吳 敏,何忠華,高 分,祝加勇,申 良,韓 軻,龐希斌
(國(guó)網(wǎng)新源湖南黑麋峰抽水蓄能有限公司,湖南 長(zhǎng)沙410213)
黑麋峰抽水蓄能電站坐落于湖南長(zhǎng)沙,是湖南的第1座抽水蓄能電站,電站共安裝4臺(tái)單機(jī)容量300 MW可逆式機(jī)組,總裝機(jī)容量1200 MW。電站為日調(diào)節(jié)方式,主要擔(dān)負(fù)電網(wǎng)調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)相、填谷及事故備用等任務(wù)。
黑麋峰電站4號(hào)發(fā)電電動(dòng)機(jī)由東方電機(jī)公司生產(chǎn),于2010年10月投運(yùn)。發(fā)電電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子有20個(gè)磁極,由轉(zhuǎn)子中心體、磁軛和磁極3部分組成。轉(zhuǎn)子中心體用于固定磁軛并在磁極與主軸之間傳遞扭矩。磁軛是轉(zhuǎn)子的磁路,磁軛通過熱打鍵,被熱縮在轉(zhuǎn)子支架上,磁軛與磁極通過T尾的楔塊相連。磁極引線為硬連接,磁極中的繞組線圈為勵(lì)磁電流通道,形成轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)。
2017年3月7日10:19:45,黑麋峰電站4號(hào)機(jī)組開機(jī)至發(fā)電工況并網(wǎng)運(yùn)行,負(fù)荷 300 MW。運(yùn)行約1 h后,監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)一系列報(bào)警信號(hào),同時(shí)4號(hào)機(jī)組事故停機(jī),見表1。
機(jī)組停機(jī)穩(wěn)定后,進(jìn)入4號(hào)機(jī)上下內(nèi)風(fēng)洞內(nèi),對(duì)磁極逐個(gè)檢查,測(cè)量4號(hào)機(jī)組轉(zhuǎn)子回路絕緣為零,檢查發(fā)現(xiàn)1號(hào)磁極靠2號(hào)磁極側(cè)引線頭直彎處被燒斷,2號(hào)磁極右上端磁極壓板端頭及環(huán)氧托板被燒傷,1號(hào)磁極靠2號(hào)磁極中段部環(huán)氧托板有灼燒痕跡。
表1 4號(hào)機(jī)組故障停機(jī)事件報(bào)警記錄
4號(hào)機(jī)發(fā)電工況帶300 MW負(fù)荷由于轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地保護(hù)動(dòng)作跳機(jī)后,電站專業(yè)人員第一時(shí)間進(jìn)行了故障原因梳理。檢查4號(hào)發(fā)電機(jī)保護(hù)裝置無(wú)裝置故障報(bào)警,同時(shí)連接4號(hào)發(fā)電機(jī)A套保護(hù)裝置后分析得知:4 號(hào)機(jī)發(fā)電工況運(yùn)行過程中,11:27:15,4 號(hào)機(jī)組轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地保護(hù)啟動(dòng)(轉(zhuǎn)子對(duì)地絕緣由大于100 kΩ瞬時(shí)降到0 kΩ),經(jīng)過5 s(轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地保護(hù)二段動(dòng)作延時(shí)定值為 5 s),11:27:20,4 號(hào)機(jī)組轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地A套保護(hù)二段動(dòng)作跳機(jī)(當(dāng)時(shí)4號(hào)轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地保護(hù)切為A套投入),804分閘,4號(hào)滅磁開關(guān)跳閘,機(jī)組停穩(wěn)后對(duì)4號(hào)轉(zhuǎn)子進(jìn)行對(duì)地絕緣檢查,絕緣值為零,經(jīng)分析4號(hào)機(jī)組轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地A套保護(hù)為動(dòng)作正確。
