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取向硅鋼由旁通通道嘗試直通通道的生產(chǎn)實(shí)踐

2018-11-23 06:06:04朱鴻瑋
山西冶金 2018年5期
關(guān)鍵詞:斷帶硅鋼直通

朱鴻瑋

(太原鋼鐵集團(tuán)有限公司冷軋硅鋼廠, 山西 太原 030003)

1 背景及現(xiàn)狀

長(zhǎng)線機(jī)組是連續(xù)性機(jī)組,機(jī)組線較長(zhǎng),通常直通通道生產(chǎn)高牌號(hào)時(shí)使用,旁通通道生產(chǎn)中低牌號(hào)使用。

此前生產(chǎn)取向硅鋼時(shí)一直在旁通通道運(yùn)行,由于取向硅鋼的熱軋板型較差,存在不同程度的刀彎、邊浪、肚板等板型不良的現(xiàn)象,刀彎、邊浪出現(xiàn)位置為通常帶頭0~60 m,帶尾0~120 m左右。板型不良給長(zhǎng)線機(jī)組正常生產(chǎn)帶來一些負(fù)面影響:

1)帶鋼跑偏拉邊。長(zhǎng)線機(jī)組入口活套內(nèi)邊浪嚴(yán)重,機(jī)組跑偏嚴(yán)重。尤其在張力輥后容易造成跑偏拉邊,如果拉邊處正好在焊縫處,極易造成斷帶[1]。

2)單側(cè)無法切邊(另一側(cè)超寬)(見圖 1,圖 2)。切邊的時(shí)候,刀彎大使得總有一邊切不上邊。另外由于大肚板,帶鋼切邊后容易出現(xiàn)寬度超寬的問題。圓盤剪工處理邊條較累,不安全。單側(cè)超寬卡阻時(shí),無法切邊會(huì)造成停車。

3)焊接質(zhì)量差。板型太差,可能造成帶鋼焊接質(zhì)量差,在運(yùn)行過程中,容易出現(xiàn)斷帶或焊縫單側(cè)開焊。

圖1 刀彎、肚板

圖2 邊浪

其中,對(duì)機(jī)組生產(chǎn)影響最大的是帶鋼跑偏問題。受坯料刀彎的影響,機(jī)組在下通道生產(chǎn)時(shí)由于在通道入出口經(jīng)歷兩次轉(zhuǎn)向,更容易發(fā)生跑偏,尤其是在帶鋼由吊架輥道爬升運(yùn)行至直通通道過程中跑偏嚴(yán)重,給后續(xù)的糾偏輥帶來較大的負(fù)荷,對(duì)糾偏輥的糾偏能力形成較大的考驗(yàn)。

取向硅鋼在旁通通道生產(chǎn)時(shí)在通道入口和出口處需要連續(xù)經(jīng)歷兩次轉(zhuǎn)向,帶鋼在此兩處形成2個(gè)大包角,此外取向硅鋼坯料從旁通通道轉(zhuǎn)直通通道運(yùn)行時(shí)受刀彎、邊浪的影響,使得帶鋼一側(cè)不能貼轉(zhuǎn)向輥運(yùn)行,在此一側(cè)發(fā)生翹曲,導(dǎo)致焊縫兩側(cè)受力不均,再經(jīng)歷糾偏輥和張力輥的連續(xù)作用,使得焊縫一側(cè)受力過大,極易使焊縫扯開,嚴(yán)重時(shí)造成帶鋼斷帶。

旁通通道出口轉(zhuǎn)向輥運(yùn)行情況1(翹曲)見下頁圖3,旁通通道出口轉(zhuǎn)向輥運(yùn)行情況2(跑偏)見下頁圖4。

為了降低取向硅鋼板形不良對(duì)機(jī)組生產(chǎn)的影響,長(zhǎng)線機(jī)組操作人員只能在上卷過程中對(duì)帶鋼頭尾進(jìn)行切廢處理,即將上個(gè)卷的帶尾和下個(gè)卷的帶頭進(jìn)行退廢,每卷平均退廢1.5 t左右。由此帶來以下三個(gè)問題。

1)退廢量太大,成材率太低。

圖4 旁通通道出口轉(zhuǎn)向輥運(yùn)行情況2(跑偏)

圖3 旁通通道出口轉(zhuǎn)向輥運(yùn)行情況1(翹曲)

2)每卷需要在開卷機(jī)上對(duì)帶尾進(jìn)行退小卷處理,增加了操作人員的工作負(fù)擔(dān)。

3)帶頭、帶尾退廢耽誤機(jī)組焊接起車時(shí)間,機(jī)組常因入口活套套量不夠而被迫停車,影響了機(jī)組的生產(chǎn)效率。

2 改進(jìn)措施及方案

鑒于取向硅鋼在旁通通道生產(chǎn)有以上諸多問題,嘗試在直通通道生產(chǎn)該鋼種。

1)使帶鋼在二層平臺(tái)上平整運(yùn)行,避免出現(xiàn)通道入口和出口處的兩個(gè)大包角。

2)消除旁通通道出口處鋼帶一側(cè)翹曲現(xiàn)象,最大限度的使焊縫少受力,降低斷帶風(fēng)險(xiǎn),保證機(jī)組連續(xù)、穩(wěn)定、安全運(yùn)行。

3)二層平臺(tái)上帶鋼平整展開,強(qiáng)化了后續(xù)糾偏輥的糾偏作用,減小其糾偏壓力,通過入口前張力輥和入口后張力輥的張力控制,亦使得帶鋼運(yùn)行平穩(wěn)。

3 效果及效益

生產(chǎn)取向硅鋼時(shí)將通道切換為直通通道生產(chǎn)經(jīng)過兩個(gè)多月的連續(xù)運(yùn)行,效果顯著。

1)切換直通通道生產(chǎn)后平均每卷退廢量由1.5 t降至平均每卷0.5 t,每卷平均切損量減少1 t左右。切損少了班組焊帶起車所費(fèi)時(shí)間縮短,不需要從開卷機(jī)退小卷,使得班組工作效率提高,工作安全性得到保證。

2)取向硅鋼工序成材率提高了6.5%。

3)為了減少斷帶次數(shù),生產(chǎn)過程中只能進(jìn)行大量退廢,切換直通通道后,在同等斷帶率的情況下,退廢量顯著減少,成材率顯著提高。

4 缺點(diǎn)及不足

1)取向硅鋼板形差,可能對(duì)退火爐的爐墻、爐輥造成一定損害,需要監(jiān)控退火爐內(nèi)部受損情況。

2)檢修完畢后爐內(nèi)進(jìn)行穿帶工作量較大。

3)爐輥斷裂或爐輥大鏈脫槽導(dǎo)致爐輥停轉(zhuǎn),可能會(huì)對(duì)帶鋼上表面產(chǎn)生劃傷,影響帶鋼表面質(zhì)量。

5 結(jié)語

取向硅鋼由旁通通道改為直通通道生產(chǎn)雖然有些許不足之處,但是實(shí)際效果顯著,不僅提高該鋼種的成材率,減少機(jī)組退廢量,而且減少了機(jī)組焊接起車時(shí)間,減輕操作人員操作程序,客觀上杜絕了從開卷機(jī)處卸退廢卷而帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)。

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