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避雷器泄漏電流超標(biāo)原因分析

2018-12-08 07:15:42蘇同斐李紅剛
山東工業(yè)技術(shù) 2018年22期
關(guān)鍵詞:閥片避雷器

蘇同斐 李紅剛

摘 要:避雷器是變電站中常見的用于防雷的關(guān)鍵設(shè)備。本文由一次泄漏電流數(shù)據(jù)異常出發(fā),逐步排除影響查找原因,最終確定根本原因,為今后該類設(shè)備試驗(yàn)提供依據(jù)。

關(guān)鍵詞:避雷器;泄漏電流;閥片;受潮

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.22.146

0 引言

金屬氧化物避雷器在電力系統(tǒng)中應(yīng)用廣泛,為保障電力設(shè)備防雷擊起到關(guān)鍵作用。本文就防雷試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的泄漏電流超標(biāo)現(xiàn)象進(jìn)行了原因分析。

1 案例經(jīng)過

2018年4月,在對某220kV變電站主變220kV側(cè)中性點(diǎn)避雷器進(jìn)行例行試驗(yàn)過程中,發(fā)現(xiàn)其直流1mA電壓和泄漏電流均超出標(biāo)準(zhǔn)值,因而對可能造成的原因進(jìn)行逐一排查,在排除環(huán)境影響因素后,對避雷器進(jìn)行解體檢查,最終發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部密封受損,導(dǎo)致受潮。

2 異常原因分析

2.1 異常發(fā)現(xiàn)過程

2018年4月,在對某220kV變電站主變220kV側(cè)中性點(diǎn)避雷器進(jìn)行例行試驗(yàn)過程中,試驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)其直流1mA電壓(U1mA)為205.4kV,且0.75U1mA下的泄漏電流為88μA,與歷史數(shù)據(jù)比較,該避雷器泄漏電流增長了633.3%,已超過規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)[1],絕緣特性降低明顯。

2.2 影響因素排查

(1)空氣濕度大的影響。當(dāng)空氣濕度較大時(shí),避雷器的泄漏電流會明顯增加。試驗(yàn)當(dāng)天,天氣干燥,空氣濕度在40%左右,可以排除空氣濕度大帶來的干擾。

(2)溫度因素的影響。避雷器內(nèi)部空間狹小,不能及時(shí)散熱,當(dāng)電阻片的溫度升高時(shí),就會導(dǎo)致避雷器的阻性電流增大。試驗(yàn)溫度在19-23℃,可以排除溫度的影響。

(3)污穢的影響。避雷器表面的污穢,會影響電阻片柱的電壓分布[2],從而導(dǎo)致泄漏電流增加。測試前已將避雷器表面擦拭干凈,可以排除污穢造成的影響。

(4)周圍設(shè)備或建筑物帶來影響。由于現(xiàn)場氧化鋅避雷器試驗(yàn)電壓較高,與周圍設(shè)備或建筑物距離不夠,易產(chǎn)生電暈放電,給測量帶來誤差。

為避免測量中各種因素帶來的影響,我們采取以下幾項(xiàng)措施后進(jìn)行復(fù)測:①將避雷器從高壓線路上拆下,將其放在一個(gè)空曠的場地內(nèi),避免電壓諧波和測試點(diǎn)電磁場的干擾;②將避雷器外表面污穢物完全清除,并風(fēng)干;③使試驗(yàn)高壓引線與避雷器的夾角約為90度[3];④將試驗(yàn)設(shè)備由ZVI240/5更換為ZGS200/3。最終測試數(shù)據(jù)其直流1mA電壓(U1mA)為205.2kV,0.75U1mA下的泄漏電流為74μA??梢姴扇〈胧┖?,泄漏電流有了一定的下降,但仍然超出規(guī)程要求,表明避雷器本身存在氧化鋅閥片劣化或者受潮的情況。

