趙朝陽,趙從華,陳倫道
( 遼寧紅沿河核電有限公司,遼寧 大連 116000)
標準狀況下,一氧化碳(CO)為無色無臭、無刺激性的易燃易爆有毒氣體。CO相對分子質(zhì)量為28.01,微溶于水,溶于乙醇、苯等多種有機溶劑;其與空氣混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高熱能引起燃燒和爆炸,空氣混合爆炸極限為12.5%~74.0%。人員作業(yè)過程中長期反復(fù)接觸CO,可能會導(dǎo)致其進入人體并與血液中的血紅蛋白結(jié)合(相對于氧氣),造成人體組織缺氧而導(dǎo)致人員中毒[1-5]。
目前國內(nèi)核電站機組常見的堆型為法國法馬通M310及其國產(chǎn)化改進型號CRP1000及ACPR1000、法國CP1000、美國AP1000以及自主研發(fā)的華龍一號,所有堆型均設(shè)計有反應(yīng)堆廠房,該廠房為核電站核燃料反應(yīng)及其一回路冷卻劑循環(huán)系統(tǒng)設(shè)備布置廠房。機組正常運行期間,核電站反應(yīng)堆廠房為負壓封閉狀態(tài),其內(nèi)部系統(tǒng)介質(zhì)及相關(guān)物項無CO氣體或產(chǎn)生CO氣體的反應(yīng)。
2017年4月,遼寧紅沿河核電站某臺機組大修期間,反應(yīng)堆廠房首次開啟后測得其氧氣(O2)濃度(為18.3%)低報警,進一步使用多功能氣體檢測儀測量發(fā)現(xiàn),反應(yīng)堆廠房內(nèi)CO氣體的濃度為100~130 ppm(1 ppm=1×10-6),超過了我國《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1—2007)國家標準中規(guī)定的限值,即CO氣體8 h時間加權(quán)平均容許濃度為20 mg/m3(相當于16 ppm),存在人員中毒的風險,不滿足人員現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境的要求。紅沿河核電站通過中廣核經(jīng)驗反饋系統(tǒng)將該問題反饋至集團內(nèi)其他核電站,最終發(fā)現(xiàn)所有正在運行的機組通過采取管線測量反應(yīng)堆廠房內(nèi)氣體中CO濃度均出現(xiàn)超標現(xiàn)象,但是正在大修期間的機組反應(yīng)堆廠房內(nèi)氣體中未測出CO氣體。為此,有必要對該核電站反應(yīng)堆廠房CO氣體濃度異常的原因進行分析,并提出有針對性的安全控制措施。
以紅沿河核電站CPR1000機組為例,核電站反應(yīng)堆廠房又稱安全殼,是一個帶有準球形穹頂?shù)膱A柱形預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),地面高度約60 m,直徑約37 m,內(nèi)部體積約為49 400 m3。該機組功率運行期間,反應(yīng)堆廠房處于負壓封閉狀態(tài),安全殼連續(xù)通風系統(tǒng)正常投運實現(xiàn)反應(yīng)堆廠房空氣內(nèi)部循環(huán),環(huán)境溫度為40℃左右,一回路冷卻系統(tǒng)溫度為300℃左右。該機組大修期間,機組從反應(yīng)堆功率運行模式降至余熱排出系統(tǒng)冷卻停堆模式后,安全殼換氣通風系統(tǒng)投運,反應(yīng)堆廠房與外界進行正常氣體交換,實現(xiàn)環(huán)境溫度和外界一致。
根據(jù)反應(yīng)堆廠房狀態(tài)設(shè)置分析,反應(yīng)堆廠房在機組功率運行時CO氣體濃度異常超標的原因可能為:機組功率運行期間,高溫環(huán)境狀態(tài)下,反應(yīng)堆廠房內(nèi)物質(zhì)進行理化反應(yīng)產(chǎn)生CO,并在封閉空間內(nèi)長時間積累導(dǎo)致的。
