高立波
當前,企業(yè)的成本壓力加大,降本增效成為鋼鐵企業(yè)健康發(fā)展的必然趨勢。高爐噴煤不僅能降低高爐焦炭使用量,同時也可以減輕高爐冶煉對煉焦煤的依賴,成為企業(yè)降低生產(chǎn)成本的重要途徑。
本鋼板材股份有限公司煉鐵廠新1號高爐為本鋼特大型高爐,2008年10月開爐,有效容積4350m3,高經(jīng)比1.988,為矮胖型高爐。該高爐設(shè)計送風采用四座霍格文氏改進型內(nèi)燃型熱風爐;高爐設(shè)計采用串罐式無料鐘布料;采用環(huán)形出鐵場共4個鐵口,送風風口為38個。新1號高爐自開爐以來,先后經(jīng)歷了“漏斗加平臺”,即邊緣氣流和中心氣流均勻發(fā)展和“中心加焦”兩種操作制度,順行狀況一直不穩(wěn),高焦比、高燃料比、低煤比始終困擾著新1號高爐(見表1)。
高爐穩(wěn)定順行的前提是精料,同時精料也是高爐提高煤比的前提條件。隨著高爐噴煤的不斷提高,焦炭在爐內(nèi)作為發(fā)熱劑和還原劑的作用逐漸被煤粉所取代,爐內(nèi)的焦炭越來越少,高爐料柱透氣性逐漸變差。因而,高爐下部焦炭的骨架作用顯得越來越重要,特別是焦炭熱強度,對料柱透液性起著非常重要的作用。進入2009年,由于生產(chǎn)設(shè)備頻繁故障以及原燃料供應(yīng)質(zhì)量變差,高爐順行受到很大的影響。2010年在原燃料條件逐步改善和提高的條件下,新1號高爐順行逐漸轉(zhuǎn)好。
2.1.1 改善入爐燒結(jié)質(zhì)量
燒結(jié)礦在入爐結(jié)構(gòu)中占有很大的比重,實際生產(chǎn)中燒結(jié)比例能夠達到70%以上。新1號高爐由于是在有限的場地基礎(chǔ)上進行改造,占地面積小,主要依靠廠內(nèi)265m2燒結(jié)供應(yīng)。一旦遇到燒結(jié)機故障,必須通過車皮運輸來保證供應(yīng),期間經(jīng)過多次摔打,燒結(jié)礦質(zhì)量嚴重下降。因此在實際生產(chǎn)當中,只有通過改善燒結(jié)工藝,采用低溫燒結(jié)技術(shù),逐步提高燒結(jié)礦產(chǎn)量和質(zhì)量,保證燒結(jié)礦品位穩(wěn)定,同時使燒結(jié)礦FeO保持在7%-10%,MgO波動≤ 0.05%。另外要加強信息共享管理,在燒結(jié)礦配料發(fā)生變化時,及時通知新1號高爐。
2011年4月,為進一步改善燒結(jié)入爐質(zhì)量,又在高爐燒結(jié)礦槽方面做出了改進,陸續(xù)對高爐燒結(jié)槽9個燒結(jié)篩進行了改造,將原有的上?5mm下?3mm的雙層棒條篩更換為上?7mm下?5mm雙層棒條篩。燒結(jié)篩下物從9%增加到13.5%,燒結(jié)礦入爐粒度得到提高,高爐灰鐵比不斷降低,高爐透氣性得到改善,高爐順行逐漸轉(zhuǎn)好(見圖1)。
表1 新1號高爐各項經(jīng)濟技術(shù)指標及參數(shù)
圖1 2009-2011年本鋼新1號高爐灰鐵比對比情況 kg/t
2.1.2 優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)
由于受成本壓力影響,造成燒結(jié)礦粉品位不斷降低,為進一步優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),生礦使用量從5%增加到11%,既保證了綜合入爐品位穩(wěn)定,降低渣鐵比,又減小了生鐵成本帶來的壓力。目前,新1號高爐采用的爐料結(jié)構(gòu)為:燒結(jié)礦70.5%+自產(chǎn)球團18.5%+外購塊礦11%。在造渣制度方面,保證爐渣中MgO穩(wěn)定在8%-10%之間,保證了渣鐵流動性良好和生鐵質(zhì)量穩(wěn)定,使爐缸工作活躍,熱量充沛,為進一步提高煤比打下了良好的基礎(chǔ)。
2.1.3 穩(wěn)定入爐焦炭質(zhì)量
