錢 強(qiáng)
(攀枝花鋼城集團(tuán)有限公司,四川 攀枝花 617022)
鋼鐵企業(yè)在生產(chǎn)各種金屬產(chǎn)品的同時,必然會產(chǎn)生各種高溫爐渣如鋼渣、脫硫渣等,通常是將這些熔融渣倒入渣罐后再運(yùn)往渣場翻出處理,渣罐不僅接渣數(shù)量大還要頻繁承受高溫的考驗(yàn),每年的渣罐更換率較高,已成為鋼廠較大的成本支出[1]。同時在渣罐翻棄運(yùn)行過程中存在渣罐“卡幫”、吊車起吊困難、粘罐等現(xiàn)象。為此還需將無法現(xiàn)場翻棄的渣罐倒入特定區(qū)域進(jìn)行二次翻棄,最多時每月二次翻罐數(shù)達(dá)到300個以上,增加了倒運(yùn)作業(yè)時間和成本費(fèi)用。
目前,國內(nèi)外鋼鐵企業(yè)主要靠渣罐噴涂提高渣罐的脫翻率,渣罐實(shí)際上是一個中間的過渡金屬容器,在渣罐的內(nèi)壁涂覆一層耐高溫分離料,以阻止各種高溫爐渣與渣罐內(nèi)壁粘連,這樣就要求分離料具有可靠的抗渣性能、抗剝落性能和良好的施工性能[2]。
影響渣罐脫罐率的因素主要有三個方面:(1)渣罐“卡幫”導(dǎo)致的傾翻困難。高溫爐渣倒入渣罐內(nèi),由罐車將渣罐運(yùn)輸至渣場傾翻。在停列時,由于慣性作用,罐體會緊靠罐車的一側(cè),使得罐體與罐車相“刮蹭”,傾翻時會出現(xiàn)渣罐一同翻入渣坑的現(xiàn)象,給翻渣帶來一定的困難。(2)渣罐翻不掉。由于吊車起吊能力有限,個別渣罐不能順利起吊,同時翻渣線狹窄不能實(shí)施敲罐作業(yè),造成二次處理罐增加。(3)由于渣罐內(nèi)的熱渣冷卻后會與渣罐相粘連,導(dǎo)致翻罐困難,需對渣罐“掛卡子”進(jìn)行敲打,危險度較大,并對渣罐造成較大損傷。為此,需將以上無法傾翻的渣罐調(diào)往特定區(qū)域處理,增加了調(diào)度的難度,同時增加了再處理的成本,如打砸和再倒運(yùn)費(fèi)用等,此前二次處理罐占全部渣罐的20%左右。因此降低渣罐二次處理是目前急需解決的問題。
針對渣罐運(yùn)行中存在的“卡幫”、起吊難和粘罐問題,對渣罐開展三方面的改善性試驗(yàn)研究:第一,在渣罐和罐車相結(jié)合的地方進(jìn)行適當(dāng)?shù)母脑?,在不影響整體結(jié)構(gòu)的情況下,采用最簡單的裝置,實(shí)現(xiàn)高效傾翻;第二,對內(nèi)燃吊車進(jìn)行適當(dāng)?shù)母脑?,增加翻渣吊車的起重量,提高對渣罐的翻罐能力;第三,對渣罐噴涂進(jìn)行改進(jìn)試驗(yàn),研究新型噴涂料,采用易得和高效的噴涂料,提高噴涂效果,實(shí)現(xiàn)高效脫罐。
2.1.1 試驗(yàn)原理
在停列時,由于慣性作用,罐體會緊靠罐車的一側(cè),使得罐體與罐車相“刮蹭”,傾翻時會出現(xiàn)渣罐連渣一同翻入渣坑的現(xiàn)象,不能正常翻棄。在渣罐和罐車相結(jié)合的地方進(jìn)行適當(dāng)?shù)母脑?,即安裝限位器以保證停車后渣罐處于罐車中心點(diǎn)以避免卡在罐車上??紤]到成本和材質(zhì)問題,本次試驗(yàn)原料主要為廢鋼材。
2.1.2 試驗(yàn)方法
渣罐的“罐幫”為問題的突出點(diǎn),為此在渣罐底座相應(yīng)的“掛幫”處進(jìn)行適當(dāng)?shù)母脑?。即在渣罐底座的兩個“掛幫”處各焊接一個“點(diǎn)接觸”擋板,使得渣罐在放入底座時“被迫”落入中央位置,同時在翻棄過程中形成點(diǎn)接觸,從而給渣罐施以“點(diǎn)力”,避免平面相互掛靠。
在現(xiàn)有前、后滾軸式支撐座相對的座板上各設(shè)置一個點(diǎn)支撐結(jié)構(gòu),兩個點(diǎn)支撐結(jié)構(gòu)均與中間滾軸相切且分別位于中間滾軸的中心線兩側(cè),點(diǎn)支撐結(jié)構(gòu)的頂部為球缺形狀,結(jié)構(gòu)優(yōu)選為半球形狀。點(diǎn)支撐結(jié)構(gòu)可將渣罐限定在罐車的中間位置,能夠更穩(wěn)固地支撐渣罐,使傾翻任務(wù)簡單、高效,避免了渣罐與罐車之間的刮蹭,能有效降低“卡幫”幾率。圖1為限位器示意圖,圖2為限位器位置圖,圖2中的5、6即為設(shè)置的點(diǎn)支撐限位器。
