陳龍,王東利
(中廣核核電運營有限公司,廣東 深圳518000)
蒸汽發(fā)生器(下文中簡稱“蒸發(fā)器”)高水位堵板是為了優(yōu)化大修工期,在蒸發(fā)器一次側管座密封環(huán)上臨時安裝的密封裝置。國內現有的高水位堵板多采用氣囊密封式,各廠家高水位堵板結構略有不同。各電站采購書要求設備具備密封防水功能,但沒有具體的細則要求。從實踐情況來看很難滿足現場實際應用需求。本報告針對氣囊密封高水位堵板(下文中簡稱“高水位堵板”或“堵板”)的驗收進行介紹,以確保堵板性能,最大程度減少超預期泄漏的情況發(fā)生。
堵板系統(tǒng)結構大致可分為:控制箱、管線、主體結構(中間板、側板、密封氣囊、緊固件)。
控制箱:控制、調節(jié)氣體流量及壓力并提供參數顯示,同時可進行氣體分流;
管線:包含主氣源管線、電源線及分氣管線;
主體結構:包含中間板、側板、密封氣囊、緊固件。
密封氣囊的結構,整個膠囊呈碗狀,與中間板連接固定,用來實現密封的兩道氣囊位于整個膠囊周向外側。正常安裝后,氣囊充氣膨脹后擠壓一次側管座密封環(huán)內側形成密封。高水位堵板共有3 道密封:干室密封、濕室密封、機械密封。正常情況下,干室密封和濕室密封均能起到單獨密封的作用,構成了2 道密封屏障,機械密封通過緊固件的緊固力,起到緩減泄漏的作用。中間氣室的作用是監(jiān)測泄漏,當干室、濕室充氣后,形成中間氣室密封腔室,可進行充氣、保壓。當干室或濕室出現密封失效點,中間氣室的氣體將會通過失效點泄漏,此時控制箱上對應的中間氣室將會出現流量顯示。
中間板和側板檢查需確保壓緊面沒有明顯撞擊缺陷,無裂痕(尤其在安裝孔的外邊),確保各結合面接洽良好。
檢查螺栓的螺紋狀況和各部件外觀檢查(無擦傷、撞擊、腐蝕等痕跡以及幾何變形缺陷等)。
檢查各緊固件無松動,螺釘等松動件有防松措施。
注:堵板的安裝是服務于蒸發(fā)器的后續(xù)檢修活動,中廣核歷史大修出現過堵板緊固件高度過高,與蒸發(fā)器水室內部堆焊層CCTV 設備相干涉,影響現場工作的事件,使用對于緊固件的高度,也需有一定的要求。
密封膠囊厚度滿足國家標準要求,密封膠囊及氣管表面無裂縫、無擦傷和磨損,膠囊表面光滑清潔無雜物等。
檢查堵板整體設計滿足要求,有備用電源和氣源,保證斷電和斷氣情況下堵板的密封功能。
堵板充氣狀態(tài)下,檢查各氣管接頭無泄漏。
堵板根據現場使用要求,在未充氣的情況下,堵板可以無阻礙安裝到蒸發(fā)器一次側管座密封環(huán)上;在充氣的情況下,堵板的干室密封、濕室密封均勻地坐落在蒸發(fā)器一次側管座密封環(huán)內壁上構成密封。
為滿足上述要求,需對堵板密封氣囊的內外徑尺寸進行實際測量計算,并通過對側板、中間板安裝后的測量數據,以及一次側管座密封環(huán)的極限值來驗證其是否在未充氣前安裝時滿足使用要求,且在充氣后滿足密封要求。
①蒸發(fā)器一次側管座密封環(huán)內徑設計尺寸為Φ965±0.5mm,由此可知,其實際測量尺寸設為A,則964.5mm≤A≤965.5mm。②中間板本身與密封氣囊相連接,安裝時只需再安裝兩塊側板。由于中間板及側板材料類型都為金屬,安裝后,以及密封膠囊充氣前后,對其影響可忽略不計,可實際測量其安裝后的整個金屬結構(中間板+兩塊側板)尺寸,設其未B。③將密封氣囊未充氣前實際直徑測量計算尺寸設為C1,充氣后實際直徑測量尺寸設為C2,C2-C1 的差值即為密封氣囊的補償量,設其未C。
