丁邦春,邱 毅,范利群,陽(yáng)大祥
(中國(guó)石油集團(tuán)測(cè)井有限公司西南分公司 重慶 400021)
隨著蘇里格氣田進(jìn)入開發(fā)期,高優(yōu)質(zhì)區(qū)域儲(chǔ)層動(dòng)用程度已逐漸飽和,不得不向低品位、富含水等區(qū)塊儲(chǔ)層擴(kuò)圍。由于蘇里格氣田為湖泊三角洲相三角洲平原亞相沉積,主要發(fā)育分流河道、天然堤、心灘、決口扇、泛濫盆地等微相,石盒子組和山西組沉積旋回多,縱向上砂體疊置,存在多套儲(chǔ)層,但這些儲(chǔ)層大多數(shù)為二、三類儲(chǔ)層。為了穩(wěn)產(chǎn)挖潛,對(duì)這些低品質(zhì)的儲(chǔ)層也一樣要射孔壓裂,讓其提供產(chǎn)能。
在后期壓裂改造中,就會(huì)出現(xiàn)一口井有多個(gè)壓裂層段,或是厚層砂體多處射孔。而對(duì)于低成本開發(fā)井來說,減少壓裂井段,降低壓裂成本,而又不能降低壓裂改造的效果,成為一件必須要考慮的事。因此,暫堵轉(zhuǎn)向壓裂技術(shù)就成為蘇里格氣田后期改造中重要的一環(huán)。
暫堵轉(zhuǎn)向壓裂工藝技術(shù),指的是在壓裂改造過程中,加入一定的化學(xué)暫堵劑或暫堵球。這些暫堵劑或暫堵球顆粒會(huì)隨壓裂液進(jìn)入井筒,進(jìn)而通過射孔孔眼進(jìn)入地層,到達(dá)地層中的裂縫或高滲透層。暫堵劑或暫堵球就會(huì)在射孔孔眼處和高滲透帶聚集產(chǎn)生高強(qiáng)度的濾餅橋堵,以暫堵老裂縫或高滲透層,從而形成高于裂縫破裂壓力的壓差值,使后續(xù)壓裂液不能向裂縫和高滲透層帶進(jìn)入。在井底形成暫時(shí)高壓區(qū),從而使壓裂液進(jìn)入高應(yīng)力區(qū)或新裂縫層,促使新裂縫的產(chǎn)生,打開新的油氣通道,達(dá)到增加油氣產(chǎn)量的目的[1]。
暫堵劑或暫堵球可實(shí)現(xiàn)在水平最大地應(yīng)力方向上的壓力阻擋,改變裂縫的起裂方位,能夠在油氣層中打開新的油氣流通道;實(shí)現(xiàn)人工暫堵,使最先壓裂改造開的裂縫通道再次形成新裂縫,從而提高裂縫的導(dǎo)流能力[2]。
暫堵轉(zhuǎn)向壓裂工藝技術(shù)在蘇里格氣田已成功實(shí)施了近百口井,為檢驗(yàn)暫堵轉(zhuǎn)向壓裂是否在減少壓裂井段、降低壓裂成本情況下,所有被射孔的儲(chǔ)層都進(jìn)行了有效的改造,進(jìn)行了壓裂后在套管內(nèi)的交叉偶極子陣列聲波測(cè)井以評(píng)價(jià)壓裂改造的效果,以及生產(chǎn)測(cè)井以評(píng)價(jià)暫堵壓裂層段產(chǎn)出剖面。
交叉偶極陣列聲波儀記錄的是全波列(縱波、橫波、斯通利波等)。通過處理可以計(jì)算出地層巖石力學(xué)參數(shù)、機(jī)械特性參數(shù)、泥漿參數(shù)、地層滲透率等參數(shù)。利用這些參數(shù)能夠評(píng)價(jià)流體性質(zhì)、井眼的穩(wěn)定性和裂縫有效性等。
交叉偶極陣列聲波測(cè)井技術(shù)評(píng)價(jià)裂縫及其有效性有很多方法,如利用斯通利波反射系統(tǒng)系數(shù)結(jié)合聲波變密度圖來評(píng)價(jià)裂縫張開度[3,4];利用能量衰減,特別是斯通利波能量衰減來探測(cè)有效裂縫;利用地層各向異性探測(cè)裂縫延伸方向等[5,6]。
SUTS-12-17X4井,測(cè)井資料顯示該井石盒子組和山西組縱向上有多套砂體儲(chǔ)層,射孔井段有6層,其中:
盒 七:3 355~3 358 m;