兩個半球限位器能夠?qū)⒃?限定于前、后滾軸式支撐座3、4之間靠中央的位置,并仍留有一定活動余地,既保證起吊操作的方便,又保證兩側(cè)耳軸7均與滾軸式支撐座有足夠的接觸長度,能夠更穩(wěn)固地支撐渣罐;并且點(diǎn)支撐結(jié)構(gòu)5、6的頂部為球形狀,無論渣罐1偏向于罐車2的左右任何一側(cè),點(diǎn)支撐結(jié)構(gòu)與罐體的接觸均為點(diǎn)接觸,基本不增加傾翻過程中的摩擦阻力,大大降低了傾翻難度,提高了作業(yè)效率。
圖1 限位器示意圖
1-渣罐;2-罐車;3(4)-滾軸式支撐座;5(6)-半球型限位器;7-耳軸
2.1.3 試驗(yàn)結(jié)果與分析
自2015年9月22日起開始焊接限位器,截止2016年2月份,為101臺罐車焊接了88個限位器??◣凸耷闆r見表1。
由表1可見,限位器安裝后至2016年10月止,卡幫罐總體明顯下降,由此前的100多個下降至20多個,下降比例接近80%。
翻渣線翻棄鐵水脫硫渣渣罐的吊車設(shè)備為NS9321A型鐵路起重機(jī)。生產(chǎn)現(xiàn)場翻棄渣罐所需回轉(zhuǎn)度為20°~30°,所需起重量為10~19 t,臂長11.5 m,幅度7.5 m。NS9321A型鐵路起重機(jī)的回轉(zhuǎn)度為±30°時的工況起重量最大為15.5 t,無法滿足所有渣罐起重要求。因此,需要對內(nèi)燃吊車進(jìn)行適當(dāng)?shù)母脑?,增加翻渣吊車的起重量,提高對渣罐的翻罐能力?/p>
表1 2015年7月-2016年10月卡幫罐的具體情況
2.2.1 試驗(yàn)原理
NS9321A型鐵路起重機(jī)吊重載荷表見表2。
由表2可看出,回轉(zhuǎn)范圍和幅度控制著工況的變化,起重能力隨之改變。當(dāng)起重幅度在7.5 m、臂展11.5 m回轉(zhuǎn)范圍±30°時,起重能力為13.5 t,而現(xiàn)有所需起重量為10~19 t,無法滿足全部生產(chǎn)需求。
本試驗(yàn)采用回轉(zhuǎn)臺軌道延伸的方法,調(diào)整軌道限位裝置以取消工況轉(zhuǎn)換控制點(diǎn),使回轉(zhuǎn)范圍在±30°時起重能力達(dá)到±20°工況的19.5 t,增加起重量以滿足生產(chǎn)需求。調(diào)整前后起重量對比見表3。
2.2.2 試驗(yàn)材料
本次試驗(yàn)原料采用普通鋼板,經(jīng)過切割得出相匹配的形狀。
2.2.3 試驗(yàn)方法
在回轉(zhuǎn)臺原有回轉(zhuǎn)軌道上焊接鋼板,延伸軌道,調(diào)整軌道限位點(diǎn)以提高回轉(zhuǎn)角度為±30°時的起重能力。圖3為軌道延伸簡圖。
2.2.4 試驗(yàn)結(jié)果與分析
吊車調(diào)整期為2016年4月9日—24日,2016年3月-10月期間翻罐情況見表4。
表2 吊重載荷表
表3 調(diào)整前后起重量對比
A.起重臂;B.加焊回轉(zhuǎn)臺軌道 α=10° β=30°
表4 渣罐二次處理罐數(shù)統(tǒng)計(jì)
由表4看出,吊車限位裝置調(diào)整后,二次處理鐵水脫硫渣渣罐數(shù)明顯下降,減少了近40%,效果良好。
以往噴涂作業(yè)采用的噴涂料為石灰粉和乙炔粉的混合料,此噴涂料成本低,但噴涂效果一般,每月的渣罐二次處理罐數(shù)達(dá)到150個以上。為了降低渣灌二次處理率,需開展噴涂料的優(yōu)化試驗(yàn),研究開發(fā)新型噴涂料,采用易得和高效的噴涂料,提高噴涂效果,實(shí)現(xiàn)高效脫罐。
2.3.1 試驗(yàn)原理
在倒運(yùn)鋼渣和鐵水脫硫渣的過程中,高溫渣會和渣罐粘連損壞渣罐。為了減少渣罐的損壞、確保安全、加快周轉(zhuǎn)、穩(wěn)定生產(chǎn),必須在渣罐的內(nèi)壁涂覆一層耐高溫分離料,以阻止高溫渣與渣罐內(nèi)壁粘連,分離料要求具有可靠的抗渣性能、抗剝落性能和良好的施工性能。
