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KC系列耐硫變換催化劑應(yīng)用總結(jié)

2019-05-09 02:12:28黃公青
肥料與健康 2019年1期
關(guān)鍵詞:床層氮?dú)?/a>硫化

黃公青

(內(nèi)蒙古博大實(shí)地化學(xué)有限公司 內(nèi)蒙古鄂爾多斯 017300)

內(nèi)蒙古博大實(shí)地化學(xué)有限公司(以下簡稱博大實(shí)地公司)500 kt/a合成氨、800 kt/a尿素項(xiàng)目的煤氣化單元采用西北化工研究院6.5 MPa多元料漿氣化技術(shù)(MCSG),于2014年1月24日產(chǎn)出尿素產(chǎn)品,7月5日正式投產(chǎn)達(dá)效。該項(xiàng)目的變換單元初始使用國內(nèi)某型耐硫變換催化劑,存在開車過程超溫等技術(shù)問題;投用2年后,在第1變換爐入口氣體溫度提高至300 ℃的情況下,出口變換氣中CO干基體積分?jǐn)?shù)仍超過7.5%,活性出現(xiàn)明顯衰退,無法滿足生產(chǎn)要求。經(jīng)考察和技術(shù)交流,決定采用KC- 103型耐硫變換催化劑,并于2016年1月4在第1變換爐投用,開車過程中未出現(xiàn)催化劑床層超溫現(xiàn)象;通過近1年的運(yùn)行,第1變換爐入口氣體溫度未見明顯波動,滿足生產(chǎn)要求。在第2變換爐更換催化劑時(shí),從開車的便捷性角度出發(fā),采用KC- 103S型預(yù)硫化耐硫變換催化劑,于2016年6月12日投入運(yùn)行。

1 KC系列耐硫變換催化劑的物化性能和使用條件

1.1 物化性能

博大實(shí)地公司變換單元采用了KC系列耐硫變換催化劑中的KC- 103型以及KC- 103S型,其中KC- 103S型預(yù)硫化耐硫變換催化劑是在KC- 103型耐硫變換催化劑[1- 2]的基礎(chǔ)上,完全打破了氧化態(tài)耐硫變換催化劑開車前需要進(jìn)行硫化的技術(shù)壁壘,儲存、運(yùn)輸、裝填等過程無需氮?dú)獗Wo(hù),開車過程更加安全可靠、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保,活性組分利用率更高,催化劑的強(qiáng)度、壽命、活性及穩(wěn)定性優(yōu)于國內(nèi)外相似產(chǎn)品[3]。

相比較而言,目前國內(nèi)外預(yù)硫化耐硫變換催化劑在包裝、運(yùn)輸、裝填過程中必須全程采用氮?dú)獗Wo(hù),操作過程非常不便并存在自燃的危險(xiǎn),而且容易發(fā)生催化劑的氧化(硫化態(tài)活性組分氧化成硫酸態(tài)而失去活性),造成催化劑活性及活性穩(wěn)定性降低。

KC- 103型和KC- 103S型耐硫變換催化劑的物化性能如表1所示。

表1 KC- 103型和KC- 103S型耐硫變換催化劑的物化性能

項(xiàng)目KC-103型KC-103S型活性組分/%w(CoO)=3.5w(MoO3)=8.1w(CoS)=3.6w(MoS2)=8.3外形條形條形尺寸/mmΦ 3.7~4.0×8.0~15.0Φ 3.7~4.0×8.0~15.0堆密度/(kg·m-3)760~880800~950徑向抗壓碎力/(N·cm-1)≥130(平均值)≥135(平均值)比表面積/(m2·g-1)131.7123.1孔容/(mL·g-1)0.30.3

1.2 使用條件

KC系列耐硫變換催化劑的使用溫度為200~520 ℃,使用壓力1.0~10.0 MPa,運(yùn)行空速1 000~6 000 h-1(干氣),汽氣比0.2~1.8,工藝氣含硫體積分?jǐn)?shù)≥0.020%。

2 變換單元工藝流程

如圖1所示,來自煤氣化裝置的粗煤氣(溫度237 ℃,壓力6.32 MPa)進(jìn)入原料氣分離器S04101分離夾帶的水分,然后進(jìn)入煤氣過濾器S04102除去粗煤氣中的灰分和其他對變換催化劑有毒的物質(zhì);凈化后的煤氣(溫度234 ℃,壓力6.20 MPa)經(jīng)煤氣換熱器E04101升溫至280 ℃左右進(jìn)入第1變換爐R04101;出第1變換爐的高溫變換氣經(jīng)E04101和中壓蒸汽發(fā)生器E04103換熱降溫至265 ℃左右后,進(jìn)入第2變換爐R04102進(jìn)行變換反應(yīng);出第2變換爐的變換氣經(jīng)中壓蒸汽發(fā)生器E04112換熱降溫至260 ℃,然后進(jìn)入第3變換爐R04103繼續(xù)進(jìn)行變換反應(yīng);出第3變換爐的變換氣經(jīng)低壓蒸汽發(fā)生器E04105回收熱量后送后單元。

