周 洋
中石化江漢油田分公司采氣一廠,重慶
天然氣輸差是通過用于天然氣輸入和輸出的計量儀表,按照其計量值來統(tǒng)計測算自用氣、放噴氣產生的輸差及計量輸差,而脫硫損耗則通過計量凈化站原料氣和凈化氣差值來測算[1][2][3][4]。
建南氣田地處湖北省恩施州利川市建南鎮(zhèn)和重慶市石柱縣臨溪鎮(zhèn),現(xiàn)有開發(fā)井共23口,2017年建南氣田日均產氣30.2 ×104m3,日均產水10.1m3,2017年商品氣量達1.1×108m3。2012~2017年平均輸差率為2.23%,屬于II 類采氣廠[5][6]。
建南氣田現(xiàn)有采集氣支線和集輸氣干線共29條,全長179.65km,干線主要分為南氣北輸管線、南集站井間管網(wǎng)、北集站–萬州凈化氣干線(即建萬管線)及北氣南輸管線,其中建萬管線長達60.07 km。
由于建南氣田生產時間久,產水量大,所處地形復雜,易造成輸差波動幅度較大。尤其在冬季用氣高峰期,易導致無法準確計量天然氣產量,影響氣田經(jīng)濟效益。2017年建南氣田總輸差為226.90×104m3,通過統(tǒng)計集輸管線輸差占比(表1)發(fā)現(xiàn),輸差主要源于天然氣集輸過程中產生的損耗,北氣南輸管線所產生的輸差主要源于計量誤差。對于建南氣田而言,交接輸差每增加100×104m3,將給企業(yè)造成約100萬元的直接經(jīng)濟損失[7],因此有必要開展輸差分析。
天然氣輸差常分為兩類,一類是集輸系統(tǒng)因設備質量、腐蝕、管理和其他因素而導致的輸差,另一
類則是計量產生的輸差[8][9][10][11]。建南氣田計量方式以標準孔板計量為主,智能旋進旋渦流量計為輔。計量系統(tǒng)包括4個流量計量點,分別是單井外輸計量、單井自用氣計量、集氣站外輸計量及對外貿易計量。影響輸差的因素較多,建南氣田輸差影響因素主要包括集輸管網(wǎng)、單井產水、計量儀器儀表及其他因素。
Table 1.Theproportion of transmission error of Gathering Pipelinesin Jiannan Gas Field in 2017表1.2017年建南氣田集輸管線輸差占比
建南氣田南氣北輸管線、北氣南輸管線及建萬管線是主要的集輸干線,也是輸差存在的關鍵節(jié)點。由于地勢的影響,南北聯(lián)網(wǎng)管線基本上為同溝敷設,沿線地勢起伏,南北高程差較大,海拔高差跨度為620~1280m,導致管線內多存在積液,日積液量為0.01~0.08m3,管線內最大積液量曾達14.70m3,且未及時進行清管作業(yè),造成輸差增大。同時對于采用不同規(guī)格型號管材組成的管線,在接頭處管線變徑也會造成氣體的節(jié)流效應,導致集輸管網(wǎng)輸差較大。
建南氣田目前管輸?shù)脑蠚夂蛢艋瘹庵唤?jīng)過簡單的氣液分離,未進行深度脫水。因此,原料氣中含有的水分易在管線低洼處聚集,導致計量節(jié)點處誤差增大,如J10 井、J13井及J28井(2017年產水情況見表2),均因提產帶液而產生輸差。同時,因某些井進行泡沫排水采氣,如J68c1井2017年加注起泡劑775kg,加注消泡劑277次(共計6925kg),消泡效果較差,導致井口氣夾帶泡沫,影響天然氣品質的同時,也影響供氣計量的準確性。
Table 2.Water production of Wells J10,J13,and J28in 2017表2.2017年J10 井、J13井、J28井產水情況
1)儀器誤差影響輸差。單井產量不一、計量儀器儀表選型不一、氣井產量自然遞減、季節(jié)性用氣高低峰時需求量差異(特別是民用氣,春、冬季為高峰,夏、秋季為低峰)、不同用戶用氣量需求不同等原因,需根據(jù)需求對單井產量進行調配,但產量并未達到計量儀表的標準工作量程范圍內(一般運行范圍為儀表計量上限的25%~80%),且未根據(jù)實際情況更換合適的孔板及調整相關參數(shù),造成較大的計量誤差。以2017年黃水商品氣量銷售情況為例,高峰期供氣量約為低峰期的6 倍,但流量計仍采用原計量裝置進行計量,遠超過差壓計量程。
2)內部計量儀器檢定問題。除了對對外貿易計量點的計量儀表進行定期檢定外,內部計量儀器儀表未定期請專業(yè)檢定機構進行檢定,導致內部計量儀表可能存在較大誤差,且檢定難度大,專業(yè)計量人員少。
3)計量儀器儀表的校正、清洗問題。計量儀器儀表校正不及時、清洗不徹底對輸差有較大影響。由于管線中原料氣高含硫,同時經(jīng)常有天然氣水合物及雜質產生,極易對孔板等精密計量儀器造成不可逆的損傷,導致計量不準確。