當C1 值<964.5mm 時,不影響高水位堵板的安裝;當C值>(965.5-B 值)mm 時,可驗證堵板密封氣囊滿足使用要求。
關于C1、C2 值的測量計算,由于密封氣囊屬于橡膠制品,直接進行測量,誤差較大,可測量其周長,通過公式(周長=π*直徑),計算C1、C2 值。
注意:測量周長時,需將堵板倒置,并安裝側板。測量未充氣前周長,盡可能將密封氣囊內氣體排空;測量充氣后周長,不能直接充氣到工況壓力,以免充氣破損,建議充氣壓力1bar,根據結果判定是否滿足密封要求。
①測量密封氣囊干室密封、濕室密封未充氣狀態(tài)下的寬度,檢驗其是否在工藝轉換的過程中滿足設計要求。②為驗證干室密封及濕室密封在使用中的寬度,將密封面涂抹藍油,并在堵板不充水狀態(tài)下及堵板充水狀態(tài)下進行試驗。 驗證在兩種情況下,藍油坐落在模擬體上的寬度與測量的數據是否一致,進一步驗證氣囊密封的效果。
為了讓試驗狀態(tài)更接近工況,在水氣共存的環(huán)境下,用系統(tǒng)供水的方式進行堵板密封試驗。
關于堵板使用前的泄漏試驗,需使用蒸發(fā)器一次側管座密封環(huán)模擬體(后續(xù)簡稱“模擬體”)。
模擬體主要用途:高水位堵板安裝和拆卸操作、密封試驗、管線密封檢查、控制箱性能試驗等。模擬體需是1:1 比例全尺寸模擬現場蒸發(fā)器一次側管座密封環(huán)的設計進行加工,且須設計有供水、排氣及壓力顯示裝置。
①靜壓密封試驗。將堵板安裝在模擬體上,設置到工作狀態(tài)。打開排氣閥,用干凈水灌滿試驗臺,待排氣結束后關閉排氣閥。待模擬體壓力顯示為1.56bar 后,關閉水源。保持壓力至少5min,檢查有無泄漏。試驗過程中同時觀察干室密封和濕室密封的壓力變化,要求無泄漏。②動壓密封試驗。將堵板安裝在模擬體上,設置到工作狀態(tài)。關閉排氣閥,用干凈水充入試驗臺。待模擬體壓力顯示升到1.56bar 后,關閉水源。壓力保持至少5min,檢查有無泄漏。試驗過程中同時觀察干室密封和濕室密封的壓力變化,要求無泄漏。
機械密封主要是考慮到堵板在密封氣囊完全失效后,通過膠囊與一次側管座法蘭平面的密封來控制泄漏量,避免出現大量跑水的不可控情況。
堵板安裝在模擬體上,對螺栓用力矩(力矩值按膠囊的壓縮量及機械密封的試驗效果獲?。┻M行均勻緊固。將堵板設置到工作狀態(tài),將水壓升到1.56bar,斷開氣源,檢查逆止閥(高水位堵板自身需有逆止閥,防止接頭脫落導致密封氣囊不可用)是否泄漏。使用恒壓泵維持1.56bar 的水源壓力,釋放膠囊氣體壓力,根據此刻起水源在一定時間內的重量變化,計算出泄漏量。漏量小于50L/H 則滿足使用要求(50L/H 的定量是根據高水位堵板泄漏后,人員的反應處理時間而來)。
堵板現場使用時間較長,需進一步驗證密封氣囊在工況下效果是否良好。將堵板安裝在模擬體上,將堵板設置到工作狀態(tài),將水壓升到2bar,斷開堵板氣源進行保壓試驗,要求每個堵板的保壓時間大于12h,檢查模擬體上壓力表顯示壓力有無變化。
通過上述試驗,寧德核電高水位堵板(中核武漢核電運行技術股份有限公司設計制造),防城港核電高水位堵板(中國科學院光電研究所設計制造)圓滿完成了驗收和現場使用,為此報告提供了堅實、可靠的依據。多方位的考量,多層次的把關,無論是理論,還是實踐,保證了高水位堵板的可用性。