曹 輝
(威海恒邦化工有限公司 山東煙臺(tái) 264109)
威海恒邦化工有限公司生產(chǎn)中所用磷礦石外采自湖北、貴州等地,磷礦石經(jīng)加工后制取磷酸,磷酸再與氨、鉀肥等生產(chǎn)磷肥或復(fù)合肥料產(chǎn)品。
在生產(chǎn)過(guò)程中,原料制備、渣的處理回用、中間物料的處理回用等環(huán)節(jié)需對(duì)物料進(jìn)行破碎處理,過(guò)去選用的傳統(tǒng)破碎機(jī)對(duì)工況適應(yīng)性不佳,近幾年采用對(duì)輥破碎機(jī)收到了滿(mǎn)意的效果,其實(shí)際應(yīng)用情況介紹如下。
對(duì)輥破碎機(jī)由2根轉(zhuǎn)速相同、運(yùn)行方向相反的輥?zhàn)咏M成,采用雙驅(qū)動(dòng)模式,物料由上方進(jìn)入2根輥?zhàn)又g的間隙,在高壓研磨擠壓力的作用下被擠壓破碎為細(xì)物料。輥?zhàn)訅壕o系統(tǒng)有彈簧和液壓2種形式,整體由電動(dòng)機(jī)、減速機(jī)、對(duì)輥破碎機(jī)本體和壓緊系統(tǒng)組成。因?qū)伷扑闄C(jī)破碎流程配置簡(jiǎn)單、投入少、效率高、噪聲低等優(yōu)點(diǎn),逐漸被應(yīng)用至諸多物料破碎領(lǐng)域。
對(duì)輥破碎機(jī)主要是根據(jù)物料性質(zhì)、破碎前后顆粒大小、處理能力等來(lái)確定設(shè)備規(guī)格和材質(zhì)。主要規(guī)格包括輥?zhàn)又睆胶烷L(zhǎng)度,直徑由破碎前后的物料顆粒大小決定,處理能力由輥?zhàn)娱L(zhǎng)度和轉(zhuǎn)速?zèng)Q定;輥?zhàn)硬馁|(zhì)應(yīng)根據(jù)所破碎物料的硬度和強(qiáng)度來(lái)確定,要求所選輥皮材質(zhì)高于物料的硬度。
如圖1所示,輥?zhàn)又睆?、輥?zhàn)娱g隙與物料直徑之間的關(guān)系可以用式(1)和式(2)表示:
(1)
(2)
式中:R——輥?zhàn)影霃?,mm;
d——輥?zhàn)娱g隙的一半,mm;
r——物料半徑,mm;
D1——輥?zhàn)又睆剑琺m;
S——輥?zhàn)娱g隙,mm;
D2——物料直徑,mm。
當(dāng)α等于物料摩擦角時(shí),摩擦系數(shù)μ=tanα,在已知摩擦系數(shù)μ的情況下,摩擦角α=arctanμ,則可推導(dǎo)得到式(3):
(3)
實(shí)際應(yīng)用時(shí),由已知的摩擦系數(shù)μ、物料直徑D2、確定的輥?zhàn)娱g隙S(約為破碎后物料直徑)可核算出輥?zhàn)拥淖钚⒖贾睆健?/p>
對(duì)輥破碎機(jī)的處理能力[2]可參照式(4)計(jì)算:
Q=60πD1LdnδK
(4)
式中:Q——處理能力,t/h;
L——輥?zhàn)娱L(zhǎng)度,m;
n——輥?zhàn)愚D(zhuǎn)速,m/s;
δ——礦石真密度,t/m3;
K——松散系數(shù),取值0.1~0.3,金屬礦石取0.1,物料軟時(shí)取大值。
當(dāng)處理能力確定時(shí),可根據(jù)式(3)確定輥?zhàn)又睆?,再根?jù)其他已知條件按式(4)計(jì)算出輥?zhàn)娱L(zhǎng)度。
威海恒邦化工有限公司涉及破碎的環(huán)節(jié)以及過(guò)去所采用的設(shè)備:磷肥生產(chǎn)中的磷礦石采用顎式破碎機(jī)粗破+標(biāo)準(zhǔn)圓錐破碎機(jī)中破+短頭圓錐破碎機(jī)細(xì)破;合成氨生產(chǎn)中三廢混燃爐原料采用環(huán)錘破碎機(jī)破碎;復(fù)合肥生產(chǎn)中的大顆粒返料采用鏈?zhǔn)狡扑闄C(jī)破碎。對(duì)于以上各環(huán)節(jié)所采用的破碎機(jī)在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中存在的問(wèn)題、設(shè)備改進(jìn)措施以及取得的效果分別介紹如下。
2.1.1 存在的問(wèn)題