建南氣田自用氣計量具較為簡單,計量不規(guī)范,對輸差產生一定影響。同時與用戶簽訂供用氣合同時,供用雙方認可的交接點與計量器具有時未明確,造成對外貿易計量輸差認定時常發(fā)生爭議,用戶自建的輸氣管線泄露也會造成貿易計量輸差。如2017年7月重慶利通天然氣有限公司提出我廠存在天然氣返輸現(xiàn)象,但根據(jù)2016年1月~2017年6月及2017年1月20日~31日凈化氣管網(wǎng)、利川方向及利通公司供氣壓力數(shù)據(jù),分析發(fā)現(xiàn)凈化氣管網(wǎng)壓力總是大于利通公司供氣壓力(含用氣高峰期),不存在返輸現(xiàn)象,可能是利通公司計量不準確,建議其在輸氣管線下游安裝總流量計,增加可對比性。
對于投產時間較長的管線進行定期跟蹤排查,降低未發(fā)現(xiàn)泄漏點存在的可能性,及時對泄漏點進行修補甚至更換管線。同時做到實時監(jiān)測管輸沿線天氣狀況,如遇特殊惡劣天氣,應及時預警,提前做好應對措施。對于新建管線應盡量采用單一規(guī)格型號的管線結構,以保證天然氣的穩(wěn)定流動狀態(tài)。如2015年建萬管線改線,管道規(guī)格為?219mm ×5.5mm ×60.1mm,治理管線共19,427m;經(jīng)管線改線后,2015~2017年建萬管線運行情況數(shù)據(jù)(節(jié)選)如表3所示,每輸送1m3天然氣產生的壓降呈下降趨勢。
Table 3. The data of Jianwan pipelineoperation in 2015-2017表3.2015~2017建萬管線運行情況數(shù)據(jù)(節(jié)選)
摸索合理的放噴排液制度,建議采取周期性或者確定性輸差進行排液。如J10井、J13井及J28井,參考其平均帶水周期進行計量裝置排液,建議排液周期見表4。同時,在凈化站增設脫水裝置,將井口氣充分脫水后方可進入管網(wǎng)。對于泡沫排水采氣措施井應不定期進行井口氣取樣分析,以便實時掌握含水與消泡情況。
Table 4. The suggested drainage cyclesfor Wells J10, J13,and J28表4.J10 井、J13井及J28井計量裝置建議排水周期
根據(jù)不同客戶及季節(jié)用氣需求進行合理調配,并調整輸差計算模型及相關參數(shù),確保輸差計算合理性,以達到計量技術規(guī)范。首先,投產初期對氣井進行充分放噴,凈化井底,以避免臟物進入采氣管線造成堵塞,降低計量儀表使用年限;其次,及時更換孔板,以確保孔板使用在生產期限之內??蛇m當引進新型計量器具(如超聲波流量計)以提高計量精度,同時降低硫化氫對儀表腐蝕程度。此外,鑒于脫硫損耗是建南氣田天然氣輸差的重要組成部分,建議加強原料氣與凈化氣計量,為脫硫損耗測算提供可靠數(shù)據(jù)。
與用戶明確計量器具及其專業(yè)檢定機構,加強對外貿易輸差日常分析,不斷完善天然氣輸差管理機制。建立“班組–采氣隊–采氣區(qū)”管理模式,加強層級管理,完善日常巡檢、設備保養(yǎng)制度??山Y合GPRS定位系統(tǒng),對用氣數(shù)據(jù)定時監(jiān)控、采集,縮短數(shù)據(jù)分析周期,及時發(fā)現(xiàn)泄漏、設備故障及其他情況,確保氣田與用戶利益均不受損,保證正常供用氣。明確天然氣市場導向,開展用氣預安排,方便氣田供氣規(guī)劃,減小高峰期供氣不穩(wěn)定對輸差的影響。
建南氣田各區(qū)塊天然氣品質不一、占比不均(北部基本不含硫、低占比,南部高含硫、高占比),且季節(jié)變化導致的溫差均會造成一定程度的輸差波動,其影響程度暫無法明確,有待下步完善。
根據(jù)上述天然氣輸差產生的原因,可知輸差問題具有一定特性。一般來說,輸差問題的產生大多不是短時間內形成的,而是隨著時間積累逐漸暴露的。因此,有必要建立定期輸差分析制度,對輸差產生原因進行分析,找準問題根源,探討整改措施,有效指導下一步工作開展,做到輸差問題及時發(fā)現(xiàn)、及時查明原因、及時制定措施,實現(xiàn)輸差有效控制,降低企業(yè)經(jīng)濟損失。
1)對集輸管網(wǎng)加強日常分析,重點關注管網(wǎng)輸壓變化情況,確保管網(wǎng)內無積液、無泄漏點,保證氣體流態(tài)穩(wěn)定。
2)根據(jù)生產實際,針對高產水氣井計量裝置制定合理排水制度,以降低高產水氣井對輸差的影響。
3)根據(jù)不同用氣需求對計量裝置進行更換,調整輸差計算模型及相關參數(shù),確保輸差計算合理性及規(guī)范性。
4)完善層級管理機制,加強與用戶間溝通,實時監(jiān)測對外貿易計量輸差,確保氣田經(jīng)濟利益。