圖1 變換單元工藝流程

3 開車及運(yùn)行情況

3.1 開車情況

3.1.1 R04101

R04101實(shí)際裝填KC- 103型耐硫變換催化劑72.0 m3,其中第1催化劑床層和第2催化劑床層的裝填量分別為31.0 m3和41.0 m3。開車采用循環(huán)氮?dú)?工藝氣升溫硫化的方式[4],其流程示意如圖2所示。

圖2 升溫硫化流程示意

2016年1月2日06:30開啟氮?dú)庋h(huán)風(fēng)機(jī),投用氮?dú)饧訜釥t;19:40打開變換循環(huán)系統(tǒng)導(dǎo)淋排水,分析循環(huán)系統(tǒng)氣相氧含量合格后,將工藝氣導(dǎo)入R04101,催化劑床層溫度穩(wěn)定在240 ℃左右,此時(shí)氮?dú)饬髁?9 600 m3/h(標(biāo)態(tài)),系統(tǒng)壓力0.41 MPa;22:00開始提高氣化單元操作壓力以提高進(jìn)變換單元的工藝氣量,同時(shí)減少氮?dú)饬?,催化劑床層溫度逐步升高?/p>

2016年1月3日04:00,繼續(xù)增大工藝氣流量并減少氮?dú)饬髁浚?9:40,開啟風(fēng)機(jī)以加大循環(huán)氣量,催化劑床層溫度逐步升高;至11:30,持續(xù)導(dǎo)入工藝?yán)錃獠⑶谐獨(dú)猓蟠呋瘎┐矊訙囟壤^續(xù)升高,工藝氣量繼續(xù)增大,系統(tǒng)壓力穩(wěn)定;15:30取樣結(jié)果顯示R04101進(jìn)出口氣體中硫含量基本相當(dāng),至此低壓硫化基本結(jié)束;16:50開始切換至變換正規(guī)流程,逐漸減少循環(huán)氣量;19:38,切除循環(huán)氣,開始升壓,準(zhǔn)備深度硫化,此時(shí)催化劑床層溫度繼續(xù)升高,工藝氣量繼續(xù)增大,系統(tǒng)壓力逐漸升高。

2016年1月4日02:00,當(dāng)系統(tǒng)壓力升高至0.47 MPa,開始引入蒸汽,降低入口氣體溫度及催化劑床層溫度,隨后繼續(xù)增大系統(tǒng)壓力;08:50取樣結(jié)果顯示R04101進(jìn)出口氣體中硫含量基本相當(dāng),系統(tǒng)壓力升至操作壓力,硫化結(jié)束。

R04101催化劑升溫、硫化過程共歷時(shí)50 h左右,催化劑床層溫度穩(wěn)步提高,開車過程中未出現(xiàn)超溫現(xiàn)象。硫化結(jié)束后,變換爐出口變換氣中CO含量達(dá)標(biāo)。

R04101在硫化過程中出現(xiàn)的問題:①硫化前期,循環(huán)氣中工藝氣量和硫含量較低,導(dǎo)致硫化速度較慢;②在硫化過程中,因循環(huán)風(fēng)機(jī)停運(yùn),導(dǎo)致入口氣體溫度及催化劑床層溫度降低;③硫化中后期,催化劑床層溫度及入口氣體溫度較高,導(dǎo)致升壓深度硫化較為困難,故引入蒸汽降低入口氣體溫度和催化劑床層溫度[5]。

3.1.2 R04102

R04102實(shí)際裝填KC- 103S型預(yù)硫化耐硫變換催化劑36.0 m3。KC- 103S型預(yù)硫化耐硫變換催化劑在出廠前已經(jīng)過專有技術(shù)(器外預(yù)硫化技術(shù))鈍化處理,使用時(shí)無需進(jìn)行硫化,用純氮?dú)馍郎刂令A(yù)定溫度后直接導(dǎo)入工藝氣即可。該催化劑裝填過程均在大氣中進(jìn)行,無需惰性氣體氛圍,可按照常規(guī)氧化態(tài)催化劑的裝填方法實(shí)施[6]。