磷礦石原破碎流程為三級(jí)破碎機(jī)+一級(jí)檢查篩分,改造前破碎流程及設(shè)備規(guī)格如圖2所示。
1. 顎式破碎機(jī)PE400×600 2. 1#皮帶B800 3. 標(biāo)準(zhǔn)圓錐破碎機(jī)PYB1750 4. 2#皮帶B800 5. 檢查篩分YAF1548 6. 3#皮帶B800 7. 短頭圓錐破碎機(jī)PYD1750 8. 4#皮帶B800圖2 改造前磷礦石破碎流程及設(shè)備規(guī)格
顎式破碎機(jī)粗破后的磷礦石粒度≤60 mm,標(biāo)準(zhǔn)圓錐破碎機(jī)中破后的磷礦石粒度≤30 mm,檢查篩分篩下粒度≤30 mm的磷礦石送至球磨機(jī)進(jìn)行磨礦;檢查篩分篩上粗塊返回至短頭圓錐破碎機(jī)細(xì)破至磷礦石粒度≤30 mm,然后與中破后的磷礦石混合,再送至檢查篩分。此流程的設(shè)計(jì)初衷是中、細(xì)破后的磷礦石經(jīng)檢查篩分后,不合格的大塊磷礦石閉路返回重新破碎,以保證磷礦石粒度。但實(shí)際應(yīng)用效果并不理想,短頭圓錐破碎機(jī)受自身性能以及磷礦石水分含量、黏度等因素的影響,磷礦石不能真正達(dá)到細(xì)破的目的。
2.1.2 改造措施
根據(jù)磷礦石的性質(zhì),選用對(duì)輥破碎機(jī)作為替代設(shè)備,重新配置了流程,停用檢查篩分和短頭圓錐破碎機(jī),將部分閉路破碎改為中破后磷礦石不經(jīng)檢查篩分而全部送對(duì)輥破碎機(jī)細(xì)破,再送至球磨機(jī)進(jìn)行磨礦。
生產(chǎn)中所采用的湖北和貴州地區(qū)的磷礦石屬沉積巖,莫氏硬度為5,屬于中等硬度礦石,礦石真密度3.18~3.21 t/m3??紤]到標(biāo)準(zhǔn)圓錐破碎機(jī)中破性能和實(shí)際出料粒度情況,磷礦石入料粒度以60~80 mm為基準(zhǔn),破碎后要求粒度為10~20 mm,鋼材與磷礦石摩擦系數(shù)取0.35,依據(jù)式(3)計(jì)算得到輥?zhàn)又睆綖? 080 mm,圓整選定直徑為1 200 mm。
對(duì)于礦石類(lèi)破碎,輥?zhàn)愚D(zhuǎn)速選60 r/min,處理能力60~90 t/h,日運(yùn)行18~20 h,中等硬度礦石取松散系數(shù)K為0.2,根據(jù)式(4)計(jì)算得到輥?zhàn)娱L(zhǎng)度為0.615 m,圓整選定輥?zhàn)娱L(zhǎng)度為800 mm,有效長(zhǎng)度約700 mm。
最終選定對(duì)輥破碎機(jī)輥?zhàn)又睆? 200 mm,輥?zhàn)娱L(zhǎng)度800 mm,輥皮厚度120 mm,轉(zhuǎn)速60 r/min,出料粒度15 mm(可調(diào)),功率2×75 kW。
輥皮材質(zhì)確定選擇耐磨高鉻合金,經(jīng)調(diào)質(zhì)處理后內(nèi)韌外硬,表面洛氏硬度達(dá)到HRC 60以上,可滿(mǎn)足破碎磷礦石要求。對(duì)輥采用帶儲(chǔ)能器的液壓壓緊方式,自動(dòng)控制,當(dāng)有高硬度鐵件等無(wú)法破碎的物料時(shí),自動(dòng)擴(kuò)張放出鐵件后自行恢復(fù)間隙,以防止設(shè)備損壞。為避免鐵件進(jìn)入設(shè)備內(nèi),在進(jìn)料皮帶上設(shè)置了強(qiáng)磁鐵。改造后磷礦石破碎流程及設(shè)備規(guī)格如圖3所示。
1. 顎式破碎機(jī)PE400×600 2. 1#皮帶B800 3. 標(biāo)準(zhǔn)圓錐破碎機(jī)PYB1750 4. 2#皮帶B800 5. 對(duì)輥破碎機(jī)PDG- Ⅲ 6. 4#皮帶B800圖3 改造后磷礦石破碎流程及設(shè)備規(guī)格
改造效果:磷礦石粒度由原流程的≤30 mm減小至≤20 mm,減小了進(jìn)入球磨機(jī)的磷礦石粒度,對(duì)提高磨礦細(xì)度提供了保證;停用檢查篩分(22.0 kW)、返料皮帶(18.5 kW)以及短頭圓錐破碎機(jī)(160.0 kW),采用1臺(tái)對(duì)輥破碎機(jī)(2×75.0 kW)替代,設(shè)備總功率減小了50.5 kW,年節(jié)電303 000 kW·h。