核電站反應(yīng)堆廠房內(nèi)部主要有核燃料反應(yīng)堆和其他一回路主要設(shè)備以及部分專設(shè)安全系統(tǒng)和核輔助系統(tǒng)設(shè)備,相關(guān)系統(tǒng)主要介質(zhì)為水和潤滑油,沒有系統(tǒng)使用CO為介質(zhì)。根據(jù)核電站發(fā)電原理分析,機組功率運行期間,反應(yīng)堆廠房內(nèi)系統(tǒng)正常運行沒有產(chǎn)生CO氣體的反應(yīng),因此不存在反應(yīng)堆廠房內(nèi)系統(tǒng)泄漏或正常反應(yīng)產(chǎn)生CO中間產(chǎn)物導(dǎo)致空氣中CO濃度增加的原因。
根據(jù)CO氣體理化性質(zhì)分析可知,含碳物質(zhì)經(jīng)過不完全燃燒或受熱分解后會產(chǎn)生CO氣體[6]。通過調(diào)查分析反應(yīng)堆廠房內(nèi)各類材料物質(zhì),發(fā)現(xiàn)其中轉(zhuǎn)動設(shè)備及閥門使用的潤滑油、脂,高溫管道保溫棉,廠房內(nèi)使用的油漆及電纜為反應(yīng)堆廠房內(nèi)主要受熱會分解的物質(zhì),這些物質(zhì)在高溫環(huán)境下受熱緩慢分解可能產(chǎn)生CO氣體[7]。
1.3.1 試驗樣品
本次試驗樣品為紅沿河核電站反應(yīng)堆廠房內(nèi)使用的6類潤滑油、脂以及耐輻照玻璃保溫棉、油漆。
1.3.2 試驗工具
本次試驗使用工具包括加熱器、多功能測量儀表Drager—X-am2500、溫槍、鋼板、氣體采樣瓶、氣體含量分析儀Dgilent Technologies 789A等。
1.3.3 試驗方法
本次反應(yīng)堆廠房內(nèi)物質(zhì)的受熱分解(燃燒)試驗分為4組:第一組為保溫棉受熱分解試驗;第二組為6類潤滑油、脂受熱分解試驗;第三組為6類油漆受熱分解試驗;第四組為電纜受熱分析試驗。
試驗人員采用加熱器加熱鋼板至300℃左右,模擬機組功率運行期間反應(yīng)堆廠房內(nèi)可能達到的最高溫度。試驗期間分別將4組試驗樣品放在高溫鋼板上,并通過測溫槍持續(xù)測量鋼板溫度,使用加熱器持續(xù)加熱且控制溫度在300℃左右,使用多功能測量儀表測量其周圍空氣中CO濃度,使用氣體采樣瓶收集氣體并使用氣體含量分析儀Dgilent Technologies 789A進行氣體含量分析。
1.3.4 試驗數(shù)據(jù)
第一組試驗,反應(yīng)堆廠房內(nèi)使用的保溫棉在高溫受熱情況下未分解產(chǎn)生CO氣體,其試驗結(jié)果見表1。
表1 第一組試驗樣品高溫受熱情況下產(chǎn)生的CO氣體濃度
第二組試驗,反應(yīng)堆廠房內(nèi)使用的6類潤滑油、脂在高溫受熱情況下都會分解產(chǎn)生CO氣體,其試驗結(jié)果見表2。
表2 第二組試驗樣品高溫受熱情況下產(chǎn)生的CO氣體濃度
第三組試驗,反應(yīng)堆廠房內(nèi)使用的6類油漆在高溫受熱情況下未分解產(chǎn)生CO氣體,其試驗結(jié)果見表3。
表3 第三組試驗樣品高溫受熱情況下產(chǎn)生的CO氣體濃度
第四組試驗,反應(yīng)堆廠房內(nèi)使用的電纜在高溫受熱情況下未分解產(chǎn)生CO氣體,其試驗結(jié)果見表4。
由于取樣點、測量點及試驗空間為非密封性的,因此以上試驗測量數(shù)據(jù)僅可作為定性分析的依據(jù)。
表4 第四組試驗樣品高溫受熱情況下產(chǎn)生的CO氣體濃度
上述第二組試驗樣品的6類潤滑油、脂均由基礎(chǔ)油和添加劑組成。基礎(chǔ)油大部分都是礦物基礎(chǔ)油(約占95%以上),化學成分主要是高沸點、高分子量烴類和非烴類混合物,其組成一般為烷烴(直鏈、支鏈、多支鏈)、環(huán)烷烴(單環(huán)、雙環(huán)、多環(huán))、芳烴(單環(huán)芳烴、多環(huán)芳烴)、環(huán)烷基芳烴及其他非烴類化合物。烴類化學物質(zhì)在高溫條件下會發(fā)生熱裂解反應(yīng),CO氣體是烴類化學物質(zhì)熱裂解反應(yīng)的副產(chǎn)物之一[8]。