2016年6月11日04:00,引入氮?dú)忾_始升溫至120 ℃;19:20,并聯(lián)第1變換爐和第2變換爐氮?dú)饧訜峁芫€;22:30,催化劑床層溫度逐漸穩(wěn)定在265 ℃左右;23:00,停止氮?dú)庋h(huán)加熱,同時(shí)準(zhǔn)備進(jìn)行R04102爐前管線暖管、泄壓倒盲板,催化劑床層溫度已具備導(dǎo)氣條件。至此,KC- 103S型預(yù)硫化耐硫變換催化劑升溫結(jié)束。

2016年6月12日04:00,R04102爐前管線暖管結(jié)束,具備接氣條件,打開入口大閥,開始導(dǎo)氣;逐步增大R04102入口大閥開度以增加進(jìn)氣量,系統(tǒng)壓力逐漸增大,通過提高空速降低催化劑床層溫度;R04102前放空閥全部關(guān)閉,入口大閥全開,氣量全部導(dǎo)入R04102內(nèi),此時(shí)催化劑床層溫度快速升高;05:20,導(dǎo)氣結(jié)束,系統(tǒng)壓力逐步升高至操作壓力。

KC- 103S型預(yù)硫化耐硫變換催化劑升溫、導(dǎo)氣過程共歷時(shí)約25 h,催化劑床層溫度穩(wěn)定上升,開車過程中未出現(xiàn)超溫現(xiàn)象。導(dǎo)氣結(jié)束后,R04102出口變換氣中CO含量達(dá)標(biāo)。

3.2 運(yùn)行情況

3.2.1 R04101

自2016年1月4日導(dǎo)入工藝氣至2016年11月25日,KC- 103型耐硫變換催化劑在R04101中的部分運(yùn)行數(shù)據(jù)如表2所示。

從表2可看出:R04101出口變換氣中CO干基體積分?jǐn)?shù)為3.34%~4.18%,優(yōu)于設(shè)計(jì)值(6.0%);催化劑床層壓降穩(wěn)定在65.7~73.7 kPa,無明顯變化,同樣優(yōu)于設(shè)計(jì)值,表明KC- 103型耐硫變換催化劑的強(qiáng)度穩(wěn)定性較好;變換爐入口氣體溫度相對穩(wěn)定,表明KC- 103型耐硫變換催化劑變換活性和活性穩(wěn)定性較好,抗毒物能力較強(qiáng)。

另外,E04101管程跨線控制閥HV04102開度達(dá)到98%時(shí),仍無法有效降低入口氣體溫度,造成KC- 103型耐硫變換催化劑的低溫活性未被利用。為此,擬在大檢修期間對E04101管程跨線進(jìn)行改造,降低R04101入口氣體溫度,充分利用催化劑的低溫活性,延長催化劑的使用壽命。

3.2.2 R04102

自2016年6月12日導(dǎo)入工藝氣至2016年11月25日,KC- 103S型預(yù)硫化耐硫變換催化劑在R04102中的部分運(yùn)行數(shù)據(jù)如表3所示。

根據(jù)表3可知:R04102出口變換氣中CO干基體積分?jǐn)?shù)為0.65%~0.88%,優(yōu)于設(shè)計(jì)值(2.0%);在變換單元負(fù)荷較高的工況下,催化劑床層壓降無明顯變化并優(yōu)于設(shè)計(jì)值,入口變換氣溫度相對穩(wěn)定,表明KC- 103S型預(yù)硫化耐硫變換催化劑強(qiáng)度穩(wěn)定性、變換活性和活性穩(wěn)定性較好。

表2 KC- 103型耐硫變換催化劑在R04101中的部分運(yùn)行數(shù)據(jù)

日期負(fù)荷/%溫度/℃入口上部中部下部出口φ(CO)/%入口出口φ(總硫)/%壓降/kPa2016-01-05104273.9294.6392.8433.1432.042.83.790.0965.72016-02-05102274.5295.5393.1433.5432.342.93.960.0966.82016-03-02103276.6319.8436.8437.5434.844.54.060.0963.12016-04-07106276.6313.8436.8439.9437.242.73.780.0870.82016-05-02105272.2304.9421.2434.3432.243.74.130.0868.42016-06-0895276.8303.4421.8430.4430.842.94.100.0965.92016-07-07100283.8311.7440.1448.2444.544.24.180.0766.92016-08-08103276.7297.6399.8433.4431.642.93.450.0873.72016-09-22107276.6294.5393.4424.3426.842.83.340.0868.32016-10-23104278.1296.8395.2426.9429.443.03.500.0771.02016-11-25102275.9297.2396.0425.2430.143.23.400.0869.6

