王 帥 牟華宇 張玉軍
(日照港股份有限公司 第三港務(wù)分公司,日照 276800)
日照港第三港務(wù)分公司現(xiàn)有全液壓抓料機(jī)共8臺(tái),主要用于保障焦炭火車集港卸車作業(yè)。抓料機(jī)利用率從2016年持續(xù)升高,月度平均利用率維持在50%以上,單臺(tái)最高超過(guò)80%。由于抓料機(jī)設(shè)備整體老化,車況較差,故障率偏高,導(dǎo)致現(xiàn)有的8臺(tái)全液壓抓料機(jī)無(wú)法滿足火車作業(yè)需求。
2017年焦炭火車集港量提升,抓料機(jī)作業(yè)繁忙,造成設(shè)備維修保養(yǎng)時(shí)間減少,且無(wú)替代設(shè)備。為暫時(shí)解決這種問(wèn)題,公司考慮通過(guò)擴(kuò)展現(xiàn)有設(shè)備的使用范圍來(lái)滿足作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)使用。目前,公司所使用的挖掘機(jī)自重最大的為3臺(tái)小松PC360-7挖掘機(jī)(自重33t),可安裝3.0m3抓斗,原車駕駛室為固定結(jié)構(gòu),駕駛員無(wú)法觀察火車車廂內(nèi)部,需要經(jīng)過(guò)改造才能滿足車皮卸車作業(yè)要求。針對(duì)這種情況,計(jì)劃將現(xiàn)有3臺(tái)小松PC360-7挖掘機(jī)駕駛室改造為可升降結(jié)構(gòu),將挖斗改造為3.0m3液壓雙瓣抓斗,可在不增加設(shè)備的前提下有效緩解生產(chǎn)需求。
先將挖掘機(jī)的挖斗拆下,再將抓料斗裝置安裝在原挖斗的四連桿機(jī)構(gòu)上,抓斗裝置上設(shè)有抓斗油缸,通過(guò)原挖斗油缸供油管路連接供油,以控制抓斗的張開和閉合。抓斗上需加裝開合同步齒,保障作業(yè)時(shí)兩個(gè)抓斗瓣同步。
傳統(tǒng)液壓挖掘機(jī)的駕駛室均為固定結(jié)構(gòu),駕駛員無(wú)法觀測(cè)車皮內(nèi)部情況,不能滿足散貨火車卸車作業(yè)要求,而作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)要求駕駛員能夠看到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的火車車廂內(nèi)部,并方便駕駛員上下車,故在改裝時(shí)考慮將駕駛室改裝成可升降形式。
將履帶式挖掘機(jī)挖斗改裝成液壓雙瓣抓斗、駕駛室改裝成升降式,使該挖掘機(jī)同時(shí)具備履帶行走、轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)、動(dòng)臂升降、斗桿收放、抓斗開合及駕駛室升降功能,都需要液壓系統(tǒng)的支持,因此需要改裝原挖掘機(jī)的液壓系統(tǒng),加長(zhǎng)PPC控制油管、監(jiān)控器、電腦控制線路及空調(diào)管路等。
為保障設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,升降裝置采用平行四邊形機(jī)械連桿方式,鉸接部位需設(shè)潤(rùn)滑點(diǎn),起升油缸帶有安全鎖止功能,防止駕駛室自落。為保障改裝后挖掘機(jī)能夠平穩(wěn)作業(yè),建議抓斗自重控制在1800kg以內(nèi)。
將原挖掘機(jī)的挖斗拆下,將所選用的3.0m3雙瓣抓斗通過(guò)原車銷軸連接在挖掘機(jī)的斗桿上。抓斗供油管路使用原車挖斗油缸的供油管路,將管路加長(zhǎng)后固定在斗桿側(cè)邊與抓斗連接,通過(guò)原車上的挖斗控制手柄,完成抓斗開合動(dòng)作。
