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猴子巖水輪發(fā)電機(jī)組碳刷溫度異常分析及處理

2019-05-06 03:49林,了,
四川水力發(fā)電 2019年2期
關(guān)鍵詞:碳粉碳刷勵(lì)磁

陳 偉 林, 秦 知 了, 鐘 斌

(國電大渡河檢修安裝有限公司,四川 樂山 614900)

1 概 述

猴子巖水電站位于四川省甘孜藏族自治州康定縣境內(nèi),是大渡河干流水電規(guī)劃調(diào)整推薦22級開發(fā)方案的第9個(gè)梯級電站,上游為丹巴水電站,下游為長河壩水電站。猴子巖水電站總裝機(jī)容量1 700 MW(425 MW×4)。

該站4號機(jī)組自2017年1月投運(yùn)以來,碳刷溫度水平良好,2018年7月1日,運(yùn)行人員在對機(jī)組例行巡回檢查過程中發(fā)現(xiàn)部分碳刷溫度驟升,部分達(dá)到了110 ℃。2018年7月2日,檢修人員利用紅外成像儀對該機(jī)組所有碳刷溫度進(jìn)行了測試,溫度記錄見表1。

2 問題分析

2.1 技術(shù)數(shù)據(jù)及參數(shù)

型號TYPE:SF425-48/13500

額定功率P:425 MW

額定容量S:472.22 MW

額定電壓Ug:18 kV

額定電流Ig:15 146.5 A

額定勵(lì)磁電壓Ufn:371 V

額定勵(lì)磁電流Ifn:2 980 A

空載勵(lì)磁電壓Ufo:146 V

空載勵(lì)磁電流Ifo:1 666 A

2.2 現(xiàn)象分析

一般情況機(jī)組碳刷溫度升高有以下5個(gè)方面的原因:

(1)碳刷質(zhì)量不高,滿足不了通過電流的要求;

(2)碳刷安裝工藝不佳,致使運(yùn)行過程中碳刷與滑環(huán)接觸不好,接觸面溫度升高,碳刷和集電環(huán)溫度均有升高[1];

(3)集電環(huán)表面不平整,同時(shí)造成碳刷接觸面研磨不平整,接觸不好使溫度升高;

(4)無碳粉收集裝置,或者碳粉收集裝置效果差,研磨下來的碳粉附著,致使接觸面清潔度低使溫度升高;

(5)集電環(huán)、碳刷運(yùn)行環(huán)境中油霧嚴(yán)重,油霧與碳粉形成油污使接觸不好造成溫度升高,通常還會(huì)伴隨碳刷打火現(xiàn)象[2]。

2.3 數(shù)據(jù)分析

從2018年7月2日的數(shù)據(jù)看,當(dāng)時(shí)機(jī)組負(fù)荷404W M,2 231 A,接近滿負(fù)荷,勵(lì)磁電流較高,通過碳刷溫度對比反應(yīng)了2個(gè)突出現(xiàn)象:

(1)碳刷溫度區(qū)間較大,碳刷最低溫度53 ℃,最高溫度119.4 ℃;

(2)處于集電環(huán)下環(huán)的碳刷溫度整體較上環(huán)的碳刷溫度高,下環(huán)碳刷溫度平均值為82.56 ℃,上環(huán)碳刷溫度平均值為61.44 ℃,平均值的的差值在21.22 ℃。

鑒于此,將多次測試的數(shù)據(jù)對比分析,依舊呈以上現(xiàn)象,同時(shí)也發(fā)現(xiàn)溫度差值隨著負(fù)荷的增加愈加明顯,在勵(lì)磁電流達(dá)到1 800 A后出現(xiàn)碳刷溫度超過100 ℃的情況,因而判定溫度變化呈現(xiàn)以上的規(guī)律性。

2.4 原因排除

從現(xiàn)象分析中,結(jié)合現(xiàn)場情況,能夠初步排除2.2第(4)、(5)兩點(diǎn),該機(jī)組上導(dǎo)密封良好,運(yùn)行過程中不存在油霧,碳粉收集裝置運(yùn)行情況良好,碳粉堆積現(xiàn)象較弱,并沒有形成油污。

