盧舟鑫,常中原,池成虎,羅崇洋
(中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司向家壩電廠,四川 宜賓 644612)
某水電站水輪機(jī)為立軸混流式,金屬蝸殼,俯視順時(shí)針旋轉(zhuǎn),其右岸地下電站共有4臺(tái)混流式水輪發(fā)電機(jī)組,由天津ALSTOM公司生產(chǎn),轉(zhuǎn)子磁極對(duì)數(shù)為42,左岸電站發(fā)電機(jī)組由哈電生產(chǎn),轉(zhuǎn)子磁極對(duì)數(shù)為40。
該水電站機(jī)組自投運(yùn)后,齒盤測(cè)速系統(tǒng)因自身設(shè)計(jì)及安裝原因,測(cè)速信號(hào)多次在機(jī)組低速旋轉(zhuǎn)或停機(jī)情況下出現(xiàn)短時(shí)或持續(xù)性異常跳變現(xiàn)象,該情況對(duì)機(jī)組的可靠運(yùn)行及正常開停機(jī)造成了嚴(yán)重影響。經(jīng)專業(yè)討論,對(duì)齒盤測(cè)頻源程序進(jìn)行邏輯優(yōu)化,優(yōu)化后的齒盤測(cè)頻裝置在機(jī)組實(shí)際運(yùn)行過程中頻率測(cè)量穩(wěn)定,可靠性較高。
水輪機(jī)調(diào)速器的工作原理:調(diào)速系統(tǒng)接收來自機(jī)端PT或機(jī)組大軸齒盤測(cè)頻信號(hào)以測(cè)量機(jī)組轉(zhuǎn)速,通過與目標(biāo)值比較后得到的轉(zhuǎn)速差值進(jìn)行PID運(yùn)算,其輸出值以控制導(dǎo)葉接力器進(jìn)而達(dá)到控制機(jī)組轉(zhuǎn)速的目的。由此可見,對(duì)于1臺(tái)調(diào)速系統(tǒng),測(cè)頻回路為一道瓶頸,如果測(cè)頻回路異?;蛘邷y(cè)頻精度無法達(dá)到要求,后續(xù)的控制回路將無法正常工作。
齒盤測(cè)頻裝置由齒盤、測(cè)速探頭、信號(hào)整形板、高速計(jì)數(shù)器等部分組成,齒盤固定在水輪機(jī)大軸上,齒盤上均勻分布凹凸相間的齒,其齒數(shù)即等于發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子的磁極對(duì)數(shù)。齒盤測(cè)頻結(jié)構(gòu)布置圖如圖1所示。
圖1 齒盤測(cè)頻布置圖
如圖2所示,假定被測(cè)機(jī)組頻率為f1,經(jīng)過放大整形和二分頻后得到圖3所示的f3方波信號(hào),可見,f3為高電平的時(shí)間與其為低電平時(shí)的時(shí)間是相等的,故f3方波信號(hào)的半周期時(shí)間即為被測(cè)頻率信號(hào)f1的周期。
圖2 齒盤測(cè)頻原理框圖
圖3 齒盤測(cè)頻波形圖
如圖3所示,其中N為高頻時(shí)鐘脈沖信號(hào),其提供一個(gè)穩(wěn)定的高頻振蕩信號(hào),N和f3信號(hào)相與得到圖3所示的f4信號(hào),再對(duì)f4信號(hào)用高頻時(shí)鐘脈沖信號(hào)進(jìn)行記數(shù)為Nr,則Nr在數(shù)值上正比于被測(cè)信號(hào)的周期T。因某些高速計(jì)數(shù)器的內(nèi)部高頻時(shí)鐘脈沖頻率不夠高,直接測(cè)量無法滿足測(cè)頻精度,在實(shí)際工程應(yīng)用中,根據(jù)所選控制器的型號(hào),可采用四分頻甚至八分頻來提高測(cè)頻的精度,但是與此同時(shí)也會(huì)影響測(cè)頻的即時(shí)性[1]。
某水電站調(diào)速器控制器選用的是貝加萊生產(chǎn)的PCC2005系列,轉(zhuǎn)速裝置選用的是貝加萊生產(chǎn)的PCC2003系列,由于其搭配的高速計(jì)數(shù)模塊DM455的內(nèi)部脈沖頻率高于其他廠家的PLC,因此在處理原始波形信號(hào)時(shí)不需要進(jìn)行分頻處理,即可以滿足測(cè)頻的高精度要求,同時(shí)也保證了測(cè)頻的即時(shí)性。
