高尉尉,熊培友,王溪,劉棟,王權(quán)
(1.山東理工大學(xué) 交通與車輛工程學(xué)院,山東 淄博 255049;2.濱州渤?;钊邢薰?,山東 濱州 256602;3.嘉利特荏原泵業(yè)有限公司,山東 濱州 256500;4.中國(guó)重汽(香港)有限公司濟(jì)南動(dòng)力部(復(fù)強(qiáng)公司),山東 濟(jì)南 250220)
為了滿足越來越嚴(yán)格的環(huán)保節(jié)能要求,現(xiàn)代柴油機(jī)逐漸向高強(qiáng)化、大功率、高爆發(fā)壓力的趨勢(shì)發(fā)展,作為柴油機(jī)的關(guān)鍵零部件,活塞承受越來越高的交變機(jī)械負(fù)荷和熱負(fù)荷作用,導(dǎo)致活塞燃燒室喉口開裂現(xiàn)象日益增多[1-4]。為了提高活塞燃燒室喉口的承載能力,一般采用硬氧處理、變質(zhì)處理、表面涂覆、重熔、強(qiáng)化冷卻、鑲嵌陶瓷纖維強(qiáng)化、附加保護(hù)層或采用鉸接式活塞、整體鍛鋼活塞、研發(fā)新材料等技術(shù),這些技術(shù)對(duì)燃燒室喉口處的承載能力都有不同程度的提高,但研發(fā)生產(chǎn)成本會(huì)大幅度上升[5-7]。因此,如何在控制研發(fā)生產(chǎn)成本的同時(shí)增強(qiáng)活塞燃燒室喉口的承載能力、提高活塞的可靠性是活塞設(shè)計(jì)人員亟待解決的問題。
針對(duì)某高強(qiáng)化柴油機(jī)在進(jìn)行試驗(yàn)后出現(xiàn)的活塞燃燒室喉口開裂問題,通過活塞金相、成分檢測(cè)及裂紋源電鏡分析技術(shù),確定了喉口開裂的主要原因,并利用有限元分析對(duì)改進(jìn)方案進(jìn)行優(yōu)化,通過耐久試驗(yàn)驗(yàn)證了改進(jìn)優(yōu)化的有效性,從而解決了喉口開裂失效問題,為高強(qiáng)化柴油機(jī)活塞設(shè)計(jì)及失效改進(jìn)提供了參考。
某國(guó)產(chǎn)4缸4.6 L渦輪增壓柴油機(jī)的主要性能參數(shù)如表1所示。
柴油機(jī)在進(jìn)行800 h耐久臺(tái)架試驗(yàn)后,拆機(jī)發(fā)現(xiàn)活塞銷孔方向燃燒室喉口出現(xiàn)裂紋,如圖1所示。
表1 柴油機(jī)主要性能參數(shù)
圖1 試驗(yàn)后活塞燃燒室喉口裂紋宏觀圖
造成活塞燃燒室喉口開裂的原因較多,通常情況下活塞燃燒室喉口開裂失效類型分為因高周機(jī)械疲勞導(dǎo)致疲勞開裂失效、因低周熱疲勞導(dǎo)致的疲勞開裂失效以及因缺陷所導(dǎo)致的疲勞破壞。不同的失效類型都有其明顯的特征,如高周機(jī)械疲勞導(dǎo)致的裂紋出現(xiàn)在銷孔方向的燃燒室喉口處,低周熱疲勞導(dǎo)致的裂紋出現(xiàn)在垂直銷孔方向的燃燒室喉口處,因此,可根據(jù)疲勞失效特征結(jié)合理化檢測(cè)方法判斷燃燒室喉口出現(xiàn)裂紋失效的原因。
利用金相顯微鏡對(duì)失效活塞燃燒室喉口處材料的纖維組織進(jìn)行觀測(cè),得到金相檢測(cè)結(jié)果如圖2所示。放大100倍顯微觀察,α-固溶體細(xì)小,共晶硅呈短條狀及部分小塊狀,初晶硅呈現(xiàn)小塊狀,合金相分布均勻、細(xì)密,可見材料的金相組織正常。