該對(duì)輥破碎機(jī)投運(yùn)2年來(lái),沒(méi)有更換部件;輥皮中部有約10 mm磨損,拆卸上部箱蓋,采用現(xiàn)場(chǎng)磨具將兩端高點(diǎn)磨平后,對(duì)輥間隙均勻,可繼續(xù)使用。
實(shí)際運(yùn)行情況表明,對(duì)輥破碎機(jī)使用效果良好、維護(hù)量小、破碎效果穩(wěn)定,很好地替代了原有流程的破碎設(shè)備。
合成氨造氣以無(wú)煙塊煤為原料,塊煤燃燒后產(chǎn)生的爐渣中含部分殘?zhí)己蜕倭咳墼?,殘留熱值? 279~8 372 kJ/kg(1 500~2 000 kcal/kg),需予以回收,即爐渣與無(wú)煙煤末、煙煤按比例混合、粉碎后作為三廢混燃爐的原料。原破碎流程為一級(jí)顎式破碎機(jī)+一級(jí)環(huán)錘破碎機(jī),破碎流程及設(shè)備規(guī)格如圖4所示。
1. 顎式破碎機(jī)PE250×750 2. 環(huán)錘破碎機(jī)PCH0808 3. 皮帶B650圖4 改造前三廢混燃爐原料破碎流程及設(shè)備規(guī)格
在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中,環(huán)錘破碎機(jī)的環(huán)錘磨損快且不均勻,底部箅子板易堵塞,導(dǎo)致端襯板磨損也較嚴(yán)重,維修量很大,一般3~4 d需維修并更換環(huán)錘。
根據(jù)原料特性和處理量,經(jīng)核算選用1臺(tái)2PG600對(duì)輥破碎機(jī),輥?zhàn)又睆?00 mm,輥皮厚度100 mm,轉(zhuǎn)速60 r/min,出料粒度5 mm(可調(diào)),功率2×15 kW。輥皮基體為碳鋼材質(zhì),表面堆焊5 mm厚耐磨焊材,表面洛氏硬度在HRC 50以上,滿(mǎn)足破碎混合料要求。改造后三廢混燃爐原料破碎流程及設(shè)備規(guī)格如圖5所示。
1. 顎式破碎機(jī)PE250×750 2. 對(duì)輥破碎機(jī)2PG600 3. 皮帶B650圖5 改造后三廢混燃爐原料破碎流程及設(shè)備規(guī)格
改造效果:破碎后的爐渣粒度≤10 mm,保證了破碎物料的均勻性;設(shè)備運(yùn)行功率由37 kW減小至2×15 kW,按日運(yùn)行6 h計(jì),每年可以降低電耗14 000 kW·h。
該對(duì)輥破碎機(jī)投運(yùn)14個(gè)月以來(lái),沒(méi)有更換部件;運(yùn)行過(guò)程中間隔7 d左右檢查一次輥皮堆焊表面,如有磨損,僅需打開(kāi)上蓋的快開(kāi)檢修口,采用506+D212耐磨焊條堆焊表面恢復(fù)原狀,保持對(duì)輥圓整、間隙均勻,可大幅縮短維修工時(shí)并降低檢修成本。
雖然采用對(duì)輥破碎機(jī)的使用效果優(yōu)于原環(huán)錘破碎機(jī),但在材質(zhì)選擇上,應(yīng)按照混合物料中最高硬度的物料來(lái)確定。下一步考慮采用更優(yōu)異的D698耐磨焊條等進(jìn)一步提高輥皮表面硬度,以延長(zhǎng)使用壽命,進(jìn)一步減少維修工作量。
威海恒邦化工有限公司100 kt/a氨化造粒復(fù)合肥生產(chǎn)裝置采用兩烘一冷、兩級(jí)熱篩分+破碎返料流程,改造前大顆粒復(fù)合肥破碎流程及設(shè)備規(guī)格如圖6所示。
1. 二次烘干機(jī)Ф 2 800 mm×28 000 mm 2. 1#斗提機(jī)NE100 3. 一級(jí)滾筒篩Ф 2 000 mm×5 500 mm 4. 鏈?zhǔn)狡扑闄C(jī)WP8000 5. 1#皮帶 6. 斗提機(jī)NE100 7. 二級(jí)滾筒篩Ф 1 500 mm×3 800 mm 8. 返料皮帶B1000 9. 冷卻輥筒Ф 2 200 mm×22 000 mm圖6 改造前大顆粒復(fù)合肥破碎流程及設(shè)備規(guī)格