為了獲取更加準(zhǔn)確的測(cè)量數(shù)據(jù),需對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行濾波處理,齒盤測(cè)頻濾波一般采用平均值法進(jìn)行頻率計(jì)算。將收到的脈沖數(shù)值分別儲(chǔ)存至一個(gè)長(zhǎng)度為n的數(shù)組R中:
R=[a1,a2,a3,…,an]
其中,an為脈沖數(shù)。
然后求其平均值:
F′=(a1+a2+a3+…+an)/n
其中,F(xiàn)′即為有效脈沖數(shù),最后再根據(jù)脈沖間隔時(shí)間計(jì)算出頻率F。
頻率測(cè)量一般采用測(cè)周法或測(cè)頻法,即通過測(cè)量轉(zhuǎn)速傳感器所發(fā)出的脈沖信號(hào)頻率或者周期,來獲得被測(cè)轉(zhuǎn)速值。測(cè)頻法的原理是在固定時(shí)間內(nèi),對(duì)傳感器發(fā)出的脈沖信號(hào)進(jìn)行計(jì)數(shù),顯然,對(duì)于額定頻率為50 Hz的水輪發(fā)電機(jī)組的頻率來說,用這種方法是不合適的,它只適合于測(cè)量處于高頻段的頻率信號(hào)。因此,目前水輪機(jī)齒盤測(cè)頻大多采用測(cè)周法進(jìn)行測(cè)量[2]。
測(cè)周法的基本原理為:在n(n≥1)個(gè)轉(zhuǎn)速脈沖信號(hào)周期Tn內(nèi)對(duì)具有恒定頻率f0(周期為T0)的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘脈沖信號(hào)進(jìn)行計(jì)數(shù),然后轉(zhuǎn)速脈沖信號(hào)周期Tn再由高速計(jì)數(shù)模塊實(shí)測(cè)的計(jì)數(shù)結(jié)果N1計(jì)算得出:
其中:N1為高速計(jì)數(shù)模塊實(shí)測(cè)的轉(zhuǎn)速脈沖的個(gè)數(shù);N2為機(jī)頻50 Hz時(shí)其轉(zhuǎn)速脈沖的個(gè)數(shù)。被測(cè)轉(zhuǎn)速值再由Tn值進(jìn)行簡(jiǎn)單的轉(zhuǎn)換而得出。
基于某大型水電站為例,因齒盤測(cè)頻裝置自身設(shè)計(jì)及安裝原因,測(cè)速信號(hào)多次在機(jī)組低速旋轉(zhuǎn)或停機(jī)狀況下出現(xiàn)短時(shí)或持續(xù)性異常跳變現(xiàn)象。其現(xiàn)象表述如下:
1)某機(jī)組檢修期間,發(fā)現(xiàn)調(diào)速器處于停機(jī)備用態(tài)B套主用時(shí),B套1號(hào)齒盤測(cè)速探頭采集轉(zhuǎn)速為80~100 Hz,監(jiān)控畫面顯示調(diào)速器轉(zhuǎn)速值為200%。其轉(zhuǎn)速測(cè)量波形如圖4所示;
2)某臺(tái)機(jī)組兩次自動(dòng)開機(jī)過程中PCC轉(zhuǎn)速出現(xiàn)異常跳變,開機(jī)至空載期間轉(zhuǎn)速1與轉(zhuǎn)速2測(cè)得最大轉(zhuǎn)速偏差達(dá)到45%,空載轉(zhuǎn)速最高升至106%;
3)某機(jī)組進(jìn)入零轉(zhuǎn)速后,齒盤探頭與大軸齒盤的突出齒形成部分感應(yīng),導(dǎo)致測(cè)得頻率無規(guī)律跳變,此時(shí)調(diào)速器B套主用且已進(jìn)入停機(jī)備用態(tài),屏蔽所有頻率故障,調(diào)速器將B套齒盤1測(cè)得的跳變信號(hào)直接送給監(jiān)控系統(tǒng),未對(duì)所測(cè)信號(hào)進(jìn)行變化速率限制。
