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一種基于渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)試車臺(tái)的功率測(cè)量系統(tǒng)校準(zhǔn)技術(shù)

2019-01-11 08:18劉知理許明文朱明明
燃?xì)鉁u輪試驗(yàn)與研究 2018年6期
關(guān)鍵詞:水力試車扭矩

劉知理,許明文,趙 平,朱明明

(中國(guó)航發(fā)湖南動(dòng)力機(jī)械研究所,湖南株洲412002)

1 引言

航空發(fā)動(dòng)機(jī)試車臺(tái)是一個(gè)綜合的多參數(shù)測(cè)試系統(tǒng),其測(cè)試數(shù)據(jù)的真實(shí)性和有效性必須依靠校準(zhǔn)來(lái)保障[1]。目前,地面試車臺(tái)校準(zhǔn)的通用做法是進(jìn)行交叉校準(zhǔn),即用同一臺(tái)性能穩(wěn)定的發(fā)動(dòng)機(jī)在基準(zhǔn)試車臺(tái)及待校準(zhǔn)試車臺(tái)之間進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞,達(dá)到在規(guī)定精度范圍內(nèi)校準(zhǔn)試車臺(tái)的目的[2-3]。

軸功率是渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)的關(guān)鍵參數(shù)之一,常通過(guò)分別測(cè)量發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出軸扭矩與轉(zhuǎn)速然后計(jì)算得出,其測(cè)量精度是否滿足相關(guān)質(zhì)量要求是試車臺(tái)資質(zhì)認(rèn)證的重要判據(jù)之一。水力測(cè)功器是渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)試車臺(tái)上用來(lái)吸收并測(cè)量發(fā)動(dòng)機(jī)功率的常用設(shè)備,也是試車臺(tái)功率測(cè)量系統(tǒng)的重要組成部分。上世紀(jì)80年代末,我國(guó)引進(jìn)美國(guó)高速水力測(cè)功器應(yīng)用于渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)地面試驗(yàn)時(shí),就將其作為功率吸收裝置并承擔(dān)功率測(cè)量任務(wù)。為在地面試驗(yàn)?zāi)M發(fā)動(dòng)機(jī)裝機(jī)狀態(tài),還經(jīng)常配備與直升機(jī)旋翼慣量矩相當(dāng)?shù)娘w輪作為其模擬裝置。一般情況下,水力測(cè)功器的測(cè)量精度已足夠滿足發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)的要求,但當(dāng)使用時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而使其拉壓傳感器特性發(fā)生變化時(shí),或當(dāng)加裝飛輪時(shí)由于無(wú)法預(yù)知飛輪的功耗,其測(cè)量軸功率的精度會(huì)有所下降。為此,國(guó)外許多發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)常常采用額外加裝測(cè)扭器的方式來(lái)精確測(cè)量渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)輸出軸扭矩,從而提高軸功率測(cè)量的準(zhǔn)確性。測(cè)扭器的優(yōu)點(diǎn)是測(cè)量精度高,缺點(diǎn)是無(wú)法吸收功率而單獨(dú)使用,同時(shí)引入了使傳動(dòng)鏈復(fù)雜化導(dǎo)致軸系振動(dòng)特性變差的風(fēng)險(xiǎn),加上高昂的購(gòu)置成本,阻礙了將其作為廣泛使用的試車臺(tái)常規(guī)設(shè)備。以往,水力測(cè)功器的動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)只是通過(guò)加裝測(cè)扭器對(duì)其進(jìn)行動(dòng)態(tài)校準(zhǔn),并未對(duì)測(cè)扭器進(jìn)行零值動(dòng)態(tài)校準(zhǔn),本世紀(jì)初該方法就在某型號(hào)的試驗(yàn)中應(yīng)用過(guò)。該方法建立在假定零值動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)出廠精度長(zhǎng)期有效的基礎(chǔ)上[3],然而受使用時(shí)效等因素的影響,測(cè)扭器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的零值會(huì)產(chǎn)生漂移甚至超出出廠精度。此時(shí),對(duì)水力測(cè)功器的動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)就會(huì)因忽略了該漂移量而產(chǎn)生一定的誤差。因此,有必要引入測(cè)扭器零值動(dòng)態(tài)校準(zhǔn),即發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行過(guò)程中所有無(wú)功率輸出的狀態(tài)下,消除測(cè)扭器扭矩測(cè)量結(jié)果非零的差異。