4號(hào)機(jī)組停機(jī)后,由于該機(jī)組轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地保護(hù)報(bào)警一直存在且無(wú)法復(fù)歸,判斷機(jī)組轉(zhuǎn)子回路存在接地故障。
打開4號(hào)機(jī)機(jī)罩內(nèi)軸端蓋板,檢查勵(lì)磁引線外觀無(wú)異常。測(cè)量轉(zhuǎn)子回路絕緣為零。
進(jìn)入4號(hào)機(jī)風(fēng)洞內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)1號(hào)磁極靠2號(hào)磁極側(cè)引線頭直彎處被燒斷,2號(hào)磁極右上端磁極壓板端頭及環(huán)氧托板被燒傷,1號(hào)磁極靠2號(hào)磁極中段部環(huán)氧托板有灼燒痕跡,3號(hào)磁極下端部局部有灼傷痕跡。相關(guān)故障現(xiàn)場(chǎng)照片如圖1~圖3所示。
圖1 磁極壓板靴部燒傷
圖2 磁極線圈引線頭斷裂
圖3 磁極中段環(huán)氧托板灼燒痕跡
經(jīng)檢查,確定故障點(diǎn)為1號(hào)磁極靠2號(hào)磁極側(cè)引線頭直彎處。
3.2.1 機(jī)組1號(hào)、2號(hào)磁極處理
(1)將4號(hào)機(jī)組1號(hào)、2號(hào)磁極拔出并與電站2件備品磁極線圈一起裝車返廠處理。磁極處理完成并返回電站后,在掛裝前、后分別檢測(cè)單個(gè)磁極的絕緣電阻(≥200 MΩ)、直流電阻、交流阻抗并進(jìn)行交流耐壓試驗(yàn)(掛裝前交流耐壓標(biāo)準(zhǔn):10Uf+1500 V,掛裝后交流耐壓標(biāo)準(zhǔn):10Uf+1000 V)。
(2)檢查4號(hào)機(jī)組剩余磁極(17個(gè))表面有無(wú)異常,如無(wú)異常則在坑內(nèi)進(jìn)行清掃,按《DL/T596-2005電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》檢測(cè)絕緣電阻并進(jìn)行交流耐壓試驗(yàn)(5Uf)。
(3)檢查4號(hào)機(jī)組其他磁極引線頭折彎部位,并全部進(jìn)行了放大鏡檢查和PT探傷檢測(cè)。
(4)全面仔細(xì)檢查4號(hào)機(jī)組定子鐵心內(nèi)表面、定子線棒、通風(fēng)溝、線棒端部固定等部位有無(wú)灼傷及異物并用白布蘸酒精擦拭干凈,通風(fēng)溝等部位用毛刷蘸酒精清理,清除定子及擋風(fēng)板內(nèi)異物。定子全面清理完成后按《DL/T596-2005電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》檢測(cè)定子每相絕緣電阻、直流電阻并進(jìn)行直流耐壓試驗(yàn)(2Un)。
(5)完成1號(hào)、2號(hào)磁極掛裝并安裝極間連接線后,所有轉(zhuǎn)子磁極整體按《DL/T596-2005電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》檢測(cè)絕緣電阻(≥5 MΩ)、直流電阻并進(jìn)行交流耐壓試驗(yàn)(5Uf)。
(6)打緊1號(hào)、2號(hào)磁極掛裝配對(duì)磁極鍵:用18磅大錘對(duì)稱、均勻地打緊同一磁極上的兩對(duì)磁極鍵,連打3下,主鍵下降不超過1 mm。為保證磁極鍵的緊度,按上述方法對(duì)磁極鍵打緊3次,每次間隔時(shí)間不小于8 h。機(jī)組發(fā)電工況及抽水工況熱穩(wěn)定試驗(yàn)完成后,再次打緊1號(hào)、2號(hào)磁極的磁極鍵并用固定塊將磁極鍵主鍵焊接鎖定。
(7)重新掛裝1號(hào)、2號(hào)磁極后,4號(hào)機(jī)組不再進(jìn)行動(dòng)平衡及甩負(fù)荷試驗(yàn)。3.2.2 機(jī)組3號(hào)磁極處理
4號(hào)機(jī)組3號(hào)磁極處理下端部局部灼傷痕跡,對(duì)灼傷部位的損傷情況進(jìn)行詳細(xì)檢查和評(píng)估后,對(duì)3號(hào)磁極按以下步驟進(jìn)行處理:
(1)表面清理后按《DL/T596-2005電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》檢測(cè)3號(hào)磁極絕緣電阻(≥200 MΩ)、直流電阻、交流阻抗。如試驗(yàn)數(shù)據(jù)正常,則3號(hào)磁極不需吊出機(jī)坑,在坑內(nèi)進(jìn)行處理,否則應(yīng)吊出機(jī)坑處理。