通過光電光譜儀對(duì)失效活塞燃燒室喉口處材料成分進(jìn)行檢測(cè),如圖3所示?;瘜W(xué)成分的質(zhì)量分?jǐn)?shù)見表2,結(jié)果顯示材料的化學(xué)成分符合要求。
圖2 活塞金相檢測(cè)結(jié)果 圖3 活塞燃燒室喉口處材料成分檢測(cè)結(jié)果
元素成分SiMgFeKCOAl實(shí)測(cè)值12.360.840.390.0410.238.99其余標(biāo)準(zhǔn)值11~13.20.5~1.3≤0.6≤0.05積碳積碳其余
將失效活塞從裂紋處割開,裂紋表面如圖4所示。
a)裂紋(20×) b)沿裂紋剖切展開(50×) c)沿裂紋剖切展開(100×)圖4 試驗(yàn)后活塞燃燒室喉口裂紋表面
利用電子掃描顯微鏡對(duì)裂紋斷面進(jìn)行了顯微觀察,觀察發(fā)現(xiàn)裂紋處不存在鑄造缺陷,裂紋方向由內(nèi)向外擴(kuò)展屬于典型的疲勞裂紋,如圖5所示。
a)30× b)200× c)500×圖5 不同放大倍數(shù)下喉口裂紋源
通過對(duì)活塞喉口裂紋表面電鏡分析可知,活塞燃燒室喉口裂紋為疲勞裂紋,裂紋源位于活塞喉口表面處,且活塞材料金相組織及成分均正常,活塞內(nèi)部也沒有明顯缺陷,綜合活塞裂紋位置及裂紋特征,此裂紋為機(jī)械疲勞裂紋。主要受高爆發(fā)壓力影響,使活塞材料產(chǎn)生機(jī)械疲勞,導(dǎo)致在銷孔方向燃燒室喉口位置開裂。
圖6 異形銷孔結(jié)構(gòu)示意圖
燃燒室喉口機(jī)械疲勞強(qiáng)度的影響因素眾多,除了載荷、材料、工藝、加工等因素外,活塞本身的結(jié)構(gòu)也是影響燃燒室喉口機(jī)械疲勞強(qiáng)度的主要因素之一。活塞局部結(jié)構(gòu)的變化也可能導(dǎo)致活塞承受應(yīng)力的重新分布,例如,活塞采用異形孔結(jié)構(gòu)對(duì)預(yù)防銷座開裂具有積極的作用,但此結(jié)構(gòu)卻影響著喉口部位的可靠性[8-11]。通過大量試驗(yàn)及失效案例分析發(fā)現(xiàn),改進(jìn)銷孔結(jié)構(gòu)可以達(dá)到提高銷孔承載能力并同時(shí)改善燃燒室喉口機(jī)械疲勞應(yīng)力的目的。
針對(duì)此柴油機(jī)燃燒室喉口開裂失效問題,通過優(yōu)化活塞銷孔型線來降低喉口機(jī)械應(yīng)力,以提高喉口部位的疲勞強(qiáng)度?;钊N孔采用兩側(cè)為錐形中間為直線的異形結(jié)構(gòu),如圖6所示,BC段為直線,此段銷孔為圓柱形,其直徑為銷孔名義直徑;AB段和CD段分別為不同系數(shù)的冪函數(shù)曲線。改進(jìn)前AB段和CD段的冪函數(shù)分別為:
圖7 銷孔型線
式中:You為AB段半徑收縮量;Yin為CD段半徑收縮量;Xin為距B點(diǎn)的距離;Xou為距C點(diǎn)的距離。
通過調(diào)整冪函數(shù)系數(shù)及中間直線段長(zhǎng)度,得到改進(jìn)后AB段和CD段的冪函數(shù)分別為:
改進(jìn)后銷孔型線如圖7所示。
2.2.1 有限元模型
圖8 活塞網(wǎng)格模型
在工程應(yīng)用中,對(duì)于不同的改進(jìn)方案需要通過有限元計(jì)算來對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)估,從而選取最優(yōu)化的改進(jìn)設(shè)計(jì)方案,這樣可以避免大量重復(fù)的試驗(yàn)。