我國(guó)適航相關(guān)條例明確規(guī)定,承擔(dān)適航試驗(yàn)的試車臺(tái)必須滿足中國(guó)民用航空局(CAAC)質(zhì)量管控審定要求[4]。在與法國(guó)透博梅卡公司進(jìn)行的某渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)研制合作項(xiàng)目中,中國(guó)航發(fā)湖南動(dòng)力機(jī)械研究所承擔(dān)了加速任務(wù)試驗(yàn)等適航取證項(xiàng)目。因此,承擔(dān)適航取證試驗(yàn)的試車臺(tái)的首要任務(wù)就是進(jìn)行交叉校準(zhǔn),以取得滿足CAAC認(rèn)可的資質(zhì)。在試車臺(tái)資質(zhì)認(rèn)證初期,軸功率測(cè)量數(shù)據(jù)較之法方基準(zhǔn)試車臺(tái)測(cè)量數(shù)據(jù)差異超過(guò)了允許的范圍,如何提高試車臺(tái)功率測(cè)量系統(tǒng)校準(zhǔn)精度,從而保證功率測(cè)量的準(zhǔn)確性,成為一項(xiàng)亟待解決的問(wèn)題。

針對(duì)渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)試車臺(tái)功率測(cè)量系統(tǒng),本文提出了一種新的校準(zhǔn)方案。該方案通過(guò)引入測(cè)扭器扭矩零值動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)對(duì)水力測(cè)功器進(jìn)行動(dòng)態(tài)校準(zhǔn),然后采用曲線擬合方法建立水力測(cè)功器扭矩校準(zhǔn)公式并嵌入到其功率計(jì)算程序中,最后通過(guò)試驗(yàn)檢驗(yàn)水力測(cè)功器的功率測(cè)量精度,驗(yàn)證校準(zhǔn)方案的有效性。

2 校準(zhǔn)方案

本文所研究的功率測(cè)量系統(tǒng)主要包括水力測(cè)功器、測(cè)扭器及其輔助設(shè)備。水力測(cè)功器選用英國(guó)Froude公司的HS125型水力測(cè)功器,測(cè)扭器選用英國(guó)Torquemeter公司的E2測(cè)扭器,其主要性能參數(shù)分別見表1和表2。

表1 HS125水力測(cè)功器的主要性能參數(shù)Table 1 Main performance parameters of HS125 hydraulic dynamometer

表2 E2測(cè)扭器的主要性能參數(shù)Table 2 Main performance parameters of E2 torque converter

為確保試驗(yàn)有效性,選取某型性能穩(wěn)定的一臺(tái)渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)作為試驗(yàn)件。試驗(yàn)時(shí),功率傳遞首先由發(fā)動(dòng)機(jī)傳至測(cè)扭器,再至飛輪,最后傳遞至水力測(cè)功器并將功率吸收,整體布局如圖1所示。

校準(zhǔn)中,首先分別進(jìn)行水力測(cè)功器及測(cè)扭器的靜態(tài)校準(zhǔn)。即發(fā)動(dòng)機(jī)未運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),采用添加標(biāo)準(zhǔn)砝碼的方式,將添加載荷的扭矩測(cè)量結(jié)果與相應(yīng)載荷下的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比[5]。水力測(cè)功器靜態(tài)校準(zhǔn)安裝如圖2所示,測(cè)扭器的靜態(tài)校準(zhǔn)原理與水力測(cè)功器的靜態(tài)校準(zhǔn)原理相同,兩者靜態(tài)校準(zhǔn)連接圖分別如圖3、圖4所示。