通過對潤滑油(脂)的來源進行調(diào)查以及機組大修期間對反應(yīng)堆廠房的排查,確認一回路系統(tǒng)反應(yīng)堆冷卻劑泵的電機正常運行時會揮發(fā)出微量的油氣及部分設(shè)備的潤滑油、脂在高溫環(huán)境下的受熱分解。
根據(jù)理論分析及試驗結(jié)果判斷,核電站機組功率運行期間,反應(yīng)堆廠房內(nèi)產(chǎn)生CO氣體的原因為:在高溫環(huán)境下,一回路系統(tǒng)反應(yīng)堆冷卻劑泵的電機正常運行時揮發(fā)的微量油氣及部分設(shè)備的潤滑油、脂會受熱分解;同時,機組功率運行期間反應(yīng)堆廠房處于微負壓封閉狀態(tài),導(dǎo)致反應(yīng)堆廠房內(nèi)CO氣體長期聚積使其濃度增加。
我國《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1—2007)標準中規(guī)定:作業(yè)場所CO氣體8 h時間加權(quán)平均容許濃度(PC-TWA)為20 mg/m3(相當于16 ppm),短時間接觸容許濃度(PC-STEL)為30 mg/m3(相當于24 ppm);即使當日的PC-TWA符合要求時,PC-STEL也不應(yīng)超過其規(guī)定限值;當接觸濃度超過PC-TWA、達到PC-STEL水平時,一次持續(xù)接觸時間不應(yīng)超過15min,每個工作日接觸次數(shù)不應(yīng)超過4次,相繼接觸的間隔時間不應(yīng)短于60 min。此外,我國《呼吸防護用品的選擇、使用與維護》(GB/T 18664—2002)標準中規(guī)定:CO氣體立即危及生命和健康濃度(IDLH)為1 700 mg/m3(相當于1 500 ppm)。國外對工作場所CO氣體濃度限值也有一定的規(guī)定,如法國電力公司(EDF)規(guī)定工作場所CO氣體濃度的控制限值為25 ppm。
由于核電機組大修期間,在安全殼換氣通風系統(tǒng)投運前,有部分工作需要在反應(yīng)堆廠房內(nèi)進行,因此可能存在人員接觸CO氣體環(huán)境進行作業(yè)的情況。根據(jù)法規(guī)規(guī)定和不同濃度CO氣體對人體健康的影響,本文制定了核電站反應(yīng)堆廠房CO氣體濃度異常情況的安全控制標準,見表5。
表5 核電站反應(yīng)堆廠房CO氣體濃度異常情況的安全控制標準
安全殼內(nèi)大氣監(jiān)測系統(tǒng)具有對反應(yīng)堆廠房內(nèi)大氣進行小風量清洗,并使排氣經(jīng)高效過濾器和碘吸附器過濾后通過煙囪排出,實現(xiàn)對安全殼大氣的間斷性更新的功能。因此,核電站機組大修前可以通過投運安全殼內(nèi)大氣監(jiān)測系統(tǒng)掃氣回路來降低反應(yīng)堆廠房內(nèi)CO氣體的濃度,滿足現(xiàn)場作業(yè)要求。
核電站《運行技術(shù)規(guī)范》中規(guī)定:機組在功率運行模式下,為了恢復(fù)安全殼內(nèi)氧氣含量,安全殼內(nèi)大氣監(jiān)測系統(tǒng)掃氣回路投用時間不得大于50 h/a,總共投用時間不得大于180 h/a。因此,在投運安全殼內(nèi)大氣監(jiān)測系統(tǒng)掃氣回路降低CO氣體濃度時需要嚴格控制投用時間。根據(jù)安全殼內(nèi)大氣監(jiān)測系統(tǒng)掃氣回路流量及反應(yīng)堆廠房氣體總量,通過建立數(shù)學模型[9]可得到反應(yīng)堆廠房CO氣體初始濃度與安全殼內(nèi)大氣監(jiān)測系統(tǒng)掃氣回路投用時間的關(guān)系式,用于計算出反應(yīng)堆廠房CO氣體不同初始濃度下使用安全殼內(nèi)大氣監(jiān)測系統(tǒng)掃氣回路吹掃CO氣體所需要的時間。