由于活塞具有較好的對(duì)稱性,為了節(jié)省計(jì)算時(shí)間、資源,采用1/2活塞組模型作為有限元模型,通過Ansys有限元分析軟件采用二階四面體單元對(duì)活塞進(jìn)行有限元網(wǎng)格劃分。同時(shí)為了提高計(jì)算精度,在溫度梯度較大的部位對(duì)網(wǎng)格進(jìn)行局部加密處理,以四面體單元對(duì)活塞進(jìn)行網(wǎng)格劃分,共計(jì)680 109個(gè)單元,993 095個(gè)節(jié)點(diǎn),劃分得到有限元網(wǎng)格模型如圖8所示。
2.2.2 計(jì)算結(jié)果
在活塞、活塞銷和連桿小頭的對(duì)稱平面施加對(duì)稱邊界條件;在連桿小頭的底面施加y方向的自由度約束;活塞和活塞銷、活塞銷和連桿作為面-面接觸對(duì)。發(fā)動(dòng)機(jī)在穩(wěn)定工作時(shí),活塞的熱量交換已經(jīng)達(dá)到平衡,用有限元法計(jì)算其溫度場(chǎng)時(shí)通常采用第3類邊界條件,即給定換熱系數(shù)和周圍介質(zhì)溫度來模擬活塞溫度分布;施加燃?xì)庾畲蟊l(fā)壓力為19 MPa,并考慮慣性力及活塞側(cè)向力的影響,通過迭代計(jì)算得到改進(jìn)前、后活塞燃燒室喉口疲勞系數(shù)aSY如圖9所示。
a)改進(jìn)前 b)改進(jìn)后圖9 活塞燃燒室喉口疲勞系數(shù)
由圖9可知,改進(jìn)前平行于銷孔方向燃燒室喉口疲勞系數(shù)最低為0.914,明顯低于許可值,這也充分印證了前文對(duì)活塞燃燒室喉口開裂失效原因分析判斷的準(zhǔn)確性。銷孔型線改進(jìn)后,活塞燃燒室喉口疲勞系數(shù)變化十分明顯,由原來0.914提高到1.288,增大了約40%,效果十分明顯。
銷孔型線的改變也會(huì)對(duì)銷孔疲勞系數(shù)產(chǎn)生影響,圖10為銷孔型線改進(jìn)前后活塞銷孔疲勞系數(shù)模擬計(jì)算結(jié)果。由圖10可知,銷孔型線改進(jìn)后,銷孔疲勞系數(shù)由原來1.286降低到1.108,降低了約13.8%,但仍然大于許可值,滿足銷孔強(qiáng)度要求。
a)改進(jìn)前 b)改進(jìn)后圖10 活塞銷孔疲勞系數(shù)
圖11 改進(jìn)方案試驗(yàn)后活塞
為了驗(yàn)證改進(jìn)活塞的可靠性,將改進(jìn)后的活塞裝機(jī)進(jìn)行800 h臺(tái)架試驗(yàn),試驗(yàn)后對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行拆機(jī)檢測(cè),活塞裙部貼合良好,沒有異常磨損痕跡,燃燒室也沒有出現(xiàn)裂紋,如圖11所示。
1)有限元分析結(jié)果表明,銷孔型線優(yōu)化改進(jìn)后,燃燒室喉口疲勞系數(shù)提高了約40%,有效解決了燃燒室喉口開裂問題。另外,銷孔型線改進(jìn)后銷孔疲勞系數(shù)雖然有所降低,但仍高于許可值,滿足銷孔承載要求。
2)異形銷孔雖然可以提高銷孔承載能力,但也會(huì)使銷孔方向燃燒室喉口出現(xiàn)高周機(jī)械疲勞失效的風(fēng)險(xiǎn),因此在工程設(shè)計(jì)中需要對(duì)銷孔承載與燃燒室喉口疲勞進(jìn)行綜合平衡考慮。