王均國, 王子臣, 盧 鵬
(1 中國鐵路濟(jì)南局集團(tuán)有限公司 青島機(jī)務(wù)段, 山東青島 266021;2 中國鐵路濟(jì)南局集團(tuán)有限公司 青島機(jī)務(wù)段車間, 山東淄博 255000)
機(jī)車風(fēng)源凈化裝置是保證機(jī)車制動系統(tǒng)用風(fēng)的重要部件,當(dāng)電磁排污閥發(fā)生排風(fēng)不止故障時(shí),將造成制動系統(tǒng)的風(fēng)壓急劇下降,使列車不能有效及時(shí)制動停車,將對列車運(yùn)行安全構(gòu)成極大威脅。為此,分析解決該問題對提高機(jī)車質(zhì)量可靠性,保證運(yùn)輸安全具有積極的意義。
電磁排污閥是由電空閥和排污閥組合而成,電空閥為控制機(jī)構(gòu),排污閥為執(zhí)行機(jī)構(gòu)。排污閥的工作與機(jī)車空氣壓縮機(jī)的工作密切配合,空氣壓縮機(jī)工作時(shí)排污閥為關(guān)閉狀態(tài),停止時(shí)為開啟狀態(tài)。因此排污閥控制電路一般接在空壓機(jī)的啟動接觸器或中間繼電器“常用”輔助接頭上。
排污閥的開啟和關(guān)閉受電空閥控制,當(dāng)空氣壓縮機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),電磁閥得電,接通由電磁閥總風(fēng)進(jìn)口2進(jìn)入的總風(fēng),控制風(fēng)由閥體上的進(jìn)氣口進(jìn)入活塞大端下方,使活塞壓縮彈簧上移,開啟排污閥閥口,使油水分離器內(nèi)的油、水及雜質(zhì)由進(jìn)風(fēng)口1進(jìn)入排污閥經(jīng)排污口3進(jìn)入排污管排向大氣??諌簷C(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),電空閥失電,活塞下方的控制風(fēng)經(jīng)由電空閥排出,活塞在彈簧的作用下下移,關(guān)閉排污閥口,切斷油水分離器與大氣的通路,如圖1所示。
排污閥由于結(jié)構(gòu)原因,經(jīng)常發(fā)生污物雜質(zhì)等留在閥口處,導(dǎo)致閥口被異物墊起,或因?yàn)橄鹉z墊腐蝕破損、變形而出現(xiàn)密封不嚴(yán)發(fā)生排風(fēng)不止的故障,不但會造成空壓機(jī)長時(shí)間打風(fēng)損壞,而且會因總風(fēng)壓力不足使整個(gè)制動系統(tǒng)失效,發(fā)生嚴(yán)重的事故。近幾年來,多次發(fā)生由排污閥故障,造成機(jī)車故障的結(jié)果。
1-進(jìn)風(fēng)口;2-電磁閥總風(fēng)進(jìn)口;3-排污口。圖1
因電磁排污閥為排污裝置,排污閥口的關(guān)閉方式為線面接觸,從結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上就存在雜質(zhì)遺留在接觸面上的問題,客觀上就容易發(fā)生閥口被異物墊起的隱患,要消除總風(fēng)排風(fēng)不止的隱患,必須對閥口處遺留雜物采取有效措施,或在被雜物墊起的情況下,切斷總風(fēng)排向大氣的通路,從而避免風(fēng)泵泵風(fēng)不止、總風(fēng)壓力下降的問題發(fā)生。為達(dá)到該目標(biāo),經(jīng)過多次分析、試驗(yàn),采取了以下改進(jìn)措施:
(1)閥座徑向尺寸不變,高度由原來的14.8 mm降為9.3 mm,密封位置下移3.8 mm。如圖2所示。
(2)密封閥芯直徑由35 mm增至38 mm,閥芯厚度由8 mm增至11.3 mm,同時(shí)在距離上端4 mm處加裝一道38 mm×2.5 mm的O形圈。如圖3所示。
圖2 閥座
圖3 閥芯
(3)經(jīng)過上述兩項(xiàng)改造后,閥芯與閥座整體組裝高度由46.2 mm變?yōu)?9.5 mm,由于閥芯與閥座整體增加3.8 mm,導(dǎo)致下移3.8 mm,造成閥體上部電空閥控制風(fēng)通氣孔在閥關(guān)閉狀態(tài)時(shí),恰好被遮斷,需要改造電空閥控制風(fēng)通氣孔。經(jīng)測量、計(jì)算確定,增大通氣孔直徑,即由直徑3 mm增至5 mm,這樣控制風(fēng)就能順利到達(dá)閥芯下方。如圖4所示。
圖4 通氣孔
當(dāng)空壓機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),電磁閥得電供風(fēng),控制風(fēng)由閥體上改造后的通孔進(jìn)入活塞下方,活塞及閥上升,開啟排污閥口,同時(shí),加裝在改造后的閥上的O形圈離開閥內(nèi)壁上端肩部5.5 mm,通過測量,在開啟狀態(tài)下,閥與閥體內(nèi)壁間隙距離3.5 mm,不影響排污流量。
當(dāng)空壓機(jī)再次運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),電空閥失電排氣,活塞下方的控制風(fēng)經(jīng)由電空閥排出,活塞連同閥在彈簧作用下下移,關(guān)閉閥口,同時(shí)加裝的O形圈下移到閥體內(nèi)壁肩部以上,將排污空氣通路切斷。工作原理如圖5~圖6所示。
A-來自電磁閥控制風(fēng)進(jìn)口;B-進(jìn)風(fēng)口來自風(fēng)源凈化裝置 油水分離器排污口的總風(fēng);C-排污口,用于排出來自 風(fēng)源凈化油水分離器排污口的油、水及污物。圖5 改造后開啟位結(jié)構(gòu)原理圖
圖6 改造后關(guān)閉位結(jié)構(gòu)原理圖 改造后閥芯與閥座實(shí)物圖
通過對該閥結(jié)構(gòu)的重新設(shè)計(jì),采取雙密封結(jié)構(gòu),取得以下效果。
(1)閥口關(guān)閉切斷排污通路的同時(shí),所加裝的O形圈將排污通路2次切斷,且能夠?qū)﹄s質(zhì)直接掃入排污口,避免雜質(zhì)墊起問題,從而增加關(guān)閉的可靠性。
(2)當(dāng)排污閥口在關(guān)閉時(shí)被異物墊起,但由于加裝的二次切斷的O形圈阻擋,也不會造成排風(fēng)不止的故障發(fā)生。
(3)由于改造后活塞直徑變大,在閥口關(guān)閉時(shí),與閥體內(nèi)壁間隙極小,在0.2 mm左右,當(dāng)閥口被墊起,密封O形圈破損兩種情況同時(shí)發(fā)生,排氣量也大大變小,同樣不會因?yàn)榕艢饬看蠖斐晒╋L(fēng)系統(tǒng)故障現(xiàn)象發(fā)生。
該方案徹底解決了排污閥因?yàn)楫愇飰|起造成的故障隱患,避免了空壓機(jī)損壞和整個(gè)制動系統(tǒng)及風(fēng)動電器失去總風(fēng)源的隱患,提高了風(fēng)源凈化裝置的可靠性。經(jīng)過我們裝車試驗(yàn),完全杜絕了此類故障的發(fā)生。
(4)該結(jié)構(gòu)從源頭設(shè)計(jì)上解決了排污閥類因?yàn)楫愇镌斐砷y口封閉不嚴(yán)的問題,對各類電空排污閥具有推廣借鑒意義。