陳小鑫,駢常順
(上海市寶山區(qū)寶山鋼鐵股份有限公司煉鋼廠,上海 200941)
以汽車用鋼板、鍍錫用鋼板、深沖鋼板為代表的一些高附加值的鋼板產(chǎn)品,對原料(連鑄板坯)的表面質(zhì)量要求特別高。用于生產(chǎn)這類鋼材的連鑄板坯,其表面一般均需進行“去皮”處理,以去除連鑄坯表面的起皮、夾渣、裂紋等缺陷。部分裂紋敏感鋼種經(jīng)過火焰清理機后依然需要經(jīng)過手清清理殘留裂紋,但是手清對環(huán)境污染大、用工成本高,因此于2016年新上了2臺修磨機以代替手清作業(yè)。
修磨機主要由主修磨機、邊部修磨機、板坯缺陷識別設(shè)備、修磨臺車、磨削運出設(shè)備、除塵設(shè)備等組成。
①全表面修磨:對板坯的4個面全部進行自動修磨。
②局部修磨:根據(jù)鋼種和產(chǎn)線的實際情況,對板坯進行智能識別,對有缺陷的區(qū)域進行自動修磨。
③角修磨:對板坯的角部進行多次修磨,以達到需要的角部圓弧。
④側(cè)部修磨:通過邊部修磨機,對板坯的側(cè)部進行修磨。
①主修磨。電機功率630 kW;最大使用功率536 kW。
②主修磨砂輪。最大尺寸915 mm;厚度125 mm;最小使用尺寸530 mm。
③邊部修磨。電機功率200 kW;最大使用功率170 kW。
④邊部修磨砂輪。最大尺寸610 mm;厚度101 mm;最小使用尺寸380 mm。
(1)主要技術(shù)參數(shù)
砂輪升降:液壓缸驅(qū)動;升降行程:806 mm;液壓缸:Φ125/90~920 mm;砂輪旋轉(zhuǎn):液壓缸;旋轉(zhuǎn)角度:90°/70°;液壓缸:Φ80/45~145;橫向進給:齒輪電機驅(qū)動;進給行程:3200 mm;電機數(shù)量:2;位置控制:編碼器。
(2)工作原理
主修磨擺臂靠比例閥控制油缸升降,針對板坯表面凹凸不平,控制油缸壓下的壓力來保證相同的修磨深度。為了防止擺臂誤動作,在比例閥前面還配備一個電磁閥,只有電磁閥得電,擺臂才能動作。為了修磨過程中保持砂輪恒定的線速度,一般80 m/s,因此在每次修磨前均要對砂輪直徑進行測量。為了安全起見,主砂輪升降比例閥前面還安裝了二位四通的電磁閥,該電磁閥必須得電,砂輪方能下降。為了防止砂輪變化太大,如果一塊料連續(xù)修磨超過20 min,磨頭會自動停下來,對砂輪進行重新測量,砂輪大小直接影響砂輪與板坯的接觸位置。
(1)主要技術(shù)參數(shù)
砂輪升降:液壓缸驅(qū)動;液壓缸:Φ63/45~400 mm;框架前進/后退:液壓缸;框架橫移:液壓缸;位置控制:編碼器。
(2)工作原理
邊部修磨的動作主要有:砂輪升降、框架前進/后退、框架橫移,皆由比例閥及液壓缸進行控制,砂輪升降動作由一個絕對值編碼器檢測升降的位置,升降的高、低位由接近開關(guān)進行檢測??蚣芮斑M/后退動作由一個絕對值編碼器檢測前進/后退的位置,同時前進/后退的最大位置由接近開關(guān)進行檢測??蚣軝M移動作一個裝在油缸里的線性傳感器檢測橫移的位置,橫移的最大位置由接近開關(guān)檢測。
(1)主修磨頭稀油潤滑流量低
