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重要廠用水泵潤滑脂泄漏分析及應對措施

2019-03-25 02:49:52焦森林
產(chǎn)業(yè)與科技論壇 2019年4期
關鍵詞:廠用形圈動環(huán)

□焦森林 羅 斌

一、引言

核電站重要廠用泵用于核安全相關系統(tǒng),其功能是使冷卻用海水進入核島設備冷卻系(RRI)的熱交換器中,從而為核島提供冷卻水源。每一個機組均有屬于自己的重要廠用水系統(tǒng),每個系統(tǒng)由兩個獨立的且實體隔離的冗余回路構(gòu)成,為A、B系列,每個系列中有兩臺100%容量的重要廠用水泵[1]。

泵機組由重要廠用泵、電機等設備組成,安裝在PX泵房的重要廠用水泵室內(nèi)。某電廠重要廠用水泵為立式、雙基礎、背抽式設計的單級單吸雙渦殼式離心泵。泵體上的軸承架內(nèi)軸承架內(nèi)安裝著雙列面對面布置的角接觸球軸承和一列圓柱滾子軸承,軸承室兩端采用組合密封,以滿足在水泵房發(fā)生水淹且水位未超過聯(lián)軸節(jié)的工況下,水泵能正常運行的要求,軸承潤滑采用脂潤滑[2]。

二、潤滑脂甩漏

該電廠在進行重要廠用水泵啟動試驗中,4號泵在運行過程中潤滑脂大量甩出,從圖1中可判斷,主要泄漏位置在電機軸與下部軸承端蓋的間隙,泄漏的潤滑脂甚至堵塞集液盤冷卻水的正常泄漏,影響對盤根泄漏量的判斷。

圖1 潤滑脂泄漏位置

該泵正常運行注油周期應為為連續(xù)運行1,200h,軸承箱下部軸承注油脂量為首次1,400g,再次700g,潤滑脂為美孚SHC100,可計算出正常運行平均泄漏率為0.59g/h。但目前正常運行注潤滑脂周期縮短為168h,平均注潤滑脂量為700g,平均泄漏率為4.16g/h。明顯泄漏率偏大,需要有效控制和降低潤滑脂泄漏率。

三、泄漏分析

如有效解決電機軸與軸承端蓋間隙的泄漏,可明顯降低泵軸承箱體漏油脂。漏脂問題主要是由于現(xiàn)場操作、油封及壓蓋結(jié)構(gòu)設計不當、現(xiàn)場安裝不當?shù)纫蛩貙е?,在施工和運行中采取有效方法和措施,能有效減少漏脂。針對此次漏油脂問題,開展了泄漏分析和驗證[3~6],如表1所示。

表1 潛在失效原因分析

(續(xù)表1)

7油封本身材質(zhì)易變形。油封材質(zhì)及適用范圍。核對油封各部件材質(zhì),是否滿足現(xiàn)場使用需求。O形圈材質(zhì)為FKM,適用所選潤滑脂,使用溫度低于200℃;油封材質(zhì)PTFE,使用溫度低于250℃。軸承溫度為57℃,不會導致油封變形,滿足要求。8軸承壓蓋及油封配合尺寸不對。測量軸承壓蓋孔內(nèi)徑及油封外徑。用游標卡尺測量,正常配合間隙小于0.10mm。靜環(huán)尺寸209.95mm,軸承蓋尺寸210.1mm,配合間隙為0.15mm,不滿足要求。

經(jīng)過以上分析和驗證,影響軸承壓蓋與泵軸之間泄露量的主要因素是油封密封O型圈損壞,壓蓋及油封靜環(huán)配合尺寸不對,使得油封摩擦力不夠,引起油封不能有效密封,油脂泄漏出來。