盒 八:3 409~3 412 m;
3 428~3 431 m;
山西組:3 444~3 448 m;
3 465~3 467 m;
3 485~3 488 m。
山西組3個(gè)射孔井段采用暫堵球轉(zhuǎn)向壓裂工藝,目的是暫堵球進(jìn)入最先打開的通道的射孔層位,使后續(xù)壓裂液進(jìn)入其他射孔層位,本段投暫堵球96個(gè),入地凈液量189.6 m3,砂量20.0 m3;盒8段2個(gè)射孔井段采用暫堵劑轉(zhuǎn)向壓裂工藝,同樣是讓暫堵劑進(jìn)入最先打開的通道的射孔層位,使后續(xù)壓裂液進(jìn)入其他射孔層位,本段高擠暫堵劑0.3 m3,入地凈液量197.2 m3,砂量25.0 m3;盒7段單獨(dú)壓裂,入地凈液量101.2 m3,砂量11.9 m3。
該井進(jìn)行了壓后套內(nèi)交叉偶極子陣列聲波測(cè)井,并在生產(chǎn)一段時(shí)間后進(jìn)行了生產(chǎn)測(cè)井,來對(duì)暫堵壓裂轉(zhuǎn)向工藝效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。
SUTS-12-17X4井交叉偶極子陣列聲波處理成果圖如圖1所示。
圖1 SUTS-12-17X4井叉偶極子陣列聲波處理成果圖
圖1中,射孔層段3 355~3 358 m、3 409~3 412 m、3 428~3 431 m、3 444~3 448 m、3 485~3 488 m快慢橫波時(shí)差存在差異(第14道),各向異性明顯(第15道),表明經(jīng)過壓裂改造后,該井段被壓裂縫連通,而射孔段3 465~3 467 m各向異性不明顯。
變密度曲線(第8道),呈”V”或“人”字干涉條紋,斯通利波能量衰減明顯(第11道),表明具有高導(dǎo)滲流通道。除3 465~3 467 m射孔段外,各射孔層段對(duì)應(yīng)的斯通利波有明顯的“V”或“人”字型干涉條紋,表明經(jīng)過加砂壓裂后,這些射孔層段壓開了地層,而且形成了具有高導(dǎo)滲流能力的人工壓裂縫。
最后通過交叉偶極子陣列聲波資料分析統(tǒng)計(jì),計(jì)算得到各層的壓裂縫高,見表1。資料表明,山西組3 465~3 467 m射孔井段沒有壓裂開,沒有壓裂液進(jìn)入地層形成高導(dǎo)滲流通道;盒8段3 428~3 431 m射孔井段沒有形成縱向縫高,有一定的壓裂液進(jìn)入地層,但橫向延伸不會(huì)太長(zhǎng)。其他射孔井段在縱向上裂縫都有延伸,且都形成了高導(dǎo)滲流通道。
表1 SUTS-12-17X4井壓裂縫高表
SUTS-12-17X4井投產(chǎn)生產(chǎn)半年后,進(jìn)行了生產(chǎn)測(cè)井,以了解各射孔井段層產(chǎn)出情況,最終評(píng)價(jià)暫堵轉(zhuǎn)向壓裂工藝效果及驗(yàn)證交叉偶極子陣列聲波評(píng)價(jià)壓裂縫成果。
SUTS-12-17X4井生產(chǎn)測(cè)井組合圖如圖2所示。
圖2 SUTS-12-17X4井生產(chǎn)測(cè)井組合圖
井溫資料上看,在射孔井段3 485~3 488 m、3 444~3 448 m和3 409~3 412 m有明顯降溫,表明該三射孔井段有天然氣產(chǎn)出;其它三個(gè)射孔井段溫度無明顯變化,表明這三段孔井段沒有或少量流體產(chǎn)出。
流量資料顯示,射孔井段3 485~3 488 m、3 444~3 448 m和3 409~3 412 m的流量有較明顯增大,表明該三射孔井段有流體產(chǎn)出,而3 428~3 431 m射孔井段流量也有一定的增大趨勢(shì),表明該段也有少量流體產(chǎn)出。
