王思佳
摘 要:污水凈化的過程是一個能源消耗過程,主要包括兩個方面:污水所含的內(nèi)能消耗和外加能量消耗。內(nèi)能主要是指污水中各種污染物所含有的能量,其能量水平隨著污染物的降解沿著污水處理流程下降。而外加能量是污水處理正常運行的必要條件,其中包括間接能耗與直接能耗。通過對污水泵進行變頻調(diào)速改造及污水處理工藝優(yōu)化,實現(xiàn)了污水處理的降耗節(jié)能。
關(guān)鍵詞:污水凈化;變頻調(diào)速;污水處理;工藝優(yōu)化
直接能耗是指污水處理運行工藝中外界供給的電能等,如用于污水提升、預(yù)處理、一級處理、二級處理、污水過濾、污泥脫水、污泥外運等所消耗的能量;間接能耗為生產(chǎn)用于污水處理的消耗性材料的能量,如配制各類藥劑、儀表風(fēng)等。在污水處理的過程中,污水提升、二級處理、污泥脫水及外運幾個工段的能耗約占全部能耗的 90%以上,能耗過高除了會造成污水處理成本過高外,還涉及到能源資源的可持續(xù)利用,以及能源生產(chǎn)過程所產(chǎn)生的環(huán)境污染問題。如何以較少的能源消耗取得較大的環(huán)境效益、生產(chǎn)效益,不僅能夠降低污水的處理費用,而且更是建設(shè)資源節(jié)約型社會、堅持人與自然和諧觀念、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然要求。本文結(jié)合污水站運行實例,就污水處理節(jié)能降耗的技術(shù)措施進行了探討。
1 污水提升泵的變頻節(jié)能
在油田生產(chǎn)中,現(xiàn)場所選的各種泵的額定排量往往大于實際需要排量,出現(xiàn)大馬拉小車現(xiàn)象。調(diào)整轉(zhuǎn)速是改變各類泵運轉(zhuǎn)效率的技術(shù)措施之一。在諸多調(diào)速系統(tǒng)中,因變頻調(diào)速無能量損失、效率高等特點,被認為是交流電機調(diào)速的主流技術(shù)。其中,380 V 變頻器制造技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟,質(zhì)量穩(wěn)定,價格比較低,且電動機可以旁路運行,可以應(yīng)用于各類泵的節(jié)能改造。變頻調(diào)速器,它是通過改變電機電源頻率實現(xiàn)改變電機轉(zhuǎn)速。電機帶動泵運行,電動機轉(zhuǎn)速降低,對于柱塞泵來說,就是降低了柱塞的運行頻率,減小了泵的實際排量;對于離心泵來說,降低了葉輪轉(zhuǎn)速,同樣降低了泵的排量。因此,可以通過調(diào)節(jié)變頻器的輸出頻率,達到控制排量的目的,保證管壓恒定。泵的排量降低了,電動機的負荷也就隨之減小,電機輸出功率隨之減小,這樣電機的效率可以有很大提高,電機損耗及電機輸出功率得到有效減小,達到節(jié)能的目的。以污水站為例,通常情況下1 臺工作,最大流量時2臺工作,1臺備用。當(dāng)水量變化較大時,勢必造成水泵的頻繁開、停及進入后續(xù)工段的水量突變,這必然降低水泵的使用壽命,使水泵工作效率下降,電耗升高。
根據(jù)其罐液位的變化規(guī)律和上下游工藝處理需要,污水站對其污水提升泵進行了變頻節(jié)
能改造。經(jīng)過近幾年的運行,不僅實現(xiàn)了出水量的持續(xù)穩(wěn)定,而且還取得了一定的節(jié)能效果,
2 污的污水處理工藝優(yōu)化節(jié)能
2.1 現(xiàn)有工藝流程及存在問題
近年隨著污水處理量的增加和水質(zhì)標準的提高,污水站雖經(jīng)工藝改造,但現(xiàn)有流程和設(shè)備仍然能耗偏高且處理方式已不能滿足生產(chǎn)要求。而目前國內(nèi)外含油污水處理工藝主要分為除油和過濾兩級處理。并根據(jù)注水地層的地質(zhì)特性,確定處理深度標準、選擇凈化工藝和設(shè)備。對滲透性好的地層,一般污水經(jīng)除油和一級過濾后即進行回注;而對低滲透地層,則要進行二級或三級過濾。原來污水站的工藝流程是采用重力沉降兩段式(沉降—過濾)處理流程。凈水pH調(diào)整劑絮凝劑 混凝劑 殺菌劑混合罐聯(lián)來水摻入清水 沉降罐沉降池提升泵 壓力濾罐凈化水(a)為了解決一級沉降效果差、不能滿足濾罐進口水質(zhì)要求等問題,污水站曾進行小規(guī)模改造,將原事故池臨時改造為沉降池。