流程中一級(jí)滾筒篩上粒度≥4.5 mm的大顆粒復(fù)合肥原采用鏈?zhǔn)狡扑闄C(jī)破碎,破碎后物料落至返料皮帶返回造粒機(jī)重新造粒。鏈?zhǔn)狡扑闄C(jī)是利用中心軸上懸掛的鋼鏈來(lái)實(shí)現(xiàn)物料的破碎,破碎粒度并不均勻,且破碎機(jī)沖擊力大,落料沖擊粉塵多,密閉回收效果不佳,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境較差。
根據(jù)礦石和爐渣物料采用對(duì)輥破碎機(jī)破碎的成功經(jīng)驗(yàn),經(jīng)核算選擇了1臺(tái)2PG1000對(duì)輥破碎機(jī)替代鏈?zhǔn)狡扑闄C(jī)。肥料硬度不高,但含有一定量的水分和熱量,存在肥料在輥皮表面黏結(jié)的問(wèn)題,因此要求制造企業(yè)設(shè)置了可調(diào)節(jié)刮刀以防止輥?zhàn)映霈F(xiàn)物料黏結(jié)。對(duì)輥破碎機(jī)的輥?zhàn)又睆綖? 000 mm,輥?zhàn)娱L(zhǎng)800 mm,輥皮厚100 mm,轉(zhuǎn)速80 r/min,出料粒度2 mm(可調(diào)),功率2×30 kW。輥皮采用碳鋼材質(zhì),表面洛氏硬度在HRC 30以上,可滿(mǎn)足破碎肥料的要求。改造后大顆粒復(fù)合肥破碎流程及設(shè)備規(guī)格如圖7所示。
1. 二次烘干機(jī)Ф 2 800 mm×28 000 mm 2. 1#斗提機(jī)NE100 3. 一級(jí)滾筒篩Ф 2 000 mm×5 500 mm 4. 對(duì)輥破碎機(jī)2PG800 5. 1#皮帶 6. 斗提機(jī)NE100 7. 二級(jí)滾筒篩Ф 1 500 mm×3 800 mm 8. 返料皮帶B1000 9. 冷卻輥筒Ф 2 200 mm×22 000 mm圖7 改造后大顆粒復(fù)合肥破碎流程及設(shè)備規(guī)格
改造效果:采用對(duì)輥破碎機(jī)破碎大顆粒復(fù)合肥,通過(guò)調(diào)節(jié)對(duì)輥間隙的方式來(lái)保證破碎后肥料的粒度滿(mǎn)足工藝要求,實(shí)踐操作中對(duì)輥間隙調(diào)整至2~3 mm為宜;采用平面光輥,對(duì)輥擠壓后實(shí)際得到的是松散的餅狀肥料,該餅狀肥料在造粒機(jī)內(nèi)回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)及與物料摩擦過(guò)程中很容易粉碎,并與噴漿物料混合成粒,造粒機(jī)出口物料成粒均勻,不會(huì)存在餅狀物料;因?qū)伷扑闄C(jī)轉(zhuǎn)速較慢且物料沖擊力大大減小,物料下落后粉塵大幅減少,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境大為改善;改造后設(shè)備運(yùn)行功率由2×37 kW降至2×30 kW,年節(jié)電76 000 kW·h。
在正常生產(chǎn)工況下,對(duì)輥破碎機(jī)運(yùn)行良好。需要注意的是,肥料類(lèi)物料在空氣濕度大時(shí)易吸潮,導(dǎo)致在設(shè)備內(nèi)黏結(jié)而引發(fā)故障。因此,初始開(kāi)車(chē)時(shí),需清空破碎機(jī)內(nèi)物料并增大輥?zhàn)娱g隙,待系統(tǒng)物料循環(huán)升溫、物料含水量恢復(fù)正常后,再將輥?zhàn)娱g隙調(diào)節(jié)至正常值。
通過(guò)近3年的運(yùn)行,對(duì)輥破碎機(jī)在磷礦石破碎、爐渣破碎、大顆粒肥料破碎等方面均取得了良好的應(yīng)用效果。實(shí)踐證明,只要選型、選材得當(dāng),對(duì)輥破碎機(jī)效率高、適應(yīng)性強(qiáng),可減少消耗及設(shè)備維修維護(hù)的工時(shí)和費(fèi)用,同時(shí)可為改善操作環(huán)境創(chuàng)造條件,值得在肥料行業(yè)中推廣應(yīng)用。