從流體密度上看,射孔井段3 485~3 488 m底部為殘留水,其流體密度從1.02 g/cm3降至0.48 g/cm3,表明該射孔井段有天然氣和地層水產(chǎn)出;射孔井段3 444~3 448 m流體密度由0.48 g/cm3降至0.13 g/cm3,表明該段有天然氣產(chǎn)出;射孔井段3 409~3 412 m流體密度由0.13 g/cm3降至0.10 g/cm3,表明該段有天然氣產(chǎn)出。
根據(jù)以上的生產(chǎn)測(cè)井資料定性分析可知,射孔井段3 485~3 488 m有天然氣和地層水產(chǎn)出;3 444~3 448 m和3 409~3 412 m有天然氣產(chǎn)出;3 428~3 431 m有少量流體產(chǎn)出;3 355~3 358 m和3 465~3 467 m有少量流體產(chǎn)出或不產(chǎn)。
定量計(jì)算表明,SUTS-12-17X4井動(dòng)態(tài)生產(chǎn)測(cè)井時(shí)的總產(chǎn)氣量為55 543.8 m3/d,總產(chǎn)水量為3.17 m3/d。具體數(shù)據(jù)見表2。
表2 SUTS-12-17X4井產(chǎn)能分布表
通過交叉偶極子陣列聲波測(cè)井和生產(chǎn)測(cè)井,可知在山西組3個(gè)射孔井段進(jìn)行暫堵球轉(zhuǎn)向壓裂工藝時(shí),射孔段3 465~3 467 m沒有形成滲流通道,因此該層沒有流體產(chǎn)出;盒8段兩個(gè)射孔井段進(jìn)行暫堵劑轉(zhuǎn)向壓裂工藝時(shí),射孔井段3 428~3 431 m沒有形成縱向縫高,有一定的壓裂液進(jìn)入地層,但橫向延伸不太長(zhǎng),因此該層產(chǎn)出貢獻(xiàn)低。
射孔段3 465~3 467 m主對(duì)應(yīng)儲(chǔ)層砂體厚度為1.8 m,平均孔隙度為4.8%;射孔段3 428~3 431 m對(duì)應(yīng)儲(chǔ)層砂體厚度為2.1 m,平均孔隙度為5.2%。因此,使用暫堵劑或暫堵球轉(zhuǎn)向壓裂工藝在砂體較薄、物性較差儲(chǔ)層時(shí),效果欠佳。
蘇里格區(qū)塊進(jìn)行了多次交叉偶極子陣列聲波和生產(chǎn)測(cè)井,這些成果資料表明:
1)暫堵轉(zhuǎn)向壓裂工藝在縱向砂體多或砂體厚的儲(chǔ)層改靠中,對(duì)減少壓裂頻次,降低壓裂成本,提高壓裂改造效果具有較好作用。
2)暫堵轉(zhuǎn)向壓裂工藝對(duì)于物性較差、薄層砂體改造的效果欠佳。
3)壓裂改造后進(jìn)行的交叉偶極子陣列聲波測(cè)井資料和產(chǎn)出剖面生產(chǎn)測(cè)井資料可有效評(píng)價(jià)壓裂縫縫高、壓裂效果及裂縫導(dǎo)流能力。
4)條件允許的情況下,在壓裂前先進(jìn)行一次套內(nèi)交叉偶極子陣列聲波測(cè)井,再通過對(duì)比壓裂后交叉偶極子陣列聲波測(cè)井資料,可以得到更好的壓裂改造評(píng)價(jià)效果。
5)在對(duì)有一定剩余儲(chǔ)量的老井挖潛時(shí),暫堵轉(zhuǎn)向壓裂可以對(duì)原有裂縫進(jìn)行充填,增加溝通未動(dòng)用油氣層,提升其滲流通道,達(dá)到挖潛效果。
6)通過多井對(duì)比分析,SUTS-12-17X4井組盒7段砂體整體發(fā)育欠佳,儲(chǔ)層不發(fā)育;除了該井全烴有顯示,其余的井在盒7段都沒有顯示,表明該井組在盒7段含氣性較差。雖然從交叉偶極子陣列聲波資料上看射孔井段被壓開,但含氣性差,因此生產(chǎn)測(cè)井在該層沒有天然氣產(chǎn)出。