(2)磁極下端部磁極鐵心、上托板及磁極線圈表面灼傷碳化部位用鋼絲刷或砂紙打磨,直至表面碳化物全部清理干凈,然后用白布蘸酒精將清理部位表面擦拭干凈,最后在清理部位補(bǔ)刷188紅瓷漆并晾干。
(3)磁極下端部灼傷部位處理完成后再次按《DL/T596-2005電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》檢測(cè)3號(hào)磁極絕緣電阻(≥200 MΩ)、直流電阻、交流阻抗并進(jìn)行交流耐壓試驗(yàn)(5Uf)。
從現(xiàn)場(chǎng)檢查情況分析,故障主要由1號(hào)磁極引線直角彎處斷裂引起。
對(duì)于磁極引線斷裂具體原因,從應(yīng)力分析、材質(zhì)分析、金相分析、尺寸檢查等4方面進(jìn)行(圖4)。
經(jīng)有限元分析計(jì)算,計(jì)算結(jié)果見下頁(yè)表2。
有限元計(jì)算結(jié)果顯示:引線折彎處,飛逸工況最大應(yīng)力258.3 MPa。此應(yīng)力值較高,但仍在材料許用應(yīng)力范圍之內(nèi)。
圖4 不同工況下等效應(yīng)力分布圖
表2 有限元分析結(jié)果
對(duì)1號(hào)磁極線圈引線頭進(jìn)行了化學(xué)成分檢驗(yàn)、機(jī)械性能試驗(yàn)測(cè)試(表3)。
表3 化學(xué)成分及機(jī)械性能試驗(yàn)結(jié)果
經(jīng)檢查,引線材料各項(xiàng)指標(biāo)均滿足BLHDF.PSF001技術(shù)要求。
由于PT探傷只能檢測(cè)表面缺陷,無(wú)法檢測(cè)內(nèi)部缺陷。為此,對(duì)1號(hào)磁極引線進(jìn)行金相分析。
試驗(yàn)過程中對(duì)磁極引線銅件試樣邊緣部位、中心部位進(jìn)行金相檢驗(yàn),中心部位內(nèi)弧度處發(fā)現(xiàn)顯微裂紋,腐蝕后金相組織均為單相α孿晶組織,邊緣部位晶粒平均直徑為0.05 mm,中心部位晶粒平均直徑為0.04 mm。
分析結(jié)果顯示,銅排折彎處內(nèi)部有微裂紋,加工工藝不良。
對(duì)引線彎型尺寸檢查,發(fā)現(xiàn)引線彎型半徑不合格。圖紙要求R8,實(shí)測(cè)只有R4。
按照實(shí)際彎型半徑進(jìn)行應(yīng)力計(jì)算,結(jié)果顯示,折彎處飛逸工況最大應(yīng)力達(dá)到284.2 MPa,已經(jīng)接近材料許用應(yīng)力。
圖5 磁極引線彎型半徑檢查
結(jié)論:經(jīng)過上述4個(gè)方面的分析,可以判斷引線斷裂是由于微裂紋引起的。機(jī)組運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的振動(dòng),導(dǎo)致裂紋擴(kuò)展,最終導(dǎo)致引線斷裂,而微裂紋是由于成型半徑過小造成的。
(1)4號(hào)轉(zhuǎn)子1號(hào)磁極引線折彎處加工工藝不良,有微裂紋,產(chǎn)品質(zhì)量存在缺陷。
(2)轉(zhuǎn)子磁極引線彎型半徑不滿足設(shè)計(jì)要求。
(1)將機(jī)組轉(zhuǎn)子磁極連接板探傷檢查納入機(jī)組定期檢查項(xiàng)目。
(2)增加對(duì)重要部位的巡視頻次,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地等報(bào)警應(yīng)認(rèn)真做好記錄并深入分析,避免設(shè)備缺陷由量變發(fā)展為質(zhì)變,造成更嚴(yán)重的后果。
(3)加強(qiáng)電站事故備品備件管理,對(duì)影響機(jī)組備用的事故備品備件按定額儲(chǔ)備到位。
通過此次轉(zhuǎn)子磁極引線故障處置,為電站同類型設(shè)備維護(hù)工作積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。故障發(fā)生后,電站第一時(shí)間隔離了故障設(shè)備,并查找出故障點(diǎn),有利于后期故障處置。設(shè)備的隱蔽故障發(fā)生同時(shí)也表明電站設(shè)備技術(shù)監(jiān)督及隱患排查的重要性。本文詳細(xì)描述了轉(zhuǎn)子磁極引線頭斷裂事故原因、故障排查與處置過程,對(duì)其他電站防范及處理類似設(shè)備缺陷具有借鑒意義。