對(duì)于水力測(cè)功器,由于標(biāo)準(zhǔn)砝碼作為負(fù)載和發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中負(fù)載加載方式之間的固有差異以及飛輪運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的功耗,需在靜態(tài)校準(zhǔn)之后進(jìn)行動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)。即發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行過(guò)程中利用測(cè)扭器的扭矩測(cè)量結(jié)果對(duì)測(cè)功器的扭矩測(cè)量結(jié)果進(jìn)行校準(zhǔn),消除飛輪及其他因素產(chǎn)生損耗所造成的兩者扭矩測(cè)量值之間的差異。水力測(cè)功器的動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)過(guò)程中,首先獲取其扭矩測(cè)量值與測(cè)扭器的扭矩測(cè)量值,然后對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析處理,并通過(guò)曲線擬合得出扭矩校準(zhǔn)公式,最后將扭矩校準(zhǔn)公式嵌入到其功率計(jì)算程序中并對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。

而對(duì)于作為水力測(cè)功器動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)基準(zhǔn)的測(cè)扭器,由于缺乏某種更高精度的扭矩測(cè)量方式作為衡量,因此無(wú)法進(jìn)行動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)。其在出廠時(shí)進(jìn)行了靜態(tài)校準(zhǔn)及零值動(dòng)態(tài)校準(zhǔn),但由于試驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)的欠缺,以及受進(jìn)口設(shè)備返廠校檢費(fèi)用高昂和周期漫長(zhǎng)等因素制約,未能進(jìn)行試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)零值動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)。以往測(cè)扭器校準(zhǔn)時(shí)只進(jìn)行靜態(tài)校準(zhǔn),但實(shí)際應(yīng)用中其運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的零值會(huì)產(chǎn)生漂移甚至超過(guò)出廠精度,可能會(huì)導(dǎo)致試驗(yàn)中的扭矩測(cè)量精度下降甚至失真,因此有必要引入測(cè)扭器零值動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)。測(cè)扭器零值動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)的具體方法為:脫開發(fā)動(dòng)機(jī)負(fù)載(水力測(cè)功器),用發(fā)動(dòng)機(jī)直接帶轉(zhuǎn)測(cè)扭器,測(cè)得輸出軸轉(zhuǎn)速在地面慢車狀態(tài)(74%動(dòng)力渦輪轉(zhuǎn)速)和空中慢車狀態(tài)(100%動(dòng)力渦輪轉(zhuǎn)速)時(shí)的測(cè)扭器扭矩相位零值(ZTD),將相應(yīng)的ZTD值分別初始化設(shè)定到測(cè)扭器控制盒的相應(yīng)轉(zhuǎn)速下,即可保證測(cè)扭器在無(wú)負(fù)載情況各轉(zhuǎn)速下所測(cè)扭矩為零值。

綜上所述,本文功率測(cè)量系統(tǒng)校準(zhǔn)方案首先分別進(jìn)行水力測(cè)功器、測(cè)扭器靜態(tài)校準(zhǔn);然后進(jìn)行測(cè)扭器零值動(dòng)態(tài)校準(zhǔn);再采用零值動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)之后的測(cè)扭器對(duì)水力測(cè)功器進(jìn)行動(dòng)態(tài)校準(zhǔn),獲取水力測(cè)功器扭矩校準(zhǔn)公式并嵌入其功率計(jì)算程序中;最后,對(duì)水力測(cè)功器的功率測(cè)量精度進(jìn)行檢驗(yàn),進(jìn)而驗(yàn)證本文校準(zhǔn)方案的可靠性。

3 校準(zhǔn)結(jié)果

3.1 水力測(cè)功器和測(cè)扭器靜態(tài)校準(zhǔn)結(jié)果

按照上述校準(zhǔn)步驟,得到水力測(cè)功器和測(cè)扭器靜態(tài)校準(zhǔn)結(jié)果,分別如表3、表4所示。

表3 水力測(cè)功器靜態(tài)校準(zhǔn)結(jié)果Table 3 Static calibration results for hydraulic dynamometer