2.3.2 試驗(yàn)原料
經(jīng)過大量的調(diào)查研究,國內(nèi)大多數(shù)噴涂料原料主要為膨潤土、粘土、熟石灰粉等。經(jīng)過市場調(diào)查,選用了成本較低的膨潤土、滑石粉、膩?zhàn)雍褪焓疫M(jìn)行了試驗(yàn)。選取4種材料各50 g加入4個量筒,加水150 g調(diào)和成稀稠狀,分別倒在一塊鐵板(傾角>70°)上順其自然流下,觀察其均勻程度。試驗(yàn)結(jié)果顯示膨潤土和滑石粉效果最好。
2.3.3 試驗(yàn)結(jié)果
本次試驗(yàn)全天24小時使用自制的稀稠狀噴涂料,并對使用前后未翻罐數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,確定噴涂效果好壞。試驗(yàn)裝置簡圖見圖4,試驗(yàn)期:2016年5月5日~6月30日。
圖4 試驗(yàn)裝置簡圖
如圖4所示,本次試驗(yàn)利用現(xiàn)有灰臺噴灰桶作容器,并增加一臺功率為1.5 kW的泥漿泵以增加噴涂壓力,通過自制發(fā)散性噴頭對渣罐進(jìn)行噴涂,為充分利用噴涂料,鐵軌下挖有回流溝用于回收漏下的噴涂料。
由于試用的噴涂料為干粉狀,為避免揚(yáng)塵和浪費(fèi),采用預(yù)拌灰桶攪拌好后再輸送至上部灰桶。
根據(jù)噴涂料經(jīng)驗(yàn)濃度和攪拌桶體積,將水灰比定為9∶5,即半罐水兌加40袋噴涂干料(40 kg/袋),每罐調(diào)和量為35袋滑石粉加5袋膨潤土。所使用的噴涂料總用量為28噸,其中滑石粉18噸,膨潤土10噸。
為更好地實(shí)現(xiàn)渣罐的噴涂,節(jié)約噴涂料,需延長噴涂軟管使其略高于渣罐從而達(dá)到均勻噴涂的目的。
噴涂料濃度標(biāo)準(zhǔn)要求:將灰桶中的噴涂料攪拌10分鐘,使用350 ml“金沙源”礦泉水瓶在灰桶上層噴涂料中將其灌滿,靜置5小時,噴涂料沉淀層高度必須大于100 mm。2016年3月~10月翻罐情況見表5。
表5 鋼渣二次處理罐統(tǒng)計(jì)表
由表5數(shù)據(jù)可以看出,在5月份使用噴涂料后二次處理罐數(shù)量減少明顯,日均未翻棄罐數(shù)量減少近30%,噴涂效果比較理想,超重罐進(jìn)入特定區(qū)域以后翻出較容易,說明噴涂效果較好。噴涂前后日均翻罐時需敲打的罐數(shù)比較見表6。
表6 日均翻罐時需敲打的罐數(shù)
由表6可以看出使用噴涂料后,翻渣時需要敲打才能脫落的渣罐減少了近50%,大部分渣罐都能自動脫落。
經(jīng)過罐車改進(jìn)、吊車限位裝置調(diào)整、噴涂優(yōu)化作業(yè)三項(xiàng)綜合改造試驗(yàn)后,回返率高問題得到明顯改善??偟幕胤倒藿y(tǒng)計(jì)見表7。
表7 回返罐統(tǒng)計(jì)表
由表7可以看出,綜合改造試驗(yàn)后的5月和6月,每月鋼渣渣罐二次處理罐數(shù)下降約60個,鐵水脫硫渣渣罐二次處理罐數(shù)下降約40個。二次處理渣罐占總渣罐數(shù)由之前的20%下降為12%,下降了8個百分點(diǎn)。 7月份以后鋼渣二次處理罐數(shù)量上漲是因?yàn)閲娡苛喜捎迷囼?yàn)前石灰粉和乙炔粉的老配料,該噴涂料成本低,效果較差。
(1)影響渣罐二次處理的主要成因有三個方面:渣罐“卡幫”導(dǎo)致的傾翻困難;吊車起吊能力有限導(dǎo)致個別渣罐不能順利起吊;渣罐內(nèi)的熱渣冷卻后與渣罐相粘連無法脫翻。
(2)采用直徑為100 mm半球型限位器后,渣罐卡幫罐數(shù)量下降80%。
(3)采用回轉(zhuǎn)臺軌道延伸的方法,調(diào)整軌道限位裝置以取消工況轉(zhuǎn)換控制點(diǎn),使回轉(zhuǎn)范圍在±30°時起重能力達(dá)到±20°工況的19.5噸,增加起重量以滿足生產(chǎn)需求,二次處理鐵水脫硫渣渣罐數(shù)量下降近40%。
(4)噴涂料經(jīng)驗(yàn)濃度水灰比為9∶5,其中灰中的滑石粉與膨潤土的混配比例為9∶5,日均未翻脫渣罐數(shù)量下降近30%。