圖4 停機(jī)備用態(tài)下機(jī)組轉(zhuǎn)速錄波圖
目前,該水電站調(diào)速器A、B機(jī)分別配置三路轉(zhuǎn)速測(cè)量通道,分別為齒盤1、齒盤2及機(jī)組殘壓測(cè)頻,三路通道均為實(shí)時(shí)測(cè)頻。在機(jī)組開機(jī)過程中,優(yōu)先使用齒盤測(cè)頻,兩路齒盤測(cè)頻互為備用,若雙套齒盤測(cè)頻故障則使用殘壓測(cè)頻。機(jī)組處于空載及負(fù)載態(tài)時(shí),優(yōu)先使用殘壓測(cè)頻,當(dāng)殘壓測(cè)頻故障時(shí),立即切換至齒盤測(cè)頻,同樣的,兩路齒盤測(cè)頻互為備用。機(jī)組處于停機(jī)備用狀態(tài)時(shí),三路測(cè)頻通道均強(qiáng)制置零。
由上述故障現(xiàn)象,經(jīng)研究分析后,判定齒盤測(cè)頻異常故障原因歸結(jié)為兩點(diǎn):其一為齒盤測(cè)速硬件設(shè)計(jì)原因。因該水電站右岸測(cè)速齒盤加工精度不高進(jìn)而造成傳感器探頭感應(yīng)距離不等而引起測(cè)速存在偏差甚至造成丟齒情況;另外,因右岸測(cè)速探頭測(cè)量范圍較廣,感應(yīng)臨界狀態(tài)范圍偏大,易受感應(yīng)距離及電磁干擾影響,引起測(cè)頻信號(hào)跳變。其二為轉(zhuǎn)速處理邏輯不完善。由于PT信號(hào)在低速下不能穩(wěn)定檢測(cè),若齒盤信號(hào)在開停機(jī)過程中發(fā)生跳變,將影響調(diào)速器對(duì)轉(zhuǎn)速的判斷及輸出,導(dǎo)致機(jī)組的控制異常。
1)機(jī)組停機(jī)備用態(tài)下轉(zhuǎn)速異常跳變處理。原程序邏輯設(shè)計(jì)中在機(jī)組停機(jī)后無頻率輸出閉鎖功能,即通過程序優(yōu)化,使得進(jìn)入停機(jī)態(tài)后轉(zhuǎn)速頻率不輸出,只有在非停機(jī)態(tài)下,頻率信號(hào)通道才能正常輸出。
2)齒盤測(cè)速通道故障判斷功能修改?;跈C(jī)組空載轉(zhuǎn)速異常跳變的現(xiàn)象,因頻率采樣通道存在濾波功能,導(dǎo)致加入故障跳變及越限判斷功能模塊時(shí),控制器不能判斷其跳變故障。為完善其故障判斷功能,現(xiàn)加入三選二表決算法,以提高在三通道都無故障報(bào)警的情況下,進(jìn)而避免因某一通道異常而導(dǎo)致轉(zhuǎn)速誤動(dòng)的情況。
3)上送監(jiān)控系統(tǒng)轉(zhuǎn)速信號(hào)爬坡處理。由于PT、齒盤1、齒盤2測(cè)頻信號(hào)只做了跳變檢測(cè),未做變化速度限制,導(dǎo)致轉(zhuǎn)速發(fā)生小于5Hz(跳變閾值)的跳變時(shí),跳變后的測(cè)頻信號(hào)仍會(huì)作為控制信號(hào),其測(cè)得的跳變信號(hào)直接送給監(jiān)控系統(tǒng)參與控制。通過對(duì)PT殘壓測(cè)頻、齒盤1和齒盤2三路測(cè)頻通道的故障判斷處理模塊的出口增加速率限制,直接在測(cè)頻源頭抑制轉(zhuǎn)速跳變。其斜坡處理程序邏輯優(yōu)化如圖5所示。
圖5 頻率信號(hào)斜坡處理程序邏輯
2.3.1 齒盤結(jié)構(gòu)優(yōu)化
基于某大型水電站為例,在機(jī)組開機(jī)時(shí),優(yōu)先使用齒盤測(cè)頻,該齒盤固定在水輪機(jī)大軸上,齒盤上均勻分布著凹凸相間的齒,其結(jié)構(gòu)如圖6所示。
圖6 測(cè)速齒盤結(jié)構(gòu)圖