對(duì)比水力測(cè)功器和測(cè)扭器靜態(tài)校準(zhǔn)的滿量程誤差與表1、表2中的靜態(tài)校準(zhǔn)精度性能參數(shù)可見,本文水力測(cè)功器和測(cè)扭器靜態(tài)校準(zhǔn)結(jié)果均滿足要求。

3.2 測(cè)扭器零值動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)

脫開水力測(cè)功器,進(jìn)行發(fā)動(dòng)機(jī)空中慢車狀態(tài)的測(cè)扭器零值檢查試驗(yàn)。為檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果的可重復(fù)性,共進(jìn)行了4次試驗(yàn),試驗(yàn)獲得的輸出軸轉(zhuǎn)速在地面慢車狀態(tài)(74.0%動(dòng)力渦輪轉(zhuǎn)速)和空中慢車(100.0%動(dòng)力渦輪轉(zhuǎn)速)時(shí)的測(cè)扭器扭矩相位零值如表5所示。從表中可看出,試驗(yàn)可重復(fù)性較高,且發(fā)動(dòng)機(jī)在地面慢車和空中慢車的ZTD值偏差較小。測(cè)得的測(cè)扭器扭矩在地面慢車和空中慢車狀態(tài)的結(jié)果均約為2.5 N·m,對(duì)應(yīng)于滿量程相對(duì)值為0.18%,超出了表2中的測(cè)扭器零點(diǎn)漂移允許值。

表4 測(cè)扭器靜態(tài)校準(zhǔn)結(jié)果Table 4 Static calibration results for torquemeter

表5 測(cè)扭器零值動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)扭矩相位零值Table 5 ZTD value of zero dynamic calibration for torquemeter

取第4次試驗(yàn)所得ZTD值分別初始化設(shè)定到測(cè)扭器控制盒的相應(yīng)轉(zhuǎn)速下,即可保證測(cè)扭器在發(fā)動(dòng)機(jī)無(wú)功率輸出時(shí)輸出軸各轉(zhuǎn)速下的測(cè)扭器測(cè)量扭矩值為零。至此,完成了測(cè)扭器的零值動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)。

3.3 水力測(cè)功器動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)

在測(cè)扭器零值動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)基礎(chǔ)上,利用測(cè)扭器進(jìn)行水力測(cè)功器動(dòng)態(tài)校準(zhǔn),以獲取水力測(cè)功器扭矩校準(zhǔn)公式。水力測(cè)功器動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)中,扭矩和功率測(cè)量結(jié)果分別見表6、表7。表中,N1r為發(fā)動(dòng)機(jī)燃?xì)獍l(fā)生器相對(duì)轉(zhuǎn)速,N2r為動(dòng)力渦輪相對(duì)轉(zhuǎn)速,Tdn為水力測(cè)功器測(cè)量扭矩,T為測(cè)扭器測(cè)量扭矩,ΔT為水力測(cè)功器測(cè)量扭矩較測(cè)扭器測(cè)量扭矩的差值,Pst為基準(zhǔn)試車臺(tái)功率相對(duì)計(jì)算值,Pdn為水力測(cè)功器功率相對(duì)計(jì)算值,P為測(cè)扭器功率相對(duì)計(jì)算值,ΔPdn為水力測(cè)功器功率相對(duì)計(jì)算值較基準(zhǔn)試車臺(tái)功率相對(duì)計(jì)算值差值,ΔP為測(cè)扭器功率相對(duì)計(jì)算值較基準(zhǔn)試車臺(tái)功率相對(duì)計(jì)算值之差。由表6可見,發(fā)動(dòng)機(jī)同一狀態(tài)下水力測(cè)功器測(cè)量扭矩值相比測(cè)扭器測(cè)量值小,這主要是由于功率傳遞中飛輪產(chǎn)生損耗所致。由表7可見,測(cè)扭器的功率相對(duì)計(jì)算值與基準(zhǔn)試車臺(tái)功率相對(duì)計(jì)算值的最大絕對(duì)差值為0.007,符合型號(hào)規(guī)定的交叉校準(zhǔn)允許范圍(±0.008);而水力測(cè)功器功率相對(duì)計(jì)算值較基準(zhǔn)試車臺(tái)功率相對(duì)計(jì)算值絕對(duì)差值較大(最小絕對(duì)差值為0.017),遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了型號(hào)規(guī)定的交叉校準(zhǔn)允許范圍。

