料,有效地降低精煉成本,提高了企業(yè)的盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力。

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