新1高爐焦炭為焦化廠自產(chǎn)干熄焦。實際生產(chǎn)中由于焦四焦炭質(zhì)量最好,所以采用以焦四焦為主,其余用焦三焦來補充。焦四焦炭和焦三焦炭在冷、熱強度、熱反應(yīng)性和粒度方面存在很大差異。為保證高爐順行穩(wěn)定,除通過公司協(xié)調(diào)要求焦化廠生產(chǎn)穩(wěn)定外,針對焦四和焦三焦炭進行定槽、定量入爐,在焦化廠生產(chǎn)條件穩(wěn)定的前提下,焦四和焦三焦炭入爐比為3:1,避免因為焦四產(chǎn)量不足而造成的波動;為降低焦炭消耗,選擇小于25mm小塊焦與礦石一起入爐,布料時,小塊焦布在爐喉邊緣平臺位置,遠離中心,這樣可以減少小塊焦對中心和邊緣煤氣流分布的影響。由于小塊焦粒級與礦石粒級相近,改善礦層的透氣性,同時由于礦石和小塊焦接觸面增大,邊緣礦石的間接還原也得到了很大的改善。
2.2.1 上下調(diào)劑相結(jié)合,優(yōu)化布料制度
(1)送風制度調(diào)整。新1號高爐自開爐以來,由于受爐況波動影響,實際風速245m/s,鼓風動能12450kg.m/s,始終處于中心難以吹透、爐缸不活躍的狀態(tài),經(jīng)常出現(xiàn)風壓冒尖現(xiàn)象,高爐風量不能長期穩(wěn)定,高爐熱源難以平衡。爐身9段冷卻壁溫度不穩(wěn),尤其當原燃料出現(xiàn)波動,焦炭質(zhì)量變壞時,高爐經(jīng)常出現(xiàn)異常。為此,新1號高爐將風口面積由以前的0.4720m2縮到的0.4686m2,通過縮小風口面積提高鼓風動能,同時,通過改進熱風爐燒爐制度,使送風溫度1200℃逐步提高到1250℃,使鼓風動能達到13500kg.m/s以上,這樣中心氣流活躍,中心料柱透氣性、透液性得到改善;延長風口回旋區(qū)長度,促進了煤粉燃燒,邊緣氣流也得到了改善,爐身9段冷卻壁溫度趨于穩(wěn)定,有利于渣皮的穩(wěn)定形成。
(2)布料制度調(diào)整。布料制度是高爐冶煉中的重要技術(shù),長期穩(wěn)定順行的高爐離不開好的布料制度。合理的布料制度應(yīng)該根據(jù)不同高爐爐頂設(shè)備的特點,根據(jù)原燃料的物、化性能,通過調(diào)整裝料,改變裝入順序和裝入方法,調(diào)整批重的大小,改變布料溜槽的傾角、布料環(huán)數(shù)和料線高低等,控制爐料裝入爐喉時的落點位置、堆積厚度、徑向剖面形狀、粒度和品種等的徑向分布和圓周分布情況,以實現(xiàn)煤氣流的合理分布,充分利用煤氣的能量并使爐料順暢下降[1]。布料制度也要適應(yīng)外圍條件的變化,新1號高爐在開爐初期采用“平臺加漏斗”的布料矩陣,中心不采用加焦技術(shù)。此種布料矩陣的采用初期,煤氣利用率在49.5%左右,焦比和燃料比消耗較低,但對原燃料的條件和操作水平要求極高。由于新1號高爐原燃料條件變差,高爐入爐料質(zhì)量逐漸減低,高爐順行受到影響,風量不斷減少,中心氣流嚴重不足,料柱透氣性變差,壓差升高,高爐頻繁出現(xiàn)管道現(xiàn)象,經(jīng)常出現(xiàn)頂壓冒尖崩料現(xiàn)象。針對新1號高爐原燃料特點,通過嘗試中心加焦,人為創(chuàng)造一條煤氣流通路,對高爐的中心氣流起到引導(dǎo)作用,中心加焦對原燃料波動的適應(yīng)性加強;采用中心加焦矩陣后,避免由于邊緣氣流過度發(fā)展而造成爐腹、爐腰等溫度過高影響高爐壽命,同時也有利于渣皮的穩(wěn)定。
實際生產(chǎn)中,中心加焦布料矩陣有利于高爐控制風量,促使爐缸活躍等,但燃料消耗高,燃料比通常在530kg/t以上。為進一步降低高爐消耗,降低生鐵成本,新1號高爐在保持爐況順行穩(wěn)定時,采取以“中心氣流為主,邊緣氣流為輔,穩(wěn)定中間環(huán)帶,擴大礦石批重,提高煤氣利用”的調(diào)整思路,在中心加焦的基礎(chǔ)之上對布料矩陣進行調(diào)正:⑴擴大礦角差,礦角差由10°擴展到13°來增加礦平臺寬度,保證煤氣流穩(wěn)定;⑵在爐況順行的基礎(chǔ)上減少中心加焦量,布料矩陣由邊緣氣流溫度控制在100℃,中心氣流控制在600℃左右,保證邊緣和中心氣流均勻。經(jīng)過調(diào)整后,煤氣利用率得到了很大的提高,穩(wěn)定在47.0%左右,燃料比也降到515g/t(見圖2)。