主修磨頭潤滑系統(tǒng)由2套系統(tǒng)組成,主修磨頭內(nèi)軸承的潤滑用的是油氣潤滑,主修磨頭內(nèi)傘齒輪潤滑采用的是稀油潤滑,主修磨頭內(nèi)的油由一臺裝在磨頭上的齒輪泵將油吸回潤滑系統(tǒng)油箱,在進主磨頭前的管路上裝有流量計,該流量計參與控制,若流量達不到要求,主修磨頭將無法啟動。引起主修磨頭稀油潤滑流量低主要有3個原因:①潤滑站出口濾芯堵塞,導(dǎo)致泵出口流量低;②稀油潤滑管路泄漏,進流量計前流量低;③主修磨頭內(nèi)噴嘴堵塞,進入磨頭內(nèi)油流小。
其解決方法如下:①更換潤滑站出口濾芯;②對稀油管路上的泄漏點更換密封并緊固;③對主修磨頭內(nèi)堵塞的噴嘴用壓縮空氣進行疏通。
(2)主修磨頭漏油
寶鋼一煉鋼修磨機以修磨熱坯為主,主修磨頭長時間和熱坯接觸,因此主修磨頭潤滑密封使用的是迷宮密封,主修磨頭內(nèi)無常見的橡膠材質(zhì)的密封。引起主修磨頭漏油的主要原因是:主修磨頭內(nèi)潤滑既有稀油潤滑又有油氣潤滑,主修磨頭容腔內(nèi)既有油又有壓縮空氣,一旦潤滑油無法回油箱或壓縮空氣無法排出,將導(dǎo)致主磨頭內(nèi)壓力越來越高,從而導(dǎo)致漏油。
其解決方法如下:①檢查回油泵工作狀態(tài),若回油流量明顯減小,則會導(dǎo)致主磨頭內(nèi)潤滑油越積越多,此時需要更換回油泵;②檢查稀油潤滑系統(tǒng)回油濾芯堵塞情況,若堵塞更換濾芯;③檢查主修磨頭空氣排出口是否有堵塞,若有堵塞更換空氣濾芯。
(3)主修磨頭振動大
主修磨頭上共安裝有3個振動傳感器,實時監(jiān)測主修磨頭的振動情況,分別安裝在砂輪側(cè)、電機側(cè)、砂輪遠端,任何一個振動傳感器數(shù)值超標,主修磨頭將無法投入使用,造成主修磨頭振動大的原因主要有:①傳感器接頭松動;②傳感器電纜破損;③主修磨頭軸承損壞。
其解決方法如下:①緊固傳感器接頭;②更換振動傳感器電纜;③更換主修磨頭。
邊部修磨機框架變形一般是在修磨過程中被板坯碰撞導(dǎo)致的,其原因主要有:①邊部修磨機皮帶斷裂,邊部修磨機的測速傳感器裝在電機上,電機通過皮帶驅(qū)動邊部修磨頭轉(zhuǎn)動,一旦皮帶斷裂,但電機仍在轉(zhuǎn),系統(tǒng)認為邊部修磨機處于正常狀態(tài),但邊部修磨頭此時是不轉(zhuǎn)的,不轉(zhuǎn)的邊部修磨頭與板坯接觸,極易把邊部修磨機框架撞變形;②邊部修磨頭抖動,在邊部修磨機修磨板坯時,邊部修磨頭來回抖動,一旦碰擦到板坯亦會把邊部修磨機框架撞變形;③拉線編碼器損壞或拉線斷裂,拉線編碼器控制邊部修磨頭前進/后退的位置,一旦拉線編碼器出故障,則會導(dǎo)致邊部修磨頭前進/后退的位置不準,從而砂輪側(cè)面撞擊板坯,造成邊部修磨機框架變形。
其解決方法如下:①更換皮帶,并在邊修磨頭上安裝速度傳感器,以邊修磨頭上的速度傳感器為邊修磨頭的可運轉(zhuǎn)條件;②檢查邊部修磨機前進/后退油缸、比例閥運行狀況,若油缸或比例閥損壞相應(yīng)更換油缸及比例閥;③更換拉線編碼器或拉線。
寶鋼一煉鋼板坯修磨機于2016年7月投產(chǎn)后,經(jīng)過長時間對設(shè)備性能摸索、現(xiàn)場工況改善、工藝參數(shù)優(yōu)化等,以及點檢、檢修管理模式的改進,板坯修磨機設(shè)備狀態(tài)已逐步趨向穩(wěn)定,提高了精整板坯的熱裝熱送率及某些無法手清的板坯的清理作業(yè)。