沉降池結(jié)構(gòu)不能滿足濾前水指標要求,給過濾系統(tǒng)運行造成很大壓力,無法實現(xiàn)凈化水水質(zhì)達標,維持運行也面臨著大規(guī)模改造問題。而且開式事故池由于大面積蒸發(fā)、池體泄漏等原因,造成油區(qū)環(huán)境污染。由于沉降分離過程長,效果差,處理效率低,排污困難,需定期對沉降池進行清污,清污期間影響污水的正常處理。(b)壓力濾罐是污水處理的最后一道關(guān)口,直接關(guān)系到水質(zhì)能否達標。過濾罐原處理量已超過設(shè)計水量,濾罐超負荷運行。由于濾料為單濾料石英砂,濾罐運行一段時間后,濾層自然形成粒徑上小下大的分布狀態(tài),濾層有效過濾深度僅集中在濾層表面,隨著濾層的加深,懸浮物去除率呈指數(shù)下降,過濾效率很低,過濾精度也無法達到A2級指標要求。(c)全站自動化程度低。在生產(chǎn)運行中,每座壓力濾罐反沖洗操作每 8 h 左右進行一次才能保證濾料及時再生,保證過濾效果,因此濾罐操作閥啟閉十分頻繁,手動開關(guān)閘閥每次需90 s,操作時間長,工作量大。
2.2 改造后工藝流程及特點
針對以上存在的問題和考慮到文東油田的地質(zhì)特性,以既改進工藝技術(shù),提高設(shè)備處理效率,又提高工藝自動化水平改造設(shè)計指導(dǎo)思想,對污水站的處理工藝進行了改造。將工藝流程更改為聯(lián)合站來水進入斜板收油罐進行收油,出水經(jīng)泵提升進入混凝反應(yīng)器,處理藥劑在混凝反應(yīng)器中投加,出水靠余壓進入一次沉降罐,出水靠液位差自流進入二次沉降罐,出水再靠壓差自流進入緩沖罐,經(jīng)泵加壓后進入一級壓力濾罐,出水靠余壓進入新建二級深度過濾罐,至此完成含油污水處理過程。凈化水靠余壓進入注水罐。(a)新建斜板沉降罐作為一級沉降,將原有斜管沉降罐作為二級沉降,依靠重力分離作用,利用油、水、懸浮物三項密度差,在一定的停留時間內(nèi)將部分浮油和大部分顆粒固體懸浮物除去,并在罐底設(shè)自動吸泥器強化排泥。充分利用聯(lián)合站三相分離器放水所余壓頭,直接進入收油罐,減少一級提升,
收油罐出水及加壓泵均采用變頻控制及液位控制,根據(jù)來水水量對泵轉(zhuǎn)速進行調(diào)節(jié),避免水量波動時泵在低效區(qū)運行。(b)為滿足特低滲油藏注水水質(zhì)指標要求,保證處理后凈化水質(zhì)達到A2 級處理要求,在一級過濾后,增加二級深度過濾。深度過濾器采用改性纖維球過濾器。與常規(guī)濾料相比,纖維球濾料具有濾速高,截污量大、污水處理效果好的優(yōu)點,可有效縮短污水處理工藝流程。因此兩級過濾采用一次提升,出水余壓可直接進入注水罐,充分利用泵能,減少提升次數(shù)。(c)過濾反洗采用 PLC 程控器控制,由 PLC 按程序設(shè)定好的操作順序,依次實現(xiàn)過濾罐閥門的開啟和關(guān)閉,實現(xiàn)反沖洗自動化。自動開關(guān)氣動蝶閥僅需10~20 s,縮短了操作時間及反洗泵的運行時間近 1 h/次。d)在來水管路安裝流量計量儀表,將來水信息傳遞給計算機控制系統(tǒng),由計算機將處理后信息反饋給變頻調(diào)速器,由變頻調(diào)速器控制加藥泵流量,從而實現(xiàn)對水質(zhì)pH值的控制。這套自控系統(tǒng)現(xiàn)場使用方便,質(zhì)量可靠,操作簡便,能夠準確控制水質(zhì)pH值,合理加藥,實現(xiàn)了加藥工藝自動化。污
3 結(jié)語
根據(jù)污水處理廠進水水質(zhì)、水量的變化,采用變頻技術(shù)自動改變污水站內(nèi)離心泵的轉(zhuǎn)速能夠降低污水處理的直接能耗。污水站運行實例表明,采用這項技術(shù)措施可以降低污水處理成本20%左右。利用新技術(shù)、新工藝對污水處理工藝進行改進,可從藥耗、運行費用等方面降低污水處理的成本。
參考文獻:
[1]淺談石化企業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)節(jié)能降耗途徑[J]. 江柳.? 當(dāng)代化工研究. 2018(02)
[2]煉油廠循環(huán)冷卻水系統(tǒng)節(jié)能降耗途徑探討[J]. 趙利生,徐樂.? 石化技術(shù). 2017(02)
[3]污水處理中節(jié)能環(huán)保技術(shù)的應(yīng)用探討[J]. 楊靜.? 同行. 2016(10)