圖2 本鋼新1號高爐煤氣流分布
(3)穩(wěn)定焦窗厚度,擴大礦石批重,提高煤氣利用率
在一定的冶煉條件下每個高爐都有對應(yīng)的一個穩(wěn)定冶煉強度,適宜的冶煉強度也是穩(wěn)定送風制度的基本前提,強度高低與產(chǎn)量、焦比、質(zhì)量等關(guān)系密切。本鋼新1號高爐為了改善煤氣利用,降低燃料消耗,礦石批重由115噸→119噸→121.5噸,最大增加到126t/ch。大批重的應(yīng)用不僅穩(wěn)定了冶煉強度,降低熱源損耗,同時減少了爐料界面效應(yīng),更有利于高爐煤氣流的穩(wěn)定。隨著煤比的不斷提高,中心焦炭的透氣性和透液性更顯重要,同時焦炭平臺對控制爐內(nèi)O/C比、粒度分布起著重要作用。在日常操作中,新1號高爐隨著礦批的擴大,也保證了爐喉焦窗厚度在500mm以上。
2.2.2 提升熱風溫度,為提高煤比提供有力支持
伴隨煤比的不斷提高,噴吹煤粉加熱、分解和裂化,使風口前理論燃燒溫度大幅度降低。根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)驗,每增加煤比10kg/t,約降低理論燃燒溫度20℃-30℃。為保證適宜的理論燃燒溫度,保證高爐噴吹煤粉的揮發(fā)物揮發(fā)和燃燒,就必須采用一切手段給予補償。新1號高爐通過提高富氧率和提高風溫,實現(xiàn)了這一難題。
風溫的提高不僅補償了噴吹煤粉所消耗的熱源,而且有助于提高鼓風動能。經(jīng)過新1號高爐實際計算,風溫每提高50℃,鼓風動能提高900kg·m/s,這樣既保證了噴吹煤粉的充分燃燒,同時也保證了爐缸熱量充沛和活躍。
本鋼新1號高爐配備了四座改進型霍戈文內(nèi)燃式熱風爐,高爐單位爐容的蓄熱面積為88.7m2。針對煤氣用量不足、燒爐時間短、風溫供給能力不足的狀況,新1號高爐引進自動化燒爐系統(tǒng),自動根據(jù)風溫調(diào)整參數(shù),使空氣、煤氣配比更加合理。在實際燒爐過程中摻加一定量的焦爐煤氣,保證燃燒時間達到100分鐘-110分鐘,使熱風爐能夠充分燃燒,拱頂溫度均能達到1280℃,拱頂溫度提高,送風時間增加至100分鐘??刂坪侠淼膹U氣溫度在330℃-360℃,能夠滿足高爐高風溫需求(見表2)。
2.2.3 富氧噴煤,提高煤粉燃燒率
生產(chǎn)實踐證明,富氧率提高1%,理論燃燒溫度提高35℃-45℃,噴煤量可增加13kg/t-23kg/t。由于富氧和噴煤對冶煉過程的影響大部分是相反的,兩者有機結(jié)合,才能相輔相成,也才能產(chǎn)生最大的經(jīng)濟效益[1]。同時富氧也為提高煤比打下了良好的基礎(chǔ),適宜的理論燃燒溫度是保證爐缸熱量充沛活躍的基本條件。如果富氧率過高,而噴煤量上不去,將導(dǎo)致理論燃燒溫度上升,爐況不順,產(chǎn)生崩料、懸料;如果富氧率過低,則噴煤量過高,將導(dǎo)致煤粉燃燒不完全,會導(dǎo)致爐涼和高爐透氣性變差,高爐操作長期處于超高壓差狀態(tài),會影響高爐順行。只有保持合適的理論燃燒溫度,才能使風口前煤粉完全燃燒,高爐上下部熱量才能分布合理[1]。實踐證明,本鋼新1號高爐煤比達到160kg/t以上時,富氧率控制在3.5%左右,理論燃燒溫度達2200℃-2300℃,保證了風口區(qū)煤粉的充分燃燒。
2.2.4 穩(wěn)定加濕,減少影響
鼓風濕分提高,由于水分分解吸熱,從而使理論燃燒溫度降低,影響煤粉燃燒率[1]。根據(jù)新1號高爐實際經(jīng)驗計算,1g/m3加濕影響理論燃燒溫度9℃左右。因此在實際生產(chǎn)中,每次休風恢復(fù)全焦冶煉期間,加濕可以作為操作調(diào)整手段。高爐順行期間,加濕控制在10g/m3-15g/m3。