該齒盤由鋼帶組成,環(huán)扣于機(jī)組大軸上,鋼帶上布置著與轉(zhuǎn)子磁極對(duì)數(shù)相等的矩形孔,當(dāng)測(cè)速探頭正對(duì)于非矩形孔時(shí),探頭燈亮,當(dāng)測(cè)速探頭正對(duì)于矩形孔時(shí),探頭燈滅。機(jī)組測(cè)頻所用的齒盤探頭其有效測(cè)量距離約為5 mm,但在實(shí)際使用過程中其有效測(cè)量距離僅為3±1 mm左右。一方面由于測(cè)速探頭有效測(cè)量距離的限制,其安裝位置必須十分接近齒帶本體,另一方面則受限于鋼帶本身加工工藝的影響,因鋼帶本身厚度太薄且不同大軸區(qū)域部分鋼帶厚度不一,造成測(cè)速探頭安裝位置距離又無法縮小。因兩方面因素矛盾影響,致使探頭安裝距離偏大,進(jìn)而導(dǎo)致測(cè)量精度不夠,進(jìn)而產(chǎn)生“丟齒”的現(xiàn)象。
基于上述原因,需對(duì)測(cè)速齒盤進(jìn)行結(jié)構(gòu)性改造,將原齒帶結(jié)構(gòu)更換為高精度線切割齒盤,保證齒盤具有有效的高度和寬度進(jìn)而滿足規(guī)程規(guī)范《水電廠自動(dòng)化元件基本技術(shù)條件》(DL/T1107-2009)中關(guān)于對(duì)齒的寬度和高度大于20 mm的要求[3]。
2.3.2 測(cè)速探頭及支架結(jié)構(gòu)優(yōu)化
因原測(cè)速探頭測(cè)量范圍區(qū)間較大,易受附近環(huán)境干擾,進(jìn)而導(dǎo)致探頭測(cè)量值在齒盤臨界位置,測(cè)量信號(hào)會(huì)產(chǎn)生持續(xù)跳變。
基于上述原因,將某水電站齒盤測(cè)速探頭由科瑞DW-AD-511-M12 ,更換為易福門IFB3007-ANKG/M/V4A/US。由機(jī)組后續(xù)運(yùn)行情況來看,更換后的探頭檢測(cè)范圍較為集中,臨界區(qū)域較小,抗干擾能力較強(qiáng),測(cè)頻信號(hào)較穩(wěn)定。
以某水電站為例,由圖6所示,該齒盤測(cè)速探頭所用的支撐支架由一塊長(zhǎng)方體扁鐵和一塊弧形扁鐵焊接而成,長(zhǎng)方體支撐直接焊接于水導(dǎo)油槽蓋板上,其扁鐵剛度均不強(qiáng)。在機(jī)組振動(dòng)區(qū)間內(nèi),可以發(fā)現(xiàn)支撐支架會(huì)產(chǎn)生輕微的晃動(dòng),該晃動(dòng)會(huì)造成測(cè)量精度發(fā)生偏移,進(jìn)而導(dǎo)致頻率跳變[4]。
基于上述原因,支架的結(jié)構(gòu)可采用3點(diǎn)支撐,并在3個(gè)支撐支架再加上一個(gè)三角構(gòu)架,并通過增加鋼支架的剛性強(qiáng)度以保證結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,進(jìn)而能夠解決振動(dòng)傳導(dǎo)問題,且支架固定在水車室旁鋼筋護(hù)架上,從而避免因機(jī)組本體振動(dòng)而導(dǎo)致的支架擺動(dòng)現(xiàn)象。
隨著水電機(jī)組單機(jī)容量的逐步增大,相應(yīng)的控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要求更加嚴(yán)格。本文針對(duì)某大型水電站水輪發(fā)電機(jī)組實(shí)際運(yùn)行過程中存在的轉(zhuǎn)速信號(hào)跳變問題,從測(cè)頻原理出發(fā),經(jīng)故障原因描述、程序優(yōu)化、硬件結(jié)構(gòu)優(yōu)化三個(gè)方面進(jìn)行詳細(xì)討論,通過相應(yīng)改造措施,達(dá)到了預(yù)期的效果,確保了水輪機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,并對(duì)仍存在的問題做了進(jìn)一步探討。希望本文對(duì)水電站調(diào)速器相關(guān)專業(yè)的維護(hù)人員具有一定的借鑒意義。