表1 4號機(jī)組碳刷溫記錄(2018年7月2日)

與該站其他機(jī)組相同負(fù)荷下對比,也基本能夠排除碳刷質(zhì)量問題,因?yàn)槠渌麢C(jī)組同樣在高負(fù)荷下運(yùn)行時(shí)未出現(xiàn)碳刷溫度驟升的情況。

結(jié)合數(shù)據(jù)分析,不難看出,溫度較高的碳刷主要出現(xiàn)在下環(huán),且下環(huán)碳刷溫度整體較上環(huán)碳刷溫度高,問題集中在下環(huán),下環(huán)碳刷安裝問題、集電環(huán)問題的可能性極大,這給處理問題提供了一些理論依據(jù)。

3 問題處理

3.1 初步判斷

根據(jù)以上情況,檢修人員建議適當(dāng)降低該機(jī)組負(fù)荷運(yùn)行,以確保碳刷不持續(xù)保持在高溫水平,保障設(shè)備安全運(yùn)行,擇機(jī)對機(jī)組停運(yùn)檢查處理。

2018年7月7日,該站申請了4號機(jī)組停止運(yùn)行,檢修人員對所有58只碳刷全部拆卸,逐一對比檢查發(fā)現(xiàn),1~29號碳刷(上環(huán))碳刷接觸面光滑平整,30~58號(下環(huán))碳刷局部有橫向溝槽(如圖2),現(xiàn)象進(jìn)一步指向問題主要集中在下環(huán)。

進(jìn)一步對上下集電環(huán)進(jìn)行了檢查,對比發(fā)現(xiàn),上集電環(huán)光滑平整,氧化膜色澤光亮,下集電環(huán)表面粗糙,色澤暗淡,氧化膜已嚴(yán)重破壞甚至局部不存在氧化膜(如圖1)。

通過逐一對比檢查,發(fā)現(xiàn)集電環(huán)下環(huán)接觸面存在局部高點(diǎn),運(yùn)行過程中,集電環(huán)轉(zhuǎn)動(dòng),高點(diǎn)碳刷劃過形成溝槽,碳刷接觸面不平整,不平整的碳刷與集電環(huán)接觸不良好,機(jī)組負(fù)荷上升,勵(lì)磁電流增加,接觸面發(fā)熱明顯,碳刷溫度驟升。

圖1 表面不平整的集電環(huán)

圖2 接觸面有溝槽的碳刷

3.2 處理過程

隨后分兩個(gè)方面做了處理:

(1)將溝槽嚴(yán)重的碳刷用細(xì)砂紙進(jìn)行了打磨處理,確保接觸面光滑平整,更換了磨損嚴(yán)重的的碳刷,消除碳刷帶來的影響;

(2)機(jī)組保持空載運(yùn)行,轉(zhuǎn)速調(diào)整至額定轉(zhuǎn)速的17%,用天然油石對下集電環(huán)接觸面進(jìn)行打磨,打磨初期,能夠聽見規(guī)律撞擊聲,也進(jìn)一步反應(yīng)出下集電環(huán)接觸面存在局部高點(diǎn)的問題,隨著打磨進(jìn)行,聲音逐漸消失。打磨1 h左右,檢查下集電環(huán)接觸面光滑平整,回裝所有碳刷,集電環(huán)部分整體清潔后機(jī)組投入運(yùn)行。

3.3 處理結(jié)果

根據(jù)處理前的情況,溫度驟升問題主要出現(xiàn)在負(fù)荷時(shí),為了檢驗(yàn)處理效果,2018年7月11日,將負(fù)荷調(diào)整至420 MW,用紅外成像儀測溫,數(shù)據(jù)如表2。

表2 4號機(jī)組碳刷溫記錄(2018年7月11日)