表2 2012年新1號高爐風溫及理論燃燒溫度 ℃
表2 2012年新1號高爐煤比情況 kg/t
2.2.5 改進配煤工藝,提高煤粉燃燒率
(1)提高噴吹煤粉粒度
煤粉粒度越小,燃燒率越高。但是粒度過小,磨煤機產(chǎn)量降低,電耗升高?;曳秩埸c低,黏度較大的煤粒度過細,渣化早,容易堵塞噴槍[1]。通過實踐摸索,控制煤粉粒度-200網(wǎng)目比例大于60%,-100目比例達到90%,避免了煤粉在風口結(jié)焦堵槍現(xiàn)象,同時滿足了高爐工藝生產(chǎn)需求。
(2)增大煙煤和無煙煤混噴比例
實踐證明,煙煤揮發(fā)分高,可磨性和燃燒性好,但發(fā)熱量低;無煙煤揮發(fā)分低,可磨性和燃燒性差,但發(fā)熱量高。通過實踐摸索,新1號高爐將兩種煤按一定比例結(jié)合起來,實現(xiàn)混合噴吹,將煙煤的比例控制43%,使煤粉的發(fā)熱值達到25000KJ/KG-29000KJ/KG,既實現(xiàn)煤粉安全經(jīng)濟噴吹,又增加了高爐穩(wěn)定順行。
(3)實現(xiàn)廣噴、均噴、連續(xù)噴吹
利用熱風爐煙氣干燥煤粉,使煤粉水分小于1%;噴煤槍的角度由以前的7°變?yōu)?°,使輸煤系統(tǒng)暢通。通過全風口噴煤、高壓倒罐等措施實現(xiàn)廣噴、均噴、連續(xù)噴吹;制定規(guī)章制度,督促管工及值班室人員加強對煤槍檢查力度,發(fā)現(xiàn)煤槍破損和位置不正,及時調(diào)整和更換,避免磨壞風口而增加的高爐操作不穩(wěn)定因素。
2.2.6 加強高爐操作,合理控制高爐爐溫,實行低硅冶煉
冶煉過程充沛、穩(wěn)定的爐溫是保證高爐穩(wěn)定順行的基本前提,但是伴隨高爐焦炭負荷不斷增加和煤比的提高,過高的爐溫反而不利于高爐的穩(wěn)定順行和降低生鐵成本。
針對本鋼新1號高爐實際生產(chǎn)情況,在爐況穩(wěn)定期間要求全風溫操作,杜絕工長隨意調(diào)整風溫;實際操作中注重各班料批的穩(wěn)定,避免因為各班料批不一而產(chǎn)生的熱源波動;日常操作中要求全風作業(yè),并保持風量的統(tǒng)一和穩(wěn)定;實行爐溫趨勢化管理,每個班對本班爐溫進行班前預(yù)測,班中調(diào)整。新1號高爐恢復(fù)爐況期間[Si]的控制范圍為0.5%-0.7%,物理熱在1505℃以上,確保爐缸的熱儲備,使爐缸的活躍程度得到改善,加快了高爐的恢復(fù)進度。通過及時調(diào)整熱制度,新1號高爐[Si]的控制范圍為0.4%-0.55%,物理熱在1500℃以上,有利于進一步強化高爐和爐況長期穩(wěn)定順行。隨著原燃料條件的改善、負荷的增加,今后新1號高爐的煤比將進一步提高,爐缸活躍程度將需要進一步加強,這可能具備低[Si]冶煉的條件,爐溫將降到0.3%-0.4%的水平。
2.2.7 加強爐前出鐵操作
隨著焦比降低、煤比提高,高爐對出渣、出鐵要求也會逐漸提高。為此,本鋼新1號高爐嚴抓爐前操作,杜絕鐵口冒泥、穩(wěn)定打泥量在215L以上,保證鐵口深度在3.5m-3.8m,每天出鐵次數(shù)控制在9-10次,減少鐵口難開及打不開次數(shù),并制定嚴格的爐前考核制度;對爐前出鐵設(shè)備進行改進,加強渣鐵溝檢查,減少渣、鐵溝耽誤次數(shù);實行“零間隔”出鐵,減少爐內(nèi)存渣鐵次數(shù);積極協(xié)調(diào)運輸調(diào)度,進行連續(xù)續(xù)罐出鐵,做到鐵罐不滿不走,大幅度提高鐵罐的利用率,同時減輕鐵水運輸勞動強度。
本鋼新1號高爐為提高煤比采取了一系列技術(shù)措施,實際證明:精料不僅是高爐穩(wěn)定順行前提,同時也是提高煤比的首要條件;合理的操作方法和制度,有利于高爐長期的穩(wěn)定順行;改善煤粉燃燒的措施和混合噴煤技術(shù),是實現(xiàn)高煤比的有力條件[2]。嚴抓爐前出鐵,為高爐降低焦比、提高煤比提供了有利支持(見表2)。