反應(yīng)堆廠房CO氣體初始濃度與安全殼內(nèi)大氣監(jiān)測系統(tǒng)掃氣回路投用時間的關(guān)系式為
CgQdt-CQdt=V0dc
(1)
微積分求解得:
(2)
式中:Q為安全殼內(nèi)大氣監(jiān)測系統(tǒng)掃氣流量(m3/h);Cg為大氣中CO氣體初始濃度(ppm,即10-6);C0為安全殼內(nèi)CO氣體初始濃度(ppm,即10-6);T為安全殼內(nèi)大氣監(jiān)測系統(tǒng)掃氣回路投用時間(h);V0為安全殼的體積(m3);C為排出CO氣體濃度(ppm,即10-6);Cz為掃氣結(jié)束后CO氣體濃度(ppm,即10-6)。
根據(jù)核電站反應(yīng)堆廠房CO氣體濃度異常情況的安全控制標準(見表5),要求反應(yīng)堆廠房作業(yè)環(huán)境CO氣體濃度小于16 ppm,因此Cz取16×10-6(16 ppm);其他參數(shù)取值為:Q=1 500 m3/h,Cg=0(0 ppm),V0=49 400 m3。采用計算機軟件可模擬出安全殼內(nèi)CO氣體初始濃度C0與安全殼內(nèi)大氣監(jiān)測系統(tǒng)掃氣回路投用時間T之間的關(guān)系曲線,見圖1。
圖1 安全殼內(nèi)CO氣體初始濃度C0與安全殼內(nèi)大 氣監(jiān)測系統(tǒng)掃氣回路投用時間T之間的關(guān)系曲線Fig.1 Curve of the relationship between the initial CO concentration C0 in the containment and the operation time T of the scavenging air loop of the atmospheric monitoring system in the containment
由于建立數(shù)學模型時假設(shè)反應(yīng)堆廠房內(nèi)初始與新進CO氣體均勻混合,但實際情況是安全殼內(nèi)大氣監(jiān)測系統(tǒng)吹掃前期CO氣體濃度降低速率大,隨著CO氣體濃度降低,CO氣體濃度降低速率減小,說明安全殼內(nèi)大氣監(jiān)測系統(tǒng)掃氣回路排放CO氣體濃度前期較高,后續(xù)逐漸降低,因此通過數(shù)學模型計算出的安全殼內(nèi)大氣監(jiān)測系統(tǒng)掃氣回路吹掃CO氣體的理論投用時間會大于實際需要的投用時間。而在實際工作中,安全殼內(nèi)大氣監(jiān)測系統(tǒng)掃氣回路吹掃CO氣體時按照理論投用時間進行控制,時間裕量可以為后續(xù)工作的有序開展提供有力保障。
(1) 針對核電站大修機組反應(yīng)堆廠房CO氣體濃度異常問題,本文通過物質(zhì)受熱分解試驗及CO氣體產(chǎn)生機理的分析,最終確定核電站反應(yīng)堆廠房CO氣體濃度異常的原因為:在高溫環(huán)境下,反應(yīng)堆冷卻劑泵的電機正常運行時揮發(fā)的微量油氣及部分設(shè)備的潤滑油、脂受熱分解產(chǎn)生了CO氣體;同時,核電站機組功率運行期間,反應(yīng)堆廠房處于微負壓封閉狀態(tài),導(dǎo)致反應(yīng)堆廠房內(nèi)CO氣體長期聚積而使其濃度升高。
(2) 核電站反應(yīng)堆廠房發(fā)生CO氣體職業(yè)健康有害因素,嚴重影響了核電站機組正常檢修工作,本文制定了核電站反應(yīng)堆廠房CO氣體濃度異常情況的安全控制標準和通過建立安全殼內(nèi)大氣監(jiān)測系統(tǒng)降低CO氣體濃度的理論研究模型,從源頭上解決了核電站反應(yīng)堆廠房CO氣體職業(yè)健康有害因素在核電機組大修期間對檢修工作人員的傷害。但本文僅對核電站反應(yīng)堆廠房CO氣體濃度異常情況進行了初步分析探討,還希望國內(nèi)外核電站安全管理工作者地行更深入的研究,以提出更加合理的安全管控對策。