四、泄漏處理

(一)解決壓蓋與油封靜環(huán)配合問題。為解決壓蓋與油封靜環(huán)配合尺寸不對問題,初步?jīng)Q定不對泵進行全面解體,采用膠粘方式進行處理。

出現(xiàn)潤滑脂泄漏主要由于軸承壓蓋與油封密封件之間尺寸公差超限造成,因此整改方案定為,在靜環(huán)與軸承蓋之間在裝配之前涂樂泰574密封膠。

圖2 油封涂膠部位

現(xiàn)場對4號泵的靜環(huán)與軸承壓蓋之間涂樂泰574密封膠,涂膠部位如圖2所示,干固時間8小時左右。經(jīng)過現(xiàn)場啟泵驗證,發(fā)現(xiàn)4號泵靜環(huán)與壓蓋得到固定,油密封靜環(huán)不再隨動環(huán)轉(zhuǎn)動。

(二)解決油封損壞或O形圈損壞問題。針對O型圈損壞問題,需要對軸承油封部位進行拆解。拆解步驟為:第一,將下軸承油封沿軸退下(如有必要,需將下軸承蓋拆下),至臨近軸肩的下一檔(細軸處)。第二,檢查油封靜環(huán)外圈O形圈的情況,若對應槽內(nèi)的O形圈脫落在外,且此O形圈可用,將此O形圈嵌入對應槽內(nèi)。第三,檢查油封動環(huán)內(nèi)圈O形圈的情況,若對應槽內(nèi)O形圈脫落在外,且O形圈可用,將此O形圈裝嵌入對應槽內(nèi)。第四,若上述項檢查處理滿足:對應O形圈均已存在(套在軸上),且O形圈可用,按照要求回裝整個油封(若下軸承蓋有拆卸過,需同時回裝;若下軸承蓋處的O形圈325×5N不能繼續(xù)使用,將備好的O形圈用樂泰495膠粘后嵌入)。第五,檢查油封面損壞情況。

現(xiàn)場拆除過程中發(fā)現(xiàn),油封面良好,未發(fā)現(xiàn)損壞,但動環(huán)O形圈斷裂。針對此情況,經(jīng)油封廠家討論后,認為從結(jié)構(gòu)和功能上分析,使用新的膠粘的O形圈安裝到該部位。但回裝后盤動電機軸發(fā)現(xiàn),動環(huán)不隨電機軸同步運轉(zhuǎn)。再次對油封動環(huán)O型圈的材質(zhì)、尺寸進行檢查,O型圈材質(zhì)FKM符合要求,但按照國標GB3452.1-92規(guī)定,O型圈壓縮率應該在20~30%,原O型圈尺寸偏小,壓縮量不夠,所以導致動環(huán)不能隨軸運轉(zhuǎn),需更換新的尺寸O型圈。

4號泵更換新O型圈后,動環(huán)與電機軸同步旋轉(zhuǎn),試運行時間30分鐘后,發(fā)現(xiàn)動環(huán)與軸不再脫落,從而避免了油封失效。

(三)效果驗證。對處理后4號泵進行單體試車,試運行時間為30分鐘,機械油封動、靜環(huán)運行正常,溫度正常,未出現(xiàn)甩油。并進行后續(xù)跟蹤檢查,目視無可見潤滑脂泄漏,油封不再脫落。第一次運轉(zhuǎn)1,200h后加潤滑脂98g,泄漏率為0.082g/h,第二次運轉(zhuǎn)1,200h后加潤滑脂94g,泄漏率為0.078g/h,平均為0.08g/h左右。前后效果對比可以明顯看出,油脂泄漏問題得到有效解決。

五、結(jié)語

針對某電廠重要廠用水泵潤滑脂大量泄漏問題,從現(xiàn)場操作、油封及壓蓋結(jié)構(gòu)設計不當、現(xiàn)場安裝不當?shù)确矫骈_展了分析,通過改進安裝方法和更換O形圈,有效將泄漏率控制在合理范圍內(nèi)。同時,對同類型泵進行油密封改造,避免出現(xiàn)潤滑脂泄漏率過大。

鑒于以往工程處理類似問題方法為對泵進行全面解體,由于解體、回裝工作量大且現(xiàn)場無法保證組裝清潔度,耗時時間長,導致整個工程進度滯后,造成二次損失;而本文采用局部解決方法,處理時間僅需1周,不僅有效控制潤滑脂泄漏問題,而且縮短了維修時間,為后續(xù)的核電冷試和熱試節(jié)省工程時間。

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