表3 KC- 103S型預(yù)硫化耐硫變換催化劑在R04102中的部分運(yùn)行數(shù)據(jù)

日期負(fù)荷/%溫度/℃入口上部中部下部出口φ(CO)/%入口出口φ(總硫)/%壓降/kPa2016-06-1395233.9256.0264.0265.7265.24.010.650.0851.72016-07-07100237.8258.2269.3273.3272.84.180.760.0954.22016-08-08103240.4258.1266.4269.3269.73.450.880.0854.42016-09-22107238.5253.7260.5264.2264.33.340.710.0757.12016-10-23104238.9254.2261.1264.7267.23.500.790.0955.32016-11-25102239.2255.7262.9266.4268.03.400.750.0856.5

4 經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益分析

4.1 經(jīng)濟(jì)效益分析

4.1.1 直接成本

KC- 103S型預(yù)硫化耐硫變換催化劑采用純氮?dú)馍郎睾笾苯訉?dǎo)入工藝氣的開車方式,常規(guī)氧化態(tài)KC- 103型耐硫變換催化劑采用循環(huán)氮?dú)?工藝氣升溫硫化的開車方式,2種催化劑開車成本對比如表4所示。

表4 2種變換催化劑開車成本對比 萬元

項(xiàng)目KC-103KC-103S氮?dú)馍郎爻杀?0.030.0硫化成本 硫黃1.20.0 氮?dú)?0.00.0 工藝氣147.00.0合計(jì)258.230.0

根據(jù)表4數(shù)據(jù)可知,由于KC- 103S型預(yù)硫化耐硫變換催化劑無需硫化過程,用純氮?dú)馍郎刂令A(yù)定溫度后即可直接導(dǎo)入工藝氣,可節(jié)省硫化過程所需的氮?dú)?、硫黃、工藝氣等成本,總計(jì)可節(jié)省開車費(fèi)用228.2萬元。

4.1.2 間接成本

除了直接成本外,KC- 103S型預(yù)硫化耐硫變換催化劑可節(jié)省的間接成本包括:①硫化劑運(yùn)輸和儲存費(fèi)用;②迅速打通流程,節(jié)省開工加熱爐的燃料氣費(fèi)用或氮?dú)赓M(fèi)用;③無需硫化過程,降低工藝氣放空時(shí)火炬的負(fù)荷;④各種在線儀表和設(shè)備的用電成本、折舊、人工成本等。

4.2 環(huán)保效益分析

(1) 降低二氧化碳排放量

變換單元處理能力178 000 m3/h(標(biāo)態(tài),干基),開工過程按最低負(fù)荷60%核算。粗煤氣干基組成為φ(CO) 42.800%、φ(H2) 36.500%、φ(CO2) 19.100%、φ(Ar) 0.009%、φ(H2S+COS) 0.455%、φ(NH3) 0.004%、φ(CH4) 0.140%、φ(N2) 0.991%、φ(HCN) 0.001%。粗煤氣中的CO、CH4等均折合為CO2,則KC- 103S型預(yù)硫化耐硫變換催化劑在開工過程中可少排放CO2約5 200 t。

(2) 減少硫化過程污染

采用KC- 103S型預(yù)硫化耐硫變換催化劑可避免硫化過程中H2S等有毒氣體的泄漏以及硫化劑儲存、使用過程中存在的潛在危險(xiǎn)和防護(hù)成本,同時(shí)可減輕環(huán)境污染。

5 結(jié)語

(1) KC- 103型和KC- 103S型耐硫變換催化劑應(yīng)用于“50·80”化肥項(xiàng)目可滿足工藝條件要求,出口變換氣中CO指標(biāo)優(yōu)于設(shè)計(jì)值,催化劑的強(qiáng)度穩(wěn)定性、變換活性、活性穩(wěn)定性、抗毒物能力等綜合性能優(yōu)良。

(2) 相比于KC- 103型常規(guī)耐硫變換催化劑,KC- 103S型預(yù)硫化耐硫變換催化劑無需硫化過程,可大幅縮短開車時(shí)間,節(jié)約開車費(fèi)用,降低開車過程中催化劑床層超溫的風(fēng)險(xiǎn);催化劑儲存、運(yùn)輸、裝填等過程中無需氮?dú)獗Wo(hù),操作更加安全方便;避免了開車期間大量氣體放空造成的資源浪費(fèi)和環(huán)境污染。

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