2.3 異常原因分析

在排除各種干擾因素的影響后,復(fù)測的結(jié)果依然超標(biāo),判斷該避雷器本身存在氧化鋅閥片劣化或者受潮情況。氧化鋅避雷器用硅橡膠作為避雷器封殼,封殼質(zhì)量低劣、生產(chǎn)廠家采用的技術(shù)不完善或采用的密封材料抗老化的性能不穩(wěn)定時(shí),在溫差變化較大或運(yùn)行時(shí)間接近產(chǎn)品壽命后期,易造成其密封不良。避雷器的兩端加工粗糙,使潮氣或水分侵入,造成內(nèi)部絕緣損壞,加速電阻片的劣化而引起損壞。無間隙氧化鋅避雷器閥片的均一性差,使電位分布不均勻,運(yùn)行一段時(shí)間后,部分閥片首先劣化。

為查明原因,對該避雷器進(jìn)行解體檢查。解體前檢查避雷器外觀,避雷器外套硅橡膠部分無明顯老化,外部良好。打開避雷器的金屬頂蓋,檢查并無受潮現(xiàn)象和放電痕跡。將避雷器本體絕緣解剖后,發(fā)現(xiàn)下法蘭內(nèi)表面已銹蝕,底座絕緣墊完全受潮。將避雷器閥片及金屬墊片取出后,發(fā)現(xiàn)閥片及金屬墊片受潮明顯,個(gè)別閥片邊釉破損。

通過解體檢查,確定避雷器底部護(hù)套有受潮侵入點(diǎn),首先是最下端閥片受潮裂化,然后逐步發(fā)展至中下部電阻片裂化。根據(jù)檢查情況,上部電阻片尚未受潮。當(dāng)已受潮閥片泄漏電流增大到一定值時(shí),直流參考電壓將快速下降直至失效;當(dāng)電阻片裂化數(shù)量達(dá)到一定值時(shí),剩余的電阻片將無法承擔(dān)工頻運(yùn)行電壓,造成避雷器損壞并形成接地故障。根據(jù)受潮部位及內(nèi)部受潮情況,確定避雷器在運(yùn)輸過程中,受到過強(qiáng)烈的外力作用,破壞了下法蘭處的密封結(jié)構(gòu),影響了其密封性能,潮濕空氣從避雷器底部進(jìn)入本體,導(dǎo)致其直流參考電壓下降、泄漏電流和阻性電流增大。

3 結(jié)語

此次氧化鋅避雷器泄漏電流超標(biāo)是一起典型的避雷器內(nèi)部閥片受潮導(dǎo)致絕緣性能降低的案例,通過停電試驗(yàn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)了設(shè)備缺陷,避免了缺陷的進(jìn)一步發(fā)展。為防止此類故障的再次發(fā)生,今后可以采取以下措施。

(1)加強(qiáng)避雷器設(shè)備的運(yùn)輸管理,減小運(yùn)輸過程中避雷器在外力作用下遭到破壞的幾率,嚴(yán)格履行驗(yàn)收手續(xù),防止避雷器帶病投運(yùn)。

(2)強(qiáng)化避雷器的運(yùn)行巡視檢查,當(dāng)避雷器的缺陷趨于嚴(yán)重時(shí),其泄漏電流表的表計(jì)讀數(shù)將明顯增大。若巡視遇此類情況,應(yīng)立即采取有效的測試手段,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除設(shè)備運(yùn)行隱患。

(3)中性點(diǎn)避雷器無法進(jìn)行阻性電流帶電檢測和紅外測溫工作,因此必須重視做好停電例行試驗(yàn)工作,當(dāng)數(shù)據(jù)異常時(shí)要綜合分析,逐項(xiàng)排除,并結(jié)合其他試驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行判斷,必要時(shí)必須進(jìn)行更換處理。

參考文獻(xiàn):

[1]Q/GDW 1168—2013輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗(yàn)規(guī)程[S].

[2]趙丹丹,周越,張嘉旻等.外部因素對金屬氧化物避雷器特征參量的影響研究[J].電瓷避雷器,2017(06):32-37.

[3]陳天翔,王寅仲,海世杰等.電氣試驗(yàn)[M].北京:中國電力出版社,2008.

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