李海明,苑輝,陳劍,張瑜,何文龍
(九洲環(huán)境科技(天津)有限公司,天津300300)
污泥的脫水處理是污泥處理處置的關(guān)鍵環(huán)節(jié),不管是污泥填埋場的污泥還是污水處理廠的污泥,含水率都在95%以上,需要進(jìn)行脫水處理,經(jīng)過脫水處理后,能夠為后續(xù)的處理環(huán)節(jié)降低處理難度[1,2]。板框壓濾機(jī)的進(jìn)泥需要有一定的流動性,污泥炭是指污泥經(jīng)過熱解炭化處理后的炭化產(chǎn)品,污泥炭的含水率不高于10%,硬度較高,經(jīng)過研磨處理后,加入到污泥中,能夠起到骨架支撐作用,打破污泥顆粒間結(jié)合水的作用力[3],有利于污泥的脫水。
板框壓濾機(jī),景津環(huán)保股份有限公司;污泥螺桿泵,上海樂匯泵閥制造有限公司;污泥儲存箱,天津遠(yuǎn)大塑膠溶劑廠;減速機(jī),常州鼎州傳動機(jī)械有限公司;污泥炭調(diào)理劑,自制;污泥滲濾液,污泥填埋場自取。
用污泥螺桿泵把板框壓濾機(jī)和污泥箱連到一起,把污泥箱的污泥通過螺桿泵輸送到板框壓濾機(jī)[4]中,污泥箱安裝減速機(jī),將污泥箱的污泥攪拌均勻。
用研缽研磨污泥炭顆粒,研磨后形成均勻的污泥炭粉末,作為污泥脫水的調(diào)理劑[5,6],利用研缽研磨充分,粒度更均勻。
實驗主要工藝流程見圖1。
圖1 實驗方案流程圖
在添加調(diào)理劑之前,需要確定滲濾液投加量和壓濾時間,來確定進(jìn)泵污泥的含水率。取篩分過濾后的污泥,污泥含水率在80%左右,然后加入一定量的滲濾液進(jìn)行調(diào)配,觀察螺桿泵進(jìn)泥情況,若螺桿泵能夠正常工作,通過螺桿泵,污泥進(jìn)入板框壓濾機(jī)實驗平臺,測定脫水前后的污泥含水率,進(jìn)行壓濾實驗,直至壓濾到不再出水,確定壓濾時間,若不能滿足要求,則繼續(xù)加入污泥滲濾液,提高污泥的含水率,直至滿足進(jìn)泵的要求。
通過多次加入滲濾液,發(fā)現(xiàn)污泥的含水率低于86%時,污泥螺桿泵不能正常工作,直到污泥的含水率達(dá)到86%,螺桿泵能夠正常工作進(jìn)行脫水實驗,當(dāng)污泥的含水率高于86%時,螺桿泵正常工作。檢測不同的污泥含水率,利用板框壓濾機(jī)脫水的時間和脫水后的污泥含水率。隨著污泥含水率的增加,脫水時間會增長,脫水后的污泥含水率基本不變。主要是因為污泥的含水率增加時,板框壓濾機(jī)的負(fù)荷增強(qiáng),脫水時間增大,而污泥的泥質(zhì)沒有發(fā)生根本的變化,所以當(dāng)脫水基本完成后,脫水后的污泥含水率保持穩(wěn)定[7,8],基本維持在71%左右,沒有大的變化。圖2為板框壓濾機(jī)脫水的參數(shù)曲線。
圖2 不同污泥含水率脫水后含水率
把研磨好的污泥炭粉末按不同比例添加到調(diào)理好的含水率為90%的污泥中,進(jìn)行板框壓濾脫水實驗,檢測加入不同量的污泥炭粉末對脫水效果的影響,污泥脫水后的含水率變化曲線如圖3所示。
圖3 加入不同量污泥炭脫水后含水率的變化曲線
如圖3可以看出,隨著污泥炭投加比例的增加,污泥脫水后的含水率降低,脫水處理的脫除率增加,當(dāng)污泥炭的投加比例達(dá)到5%時,脫水效果最好,脫除率達(dá)到20.12%,主要是因為污泥炭加入到污泥后,污泥炭能夠起到骨架體系支撐的作用[9,10],降低污泥顆粒間結(jié)合水的結(jié)合力,在相同脫水時間、相同壓力下,污泥中的水更容易與泥質(zhì)本身脫離,使污泥的脫水率提高。
以污泥填埋場的污泥為原料,采用自制加工的板框壓濾機(jī),通過加入污泥炭調(diào)理劑進(jìn)行污泥脫水實驗,考察板框壓濾機(jī)的最低進(jìn)泥含水率和污泥炭調(diào)理劑對污泥脫水的影響,得出如下結(jié)論。
(1)選取的填埋場的污泥進(jìn)入板框壓濾機(jī)的最低含水率為86%,含水率低于86%時,板框壓濾機(jī)不能正常工作;
(2)污泥脫水實驗,加入污泥炭調(diào)理劑能夠改善污泥脫水的效果,在含水率不低于86%且保證污泥流動性的前提下,當(dāng)污泥炭的投加量為5%時,脫水效果最好,脫水率能夠達(dá)到20.12%。