在實(shí)際作業(yè)中,升降機(jī)構(gòu)需要將司機(jī)室在較短時(shí)間內(nèi)抬升至工作高度,保證工作效率,在抬升過(guò)程中必須保證司機(jī)室始終處于水平狀態(tài),升降過(guò)程必須保證平穩(wěn)。因此在原有挖掘機(jī)升降裝置上,將駕駛室置于液壓驅(qū)動(dòng)的升降機(jī)構(gòu)上,通過(guò)邏輯預(yù)算確定輸出,實(shí)現(xiàn)駕駛室升降,精確實(shí)現(xiàn)恒速控制。具體結(jié)構(gòu)如圖1、圖2所示。
圖1 挖掘機(jī)構(gòu)造
3.2.1 駕駛室線路、管路改造
將原挖掘機(jī)駕駛室內(nèi)與平臺(tái)連接的相關(guān)電路線束、液壓及空調(diào)管路解除,把固定駕駛室的底板連同駕駛室拆掉,然后將預(yù)先加工好的升降機(jī)構(gòu)底座焊接在挖掘機(jī)的平臺(tái)上,再將拆下的固定駕駛室底板及駕駛室安裝在升降機(jī)構(gòu)的駕駛室基座上,并將因駕駛室升高而加長(zhǎng)的與平臺(tái)連接的相關(guān)電路線束、液壓及空調(diào)管路,連接到相關(guān)位置。為了避免因挖掘機(jī)的電路控制線束加長(zhǎng),造成線路阻值變化,影響挖掘機(jī)電腦系統(tǒng)對(duì)挖掘機(jī)工作狀態(tài)相關(guān)數(shù)據(jù)讀取,在相關(guān)線束加長(zhǎng)過(guò)程中,采用特種屏蔽護(hù)套線對(duì)相關(guān)線束進(jìn)行加長(zhǎng),以確保挖掘機(jī)的電腦系統(tǒng)對(duì)挖掘機(jī)工作狀態(tài)相關(guān)數(shù)據(jù)的讀取的準(zhǔn)確。
圖2 駕駛室尺寸及作業(yè)視線
3.2.2 液壓控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)改造
因此次改造中增加了駕駛室的升降功能,為滿足駕駛室升降要求,需在挖掘機(jī)液控多路閥中增設(shè)一個(gè)工作閥,具體原理如下。
升降機(jī)構(gòu)的液壓執(zhí)行元件為液壓缸,其液壓控制系統(tǒng)與普通液壓挖掘機(jī)液壓缸控制系統(tǒng)類似,液壓控制系統(tǒng)主要由升降液壓缸、平衡閥、操縱閥、主控閥以及相關(guān)管路等構(gòu)成。
升降機(jī)構(gòu)主控閥中位接通,液壓缸無(wú)液壓油進(jìn)出,平衡閥中的單向閥起到截止作用,以防液壓缸下落。操作操縱閥至“上升”擋位時(shí),先導(dǎo)油流經(jīng)操縱閥,作用于主控閥,使主控閥右位接通,液壓油流經(jīng)主控閥右位通道打開平衡閥中的單向閥,進(jìn)入液壓缸無(wú)桿腔,駕駛室上升。在上升途中,停止操作,操縱閥回位。
當(dāng)操縱閥至“下降”擋位時(shí),先導(dǎo)閥流經(jīng)操縱閥,作用于主控閥,使主控閥左位接通,液壓油流經(jīng)主控閥左位通道流入液壓缸有桿腔,同時(shí)打開平衡閥,使液壓缸無(wú)桿腔經(jīng)節(jié)流油道回油,司機(jī)室緩慢下降。司機(jī)室下降途中,停止操作,操縱閥回位。
經(jīng)改造后的液壓挖掘機(jī)與現(xiàn)有全液壓抓料機(jī)抓斗抓料容量相同,均為3.0m3,且與全液壓抓料機(jī)作業(yè)效率相同,既能進(jìn)行散貨車皮卸車作業(yè),又能在換回普通挖斗后進(jìn)行挖掘作業(yè),從事場(chǎng)地及艙內(nèi)作業(yè),實(shí)現(xiàn)了一機(jī)多能的效果。該項(xiàng)目單臺(tái)改造費(fèi)用約為20萬(wàn)元,而購(gòu)置一臺(tái)全液壓抓料機(jī)約為140萬(wàn)元,相比采購(gòu)抓料機(jī)每臺(tái)可以節(jié)約費(fèi)用120萬(wàn)元。在不采購(gòu)新設(shè)備的情況下,既有效緩解了焦炭車皮集港作業(yè)設(shè)備不足的狀況,又提升了公司現(xiàn)有設(shè)備的利用率。