從2018年7月11日的數(shù)據(jù)看,前期測得溫度較高的碳刷溫度下降明顯,溫度驟升問題基本得到了解決,而且上環(huán)與下環(huán)碳刷整體溫度差異不大,之后多次在機(jī)組近于滿負(fù)荷時(shí)該機(jī)組碳刷溫度進(jìn)行測試,也未見溫度驟升情況,隨著機(jī)組運(yùn)行,集電環(huán)對碳刷進(jìn)一步研磨,接觸面日趨平整光滑,形成色澤光亮的氧化膜,整體溫度保持在良好范圍,上環(huán)、下環(huán)碳刷溫度差異逐漸減小,問題得到了根本解決。

4 建 議

碳刷溫度驟升,對碳刷及集電環(huán)的破環(huán)明顯,特別是對接觸面的氧化膜破壞,而氧化膜對接觸面的保護(hù)極為重要,氧化膜的存在也是接觸面良好的一個(gè)重要標(biāo)志,氧化膜破壞后,持續(xù)大電流情況下溫度會(huì)進(jìn)一步上升,溫度、接觸面、氧化膜三者之間關(guān)系密切,相輔相成,溫度升高得不到有效控制,會(huì)造成嚴(yán)重后果,如碳刷打火、滑環(huán)燒毀、轉(zhuǎn)子接地、機(jī)組非停等情況,造成重大經(jīng)濟(jì)損失。因此,特提出以下建議:

(1)一旦發(fā)現(xiàn)碳刷溫度驟升情況應(yīng)立即采取相應(yīng)措施,降低機(jī)組負(fù)荷并實(shí)時(shí)監(jiān)控,若溫度持續(xù)不降或者過高,應(yīng)立即停止機(jī)組運(yùn)行,避免造成事故。

(2)綜合分析判斷,從機(jī)組負(fù)荷、勵(lì)磁電流大小,結(jié)合溫度趨勢進(jìn)行初步判斷,充分分析外部環(huán)境,排除外部干擾,進(jìn)一步分析設(shè)備本身問題,從而鎖定故障原因,分析處理問題要先易后難,充分考慮問題處理的風(fēng)險(xiǎn)性和經(jīng)濟(jì)性。

(3)建立設(shè)備數(shù)據(jù)系統(tǒng),將每次測溫?cái)?shù)據(jù)以及其他相關(guān)數(shù)據(jù)記錄在同一套系統(tǒng)中,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)取資料對比分析,利用大數(shù)據(jù),快速判斷[3]。

(4)開闊思路,充分利用智慧檢修理論成果體系,應(yīng)用新手段監(jiān)測溫度,利用紅外成像儀等外部設(shè)備實(shí)時(shí)性差,可以考慮在碳刷本體或者碳刷周圍建立實(shí)時(shí)溫度監(jiān)測系統(tǒng)以確保隨時(shí)監(jiān)控到碳刷溫度[4]。

5 結(jié) 論

通過處理前后設(shè)備運(yùn)行情況對比分析,該發(fā)電機(jī)組碳刷溫度異常問題已得到有效解決,充分證實(shí)了集電環(huán)及碳刷之間的相輔相成的關(guān)系,集電環(huán)異常會(huì)引起碳刷異常,碳刷異常會(huì)引起集電環(huán)異常,造成局部碳刷溫度異常,破壞集電環(huán)表面氧化膜,使運(yùn)行環(huán)境進(jìn)一步惡化,碳刷溫度異常更加明顯。

要從根本解決碳刷溫度異常問題,應(yīng)從3個(gè)方面出發(fā)。一是提升集電環(huán)加工精度,目前從技術(shù)上提高精度并不困難,主要在工藝流程實(shí)施的過程中要嚴(yán)格把關(guān)。二是改進(jìn)碳刷材料,在滿足導(dǎo)電要求的前提下,試驗(yàn)研究新材料的碳刷硬度及耐磨程度。三是收集各類機(jī)組運(yùn)行中碳刷溫度情況及相應(yīng)的碳刷壓緊力,找到合適的刷握恒力卷簧力度,讓碳刷與集電環(huán)之間的壓力始終保持在最佳值。

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