表6 水力測(cè)功器動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)試驗(yàn)扭矩測(cè)量值Table 6 Torque measurements results of hydraulic dynamometer dynamic calibration test

表7 水力測(cè)功器動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)試驗(yàn)功率相對(duì)計(jì)算值Table 7 Relative calculation results of hydraulic dynamometer dynamic calibration test

3.4 水力測(cè)功器扭矩校準(zhǔn)公式

根據(jù)表6中扭矩測(cè)量結(jié)果,建立以水力測(cè)功器扭矩測(cè)量值為自變量、測(cè)扭器扭矩測(cè)量值為因變量的二次曲線擬合關(guān)系式,即為測(cè)功器扭矩校準(zhǔn)公式。擬合曲線如圖5所示,扭矩校準(zhǔn)公式為:

3.5 試驗(yàn)驗(yàn)證

將水力測(cè)功器扭矩校準(zhǔn)公式嵌入其功率計(jì)算程序,并重復(fù)一次與水力測(cè)功器動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)過(guò)程相同的試驗(yàn)。表8為驗(yàn)證試驗(yàn)扭矩測(cè)量值,可見,在發(fā)動(dòng)機(jī)相同狀態(tài)下,測(cè)扭器扭矩測(cè)量值與表6中扭矩測(cè)量值基本一致,表現(xiàn)出較好的重復(fù)性;測(cè)扭器扭矩零值動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)之后,水力測(cè)功器扭矩測(cè)量值與測(cè)扭器扭矩測(cè)量值基本一致(最大絕對(duì)差值僅1.46 N·m),表明了本文水力測(cè)功器扭矩校準(zhǔn)公式的可靠性。

表9為驗(yàn)證試驗(yàn)功率相對(duì)計(jì)算值。從表中可看出,水力測(cè)功器功率相對(duì)計(jì)算值較基準(zhǔn)試車臺(tái)功率相對(duì)計(jì)算值差值明顯減小(最大絕對(duì)差值為0.007),驗(yàn)證了本文校準(zhǔn)方案的可行性與準(zhǔn)確性。

表8 驗(yàn)證試驗(yàn)扭矩測(cè)量值Table 8 Torque measurement results of verification test

表9 驗(yàn)證試驗(yàn)功率相對(duì)計(jì)算值Table 9 Relative calculation results of verification test

4 結(jié)束語(yǔ)

針對(duì)渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)試車臺(tái)功率測(cè)量系統(tǒng),本文提出了一種新的動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)方案。該方案首次開展了測(cè)扭器零值動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)工作,突破了以往測(cè)扭器校準(zhǔn)停留在靜態(tài)校準(zhǔn)的做法。在此基礎(chǔ)上對(duì)水力測(cè)功器進(jìn)行動(dòng)態(tài)校準(zhǔn),采用曲線擬合方法建立水力測(cè)功器扭矩校準(zhǔn)公式并嵌入到其功率計(jì)算程序中,并對(duì)水力測(cè)功器測(cè)量精度進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證。水力測(cè)功器在發(fā)動(dòng)機(jī)相同設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速下與基準(zhǔn)試車臺(tái)的功率測(cè)量絕對(duì)差值由最小0.017降至0.008以內(nèi),表明本文校準(zhǔn)方案切實(shí)有效,能有效提高軸功率測(cè)量精度。

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